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文檔簡介
1、汽輪發(fā)電機(jī)組振動分析對轉(zhuǎn)動機(jī)械來說,微小的振動是不可避免的,振動幅度不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的屬于正常振動。這里所說的振動,系指機(jī)組轉(zhuǎn)動中振幅比原有水平增大,特別是增大到超過允許標(biāo)準(zhǔn)的振動,也就是異常振動。任何一種異常振動都潛伏著設(shè)備損壞的危險(xiǎn)。比如軸系質(zhì)量失去平衡(掉葉片、大軸彎曲、軸系中心變化、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)冷水路局部堵塞等)、動靜磨擦、膨脹受阻、軸承磨損或軸承座松動,以及電磁力不平衡等等都會表面在振動增大,甚至強(qiáng)烈振動。 而強(qiáng)烈振又會導(dǎo)致機(jī)組其他零部件松動甚至損壞,加劇動靜部分摩擦,形成惡性循環(huán),加劇設(shè)備損壞程度。異常振動是汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中缺陷,隱患的綜合反映,是發(fā)生故障的信號。因此,新安裝或檢修后
2、的機(jī)組,必須經(jīng)過試運(yùn)行,測試各軸承振動及各軸承處軸振在合格標(biāo)準(zhǔn)以下,方可將機(jī)組投入運(yùn)行。振動超標(biāo)的則必須查找原因,采取措施將振動降到合格范圍內(nèi),才能移交生產(chǎn)或投入正常運(yùn)行。 一、汽輪機(jī)異常振動原因分析 汽輪機(jī)組擔(dān)負(fù)著火力發(fā)電企業(yè)發(fā)電任務(wù)的重點(diǎn)。由于其運(yùn)行時(shí)間長、關(guān)鍵部位長期磨損等原因,汽輪機(jī)組故障時(shí)常出現(xiàn),這嚴(yán)重影響了發(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)行。汽輪機(jī)組異常振動是汽輪機(jī)常見故障中較為復(fù)雜的一種故障。由于機(jī)組的振動往往受多方面的影響,只要跟機(jī)本體有關(guān)的任何一個(gè)設(shè)備或介質(zhì)都會是機(jī)組振動的原因,比如進(jìn)汽參數(shù)、疏水、油溫、油質(zhì)、等等。因此,針對汽輪機(jī)異常震動原因的分析就顯得尤為重要,只有查明原因才能對癥維修。
3、針對導(dǎo)致汽輪機(jī)異常振動的各個(gè)原因分析是維修汽輪機(jī)異常振動的關(guān)鍵。 二、汽輪機(jī)組常見異常震動的分析與排除 引起汽輪機(jī)組異常振動的主要原因有以下幾個(gè)方面,汽流激振、轉(zhuǎn)子熱變形、摩擦振動等。 (一)汽流激振現(xiàn)象與故障排除 汽流激振有兩個(gè)主要特征:一是應(yīng)該出現(xiàn)較大量值的低頻分量;二是振動的增大受運(yùn)行參數(shù)的影響明顯,且增大應(yīng)該呈突發(fā)性,如負(fù)荷。其原因主要是由于葉片受不均衡的氣體來流沖擊就會發(fā)生汽流激振;對于大型機(jī)組,由于末級較長,氣體在葉片膨脹末端產(chǎn)生流道紊亂也可能發(fā)生汽流激振現(xiàn)象;軸封也可能發(fā)生汽流激振現(xiàn)象。針對汽輪機(jī)組汽流激振的特征,其故障分析要通過長時(shí)間的記錄每次機(jī)組振動的數(shù)據(jù),連同機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)的
4、數(shù)據(jù)記錄,做出成組曲線,觀察曲線的變化趨勢和范圍。通過改變升降負(fù)荷速率,從5T/h到50T/h的給水量逐一變化的過程,觀察曲線變化情況。通過改變汽輪機(jī)不同負(fù)荷時(shí)高壓調(diào)速汽門重調(diào)特性,消除氣流激振。簡單的說就是確定機(jī)組產(chǎn)生汽流激振的工作狀態(tài),采用減低負(fù)荷變化率和避開產(chǎn)生汽流激振的負(fù)荷范圍的方式來避免汽流激振的產(chǎn)生。 (二)轉(zhuǎn)子熱變形導(dǎo)致的機(jī)組異常振動特征、原因及排除 轉(zhuǎn)子熱變形引發(fā)的振動特征是一倍頻振幅的增加與轉(zhuǎn)子溫度和蒸汽參數(shù)有密切關(guān)系,大都發(fā)生在機(jī)組冷態(tài)啟機(jī)定速后帶負(fù)荷階段,此時(shí)轉(zhuǎn)子溫度逐漸升高,材質(zhì)內(nèi)應(yīng)力釋放引起轉(zhuǎn)子熱變形,一倍頻振動增大,同時(shí)可能伴隨相位變化。由于引起了轉(zhuǎn)子彎曲變形而導(dǎo)致
5、機(jī)組異常振動。轉(zhuǎn)子永久性彎曲和臨時(shí)性彎曲是兩種不同的故障,但其故障機(jī)理相同,都與轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏心類似,因而都會產(chǎn)生與質(zhì)量偏心類似的旋轉(zhuǎn)矢量激振力。 與質(zhì)心偏離不同之處在于軸彎曲會使兩端產(chǎn)生錐形運(yùn)動,因而在軸向還會產(chǎn)生較大的工頻振動。另外,轉(zhuǎn)軸彎曲時(shí),由于彎曲產(chǎn)生的彈力和轉(zhuǎn)子不平衡所產(chǎn)生的離心力相位不同,兩者之間相互作用會有所抵消,轉(zhuǎn)軸的振幅在某個(gè)轉(zhuǎn)速下會有所減小,即在某個(gè)轉(zhuǎn)速上,轉(zhuǎn)軸的振幅會產(chǎn)生一個(gè)“凹谷”,這點(diǎn)與不平衡轉(zhuǎn)子動力特性有所不同。當(dāng)彎曲的作用小于不衡量時(shí),振幅的減少發(fā)生在臨界轉(zhuǎn)速以下;當(dāng)彎曲作用大于不平衡量時(shí),振幅的減少就發(fā)生在臨界轉(zhuǎn)速以上。針對轉(zhuǎn)子熱變形的故障處理就是更換新的轉(zhuǎn)子以減
6、低機(jī)組異常振動。沒有了振動力的產(chǎn)生機(jī)組也就不會出現(xiàn)異常振動。 (三)摩擦振動的特征、原因與排除 摩擦振動的特征:一是由于轉(zhuǎn)子熱彎曲將產(chǎn)生新的不平衡力,因此振動信號的主頻仍為工頻,但是由于受到?jīng)_擊和一些非線性因數(shù)的影響,可能會出現(xiàn)少量分頻、倍頻和高頻分量,有時(shí)波形存在“削頂”現(xiàn)象。二是發(fā)生摩擦?xí)r,振動的幅值和相位都具有波動特性,波動持續(xù)時(shí)間可能比較長。摩擦嚴(yán)重時(shí),幅值和相位不再波動,振幅會急劇增大。三是降速過臨界時(shí)的振動一般較正常升速時(shí)大,停機(jī)后轉(zhuǎn)子靜止時(shí),測量大軸的晃度比原始值明顯增加。摩擦振動的機(jī)理:對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子來講,摩擦可以產(chǎn)生抖動、渦動等現(xiàn)象,但實(shí)際有影響的主要是轉(zhuǎn)子熱彎曲。動靜摩擦?xí)r圓
7、周上各點(diǎn)的摩擦程度是不同的,由于重摩擦側(cè)溫度高于輕摩擦側(cè),導(dǎo)致轉(zhuǎn)子徑向截面上溫度不均勻,局部加熱造成轉(zhuǎn)子熱彎曲,產(chǎn)生一個(gè)新的不平衡力作用到轉(zhuǎn)子上引起振動。 三、在振動監(jiān)測方面應(yīng)做好的工作 目前200MW及以上的機(jī)組大都裝設(shè)了軸系監(jiān)控裝置,對振動實(shí)施在線監(jiān)控,給振動監(jiān)測工作創(chuàng)造了良好的條件。其他中小型機(jī)組有的雖裝有振動監(jiān)測表,但準(zhǔn)確度較差,要靠攜帶型振動表定期測試核對,有的機(jī)組僅靠推帶振動表定期測試記錄。對中小型機(jī)組的振動監(jiān)測工作,一般都比較薄弱,不能堅(jiān)持定期(每周、每10天等)測試或測試記錄不全不完整等等,不利于有關(guān)振動規(guī)定的認(rèn)真執(zhí)行。因此,電廠應(yīng)明確規(guī)定測試振動的周期,給汽機(jī)車間專業(yè)人員和運(yùn)
8、行現(xiàn)場配備較高精密度的振動表,并建立專業(yè)人員保存的和運(yùn)行現(xiàn)場保存的振動測試登記簿,按規(guī)定周期測試并將測試結(jié)果記入登記簿。測試中發(fā)現(xiàn)振動比上次測試結(jié)果增大時(shí),專業(yè)人員應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并分析振動增大原因,研究采取措施,必要時(shí)增加振動測試次數(shù),以監(jiān)測是否繼續(xù)增大。運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)機(jī)組振動異常時(shí),應(yīng)立即使用現(xiàn)場保管的振動表進(jìn)行測試,如振動比上次測試結(jié)果增加了0.05mm時(shí),應(yīng)立即打閘停機(jī)。如振動增加雖未達(dá)到0.05mm,但振動異常時(shí)聽到機(jī)組有響聲(如掉葉片等),或機(jī)內(nèi)聲音異常時(shí),也應(yīng)停機(jī)進(jìn)行檢查。對一般的振動增大,也應(yīng)向車間匯報(bào),以便組織分析原因,采取措施。 四、結(jié)論 總之,機(jī)組振動測試結(jié)果是研究分析機(jī)
9、組運(yùn)行狀況的重要技術(shù)依據(jù)。多年來,不少機(jī)組因振動大而拖延了投產(chǎn)期和檢修期。對生產(chǎn)運(yùn)行來說,接收了振動符合標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)組以后,還必須加強(qiáng)振動監(jiān)督,對振動監(jiān)測做到制度化、經(jīng)?;?,必須在機(jī)組振動突然增大達(dá)到規(guī)程規(guī)定值時(shí),及時(shí)果斷地將機(jī)組停運(yùn),防止擴(kuò)大損壞或?qū)φ駝与m然增大,但尚未達(dá)到規(guī)程規(guī)定緊急停機(jī)數(shù)值的異常現(xiàn)象。及時(shí)對比分析,查找原因,并采取措施防止設(shè)備損壞事故的發(fā)生。 作者簡介:趙珣(1982),女,內(nèi)蒙古根河人,湛江電力有限公司助理工程師,研究方向:集控工程師。 (1)轉(zhuǎn)動部分平衡的不正確。 (2)汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等對中不好。 (3)機(jī)組附屬轉(zhuǎn)動件,如調(diào)速器、主軸帶動的油泵、危急保安器等部件平衡的不好
10、,安裝不良。 (4)受熱的機(jī)件安裝的不正確,在冷態(tài)安裝時(shí)沒有考慮它們熱態(tài)工作時(shí)的自由熱膨脹、熱變形,使得機(jī)件在受熱工作時(shí)不能自由膨脹而變得有些彎曲,破壞平衡。如各種軸在受熱無處膨脹時(shí),將被頂彎,失掉平衡,造成振動;機(jī)殼受熱不能自由膨脹時(shí),也會變形引起振動。 (5)某些機(jī)件配合尺寸不符合要求,如軸封片與軸頸配合間隙不對,配合過緊,則在受熱時(shí)軸頸與密封片相摩擦,引起振動。 (6)軸承有缺陷,如軸瓦巴氏合金脫層、龜裂;軸承與軸瓦安裝間隙不合適;瓦殼在軸承座中松動;軸承動態(tài)性能不好,發(fā)生半速渦動或油膜振蕩等,造成振動。 (7)機(jī)組基礎(chǔ)不符合要求或基礎(chǔ)下沉,都會使機(jī)組發(fā)生振動。 2、運(yùn)行方面的原因 (1
11、)汽輪機(jī)汽缸保溫不良、在啟動前預(yù)熱的不充分或者不正確,因而造成蒸汽輪機(jī)在啟動時(shí)轉(zhuǎn)子處于彎曲狀態(tài)。 (2)固定在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、聯(lián)軸器、變速器齒輪軸上的某些轉(zhuǎn)動零件松弛、變形或者位置移動,引起回轉(zhuǎn)體的重心位置改變加劇振動,如葉輪和軸結(jié)合松動、某些部分變形等。一些有嚴(yán)格重量要求的回轉(zhuǎn)零件,如聯(lián)軸器個(gè)別螺栓更換而又未做平衡試驗(yàn),也會破壞平衡,加劇振動。 (3)回轉(zhuǎn)部件的原有平衡被破壞,如葉片飛脫,葉片或葉輪腐蝕嚴(yán)重,葉輪破損,軸封損壞,葉片結(jié)垢,個(gè)別零件脫落,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)冷水路局部堵塞,以及靜止部分與轉(zhuǎn)動部分發(fā)生摩擦等等。 (4)啟動前預(yù)熱不均勻,機(jī)殼產(chǎn)生變形,使機(jī)組內(nèi)動靜部件間隙不均勻,甚至產(chǎn)生摩擦,
12、引起振動。 (5)蒸汽管路或氣體管路對機(jī)組的作用力,使機(jī)組變形、移位;管路與機(jī)組聯(lián)接不合要求等等也都造成振動。 (6)軸承潤滑不夠或不適當(dāng),油泵工作不穩(wěn)定,或者油膜不穩(wěn)定。 (7)新蒸汽等運(yùn)行參數(shù)與要求值偏差太大。新蒸汽參數(shù)偏差過大而末及時(shí)調(diào)整,使汽輪機(jī)部件熱膨脹及熱應(yīng)力變化劇烈;汽壓、汽溫過低未及時(shí)采取措施;排汽缸溫度過高引起汽缸變形等等。 (8)機(jī)組運(yùn)行轉(zhuǎn)速離實(shí)際臨界轉(zhuǎn)速太近、機(jī)組某部件的固有振動頻率等于或低倍于汽輪機(jī)運(yùn)行頻率,使部件或汽輪機(jī)發(fā)生共振。 (9)汽輪機(jī)內(nèi)部轉(zhuǎn)動部件與汽封偏心,產(chǎn)生蒸汽自激振蕩引起振動。 (10) 發(fā)電機(jī)電磁力不平衡引起振動。 首先我想提出,振動問題是汽輪機(jī)事故
13、中最為棘手的問題,它的機(jī)理和處理手段比較復(fù)雜,下面我只是大略的概括下。 汽輪機(jī)的振動最為常見的有下列: 1、質(zhì)量不平衡,占70%。 2、中心不正,占20%。 3、動靜磨擦,占5%。 4、基礎(chǔ)松動或接觸不好,套裝部件松動。 5、油膜振蕩 6、氣流激振 7、匝間短路。 其中氣流激振常有下列情況: 1、汽封圓周間隙相差大,以致形成渦動 2、調(diào)節(jié)汽門的開度到一定值,振動發(fā)生,跨過后振動消失,且重復(fù)性好。 運(yùn)行方面 如果在機(jī)組設(shè)計(jì)制造、安裝和檢修期間各方面都做得比較完美,那機(jī)組就不會因?yàn)檎駝舆^大而影響運(yùn)行了嗎?答案是否定的,機(jī)組的振動除了與上面的各方面因素有關(guān)外,還與機(jī)組的運(yùn)行狀況存在很大的關(guān)系。 1機(jī)
14、組膨脹 機(jī)組的滑銷系統(tǒng)對機(jī)組振動的影響情況,而機(jī)組的膨脹是受其滑銷系統(tǒng)制約的。當(dāng)滑銷系統(tǒng)本身不存在問題時(shí),如果運(yùn)行人員操作不當(dāng),機(jī)組也會出現(xiàn)膨脹不暢的問題。最明顯的例子是在開機(jī)過程中,當(dāng)機(jī)組的暖機(jī)時(shí)間不夠或者升速加負(fù)荷過快,則機(jī)組各部分的膨脹就不一樣,這樣一方面會產(chǎn)生應(yīng)力,減少機(jī)組的壽命;另一方面就會引起過大的差別膨脹,從而影響機(jī)組的開機(jī)過程。當(dāng)機(jī)組的膨脹不充分時(shí),極易引起機(jī)組的振動和動靜碰磨。 2潤滑油溫 軸頸在軸瓦內(nèi)的穩(wěn)定性如何決定了機(jī)組誘發(fā)振動的可能性有多大,當(dāng)穩(wěn)定性太差時(shí),外界因素的變化很容易引起機(jī)組振動的產(chǎn)生。而潤滑油在軸瓦內(nèi)形成的油膜如何又是影響轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性的一個(gè)重要影響因素,油膜的
15、形成除了與軸承烏金有關(guān)外,還有一個(gè)重要因素就是潤滑油油溫,潤滑油油溫應(yīng)該在一個(gè)合理的范圍內(nèi),過高過低都對油膜的形成不利。 3軸封溫度 每一軸封的溫度都不一樣,在運(yùn)行規(guī)程所允許的范圍內(nèi)調(diào)整軸封溫度會對機(jī)組的振動產(chǎn)生一定的影響。軸封溫度對機(jī)組振動的影響主要表現(xiàn)為溫度對軸承座標(biāo)高的影響和溫度對端部汽封處動靜間隙的影響,這兩方面對機(jī)組振動的影響機(jī)理在前面已經(jīng)述及,在此不再重復(fù)。 4機(jī)組真空和排汽缸溫度 機(jī)組真空和排汽缸溫度總是相輔相成的,其中一個(gè)因素的變化必然引起另一個(gè)因素的改變。對于軸承座坐落在排汽缸上的機(jī)組來說,排汽缸溫度的變化主要表現(xiàn)在對軸承座標(biāo)高的影響上,所以會對機(jī)組的振動產(chǎn)生影響。 5發(fā)電機(jī)
16、轉(zhuǎn)子電流 當(dāng)電流通過發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子時(shí)會產(chǎn)生熱量,這部分熱量就要會使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生膨脹,當(dāng)發(fā)電機(jī)本身存在一定量的質(zhì)量不平衡時(shí),由于膨脹會使該不平衡量產(chǎn)生的力矩發(fā)生改變,從而引起機(jī)組的振動變化;當(dāng)發(fā)電機(jī)自身存在膨脹不均時(shí),即使冷態(tài)情況下質(zhì)量平衡較好,也會由于膨脹的不均勻性產(chǎn)生動態(tài)的質(zhì)量不平衡,而這一質(zhì)量不平衡在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子恢復(fù)到冷態(tài)時(shí)也會隨之消失。另一方面,如果發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)部本身存在短路情況,當(dāng)電流通過發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子時(shí)會產(chǎn)生局部放熱過大的現(xiàn)象,此處的轉(zhuǎn)子由于受到較多的熱量堆積而使膨脹較大,這就與其他地方的膨脹產(chǎn)生差別,又會形成一動態(tài)的質(zhì)量不平衡。 6斷葉片 當(dāng)汽輪機(jī)發(fā)生斷葉片時(shí),轉(zhuǎn)子的質(zhì)量分布明顯發(fā)生改變,
17、因此機(jī)組的振動會發(fā)生明顯的變化,這種情況在現(xiàn)場有時(shí)可能不會被察覺,因?yàn)檎駝拥淖兓劝ㄕ駝哟笮〉淖兓舶ㄕ駝酉辔坏淖兓?,而現(xiàn)場大多數(shù)儀表只能監(jiān)視振動大小的變化。為了盡量避免斷葉片的現(xiàn)象發(fā)生,除了在設(shè)計(jì)制造和安裝檢修期間采用適當(dāng)?shù)拇胧﹣肀WC外,運(yùn)行中在增減機(jī)組負(fù)荷時(shí)應(yīng)盡量平穩(wěn)。 7大機(jī)組的調(diào)門控制方式 根據(jù)資料和本人的現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的300 MW機(jī)組在運(yùn)行過程中已經(jīng)有好幾臺機(jī)組出現(xiàn)了1號和2號大軸振動偏大的現(xiàn)象。通過對振動機(jī)組大軸振動的頻譜分析發(fā)現(xiàn),當(dāng)振動發(fā)生時(shí)振動明顯存在半頻分量。根據(jù)分析及最后采用的措施來看,改變機(jī)組調(diào)門的控制方式可以控制的機(jī)組的振動。具體原因是:由于機(jī)組受熱后
18、1號和2號軸承的膨脹不一樣,結(jié)果造成1號軸承負(fù)荷較輕而2號軸承負(fù)荷較重的情況,再加上軸承的穩(wěn)定性不是太好,于是在外界因素的影響下機(jī)組很容易發(fā)生振動異常,如果將調(diào)門的控制方式由順序閥控制改為單閥控制,則可以避免順序閥控制時(shí)3號調(diào)門開啟而4號調(diào)門未開時(shí)給轉(zhuǎn)子施加的向上的作用力,而正是這個(gè)作用力使1號軸承的比壓減小從而使1號軸承的負(fù)荷較輕極易使轉(zhuǎn)子失穩(wěn)造成機(jī)組的振動。 蒸汽輪機(jī)異常振動原因的分析和處理措施 關(guān)鍵詞:蒸汽輪機(jī),振動,措施 摘要:對合成氣壓縮機(jī)組蒸汽輪機(jī)異常振動原因進(jìn)行分析,介紹處理措施。 在某大型合成氨裝置中,合成氣壓縮機(jī)驅(qū)動機(jī)采用由意大利新比隆公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的中壓冷凝式蒸汽輪機(jī)。自20
19、02年初到8月份該汽輪機(jī)振動逐漸增加,在同樣工況下前軸承處振動由25m慢慢上升至近70m,特別是在開停車過程中,前軸承處軸振動達(dá)125m以上,另外軸承座外殼振動和現(xiàn)場噪音也明顯增大,嚴(yán)重影響機(jī)組本身和整個(gè)合成系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高負(fù)荷運(yùn)行。 1 汽輪機(jī)支承系統(tǒng)簡介 合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)型號為ENK32/45汽缸靠兩側(cè)的貓爪和后端兩側(cè)的支板支承在后機(jī)架上,缸體后端兩側(cè)支板處各設(shè)一橫銷,缸體前后兩端下面中間部位各設(shè)一縱銷,這樣整個(gè)缸體的定位死點(diǎn)就處于后端,開停車時(shí)缸體以后端為定位端向前膨脹或向后收縮。 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子支承在前后徑向軸承上,前后徑向軸承分別安裝在前后軸承座內(nèi),在前軸承座內(nèi)還安裝有止推軸承。
20、汽輪機(jī)前軸承座安裝在前機(jī)架上四角由4個(gè)球形墊圈支承,球形墊圈的高度可由下部的調(diào)整螺母調(diào)節(jié),軸承座兩側(cè)各用2個(gè)固定螺栓壓緊,并且固定螺栓都采取了防松措施。前軸承座兩側(cè)通過2根以汽缸前端伸出的懸臂桿同缸體連接,當(dāng)缸體向前膨脹時(shí),懸臂螺桿也推動前軸承座在球形墊圈上向前移動,為此在冷態(tài)安裝時(shí),軸承座固定螺栓不壓死,其頭部同壓板間預(yù)留有0.020.03mm的膨脹間隙A。 為保證軸承座的左右方向定位,在軸承座的下方還設(shè)有一縱向?qū)тN。 2 振動原因查找和分析 為查找合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)異常振動的原因。在2002年年度大修前,多次對汽輪機(jī)進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)前軸承座的4個(gè)固定螺栓頭部同壓板間有較大間隙,且分布不
21、均勻,順著汽輪機(jī)方向看,4個(gè)螺栓的間隙分別為:前左0.50mm,前右0.60mm,后左1.10mm,后右1.20mm.。 汽輪機(jī)正常運(yùn)行時(shí),由于軸承座受熱膨脹,補(bǔ)償了軸承座固定螺栓頭部同壓板間冷態(tài)預(yù)留的膨脹間隙,二者間應(yīng)基本處于無間隙狀態(tài)。由圖l可以看出,軸承座每側(cè)2個(gè)固定螺栓都采取了連接點(diǎn)焊的防松措施,因此螺栓不會自己松動退出。因此固定螺栓頭部同壓板間出現(xiàn)較大間隙的原因只能是軸承座出現(xiàn)了下沉,軸承座與固定螺栓對應(yīng)處下移量大致等于該部位實(shí)際出現(xiàn)的間隙量。在前軸承座中,徑向軸承的安裝位置靠近后端兩個(gè)支承點(diǎn),由于軸承座后端下沉量較大,所以徑向軸承實(shí)際下沉量要大于軸承座平均下沉量(0.85mm)。
22、汽輪機(jī)前徑向軸承隨軸承座下沉,引起其上支承的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子前端下沉,轉(zhuǎn)子下沉量大致等于前徑向軸承下沉量。經(jīng)查資料汽輪機(jī)前軸封,平衡盤汽封及前幾級葉輪汽封處徑向間隙均為0.200.40mm,因此轉(zhuǎn)子的下移量足以使轉(zhuǎn)子前端同汽缸前汽封下部及前幾級隔板汽封下部產(chǎn)生磨擦,引起轉(zhuǎn)子和汽缸振動,轉(zhuǎn)子振動帶動軸承座產(chǎn)生振動。因汽缸質(zhì)量較大,受影響相對小些。由于磨擦主要發(fā)生在前端,所以轉(zhuǎn)子前端及前軸承座振動升幅比后端要大。動靜部件間的磨擦和產(chǎn)生的振動也使現(xiàn)場噪音有所增加。 軸承座四角不均勻下沉,也破壞了軸承座中心線同轉(zhuǎn)子中心線的平行狀態(tài),使徑向和止推軸承瓦塊工作狀況變壞;另外軸承座帶動轉(zhuǎn)子下沉,還使轉(zhuǎn)子在汽缸內(nèi)的
23、徑向位置嚴(yán)重偏心,這些都是激起轉(zhuǎn)子振動的重要原因。 分析認(rèn)為造成軸承座下沉的原因大致有3點(diǎn):球形墊下部與可調(diào)支承螺母間磨損;球形墊上部與軸承座下支承面間發(fā)生磨損;可調(diào)支承螺母松動下移。 3 故障排除 2002年大修中,把合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)檢修重點(diǎn)放在前軸承座上。將前軸承座吊出檢查,發(fā)現(xiàn)四角支承系統(tǒng)中的4個(gè)可調(diào)支承螺母均緊固良好。但是,軸承座下部支承面同球形墊接觸處磨出4個(gè)深度不同的環(huán)形凹坑,其深度為:前左0.20 mm,前右0.40 mm,后左0.50 mm,后右0.80 mm。檢查前軸承徑向瓦塊和推力瓦塊,均出現(xiàn)偏磨。汽輪機(jī)缸體前端軸封、平衡盤密封、缸體前半部各級葉輪密封的汽封齒被嚴(yán)重磨損
24、。轉(zhuǎn)子上鑲嵌的前軸封齒,前幾級葉輪的級間汽封齒都嚴(yán)重磨損。 在開停車過程中,汽輪機(jī)前軸承座要在其球形支承墊上前后移動,但當(dāng)軸承座下部支承面被球形墊磨出凹坑后,球形墊上部便有部分嵌入凹坑內(nèi),嚴(yán)重影響軸承座的前后正常滑動。 檢修中,把前軸承座下部支承面精加工處理,消除凹坑,對下半缸內(nèi)磨損的汽封齒進(jìn)行了修復(fù),更換了4套球形墊及下部調(diào)節(jié)系統(tǒng),還更換了前端軸封套、平衡盤汽封套、轉(zhuǎn)子、軸承。前軸承座就位后,以缸體為基準(zhǔn),按原始安裝標(biāo)準(zhǔn)重新調(diào)整軸承座的高度,水平度和左右位置,使軸承座中心同缸體中心同心。 檢修后開車一年多來,合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)軸振動值小于30m,前軸承處軸振動值在滿負(fù)荷、超額定轉(zhuǎn)速下運(yùn)行時(shí)
25、也不超過20m,開停車過程軸振動值小于50m,汽輪機(jī)前軸承座外殼振動及現(xiàn)場噪音也大大降低。 4 結(jié)束語 此合成氨裝置中使用的4臺蒸汽輪機(jī),其軸承座的支承方式都是采用四角4個(gè)球形墊支承,這種支承方式的優(yōu)點(diǎn)是軸承座移動靈活,上下位置調(diào)整方便,其不足就是支承承力面較小,由于振動等原因,支承元件容易發(fā)生磨損,引起軸承座下沉。因此,在對大機(jī)組的日常巡檢及檢修時(shí),要把汽輪機(jī)軸承座支承系統(tǒng)的檢查作為重點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,防患于未然。必要時(shí)可采取在兩側(cè)支承元件間各加一備用支承板的措施,如圖1中所示的部件(備用支承板上部同軸承座下支承面間預(yù)留0.050.06 mm間隙),能有效地防止因軸承座下降過多造成的動靜部件
26、磨擦。 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油引起的振動分析 摘 要 針對50MW汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的故障事件,通過對汽輪機(jī)振動特點(diǎn)的描述,分析了汽輪機(jī)振動和轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的原因以及引起振動的機(jī)理,提出了該故障的診斷方法和防止轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的措施。 關(guān)鍵詞 汽輪機(jī);轉(zhuǎn)子;振動 2004年河南省電力系統(tǒng)連續(xù)出現(xiàn)2起汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的故障,1臺為125 MW機(jī)組,1臺為50 MW機(jī)組。本文針對其中的1臺50 MW汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油原因進(jìn)行了分析,并提出該故障的診斷方法和解決問題的途徑。 1 振動特點(diǎn) 汽輪機(jī)型號為C50-8.83/0.981,發(fā)電機(jī)型號為QF-60-2。如圖1所示,1,2號軸承支承汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子
27、,1號軸承為座落前箱內(nèi)的落地軸承,2號軸承座落在排汽缸上,3,4號軸承支承發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,均為落地軸承。汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子以剛性聯(lián)軸器連接。 1.1 配重前啟動 2004-06-26,啟動升速至過臨界轉(zhuǎn)速的過程中,2號軸承最大振動為39.1 祄,其它軸承振動均小于30 祄,說明汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的平衡狀態(tài)良好。 空載3 000 r/min下,除了2號軸承垂直振動39 祄外,其它軸承振動均在30 祄以下。帶負(fù)荷到48 MW,2號軸承振動從60 祄很快升至84.5 祄,被迫打閘停機(jī)。降速過臨界轉(zhuǎn)速2號軸承垂直振動達(dá)125 祄。盤車時(shí),大軸撓度比開機(jī)增大40 祄。從3 000 r/min帶負(fù)荷停機(jī)過
28、程的軸承垂直振動趨勢圖可知,振動增大的部位主要是2號軸承,發(fā)電機(jī)的2個(gè)軸承振動基本不變,因而可以判定故障存在于汽輪機(jī)側(cè)。 根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),一般存在轉(zhuǎn)子熱變形的機(jī)組,只要把空載3 000 r/min時(shí)的下軸承基頻振動降低到20 祄以下,帶負(fù)荷后的振動就能維持在50 祄以內(nèi)的合格范圍。所以停機(jī)后在汽輪機(jī)末級葉輪進(jìn)行配重,以降低2號軸承的垂直振動。 1.2 配重后啟動 2004-06-27,機(jī)組配置后再次啟動,在空載3 000 r/min下,2號軸承的垂直振動為15 祄,其它均小于15 祄。帶負(fù)荷20 MW時(shí)振動基本不變,負(fù)荷增到30 MW,2號軸承振動增大至40 祄,穩(wěn)定一段時(shí)間后,振動稍有降低。接
29、著開始升負(fù)荷至35 MW,振動升至46.8 祄。立刻減負(fù)荷至30 MW,振動突升至54.1 祄,又升負(fù)荷至37 MW,振動繼續(xù)升高。隨即減負(fù)荷,當(dāng)振動升到91.7 祄時(shí),打閘停機(jī)。降速過臨界轉(zhuǎn)速2號軸承垂直振動達(dá)8 祄。盤車時(shí)大軸撓度比開機(jī)增大100 祄。 1.3 第3次啟動 前2次啟動過程中,后汽封溫度達(dá)300,而該汽封設(shè)計(jì)汽源為除氧器汽平衡供汽,溫度在150左右,顯然后汽封溫度偏高;另外,前2次啟動過程中,本體疏水沒有打開。 為了排除這2個(gè)因素的影響,2004-06-29又開一次機(jī)。在這一次啟動過程中,本體疏水全部打開,后汽封溫度控制在160以下。這次從啟動升速過程到20 MW負(fù)荷,2號軸
30、承振動與上一次差別不大。負(fù)荷到24 MW,2號軸承振動開始快速突升到 90.7 祄,被迫打閘停機(jī)。 3次啟動過程的振動特點(diǎn)為: (1) 振動主要是基頻成份,其它分量很少,因此屬于不平衡激起的強(qiáng)迫振動; (2) 振動隨時(shí)間和啟停機(jī)的次數(shù)增多而顯著增大,振動突增負(fù)荷點(diǎn)一次比一次小,說明振動故障逐次惡化; (3) 當(dāng)振動突增后,即使減負(fù)荷到0,振動亦不會降低而是繼續(xù)增加。停機(jī)過程中過臨界轉(zhuǎn)速的振動值比開機(jī)過程大; (4) 2號軸承振動一旦開始爬升很快發(fā)散至報(bào)警值,并且沒有盡頭,在這種振動狀態(tài)下機(jī)組是無法運(yùn)行的。 2 振動原因分析 該機(jī)組振動的基本特點(diǎn)是,隨著時(shí)間增加,不穩(wěn)定強(qiáng)迫振動增加。造成這種振動
31、的故障缺陷可能是: (1) 汽缸膨脹受阻,使軸承支承剛度降低; (2) 轉(zhuǎn)子熱彎曲。 通過檢查沒有發(fā)現(xiàn)絕對膨脹、脹差在啟動過程中出現(xiàn)異常,軸承座與臺板接觸面也沒有出現(xiàn)間隙,膨脹也沒有卡澀跡象,所以可以排除第一項(xiàng)缺陷,因而轉(zhuǎn)子熱彎曲成為主要懷疑對象。 造成轉(zhuǎn)子熱彎曲的原因如下: (1) 轉(zhuǎn)軸內(nèi)應(yīng)力過大; (2) 轉(zhuǎn)軸材質(zhì)不均; (3) 轉(zhuǎn)軸套裝部件失去緊力; (4) 高溫轉(zhuǎn)子與冷水、冷汽接觸; (5) 動靜摩擦; (6) 轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油。 根據(jù)振動的變化特點(diǎn),可以排除第13個(gè)原因,因?yàn)檫@3個(gè)原因引起的振動均變化緩慢,而該機(jī)的振動會出現(xiàn)突變,且隨啟停次數(shù)的增加,一次比一次嚴(yán)重。 因試運(yùn)過程中未發(fā)現(xiàn)汽缸和本體疏水情況出現(xiàn)異常,可以排除第4個(gè)原因。 因摩擦振動的相位變化較大,而該機(jī)振動的相位變化較小(20。左右),所以可以排除第5個(gè)原因。只有第6個(gè)原因
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