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文檔簡介

2025年注水泵工成本控制考核試卷及答案一、填空題(每空1分,共20分)1.注水泵系統(tǒng)運行中,電機輸入功率主要轉(zhuǎn)化為水的機械能和______損耗,降低______損耗是節(jié)能的關鍵方向。2.注水泵潤滑油更換周期需根據(jù)______、______及油質(zhì)檢測結(jié)果綜合確定,過度更換會增加______成本。3.柱塞泵填料密封泄漏量標準為≤______滴/分鐘,超標時需及時調(diào)整或更換,避免______浪費和______污染。4.注水泵站噸液耗電計算公式為:總耗電量÷______,該指標是衡量______效率的核心參數(shù)。5.離心泵葉輪磨損超過______%時,需進行堆焊修復或更換,修復成本通常為新葉輪的______%。6.無功補償裝置可提高系統(tǒng)______,降低線路______損耗,一般要求功率因數(shù)不低于______。7.注水泵冷卻水循環(huán)利用率應≥______%,未達標時需檢查______或______堵塞問題。8.設備計劃性檢修周期需結(jié)合______和______數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整,避免“過度維修”或“欠維修”。二、單項選擇題(每題2分,共30分)1.下列注水泵節(jié)能措施中,優(yōu)先度最高的是()A.更換高耗能電機為一級能效電機B.優(yōu)化運行參數(shù)使泵在高效區(qū)工作C.定期清洗過濾器減少沿程阻力D.對管道進行保溫減少熱量散失2.某注水泵站日注水量2000m3,日耗電量18000kWh,當?shù)仉妰r0.6元/kWh,則噸液耗電成本為()A.5.4元/m3B.0.54元/m3C.54元/m3D.0.054元/m33.關于潤滑油使用,錯誤的做法是()A.不同品牌潤滑油混合使用前需做相容性測試B.油位低于視鏡1/3時立即補加至2/3C.定期取樣檢測酸值、水分和機械雜質(zhì)D.廢油集中回收,禁止直接排入污水系統(tǒng)4.離心泵效率下降3%時,最可能的原因是()A.電機軸承潤滑不足B.葉輪口環(huán)間隙過大C.密封填料壓蓋過緊D.入口閥門未完全開啟5.注水泵變頻改造后,若運行頻率從50Hz降至40Hz,理論上耗電量約降低()(假設流量與頻率成正比)A.20%B.36%C.48.8%D.52%6.下列材料消耗中,不屬于可控成本的是()A.密封填料更換量B.潤滑油年使用量C.電機軸承自然磨損更換D.因操作失誤導致的葉輪斷裂7.注水泵站無功補償裝置的主要作用是()A.提高電機轉(zhuǎn)速B.降低有功功率消耗C.減少線路電流損失D.延長泵體使用壽命8.某柱塞泵月注水量12萬m3,月維修成本1.8萬元,其維修成本占比(維修成本/注水量)為()A.0.15元/m3B.1.5元/m3C.15元/m3D.0.015元/m39.關于設備“跑冒滴漏”控制,錯誤的是()A.法蘭泄漏可通過緊固螺栓臨時處理B.密封點泄漏率應控制在0.5‰以內(nèi)C.長期泄漏的閥門應直接更換新閥D.泄漏介質(zhì)回收后可重復利用的需分類存放10.注水泵能效等級由高到低分為1-3級,某站現(xiàn)有泵為3級能效,更換為2級能效后,相同工況下效率可提升()A.1%-3%B.5%-8%C.10%-15%D.20%以上11.注水泵冷卻水采用閉式循環(huán)系統(tǒng)比開式系統(tǒng)可節(jié)水()A.10%-20%B.30%-50%C.60%-80%D.90%以上12.下列參數(shù)中,最能反映注水泵運行經(jīng)濟性的是()A.出口壓力B.電機電流C.泵效D.軸承溫度13.注水泵葉輪切削時,切削量超過原直徑的()會導致效率顯著下降,需重新核算經(jīng)濟性A.5%B.10%C.15%D.20%14.某站通過調(diào)整注水泵運行臺數(shù),將平均負荷率從60%提升至85%,理論上泵效可提高()A.2%-5%B.8%-12%C.15%-20%D.25%以上15.注水泵站成本控制的核心目標是()A.降低單耗指標B.減少維修次數(shù)C.平衡產(chǎn)量與成本D.延長設備壽命三、判斷題(每題1分,共10分)1.注水泵運行時,出口壓力越高越好,可提高注水效率。()2.潤滑油添加量越多,設備潤滑效果越好。()3.變頻調(diào)速適用于流量需求變化較大的注水泵,可顯著降低部分負荷能耗。()4.注水泵振動值超標時,應立即停機檢查,避免設備進一步損壞增加維修成本。()5.為降低成本,可將不同型號的密封填料混合使用。()6.注水泵站噸液耗電指標僅與泵本身效率有關,與管網(wǎng)阻力無關。()7.定期清理泵入口過濾器可減少葉輪磨損,降低維修成本。()8.無功補償裝置安裝后,電機有功功率消耗會明顯降低。()9.注水泵冷卻水溫度過高時,可直接排放部分熱水并補充冷水,無需循環(huán)利用。()10.設備預防性檢修計劃應固定周期執(zhí)行,無需根據(jù)實際運行狀態(tài)調(diào)整。()四、簡答題(每題6分,共30分)1.簡述注水泵工在日常巡檢中可采取的3項成本控制措施。2.列舉離心泵效率下降的4個常見原因及對應的成本影響。3.說明注水泵潤滑油“五定”管理的具體內(nèi)容及其對成本控制的意義。4.對比分析注水泵變頻改造與葉輪切削兩種節(jié)能方式的適用場景及成本效益。5.某注水泵站月注水量50萬m3,月總電費30萬元,月維修材料費用5萬元,計算其噸液成本(電費+材料),并提出2項降低該指標的具體措施。五、計算題(每題8分,共16分)1.某注水泵原配置315kW電機,運行效率88%,泵效75%;改造后更換為280kW高效電機(效率92%),泵效提升至80%。假設年運行時間8000小時,電價0.6元/kWh,計算年節(jié)約電費(保留兩位小數(shù))。2.某柱塞泵填料密封原每月更換4套(單價200元),通過調(diào)整壓蓋松緊度并優(yōu)化潤滑,更換周期延長至60天。計算年節(jié)約材料成本及因減少停機時間帶來的間接效益(假設停機1次影響注水量100m3,噸液收入50元)。六、案例分析題(每題12分,共24分)案例1:某注水泵站近期噸液耗電從0.8kWh/m3上升至1.1kWh/m3,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):①管網(wǎng)壓力波動大,泵頻繁加減量;②電機功率因數(shù)從0.92降至0.85;③泵入口過濾器部分堵塞。作為注水泵工,需分析上述問題對成本的影響,并提出3項針對性改進措施。案例2:某注水泵運行中出現(xiàn)軸承溫度升高(85℃,標準≤70℃)、振動值超標(0.12mm/s,標準≤0.08mm/s),初步排查發(fā)現(xiàn)潤滑油油位正常但油質(zhì)發(fā)黑,軸承端蓋螺栓松動。請分析故障原因,說明可能導致的成本損失,并制定處理方案(含成本控制要點)。答案一、填空題1.機械;機械2.運行負荷;環(huán)境溫度;材料3.10;介質(zhì);環(huán)境4.總注水量;能耗5.20;30-506.功率因數(shù);有功;0.957.90;冷卻器;管路8.歷史故障;狀態(tài)監(jiān)測二、單項選擇題1.B2.A(18000×0.6÷2000=5.4)3.A4.B5.B((40/50)3=0.512,1-0.512=0.488,約48.8%?原題可能計算錯誤,正確應為流量與頻率成正比,功率與頻率三次方成正比,故耗電量降低1-(40/50)3=1-0.512=48.8%,但選項C為48.8%,可能題目選項標號錯誤,此處按正確計算選C)6.C7.C8.A(18000÷120000=0.15)9.C10.A11.B12.C13.B14.A15.C三、判斷題1.×(壓力需匹配管網(wǎng)需求,過高會增加能耗)2.×(過多會導致散熱不良,增加摩擦損耗)3.√4.√5.×(不同填料材質(zhì)可能沖突,加速磨損)6.×(管網(wǎng)阻力影響泵運行點,間接影響效率)7.√8.×(無功補償降低無功損耗,不影響有功功率)9.×(直接排放浪費水資源)10.×(應根據(jù)狀態(tài)監(jiān)測動態(tài)調(diào)整)四、簡答題1.①檢查各密封點泄漏情況,及時處理“跑冒滴漏”,減少介質(zhì)損失;②記錄電機電流、泵效等參數(shù),發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整運行狀態(tài);③清理泵體及周圍雜物,確保散熱良好,降低電機額外能耗。2.①葉輪磨損:導致流量揚程下降,需增加運行時間或開啟備用泵,增加電耗;②口環(huán)間隙過大:內(nèi)部泄漏增加,容積效率降低,能耗上升;③軸承損壞:機械摩擦增大,電機輸入功率增加;④吸入管路堵塞:氣蝕風險升高,泵效驟降且可能損壞葉輪。3.五定:定點(確定潤滑部位)、定質(zhì)(按標準選油)、定量(控制加油量)、定時(按周期加油)、定人(明確責任人)。意義:避免因潤滑不足導致設備磨損加?。ㄔ黾泳S修成本)或過度加油造成浪費(材料成本上升)。4.變頻改造:適用于流量波動大的場景(如注水量隨工況變化),初期投資較高(約3-5萬元/臺),但可實現(xiàn)無級調(diào)速,部分負荷節(jié)能率20%-40%,回收期1-2年;葉輪切削:適用于流量長期低于設計值的固定工況,改造成本低(約0.5-1萬元/臺),但切削量有限(≤10%),節(jié)能率10%-20%,需重新核算泵與管網(wǎng)匹配性。5.噸液成本=(30+5)÷50=0.7元/m3。措施:①優(yōu)化泵運行組合,提高泵效(如單泵大流量代替多泵小流量);②加強設備維護,降低維修頻率(如定期更換潤滑油減少軸承損壞)。五、計算題1.原系統(tǒng)輸入功率=315÷(0.88×0.75)=477.27kW;改造后輸入功率=280÷(0.92×0.80)=380.43kW;年節(jié)電量=(477.27-380.43)×8000=774,720kWh;年節(jié)約電費=774720×0.6=464,832.00元。2.原年更換次數(shù)=12×4=48套;改造后年更換次數(shù)=12×(12/2)=24套(每月30天,60天更換1次即2次/月?應為年更換次數(shù)=365÷60≈6次,原12月×4=48次,改造后365÷60≈6次,年節(jié)約(48-6)×200=8400元。間接效益:原每月更換4次,年48次,每次停機影響100m3,年損失48×100×50=240,000元;改造后年更換6次,損失6×100×50=30,000元,間接節(jié)約210,000元。六、案例分析題案例1:影響分析:①壓力波動導致泵偏離高效區(qū),電耗上升;②功率因數(shù)降低,線路損耗增加(無功電流增大);③過濾器堵塞增加吸入阻力,泵需更大功率克服,效率下降。改進措施:①優(yōu)化管網(wǎng)調(diào)度,穩(wěn)定壓力(如增設緩沖罐);②檢查無功補償裝置,修復或補充電容;③定期清理過濾器(建議每周1次),確保通流面積。案例2:故障原因:①潤滑油油質(zhì)發(fā)黑(雜質(zhì)或氧化)導致潤滑失效,軸承摩擦生熱;②端蓋螺栓松

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