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文檔簡介

1、造氣事故案例分析案例1、風(fēng)管線由于沒有置換造成風(fēng)管線爆炸。1997年5月的一天,現(xiàn)在的V系造氣,白班突然停電,由于上班的操作工在停電時沒有及時把煙囪、上行支好,造成造氣爐內(nèi)的煤氣沒處放空,在送風(fēng)閥處串到風(fēng)管線里。因為在停電時風(fēng)機也停了,管線內(nèi)沒有了壓力,但是爐內(nèi)有壓力,通過送風(fēng)閥串入,使管線內(nèi)全部是煤氣,又由于當(dāng)時沒有風(fēng)管線上的蒸汽置換管線,來電后開啟油泵電機,閥門全部起來后,又開啟了風(fēng)機。在開啟風(fēng)機后,由于風(fēng)管線全是煤氣,空氣與煤氣形成混合氣體,同時達到了一定的濃度后,是風(fēng)管線爆炸。在8#爐樓后,使風(fēng)管線的兩節(jié)卷管本成了平板,現(xiàn)場相當(dāng)狼藉。原因:1、操作工沒有及時把閥門支好,如果支好了也不會

2、出現(xiàn)此次事故。2、那是也沒有風(fēng)管線上的蒸汽置換,通過那次,全部配好了蒸汽置換。防范措施:1、在每次突然停電時,必須進行風(fēng)管線用蒸汽置換,同時,把管線全部置換透,避免出現(xiàn)同類事故的發(fā)生。2、在緊急停電時必須及時支好閥門。3、在閥門上放好支閥門的東西,減少找東西的時間。案例2、夾套缺水造成報廢。1994年某月,現(xiàn)在的皿系造氣崗位4#爐,液位工刑金剛,由于長時間沒有排液位計倒淋,每次巡檢都看到有液位,不進行驗證,就是不排倒淋閥,造成假液位,沒有及時發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致夾套長時間缺水,是夾套燒的嚴(yán)重變形,被迫停爐換夾套,給廠子造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟塤失。原因:對自己的份內(nèi)工作不盡職不盡責(zé),馬馬虎虎,稀里糊涂干事,而造

3、成的后果。防范措施:1、定時進行排倒淋,確保倒淋流水,并且關(guān)死倒淋后能夠回到原來的位置。2、必須定期沖洗液相和氣相是否通,如果那個管子不通,及時叫鉗工修復(fù)好。3、作為主操作勤查看夾套溫度,出現(xiàn)不正常必須及時查明原因,查不出不允許開爐。案例3、V系造氣8#爐,因入爐蒸汽超壓造成夾套報廢。2002年某月,由于5#爐下灰東油管軟管長期不換,以及軟管與樓板磨損,使軟管內(nèi)的鋼絲網(wǎng)磨壞,承受不住油路50kg的壓力,使軟管長時間呲油,二樓工沒能夠及時發(fā)現(xiàn),三樓主、副操作工也沒有發(fā)現(xiàn)油位降及油壓低等現(xiàn)象的出現(xiàn),導(dǎo)致油箱的油全部呲沒,使5#爐的閥門不能正常起落,從5#爐東灰倉噴出火來,引燃了呲出的油,5#爐從二

4、樓到三樓一片火海,燒壞了閥站和本崗位的線路,使本崗位突發(fā)停電,三樓一點燈光都沒有,作為三樓的主、副操作工,也沒有及時按照緊急停電方案處理,沒有去打汽包放空閥等工作,及由于安全閥長周期沒有進行校驗,使入爐蒸汽一直上漲,安全閥也沒有起跳,造成入爐蒸汽超壓,把8#爐夾套憋開30-40cm的裂口,造成夾套報廢。原因:在出現(xiàn)事故緊急停電時,主、副操作工沒有按照緊急停車方案執(zhí)行,沒有及時打開汽包放空,又由于安全閥不起跳,減壓閥內(nèi)漏,以及自產(chǎn)蒸汽壓力的增高,使入爐蒸汽系統(tǒng)嚴(yán)重超壓,導(dǎo)致了夾套的報廢。防范措施:1、崗位上不論緊急停電還是緊急停車,首先把汽包放空、入爐放空總閥打開,避免蒸汽系統(tǒng)超壓。2、安全閥定

5、期校驗,確保在蒸汽系統(tǒng)超壓時自動放空。3、軟油帶定期換新,避免老化承受不住系統(tǒng)壓力。4、保證軟油管不與任何物體磨損,避免長時間磨壞軟管。5、加強崗位巡檢力度,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,把事故消滅在萌芽中。案例4、因夾套進水管堵而造成夾套報廢。2006年11月份,1系造氣由于4#爐夾套加水與5#爐夾套加水用一個汽包,并且都是用的是解稀液,由于解稀液里帶有沙粒,當(dāng)時是5#爐已正常開爐運行有很長時間,造成解稀液里帶著的沙粒把4#爐夾套加水管線堵死。當(dāng)時點爐時,操作工也沒有進行夾套排污檢查試驗,點起爐子就升溫,操作工也想到看夾套溫度,但是夾套溫度不準(zhǔn),沒有及時叫儀表工修復(fù)好,導(dǎo)致爐溫升高,夾套的水基本全消耗沒

6、,夾套不進水,使整個夾套全部燒紅,后經(jīng)降溫處理,被迫安全滅爐。滅爐后經(jīng)查看夾套鼓包、變形,已報廢不能使用。原因:1、解稀液帶的沙粒堵塞夾套進水管,使夾套缺水燒干鍋。2、夾套溫度沒有提前驗證好是否準(zhǔn)確,如果夾套溫度準(zhǔn)確,不會造成此次事故。3、當(dāng)班操作工在點爐升溫期間沒能夠做到對本臺爐的認真巡檢,巡檢不到位,沒能及時發(fā)現(xiàn)隱患。防范措施:1、在點爐前必須先進行夾套排污驗證,確保夾套進水管暢通無阻,通過排污看汽包液位是否下降來判斷。2、儀表溫度是生產(chǎn)的眼睛,必須保證夾套溫度準(zhǔn)確無誤。3、對新點爐加強巡檢、監(jiān)護,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,把事故消滅在萌牙之中。案例5、由于風(fēng)機軸瓦缺油而造成軸瓦損壞。1997年,

7、新上北造氣1#軸瓦風(fēng)機,由于供油油壓低,當(dāng)時鉗工對風(fēng)機稀油站不能全部掌握,一名鉗工在調(diào)整油壓時,誤動了供油油閥,關(guān)小進軸瓦的油閥,使供油壓力上漲,但是進入軸瓦供油很少,起不到潤滑作用。由于風(fēng)機轉(zhuǎn)速相當(dāng)高2960轉(zhuǎn)/min,很快就看到軸瓦冒煙,同時伴隨著風(fēng)機變音、電機超電流,被迫緊急停風(fēng)機檢修,採開軸瓦后發(fā)現(xiàn)軸瓦上已被摩壞,進行修了。原因:主要是鉗工對稀油站上的各個閥門作用、流程不懂而造成此次軸瓦報廢事故的主要原因。防范措施:操作工、鉗工必須全面了解稀油站的流程及油站上每個閥門的作用,決不能不懂裝懂,私自亂動亂調(diào),出現(xiàn)問題時應(yīng)找有關(guān)人員解決。儀表盤上的聯(lián)鎖裝置,一旦油泵不打壓或供油不足,都能夠自

8、動起動應(yīng)保護的裝置,正常開車聯(lián)鎖都是相連的,對于不清楚人員,禁止亂動,以防出現(xiàn)大的問題。案例6、由于下雨,風(fēng)機電機進水而造成的電機報廢。1997年8月份,正是雨水較多的季節(jié),在一次大雨天,由于北造氣1#風(fēng)機電機防雨不到位,使雨水從電機進風(fēng)口抽入,使電機絕緣差,造成連電后電機報廢,被迫停車檢修。原因:風(fēng)機上部雖然蓋有小屋,由于當(dāng)時電機東面沒有墻,刮的是東北風(fēng),把雨水刮入風(fēng)機屋,再加上電機里面風(fēng)葉高速運轉(zhuǎn),使雨水從電機抽風(fēng)口進入,使電機報廢。當(dāng)時操作工自認為有屋,沒有給予重視,沒有給于防范所造成此次事故。防范措施:1、在下雨天,操作工一定要監(jiān)護好電器設(shè)備的防雨工作,全面考慮、全面檢查,不給設(shè)備留有

9、半點隱患。2、車間重點強調(diào)的是,在外面的電機,雖然都有防雨罩,但一定要檢查好,是否防護到位,對于不妥當(dāng)?shù)牟课?,重點監(jiān)護或整改,避免事故發(fā)生。案例7、由于風(fēng)管線串聯(lián)閥沒有關(guān)而造成風(fēng)機軸瓦報廢。2006年11月在開H系造氣風(fēng)機時,由于H系造氣風(fēng)管線與1系造氣風(fēng)管線是連著的,當(dāng)中有幾個串聯(lián)閥沒有關(guān),在開起H系造氣風(fēng)機后,風(fēng)量順著管線串到了8#風(fēng)機,由于風(fēng)量較大,使8#風(fēng)機高速倒轉(zhuǎn),又由于8#風(fēng)機是軸瓦風(fēng)機,沒有油不能高速運行,再加之8#風(fēng)機稀油站沒有開,使8#風(fēng)機軸瓦沒有油潤滑,導(dǎo)致8#風(fēng)機軸瓦報廢、進行檢修換新的事故。原因:1、在停8#風(fēng)機時,沒有按照停車方案進行處理,沒有把8#風(fēng)機出口蝶閥關(guān)死。

10、2、在開車時,沒有全面考慮系統(tǒng)是相連的,應(yīng)關(guān)死串聯(lián)閥。3、在開車時也沒有進行認真檢查碟閥是否在關(guān)的位置防范措施:1、開停車必須認真執(zhí)行好開停車操作票,檢查到位。2、由于本廠造氣崗位比較分散,相連部位較多,應(yīng)全面考慮到位。案例8由于防凍措施不夠,凍壞蒸汽總閥閥體。2000年冬天,皿系造氣崗位檢修2#爐時,把二樓樓后蒸汽總閥關(guān)死,總蒸閥門落下,由于天氣很冷,入爐蒸汽總管內(nèi)存有冷凝水,通過樓后蒸汽閥串到了總蒸汽閥處,長時間不進行排水,使此處的積水上凍,造成總蒸閥體凍裂,被迫換新閥體。原因:造氣崗位上的閥門閥體全部是生鐵,只要存水、保溫不好,就會上凍,由于水上凍后會膨脹,很容易把閥體凍裂。防范措施:在

11、停爐檢修或停爐備機時,必須采取有效的防凍措施,定期通蒸汽,或開小通蒸汽預(yù)熱,確保閥門不上凍不存積水。案例9、由于風(fēng)機內(nèi)存有積水,將風(fēng)機殼凍壞。2003年冬天,H系造氣的加氮風(fēng)機,機殼內(nèi)存有積水,沒有采取防凍措施,使風(fēng)機機殼凍裂事故。H系造氣原加氮管線與風(fēng)管線共用一根蒸汽置換管線,在開停車時,要對風(fēng)管線進行置換,開蒸汽總閥置換風(fēng)管線時,同時串入加氮管線蒸汽,蒸汽冷凝后形成水,流入加氮風(fēng)機機殼內(nèi),機殼內(nèi)又不能排水,又不開加氮風(fēng)機,(已停用上吹加氮3年)在04年春天發(fā)現(xiàn)機殼凍裂。原因:在停用3年后,蒸汽置換沒有斷開,停用后也沒有考慮此點,沒有重視,形成死角,忽視了防凍而造成的。防范措施:通過加氮風(fēng)機

12、凍壞此事,要求現(xiàn)有的風(fēng)機,只要停著的必須每1小時盤車一次,同時風(fēng)機機殼內(nèi)不準(zhǔn)有水,避免再次凍壞風(fēng)機機殼事故的出現(xiàn)。因風(fēng)機機殼全部是生鐵,一旦機殼有水,就會很容易造成凍裂機殼。案例10、因點爐時系統(tǒng)抽負造成爆炸。2003年某月,H系造氣1#爐檢修整改完成后,點爐準(zhǔn)備投入運行,在正常點爐后,爐內(nèi)的木炭引著,往爐內(nèi)加煤,雖然送風(fēng)閥墊著東西,但是由于加煤后爐內(nèi)的明火壓死,煙囪閥又起著,爐口又不向外冒煙氣,從爐口處向爐內(nèi)抽入空氣,待加第三斗煤時,由于木炭引著了炭,產(chǎn)出了煤氣,與從爐口進入的空氣混合后達到了煤氣爆炸極限,造成爐內(nèi)爆炸,使旋風(fēng)除塵的入口天方地圓被炸開,被迫滅爐檢修。原因:1、點爐時,爐內(nèi)有明火,爐口冒氣或不冒氣都無妨,就是在向爐內(nèi)加煤時,爐子的明火壓力,使加入的煤,產(chǎn)生的煤氣不能燃燒,存入爐子,再加之從爐口進入的空氣,形成混合氣,達到了一定的濃度而爆炸。2、送風(fēng)閥墊的小,沒能使?fàn)t口處保持正壓冒煤氣。防范措施:1、點爐時,必須確保木炭完全燃燒

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