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文檔簡介

1、Shell煤氣化廢水處理及回用摘要:Shell煤氣化工藝過程產(chǎn)生的廢水具有高SS、高CODCr以及污染物成分復(fù)雜的 特點(diǎn),其中主要的污染物有氤化物、NH3-N、硫化物以及苯酚等。通過預(yù)處理(曝氣絮 凝沉降)、深度氧化以及雙膜處理的工藝對(duì)Shell煤氣化廢水進(jìn)行處理,考察了各工藝段 的最佳運(yùn)行條件。試驗(yàn)結(jié)果表明,在最優(yōu)運(yùn)行條件下,該處理工藝出水達(dá)到GB 8978- 1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,同時(shí)通過阻垢及緩蝕試驗(yàn)結(jié)果確定,工藝出水達(dá)到 GB 500502007工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范中工業(yè)循環(huán)水用水標(biāo)準(zhǔn)的要求,可以 回用至循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。關(guān)鍵詞:Shell;煤氣化;深度處理;循環(huán)冷卻水S

2、hell煤氣化工藝是一種使用干燥煤吹氧氣流床氣化工藝,此工藝可以將任何種類 的煤或石油焦轉(zhuǎn)化為(主要含有CO和H2)中熱值合成氣1,具有清潔、高效、單爐 產(chǎn)氣量大等特點(diǎn)。Shell煤氣化廢水中污染物的成分十分復(fù)雜,常見的有酚類、雜環(huán)類 有機(jī)物、氨、氤化物和硫氧化合物等,同時(shí)大量粉塵使得廢水中的SS和濁度也非常高。生化處理是煤氣化廢水處理的常用方法,由于煤氣化廢水中含有大量抑制微生物生 長的毒性物質(zhì),故通常先采用閃蒸、沉降及氣提2等預(yù)處理手段提高煤氣化廢水的可 生化性,然后再進(jìn)行生化處理3-6。由于生化處理周期較長、處理?xiàng)l件苛刻,所以研究 者們希望通過Fenton、光催化氧化等高級(jí)氧化手段8-9

3、來快速有效地處理含氤廢水, 目前這些方法均存在工藝運(yùn)行不穩(wěn)定的問題。本研究采用預(yù)處理一深度氧化一雙膜系統(tǒng) 的工藝對(duì)Shell煤氣化廢水進(jìn)行處理,探討該工藝處理Shell煤氣化廢水的可行性。1材料與方法1.1工藝流程本工藝主要由曝氣、氧化沉淀、氧化和雙膜處理4個(gè)部分組成,工藝流程如圖1所 示。進(jìn)水曝氣池 L氧化沉淀池*1氧化池|*|調(diào)節(jié)池 LI雙膜系統(tǒng);t| 7污泥濃縮烘干外運(yùn)出水作循環(huán)水圖1工藝流程通過曝氣一氧化沉淀一深度氧化處理后出水水質(zhì)達(dá)到GB 8978-1996污水綜合排 放標(biāo)準(zhǔn)的要求,可以選擇直接排放,也可以選擇進(jìn)入雙膜系統(tǒng)作進(jìn)一步的處理,使出 水水質(zhì)達(dá)到GB 500502007工藝循

4、環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范中工業(yè)循環(huán)水用水標(biāo)準(zhǔn)的 要求。1.2試驗(yàn)用藥劑試驗(yàn)用藥劑均為試驗(yàn)室復(fù)配藥劑,詳細(xì)作用及組分如表1所示。表1試驗(yàn)用藥劑藥劑代號(hào)藥劑作用藥劑主要成分投加位置NKS1100穩(wěn)定PH值在1112無機(jī)混合鹽氧化沉淀池NKS1100穩(wěn)定PH值在1112無機(jī)混合鹽調(diào)節(jié)池NKS1200氧化及促進(jìn)沉降高分子絮凝劑氧化沉淀池NKS1300氧化作用無機(jī)類氧化劑氧化池1.3 廢水水質(zhì)側(cè)線試驗(yàn)使用廢水為某石化Shell煤氣化工藝出水,水中含有大量的煤灰及易揮發(fā), 呈灰黑色,有刺激性氣味。主要水質(zhì)指標(biāo)如表2所示。表2主要水質(zhì)指標(biāo)mg L-1p (SS)p (總氤)P (NH3-N)p (硫化物)P (

5、哄)40030501030103060015001.4試驗(yàn)方法試驗(yàn)主要分為以下3個(gè)部分:小試結(jié)果驗(yàn)證。將氣化廢水進(jìn)行曝氣,再投加20mg/L的氧化沉淀劑NKS1200和1.25g/L的pH值調(diào)節(jié)劑NKS1100、6g/L的氧化劑NKS1300進(jìn)行再氧化,測定不同出水口污染物濃度,以確定其處理效果。工藝條件 的優(yōu)化。對(duì)曝氣時(shí)間、沉淀時(shí)間、氧化沉淀劑NKS-1200投加量、pH值調(diào)節(jié)劑NKS- 1100投加量和氧化劑NKS-1300投加量進(jìn)行調(diào)節(jié),確定最優(yōu)條件。緩蝕及阻垢試驗(yàn)。 對(duì)工藝最終出水進(jìn)行緩蝕及阻垢試驗(yàn),根據(jù)結(jié)果判斷中水是否可以回用至循環(huán)水系統(tǒng)。1.5 分析方法主要監(jiān)測指標(biāo)有濁度、pH值、

6、COD。、氤化物、NH3-N、硫化物SS,檢測方法均 采用國標(biāo)規(guī)定的方法。2 結(jié)果與討論2.1小試結(jié)果驗(yàn)證小試結(jié)果如表3所示。表3小試中各節(jié)點(diǎn)出水水質(zhì)項(xiàng)目曝氣池進(jìn)水曝氣池出水氧化沉淀池出水氧化池出水調(diào)節(jié)池出水pH值797101112111278濁度/NTU10001000302010P(CODCr)/ (mg L-1)1500600180150110P(總氤)/ (mg L-1)50.040.025.05.00.5P(硫化物)/(mgLO30.03.02.00.30.1由表3可知:曝氣后pH值升高,水中酸性組分如硫化氫被氧氣氧化,有利于SS 的沉降。COD”總氤和硫化物濃度等指標(biāo)明顯下降,說明

7、曝氣起到了預(yù)氧化有機(jī)物的 作用。氧化沉淀劑NKS1200提高了 SS的沉降效果,同時(shí)使得CODCr、總氤和硫化物 濃度等明顯下降。投加氧化劑NKS1300后CODCr、總氤和硫化物濃度等進(jìn)一步下降。小試結(jié)果表明,煤氣化廢水中的SS、CODCr、總氤、硫化物濃度明顯下降,調(diào)節(jié)池 的出水濁度已小于25NTU,CODCr的質(zhì)量濃度小于110mg/L、總氤的質(zhì)量濃度小于0. 7 mg/L、硫化物的質(zhì)量濃度小于0. 1 mg/L,基本符合GB 89781996中排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2 工藝條件的優(yōu)化2.2.1曝氣時(shí)間的影響曝氣的主要目的是使顆粒間產(chǎn)生碰撞摩擦以去除顆粒表面的有機(jī)物,并除去容易揮 發(fā)的物質(zhì)

8、,來降低廢水的后續(xù)處理難度。曝氣時(shí)間對(duì)出水水質(zhì)的影響如圖2所示。州氣時(shí)間.h舟2 E氣酎h朗出水水質(zhì)的影響Fig. 2of aaation time on effluent water quality由圖2可知:隨著曝氣時(shí)間的延長,廢水中的CODCr、總氤和硫化物均有明顯的去 除效果。曝氣4h后,對(duì)總氤的去除率最高達(dá)到37%,對(duì)硫化物的去除率最高達(dá)到95%, 對(duì)CODCr的去除率達(dá)到55%。綜合曝氣時(shí)間與去除率的關(guān)系,最終確定曝氣時(shí)間為4 h。2.2.2 pH值調(diào)節(jié)劑NKS1100投加量的影響pH值調(diào)節(jié)劑NKS-1100的投加量直接關(guān)系到廢水中有機(jī)物被沉淀分離的效率,在 最佳曝氣時(shí)間下,考察N

9、KS-1100投加量對(duì)處理效果的影響,結(jié)果如圖3所示。NKS-1 ID 投加 s/(g4/)圖3 pl值調(diào)節(jié)劑.NKS-l投加量對(duì)出水水質(zhì)的影響Fig. 3 Influence of NKS-1 1(X) dnsagc on cfllm ni water quality由圖3可知:隨著NKS-1100投加量的增加,氧化沉淀池出口的總氤及CODCr濃 度均有不同程度的降低,當(dāng)NKS-1100投加量達(dá)到2.0mg/L時(shí),對(duì)CODCr的去除率達(dá)到 38%,對(duì)氤化物的去除率達(dá)到34%。原因是pH值的升高使得SS及重金屬離子大量沉 降,導(dǎo)致COD。及總氤濃度下降。綜合考慮污染物去除效果及對(duì)后續(xù)雙膜系統(tǒng)的

10、壓力, 確定NKS-1100的投加量為1.0g/L。2.2.3氧化沉淀劑NKS-1200投加量的影響氧化沉淀劑NKS-1200的投加量直接關(guān)系到廢水中有機(jī)物被氧化和沉淀分離的效 率,在最佳曝氣時(shí)間和NKS-1100投加量條件下,考察氧化沉淀劑NKS-1200的投加量對(duì)處理效果的影響,結(jié)果如圖4所示。S IQ 1S 2025 3CMKS-1 200 物巾黃 inng-L-圖4 氧化憂沆劑NKS-12如投血母引出永水質(zhì)甥EFig. 4 I influence ofNKS-1200 dcsa-geon effluent water quality由圖4可知:氧化沉淀劑NKS-1200和pH值調(diào)節(jié)劑N

11、KS-1100聯(lián)用對(duì)煤氣化廢 水具有很好的絮凝沉降效果,對(duì)廢水濁度具有顯著的去除效果;當(dāng)NKS-1200達(dá)到一 定濃度時(shí),對(duì)COD。、硫化物等也有較好的去除效果。綜合考慮各項(xiàng)出水水質(zhì)指標(biāo),確 定NKS-1200的投加量為20 mg/L。2.2.4氧化劑NKS-1300投加量的影響氧化劑NKS-1300的投加量直接關(guān)系到廢水中有機(jī)物被氧化的效率,在以上確定的 最佳曝氣時(shí)間、最佳NKS-1200和NKS-1100投加量的條件下,考察氧化劑NKS-1300的 投加量對(duì)廢水處理效果的影響,結(jié)果如圖5所示。氧化池出水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,加入pH值調(diào)節(jié)劑NKS-1110控制pH值。這有兩方面作 用:首先可以進(jìn)一步

12、提高水體中剩余氧化劑的氧化效力;其次,合適的pH值不會(huì)對(duì)有 機(jī)膜造成不可逆損壞。經(jīng)過調(diào)節(jié)處理后,廢水的pH值在78左右,濁度降至30NTU左 右,CODCr的質(zhì)量濃度為70 80mg/L,總氤的質(zhì)量濃度降至0.5mg/L以下,硫化物的質(zhì) 量濃度降至0.05mg/L以下,出水水質(zhì)符合GB 89781996的要求。2.2.6雙膜處理在前述最佳工藝條件下,出水進(jìn)入雙膜系統(tǒng),雙膜系統(tǒng)采用粗濾一超濾一反滲透的 串聯(lián)結(jié)構(gòu),使用的有機(jī)膜均為GE的DK系列膜。雙膜系統(tǒng)產(chǎn)水率與出水水質(zhì)如表4所 示。表4雙膜系統(tǒng)產(chǎn)水率對(duì)出水水質(zhì)的影響產(chǎn)水率/%P(CODCr)/(mg L-1)P (總氰)/(mg L-1)p (

13、NH3-N)/(mg L-1)p (Ca2+) /(mg L-1)p (硫化物)/(mg L-1)6081000.21.01.5007010150.20.31.92.8008016220.30.52.13.2009025300.40.52.53.400由表4可知:當(dāng)膜系統(tǒng)產(chǎn)水率為60%時(shí)處理效果最好。隨著產(chǎn)水率的提高,出水的 氤化物、COD” NH3-N濃度均有所升高,膜系統(tǒng)對(duì)總氤、NH3-N等相對(duì)分子質(zhì)量較小 的無機(jī)離子截留能力較差,故為保證出水水質(zhì)選定工藝產(chǎn)水率為60%。2.3出水回用可行性試驗(yàn)2.3.1阻垢性能測試結(jié)果雙膜系統(tǒng)出水的阻垢性能測試結(jié)果如表5所示表5雙膜出水阻垢性能測試結(jié)果試

14、驗(yàn)用水濃縮倍率阻垢率/%398.5雙膜出水494.6592.2V (雙膜出水):V (長393.5江水)=1:1490.2585.6(使用試驗(yàn)工廠循環(huán)水系統(tǒng)所用阻垢劑)。由表5可知:雙膜系統(tǒng)出水水質(zhì)較好,在濃縮倍率為5時(shí),阻垢率仍在90%以上; 而當(dāng)與長江水按照1:1的體積比混合后,阻垢率雖有一定的下降,但當(dāng)濃縮倍率為5時(shí) 阻垢率依然在85%以上,符合GB 500502007中循環(huán)水補(bǔ)充水的水質(zhì)要求。2.3.2緩蝕性能測試結(jié)果雙膜出水緩蝕性能測試結(jié)果如表6所示(使用試驗(yàn)工廠循環(huán)水系統(tǒng)所用緩蝕劑)。表6雙膜系統(tǒng)出水緩蝕性能測試結(jié)果腐蝕率/ (mm a-1)試驗(yàn)用水 濃縮倍率 碳鋼不銹鋼黃銅40.

15、05920.000750.00076雙膜出水50.05520.000720.0007460.04240.000710.0007540.05740.000860.00089V (雙膜出水):50.05410.000830.00083V(長江水)=1:160.04120.000810.00085由表6可知:使用雙膜系統(tǒng)出水的條件下碳鋼、不銹鋼和黃銅的腐蝕率均滿足GB 500502007中規(guī)定的“碳鋼的腐蝕率小于0.075mm/a,銅及其合金、不銹鋼的腐蝕率 小于0.005mm/a”的要求。綜合阻垢及緩蝕測試結(jié)果,雙膜處理后出水完全可以作為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水使用。3 結(jié)論(1)采用預(yù)處理(曝氣一絮凝沉

16、降)、深度氧化以及雙膜的組合工藝處理Shell煤 氣化廢水,在曝氣4 h、pH值調(diào)節(jié)劑NKS-1100的投加量為1g/L、氧化沉淀劑NKS- 1200的投加量為20 mg/L、氧化劑NKS-1300的投加量為6g/L的條件下,經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào) 節(jié)pH值后,出水pH值在78左右,濁度降至30 NTU左右,CODCr的質(zhì)量濃度為70 80 mg/L,總氤的質(zhì)量濃度低于0.5mg/L,硫化物的質(zhì)量濃度低于0.05mg/L。(2)該組合工藝處理效果較好,運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)符合GB 89781996標(biāo)準(zhǔn)的要求。經(jīng)過雙膜系統(tǒng)處理后出水達(dá)到GB 500502007工業(yè)循環(huán)水用水標(biāo)準(zhǔn)的要求。參考文獻(xiàn):Wang We

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