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化學工程化產(chǎn)化工工藝實習生實習報告一、摘要2023年7月1日至2023年8月31日,我在化產(chǎn)化工工藝崗位實習,負責催化反應器運行參數(shù)監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集。通過連續(xù)監(jiān)測反應溫度、壓力、流量等指標,累計處理運行數(shù)據(jù)12,860條,優(yōu)化操作窗口使產(chǎn)品收率提升5.2%,能耗降低3.1%。核心工作包括實時調(diào)整反應溫度區(qū)間(350420℃)以平衡轉化率與選擇性,建立流量波動與產(chǎn)物純度關聯(lián)模型。應用HYSYS模擬軟件對工藝流程進行動態(tài)仿真,驗證了改進方案對能耗優(yōu)化的有效性。提煉出基于響應曲面法的參數(shù)尋優(yōu)方法,該方法可推廣至類似復雜反應系統(tǒng)的工藝優(yōu)化中。二、實習內(nèi)容及過程1.實習目的去7月1號開始實習,主要想看看書本上的反應動力學、分離工程這些知識在工業(yè)上到底啥樣,順便熟悉下化產(chǎn)裝置的實際運行流程。想弄明白反應器里的溫度、壓力、流量這些參數(shù)怎么精確控制,才能把轉化率和選擇性都搞上去。2.實習單位簡介我去的這家單位,主要是做烴類裂解制氫和合成氣的。廠里有幾套萬噸級的裝置,用的都是管式反應器,催化劑是自行研發(fā)的,反應溫度得控在380到450攝氏度之間,壓力波動不能超過0.5個大氣壓,不然催化劑容易失活。3.實習內(nèi)容與過程前兩周跟著師傅熟悉流程,主要看DCS系統(tǒng),學怎么讀反應器、分離塔的操作曲線。師傅給我留了個任務,要分析一下水冷器結垢對出口溫度的影響。我每天盯著實時數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)某臺水冷器進出口溫差從0.8攝氏度漲到1.2攝氏度,就懷疑是結垢了。跟運行班組溝通,他們確認了,說三個月左右就要清洗一次。我拿流量計和溫度傳感器的校準記錄查了查,發(fā)現(xiàn)2023年6月25號換的催化劑,當時沒注意清洗,導致?lián)Q熱效率下降15%。后來我提了個建議,在清洗周期里加個換熱效率的監(jiān)測點,師傅覺得挺有道理,就采納了。接下來參與了一個項目,是優(yōu)化反應器進料配比。某次發(fā)現(xiàn)合成氣中氫氣含量偏低,碳一產(chǎn)品選擇性只到70%,跑數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)甲烷轉化率在85左右就趨于平穩(wěn)。我就用HYSYS搭了個簡單的模型,調(diào)整進料中氫碳比,發(fā)現(xiàn)1.2左右的時候,甲烷轉化率能提到91%,選擇性也到73%。跟工藝科的人討論時,有人提了反應平衡的限制,我說那能不能調(diào)整反應器床層溫度梯度,師傅讓我再跑幾版。最后確定了分段升溫方案,中段溫度提高20度,最終產(chǎn)品收率真的提了5.2個百分點。4.實習成果與收獲8周里,我獨立完成了3個操作參數(shù)的關聯(lián)分析,都形成了報告。最滿意的是那個水冷器結垢的案例,通過數(shù)據(jù)追溯找到了根本原因?,F(xiàn)在對全流程的物料衡算和能量衡算有了直觀認識,以前覺得復雜的反應網(wǎng)絡,現(xiàn)在能看懂操作曲線上的拐點代表啥意思了。師傅常說“化工生產(chǎn)就是平衡”,什么溫度平衡、能量平衡、經(jīng)濟平衡,這些話現(xiàn)在才懂。5.問題與建議實習期間發(fā)現(xiàn)兩個問題。一是廠里培訓挺隨意的,新來的實習生的培訓記錄都是模模糊糊的,我學東西全靠跟著師傅屁股后面問。建議搞個標準化的培訓手冊,至少把安全規(guī)范、關鍵設備的操作規(guī)程給弄明白。二是我在參與配比優(yōu)化項目時,發(fā)現(xiàn)工藝科和運行科的數(shù)據(jù)傳遞有延遲,有時候我分析的數(shù)據(jù)已經(jīng)是兩小時前的了,影響結果準確性??梢蚤_發(fā)個實時數(shù)據(jù)共享平臺,或者建立關鍵參數(shù)的預警機制。這段經(jīng)歷讓我意識到,做工藝優(yōu)化不能光靠模型,還得懂現(xiàn)場,比如這次配比調(diào)整,模型算再好,實際操作還得看催化劑的結塊情況。以后要是真干這行,得補足過程控制方面的知識,不然光會算數(shù)沒用。三、總結與體會1.實習價值閉環(huán)這8周,從7月1號到8月31號,感覺像是把書里那些抽象的轉化率、選擇性、能量衡算,一個個變成了DCS屏幕上跳動的數(shù)字。記得剛開始看反應器溫度曲線時,一堆波峰波谷看不懂,覺得挺懵的。后來跟著師傅,通過分析2023年6月25號更換催化劑后的實時數(shù)據(jù),找到了水冷器結垢導致?lián)Q熱效率下降15%的問題,最終推動實施了清洗周期調(diào)整。那一刻覺得,原來理論真的能指導實踐,而且解決實際問題時,數(shù)據(jù)就是最好的語言。師傅常說的“化工生產(chǎn)就是平衡”,現(xiàn)在才真正體會到,無論是能量平衡還是經(jīng)濟平衡,都需要反復試驗和精確計算。這段經(jīng)歷讓我明白,書本知識是基礎,但只有深入現(xiàn)場,把參數(shù)、設備、工藝條件都摸透了,才算真正學到了東西。2.職業(yè)規(guī)劃聯(lián)結這次實習讓我更清楚自己未來想干嘛了。以前覺得化工廠環(huán)境悶,工作枯燥,現(xiàn)在看到運行班組為了穩(wěn)定指標每天巡檢,工藝科的人為了0.5個百分點的收率調(diào)整配比,覺得挺有勁的。特別是參與那個分段升溫優(yōu)化項目,雖然只是模型計算的一部分,但看到最終產(chǎn)品收率提升5.2個百分點,那種成就感特別實在。這讓我堅定了走工藝優(yōu)化這條路。接下來打算把過程控制這塊補上,順便把AspenPlus和HYSYS用得更熟練,打算明年考個注冊化工工程師的基礎考試,至少先了解下考試范圍,把專業(yè)基礎再扎實點。實習時發(fā)現(xiàn),廠里挺缺懂全流程的人,特別是既懂工藝又懂控制、還懂數(shù)據(jù)分析的,這給我指了條明路。3.行業(yè)趨勢展望在實習過程中,看到廠里開始推廣一些智能控制算法,用來預測反應趨勢,減少人工干預。還有幾個項目在研究低碳工藝,比如用合成氣制乙二醇的技術路線調(diào)整。這讓我意識到,傳統(tǒng)化工已經(jīng)不單單是經(jīng)驗積累了,現(xiàn)在更強調(diào)精細化操作和綠色生產(chǎn)。我接觸到的那些實時數(shù)據(jù)分析方法,比如用響應曲面法優(yōu)化操作窗口,我覺得未來在數(shù)字化工廠里會越來越重要。以后要是再遇到類似問題,我想不光是調(diào)參數(shù),還能試試用Python做數(shù)據(jù)挖掘,看看能不能從海量的運行記錄里發(fā)現(xiàn)更優(yōu)的操作模式。行業(yè)在變,咱們學生也得跟著學,光靠學校那點知識肯定不夠,得多關注行業(yè)動態(tài),像AI化工、碳中和技術這些,得多了解了解。四、致謝8周的實習時光里,得到了很多幫助。感謝實習單位給我這個機會,讓我看到了真實的化工生產(chǎn)。指導老師不僅在DCS系統(tǒng)操作上耐

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