改善項目及qc小組.ppt_第1頁
改善項目及qc小組.ppt_第2頁
改善項目及qc小組.ppt_第3頁
改善項目及qc小組.ppt_第4頁
改善項目及qc小組.ppt_第5頁
已閱讀5頁,還剩22頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、涂裝車間質(zhì)量改進(jìn)項目 降低A0及A3電泳車身電泳流痕數(shù)量 周昊 2013年10月,電泳流痕是汽車涂裝產(chǎn)生的弊病,為防止對漆膜外觀造成的影響,需要對產(chǎn)生流痕的部位進(jìn)行打磨和修復(fù)。這不僅增大了工作量,增加了生產(chǎn)成本,而且在打磨過程中對電泳漆膜的破壞還會影響打磨部位的防腐性能,帶來車身早期銹蝕的隱患。,工裝、能源、物料、人員、質(zhì)量。,消除車身電泳流痕現(xiàn)象,避免修復(fù)所造成的車身防腐性下降。減少車身污染源的形成,降低打磨二次污染造成的漆后缺陷。節(jié)約能源、物料、工作量等消耗。提升漆后車身質(zhì)量。,電泳車身存在多處固定位置電泳流痕現(xiàn)象,如A0左前門外板、A3左前門外板、A3左前踏板等。,自主完善解決,縮短改進(jìn)

2、周期。,阻止電泳漆液在車身烘干時,滴落在車身外露部位。,2012年A0及A3車身電泳流痕缺陷率,投產(chǎn),臨時措施實施,左前門踏板,左前門外板,滴落踏板部位,打磨修復(fù),電泳流痕修復(fù)過程,打磨,擦拭,手補(bǔ),精磨,拋光,本次項目的目標(biāo)值: 將A0車身左前門表面的電泳流痕出現(xiàn)率降低到20% 將A3車身電泳流痕出現(xiàn)率降低到10%,本次項目的目標(biāo)設(shè)定 設(shè)定人:周昊 時間:2012-9-3,本次項目的目標(biāo)設(shè)定 設(shè)定人:周昊 時間:2013-1-5,料,與環(huán)境無關(guān),環(huán),出現(xiàn)流痕,機(jī),設(shè)備受污染,人,設(shè)計缺陷,工裝棱角超出車身止口,法,交叉污染,方法不當(dāng),未按照標(biāo)準(zhǔn)化操作,為落實我們小組確定的目標(biāo),小組人員根據(jù)實

3、際情況,繪制了電泳流痕的因果分析圖。,流痕形成原因 統(tǒng)計人:崔寶峰 時間:2012-9-10,分析后,發(fā)現(xiàn)造成A0車身左前門電泳流痕的出現(xiàn)的“主要因素”就是油箱門工裝設(shè)計缺陷造成。,油箱門工裝鎖具夾縫滴漆液位置,烘干后形成電泳流痕。,分析后,發(fā)現(xiàn)造成A3車身出現(xiàn)電泳流痕的“主要因素”就是油箱門工裝設(shè)計缺陷造成。,工裝棱角與框架的夾縫聚集漆液,滴落在車身踏板處,烘干后形成電泳流痕。,臨時措施A0 1.制定方案:采用引流方式將滴落在車身外露部位的漆液引流到非外露部位。 2.引流工裝的設(shè)計與制作:在油箱門工裝鎖具下方增加引流導(dǎo)向工裝。利用沖壓邊角廢料,組織小組成員制作引流導(dǎo)向工裝。 3.標(biāo)準(zhǔn)化使用流

4、程:在前處理電泳后吹掃工位進(jìn)行安裝,密封膠班組進(jìn)行摘取,物流工班組進(jìn)行周轉(zhuǎn)。,臨時控制措施 設(shè)定人:周昊 試用時間:有效工裝研制成功之前,引流導(dǎo)向工裝焊接后狀態(tài),引流導(dǎo)向工裝經(jīng)使用檢驗已達(dá)到消除流痕效果,引流工裝制作流程,備料,制作,成型,最終措施A0 由于臨時措施需要人工安裝、摘除、周轉(zhuǎn)并非最佳方案,經(jīng)小組多次試驗,最后決定更改A0油箱門工裝結(jié)構(gòu),根據(jù)原有油箱門卡具的基礎(chǔ)上加裝引流導(dǎo)向。,加裝到A0油箱門工裝上的引流導(dǎo)向,加裝到A0油箱門工裝上的引流導(dǎo)向,最終措施A3 2013年3月,經(jīng)長時間的改進(jìn)檢驗,發(fā)現(xiàn)A0車身左前門外表面的電泳流痕已完全消除。進(jìn)入4月后,前處理班組開始對A3左前門外板

5、和左前門踏板的電泳流痕開始控制。以A0改進(jìn)工裝的經(jīng)驗,開始試驗改裝A3油箱門工裝。,加裝到A3油箱門工裝上的引流導(dǎo)向,2013年A0及A3車身電泳流痕缺陷,改進(jìn)后A0左前門外表面電泳流痕統(tǒng)計表 制表人:崔寶峰 時間:2013-10-15,改進(jìn)后A3左前門外表面電泳流痕統(tǒng)計表 制表人:崔寶峰 時間:2013-10-15,目標(biāo)對比,本次項目A0左前門外板降流痕效果 統(tǒng)計人:崔寶峰 時間:2013-10-15,本次項目A3左前門內(nèi)板及踏板降流痕效果 統(tǒng)計人:崔寶峰 時間:2013-10-15,經(jīng)統(tǒng)計單臺產(chǎn)成本節(jié)約3.2元,輔料消耗表 制圖人:崔寶峰 時間:2013.3.31,輔料消耗,A0左前門外表

6、面缺陷率,13年1月至13年9月末改節(jié)省消耗輔料,13年1月至13年9月末節(jié)省消耗能源,降100%,省26,764元,省44,608元,節(jié)約輔料消耗26,764元 節(jié)約能源消耗44,608元 目前共計節(jié)約71,372元,A3左前門內(nèi)表面及踏板缺陷率,13年4月至13年9月末改節(jié)省消耗輔料,13年4月至13年9月末節(jié)省消耗能源,降50%,省9,438元,省15,730元,節(jié)約輔料消耗9,438元 節(jié)約能源消耗15,730元 目前共計節(jié)約25,168元,按制作引流導(dǎo)向工裝費(fèi)用20元/個計算,質(zhì)量改進(jìn)小組共計節(jié)約制作費(fèi)5.8萬元。,自制引流導(dǎo)向制作明細(xì),改進(jìn)后,每臺車節(jié)省修復(fù)時間30秒,大幅度提升工作效率; 避免了打磨漏鐵,減少了打磨灰塵的形成,改善員工工作環(huán)境; 避免了面漆補(bǔ)噴手噴事件,減少手補(bǔ)電泳漆的消耗,減少了修補(bǔ)員工磨拋工作量; 提升了車身質(zhì)量; 本項目截止2013年9月末合計節(jié)約生產(chǎn)成本149,540元。,改進(jìn)前,改進(jìn)后,鞏固,統(tǒng)一改裝,物流周轉(zhuǎn),日常維護(hù),經(jīng)過本次質(zhì)量活動,小組積累了消除電泳流痕的大量寶貴經(jīng)驗。小組在鞏固期中對此類缺陷舉一反三,將其它固定位置出現(xiàn)的電泳流痕逐一消除。如A級車左右后門、三廂車后備箱流水槽。通過自制引流導(dǎo)向工裝方式,已將此部位電泳流痕全部消

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論