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離心泵振動超標原因分析與對策

Summary:機泵作為化工企業(yè)的主要設備運行,其良好的工作狀態(tài)是保證設備長期運行的重要保證,但在實際運行過程中,機泵會出現(xiàn)故障。其中振動是常見的故障之一,性質(zhì)復雜多樣。石化公司汽油加氫裝置新氫壓縮機冷卻泵啟動后,電動機、泵軸向振動值經(jīng)常超過標準值,進一步引起軸承損壞、密封泄漏等故障,影響設備本身的安全運行,而該泵是單位冷卻系統(tǒng)的動力設備,頻繁故障對以下幾個方面有一定影響,因此消除了設備運行的風險,保證了長期運行。Keys:離心泵;振動;原因分析;對策引言振動是影響水泵使用壽命和可靠性的重要因素,水泵振動狀況是評價水泵性能的重要指標。近年來,國內(nèi)外專家對隔振機構、振動監(jiān)測分析系統(tǒng)和信號處理方法進行了大量研究。用于PertottiR離心泵水力誘導振動機械,對離心泵葉片與舌頭的相互作用進行了簡單的模擬和實驗,結果表明,這種相互作用與離心泵的流動有關。英國研究院研究了葉輪蝸桿靜力干涉,對不同葉輪半徑壓力脈動的影響。研究了降低離心泵振動噪聲的水力設計方法。對不同數(shù)量的導葉和葉輪進行了離心泵內(nèi)部壓力脈動測試。用LDA系統(tǒng)分析了導葉離心泵動-靜態(tài)部件的干擾影響。實驗研究了葉輪葉片數(shù)和導葉數(shù)相同的離心泵內(nèi)部動-靜裝配干涉引起的非定常水動力性能。在信號處理方面,通過集成的經(jīng)驗模態(tài)信號分解方法,成功地表達了轉子起動階段的時頻特征。通過經(jīng)驗模態(tài)分解和譜峰診斷滾動軸承早期弱故障。提出了一種基于短時傅立葉變換的時頻系數(shù)收縮信號降噪方法,改善了齒輪故障時振動信號的調(diào)幅特性。然而,大多數(shù)研究只關注泵在額定工作點的波動,而在多工作點條件下,關注較小的波動。本文采用光譜分析方法對泵振動信號進行分析,采用了多種減振手段,其中閉式冷卻泵在不同工作條件下不能嚴格滿足振動要求。1振動超標原因分析1.1軸承狀態(tài)P2401B泵軸承箱驅(qū)動面為對角接觸軸承,型號7308,非驅(qū)動面為圓柱滾子軸承組,型號NU308。為了揭示機泵軸承的狀態(tài),使用軸承狀態(tài)檢測儀LQ102診斷泵軸承。根據(jù)滾動軸承檢測理論,滾動軸承故障頻率集中在高頻范圍內(nèi)。LQ法用于測量600Hz-10kHz頻段內(nèi)的振動。將因機械故障(如不平衡和不準確、機械動力等)引起的所有振動過濾為1<lq<2時LQ>2時,軸承狀態(tài)不好,需要更換。測試結果表明,驅(qū)動側軸承的LQ值為2.3,非驅(qū)動側軸承的LQ值為2.1,軸承的LQ值>2表示軸承框兩側的軸承狀態(tài)不好。對油泵軸承箱進行了拆卸檢查,結果表明,角接觸軸承的輕微磨損和徑向軸承保持架受損。軸承磨損導致軸承內(nèi)環(huán)和外環(huán)間隙增加,轉子部件偏心工作,機械泵振動值增加。1.2聯(lián)軸器對中P2401B泵采用雙膜片聯(lián)軸器,是一種高性能金屬彈性元件的柔性聯(lián)軸器,具有緊湊、強度、使用壽命、補償能力等優(yōu)點。用激光檢測泵對中的位置。垂直方向檢查結果:平行偏差0.5毫米,角度偏差0.1毫米/100毫米;水平方向:平行偏差0.4毫米,角度偏差0.25毫米/100毫米。根據(jù)維修規(guī)范,平行偏差在0.05毫米范圍內(nèi),角度偏差在0.05毫米/100毫米范圍內(nèi),檢查結果表明泵聯(lián)軸器對超出正常范圍。不良的耦合關系產(chǎn)生額外的彎矩,向軸承施加額外的載荷,從而在軸承之間重新分配載荷,形成額外的激勵,泵劇烈振動,嚴重時軸承和聯(lián)軸器可能損壞。錨栓斷裂、彎曲或變形,油膜不穩(wěn)定,軸彎曲,轉子和定子之間發(fā)生磨損等嚴重后果。因此,為了及時排除故障,保證水泵正常運行。2采取措施2.1故障診治葉頻振動是流道壓力脈動引起的高頻振動,影響因素很多,根據(jù)實際經(jīng)驗合理設計葉片與隔板之間的徑向間隙是減少葉頻振動的有效措施。根據(jù)API610設計指南,對于單級升降機大于200米、單級功率大于225千瓦的泵,導向泵的徑向間隙為最小刀尖半徑的3%,蝸桿根泵的徑向間隙至少為6%。減少葉輪葉片的頻率振動和流量時間的低頻振動。由于泵性能稍有余量,根據(jù)切割規(guī)律,將葉輪外徑從427mm~420mm(第二次試驗)處切割出來,增加徑向間隙,減少葉頻振動,但試驗結果仍然不符合振動要求,因此繼續(xù)將隔板切割為4.5mm。2.2地腳螺栓松緊度檢查連接,如地腳螺栓,緊固件松動是泵機組振動的常見原因。電機和泵驅(qū)動端振動量大,軸承箱支架位于軸承箱驅(qū)動端下方,對驅(qū)動端軸承的影響最大??赡軙霈F(xiàn)垂直橫向振動減弱、軸承箱支架分析和其他緊固螺栓的情況。為此,檢查了電機、軸承箱支架、泵座螺栓、連接螺栓的擰緊程度,結果表明:1個軸承箱支架螺栓未緊固,在軸承箱支架螺栓上加松墊片后,重新啟動泵擰緊,進行狀態(tài)檢測,泵機組振動略有下降,但仍超標。因此,地腳螺栓松動不是軸承振動超標的主要原因。2.3消除管線應力調(diào)整管道支架,通過對輸入和輸出管道的支撐消除輸入和輸出管道對機泵的應力。計劃在停車檢查時,在進出口管道支座上增加可調(diào)彈簧支撐,消除地基不均勻沉降對進出口管道的影響,防止管道應力。通過以上五項措施,油泵啟動后,軸承箱振動值大大降低到4.5mm/s以下,工作24小時,測量各軸承振動是否正常,并成功控制油泵過熱溫度。表2顯示了各軸承采取措施后的振動數(shù)據(jù),采取措施后各機構泵軸承的振動值降低,達到了良好的工作狀態(tài)。2.4進出口管道應力檢查2.4.1管道支撐強度檢查當泵進出口管道支架強度和剛度不足時,管道重量或介質(zhì)動能集中在泵體上,使泵軸和電機位置惡化至中性,運行過程中發(fā)生振動。進出口管道支架為剛性支架,根據(jù)圖紙布置合理,安裝點完整。因此,不存在管道支架剛度不足或故障引起泵振動的情況。2.4.2管道應力檢查泵體和管道法蘭存在殘余應力,或機泵入口管道法蘭松動。拆卸泵進出口法蘭螺栓,使法蘭釋放自由狀態(tài),測量兩法蘭間隙6.1mm,在csei/j工藝設備維護技術規(guī)程法蘭密封結構安裝技術規(guī)程中法蘭間隙小于墊片厚度(墊片厚度4.5mm)的兩倍時,進出口法蘭平行度(規(guī)格DN40CL150Lb,法蘭外徑150mm)法蘭平行度、允許同軸偏差、轉速小于3000r/m的要求得到滿足,因此法蘭安裝偏移引起的應力對設備沒有影響。結束語過度振動是離心泵常見的缺陷之一。振動的發(fā)生往往是由多種因素和原因造成的。當離心泵振動超標時,應結合實際經(jīng)驗和理論分析。采用科技手段,要將水泵振動機理分析與實際試驗數(shù)據(jù)緊密結合,找出振動故障的所有原因,并采取合理的處理措施,泵可以恢復正常工作狀態(tài)。Reference[1]彭俊華,劉麗紅.鍋爐給水泵振動原因分析及解決方案[J].水泵技術,2021(03):30-33.[2]陳偉.離心泵吸入比轉速限值探討[J].化工設備與管道,2021,58(02):55-58.[3]程蕾,王輝,劉航泊.淺析離心泵振動的原因及防治措施[J].流程工業(yè),2021(0

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