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污水曝氣管改造工程技術(shù)方案一、項(xiàng)目背景與現(xiàn)狀分析隨著污水處理廠運(yùn)行年限增長(zhǎng)、處理規(guī)模擴(kuò)容,原有曝氣系統(tǒng)常因管材老化、曝氣效率衰減、能耗偏高等問題,難以滿足工藝要求。以某城鎮(zhèn)污水廠為例,其氧化溝曝氣系統(tǒng)采用傳統(tǒng)橡膠膜片微孔曝氣器,運(yùn)行6年后膜片破損率超30%,曝氣均勻度不足60%,導(dǎo)致生化池溶解氧(DO)波動(dòng)達(dá)±1.5mg/L,污泥活性下降,出水COD、NH?-N去除率分別降低8%、12%?,F(xiàn)場(chǎng)勘查顯示,曝氣管路存在腐蝕穿孔、支架松動(dòng)問題,風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期滿負(fù)荷運(yùn)行,能耗較設(shè)計(jì)值高出22%,亟需通過技術(shù)改造恢復(fù)系統(tǒng)效能。二、改造目標(biāo)(一)技術(shù)目標(biāo)1.曝氣均勻度提升至90%以上,生化池DO波動(dòng)控制在±0.5mg/L以內(nèi);2.曝氣系統(tǒng)能耗降低15%-20%,風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率提升至85%以上;3.曝氣管及曝氣器使用壽命延長(zhǎng)至8-10年,年維護(hù)頻次減少50%。(二)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)項(xiàng)目投資回收期≤3年,年節(jié)約電費(fèi)及維護(hù)成本≥50萬元,全生命周期成本降低40%以上。三、技術(shù)方案設(shè)計(jì)(一)曝氣系統(tǒng)選型優(yōu)化結(jié)合污水水質(zhì)(BOD/COD=0.45,含鹽量≤0.3%)、生化池水深(6.5m)及處理規(guī)模(5萬m3/d),選用第三代EPDM膜片微孔曝氣器(孔隙直徑20-30μm),優(yōu)勢(shì)如下:膜片材質(zhì)耐老化、抗撕裂,年破損率≤5%;曝氣阻力損失≤3kPa,氧轉(zhuǎn)移效率(OTE)≥28%(清水測(cè)試);可通過反沖洗清除孔隙堵塞物,維護(hù)便捷。配套曝氣管采用316L不銹鋼增強(qiáng)聚丙烯復(fù)合管(公稱直徑DN80),耐壓等級(jí)1.0MPa,耐腐蝕性能較傳統(tǒng)UPVC管提升3倍,且重量輕、安裝便捷。(二)管路布局與分組控制根據(jù)氧化溝“環(huán)形推流”工藝特點(diǎn),采用“環(huán)狀布管+分區(qū)控制”方案:1.沿氧化溝池壁敷設(shè)主管道(DN150),分支管道(DN80)以1.2m間距呈“魚刺狀”分布,曝氣器安裝間距0.8m×0.8m;2.將氧化溝劃分為3個(gè)曝氣區(qū),每區(qū)配置獨(dú)立電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,通過PLC根據(jù)DO傳感器數(shù)據(jù)(每區(qū)設(shè)3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn))自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量,避免短流與曝氣不均。(三)風(fēng)機(jī)與控制系統(tǒng)升級(jí)更換原有定頻風(fēng)機(jī)為永磁同步變頻離心風(fēng)機(jī)(風(fēng)量調(diào)節(jié)范圍30%-100%),結(jié)合“前饋+反饋”控制邏輯:前饋:根據(jù)進(jìn)水流量、COD負(fù)荷自動(dòng)預(yù)調(diào)風(fēng)量;反饋:通過DO傳感器實(shí)時(shí)修正風(fēng)量,響應(yīng)時(shí)間≤10s。改造后風(fēng)機(jī)單位能耗(kWh/1000m3空氣)從0.85降至0.68,年節(jié)電約48萬kWh。四、施工工藝與質(zhì)量控制(一)施工流程1.舊系統(tǒng)拆除:人工+機(jī)械配合,先拆曝氣器(避免污泥入管),再分段切割舊管道(切口做防腐處理),全程保護(hù)池體混凝土;2.管道安裝:支架用膨脹螺栓固定(間距3m),管道焊接采用氬弧焊工藝,焊縫做100%滲透探傷;管道坡度控制在0.3%,最高點(diǎn)設(shè)排氣閥,最低點(diǎn)設(shè)排泥閥;3.曝氣器安裝:專用工具旋緊曝氣器,確保接口密封(扭矩25-30N·m),安裝后逐點(diǎn)注水測(cè)試(水深0.5m,曝氣無泄漏);4.系統(tǒng)調(diào)試:?jiǎn)螜C(jī)調(diào)試(風(fēng)機(jī)、閥門、傳感器)→聯(lián)動(dòng)調(diào)試(分區(qū)曝氣、DO控制)→帶負(fù)荷調(diào)試(連續(xù)運(yùn)行72h,監(jiān)測(cè)曝氣均勻度、能耗)。(二)質(zhì)量控制要點(diǎn)原材料檢驗(yàn):曝氣器、管材需提供第三方檢測(cè)報(bào)告(氧轉(zhuǎn)移效率、耐壓強(qiáng)度等),進(jìn)場(chǎng)后抽樣復(fù)檢;施工過程控制:管道焊接后做0.05MPa氣壓保壓試驗(yàn)(30min壓降≤5%為合格);曝氣器安裝后做“氣泡均勻性測(cè)試”(肉眼觀察無明顯大小泡、斷泡);驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):曝氣均勻度≥90%(多點(diǎn)DO檢測(cè)極差≤0.8mg/L),系統(tǒng)阻力損失≤4kPa,風(fēng)機(jī)效率≥85%。五、運(yùn)行維護(hù)與效益分析(一)日常運(yùn)維建議巡檢:每日觀察氣泡形態(tài)(均勻性、連續(xù)性),每周記錄風(fēng)機(jī)電流、管道壓力;定期維護(hù):每半年采用“反沖洗+檸檬酸清洗”(濃度5%)清除曝氣器孔隙堵塞物,每年檢測(cè)管道腐蝕情況(壁厚損耗≤10%);應(yīng)急處理:若曝氣器堵塞,可關(guān)閉該區(qū)閥門,用高壓水(0.6MPa)反向沖洗,30min內(nèi)恢復(fù)運(yùn)行。(二)效益分析1.技術(shù)效益:改造后生化池DO均勻度提升至92%,COD、NH?-N去除率分別回升至88%、95%,出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)(GB____-2002一級(jí)A);2.經(jīng)濟(jì)效益:年節(jié)約電費(fèi)48萬元,維護(hù)成本從20萬元降至8萬元,投資回收期約2.8年;3.環(huán)境效益:系統(tǒng)能耗降低20%,年減少碳排放約360t,符合“雙碳”目標(biāo)要求。結(jié)語本改造方案通過曝氣器

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