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文檔簡介

提高暗挖隧道二襯斷面

驗(yàn)收合格率軌道交通工程一課題概況xx站~xx站區(qū)間,以15.2m線間距沿著xx路前行,逐漸減線間距至12m。區(qū)間聯(lián)絡(luò)通道位置設(shè)在右DK22+700.000(左DK22+699.379)處。xx區(qū)間全長1477.717米。其中區(qū)間右線長736.447米;區(qū)間左線長741.270米。區(qū)間起點(diǎn)里程右DK22+377.155/左DK22+377.155區(qū)間終點(diǎn)里程右DK23+110.505/左DK23+110.505施工豎井及聯(lián)絡(luò)通道右DK22+704.500/左DK22+703.877至xx至xx圖2

隧道施工步驟圖DK23+060.5DK23+059.5DK22+456.5DK23+459DK22+712.5-900DK22+695-530DK22+520DK22+910初期支護(hù)二襯施工增加橫通道導(dǎo)流方向制圖:xx制圖日期:2010年7月1日二襯施工流程二QC小組概況

2.1

小組概況表

表1小組人員概況表制表:xx制表日期:2010年7月2日小組名稱xx市政建設(shè)集團(tuán)探索QC小組最早注冊時間2009.4小組注冊編號WHSZJS-09-01課題類型攻關(guān)型活動時間2010.7~2010.10活動頻次4次/月活動人數(shù)8人平均QC教育時間56小時以上使用統(tǒng)計(jì)工具魚刺圖、排列圖、雷達(dá)圖、餅圖等序號姓名性別崗位文化程度職稱小組職務(wù)組內(nèi)分工1男項(xiàng)目總工本科高級工程師組長課題負(fù)責(zé)2男項(xiàng)目經(jīng)理本科高級工程師顧問顧問3男技術(shù)負(fù)責(zé)本科中級工程師副組長全面協(xié)調(diào)4男質(zhì)檢員本科助理經(jīng)濟(jì)師副組長現(xiàn)場檢查5男施工員本科助理工程師組員現(xiàn)場檢查6男測量員本科助理工程師組員測量檢測7女資料員本科助理工程師組員文本制作8男質(zhì)檢員本科助理工程師組員資料收集2.2

活動計(jì)劃橫道圖

計(jì)劃時間

實(shí)際時間制圖:xx制圖日期:2010年7月2日圖4小組活動計(jì)劃橫道圖攝制:xx攝制日期:2010年6月20日圖5活動照片及會議記錄照片

2.3活動照片,會議紀(jì)要

我們QC小組在活動計(jì)劃圖的指導(dǎo)下,積極的開展各項(xiàng)工作,每項(xiàng)QC項(xiàng)目完成后都進(jìn)行小組討論、分析總結(jié),以確保各項(xiàng)QC項(xiàng)目結(jié)論真實(shí),代表性強(qiáng)。定期召開QC小組會議,每次會議都安排專人記錄。圖6以往活動證書攝制:xx攝制日期:2010年6月24日2.4以往活動證書三選題理由

制圖:xx制圖日期:2010年7月4日本工程為xx市首條地下軌道交通線路,施工合同中明確約定,本工程應(yīng)達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn),力爭獲得中國市政工程示范金杯獎。本隧道工程對結(jié)構(gòu)定位要求嚴(yán)格,二襯結(jié)構(gòu)成型后允許偏差僅為±30mm。二襯是暗挖隧道的末端工序,是隧道施工質(zhì)量控制的關(guān)鍵因素。本區(qū)間隧道單線長僅700多米,包括了多種圓曲線,緩和曲線等復(fù)雜線形,對臺車定位精度要求較高。業(yè)主的質(zhì)量要求設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求關(guān)鍵部位的要求復(fù)雜施工線路的要求選擇課題提高暗挖隧道二襯斷面驗(yàn)收合格率

圖7選題理由四現(xiàn)狀調(diào)查

針對影響暗挖隧道二襯斷面施工質(zhì)量的因素,QC小組選取了兩板二襯臺車混凝土斷面(樁號分別為:隧道左線ZDK22+720.0~+730.5、ZDK22+695.0~+687.5)展開現(xiàn)場調(diào)查、收集數(shù)據(jù),對施工中容易出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。序號檢查項(xiàng)目允許偏差(MM)檢查辦法檢查點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)合格率(%)1斷面尺寸±30斷面儀8056702直順度3拉線檢查1613813平整度152m靠尺1210834結(jié)構(gòu)厚度+15,-10鋼尺檢查1210835其它+10,0觀察、量測43756合計(jì)1249278表2暗挖隧道二襯斷面質(zhì)量調(diào)查表

制表:xx制表日期:2010年7月6日制圖:xx制圖日期:2010年7月6日圖8暗挖隧道二襯斷面質(zhì)量調(diào)查圖

針對合格率較低的二襯斷面尺寸,小組做了如下調(diào)查:制圖:xx制圖日期:2010年7月6日

圖9隧道二襯斷面數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖10斷面尺寸檢查點(diǎn)散點(diǎn)圖制圖:xx制圖日期:2010年7月6日

小組在隧道左線樁號分別為ZDK22+720.5、ZDK22+727.0、ZDK22+694.5、ZDK22+688.0,兩板二襯臺車混凝土四個斷面檢測數(shù)據(jù)共計(jì)80個,其中合格點(diǎn)數(shù)56個,不合格點(diǎn)數(shù)24個。

根據(jù)暗挖隧道二襯斷面質(zhì)量調(diào)查情況,小組制作了如下缺陷統(tǒng)計(jì)表以及缺陷排列圖:序號檢查項(xiàng)目名稱頻數(shù)(點(diǎn))累計(jì)(點(diǎn))頻率(%)累計(jì)頻率(%)1斷面尺寸242475752直順度32710853平整度2396914結(jié)構(gòu)厚度2316975其它1323100表3暗挖隧道二襯斷面質(zhì)量缺陷統(tǒng)計(jì)表

制表:xx制表日期:2010年7月7日圖11暗挖闖隧道凝二襯麗斷面嘆質(zhì)量傘缺陷撲餅狀俱圖直順度10%平整度6%

結(jié)構(gòu)厚度6%其他3%斷面尺寸75%制娃圖:xx制圖歸日期淡:20甩10年7月7日直順屆度斷面打尺寸0N=妻32010203040506070809010欄0平整宰度其健它24322○○○○85舍%91慌%97干%結(jié)構(gòu)獄厚度75辟%3220101○頻數(shù)累計(jì)進(jìn)頻率(%槳)圖12排列歌圖制幣圖:xx制圖爸日期始:20旦10年7月8日從排列圖可以看出:

斷面尺寸是導(dǎo)致暗挖隧道二襯斷面產(chǎn)生質(zhì)量問題的主要問題所在。五確定目標(biāo)和可行性分析

為了達(dá)到本工程取得中國市政工程示范金杯獎的目標(biāo),保證xx市軌道交通二號線一期二十二標(biāo)的工程質(zhì)量,結(jié)合現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)果,經(jīng)過QC小組認(rèn)真反復(fù)討論,定出了QC小組活動的目標(biāo)為:

5.音1確定湯目標(biāo)提高暗挖隧道二襯斷面驗(yàn)收合格率合格率達(dá)到90%制護(hù)圖:xx制圖蛛日期殊:20等10年7月10日圖13目標(biāo)比較圖90%78%70%75%80%85%90%目標(biāo)值活動前5.目2目標(biāo)撇值設(shè)性定依宗據(jù)

我們通過對現(xiàn)狀調(diào)查的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析,隧道二襯斷面檢查的不合格率為22%,斷面尺寸累計(jì)頻率占不合格率總數(shù)的75%,為主要因素,如果解決了此項(xiàng)問題,整個合格率可提高到78%+22%×75%=94.5%。要想做到完全解決是非常困難的,經(jīng)小組分析,并參考類似工程的二襯斷面驗(yàn)收合格率,認(rèn)為解決該項(xiàng)問題的80%是合理的,我們通過計(jì)算,則隧道二襯斷面驗(yàn)收合格率可提高到78%+22%×75%×80%=91.2%,因此目標(biāo)值可以實(shí)現(xiàn)。本工程雖然有很大的施工難度,但項(xiàng)目部組織了專業(yè)的隧道施工隊(duì)伍,技術(shù)力量雄厚,施工經(jīng)驗(yàn)豐富。并且通過優(yōu)化施工方案、科學(xué)管理、嚴(yán)格按要求施工,能夠解決施工難題,從而實(shí)現(xiàn)暨定目標(biāo)。本工程雖然有很大的施工難度,但項(xiàng)目部組織了專業(yè)的隧道施工隊(duì)伍,技術(shù)力量雄厚,施工經(jīng)驗(yàn)豐富。并且通過優(yōu)化施工方案、科學(xué)管理、嚴(yán)格按要求施工,能夠解決施工難題,從而實(shí)現(xiàn)暨定目標(biāo)。5.樹3目標(biāo)狼可行作性分喇析本小組擁有技術(shù)全面,善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和具有開拓精神的優(yōu)秀工程技術(shù)人員及成熟的課題攻關(guān)經(jīng)驗(yàn)是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的技術(shù)保證??梢詫?shí)現(xiàn)!通過以上的可行性分析,我們QC小組確定我們的目標(biāo)優(yōu)勢一項(xiàng)目部編制了暗挖隧道二襯施工的專項(xiàng)施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書,施工工藝經(jīng)公司總工程師組織專家審定,有詳細(xì)的專家意見優(yōu)勢三優(yōu)勢二六原因分析

QC小組針對排列圖中得出的主要問題進(jìn)行了多次討論,廣泛收集質(zhì)檢員、班組長、現(xiàn)場工人的意見,對影響隧道二襯斷面合格率施工質(zhì)量的主要問題進(jìn)行了分析,并繪制相應(yīng)的關(guān)聯(lián)圖,得出了13條末端原因。我們界小組徑成員經(jīng)過扒認(rèn)真龜討論饅和研與究,從人在、材肝、機(jī)爹、法朋、環(huán)織、測6個方模面及偶時分繩析出二襯炊斷面腔尺寸廳問題塵原因背,總結(jié)省如下嶄圖圖14魚刺統(tǒng)圖制廊圖:xx制圖棟日期訪:20猴10年7月18日人材環(huán)法機(jī)原材夢料質(zhì)笛量不合餡格臺車慨模板驢架設(shè)不滿驅(qū)足要切求臺車捏液壓恩系統(tǒng)零存在“三碎漏”號情況混凝擠土施巾工方法狗不合嫂理混凝震土澆男筑順和序不桌合理仰拱匠不合煙格二村利混凝酷土斷面尺寸不合格人員繡培訓(xùn)綁、技帶術(shù)交錢底不組到位現(xiàn)場吃管理辱人員層監(jiān)督管筆理不衡到位混凝孫土骨廈料粒驕徑過深大測臺楊車饑測意量定位污不準(zhǔn)醫(yī)確仰拱脅拱角巨不直鍋順、他局部朽偏位管理斷層疏籌忽臺車換模板站使用蜜變形臺車藍(lán)保養(yǎng)欠邊缺臺車叉打磨賀不到教位圓曲便線段原臺車選型鑰不正欣確臺車?yán)陛S線組定紀(jì)位曠偏訊差臺車真操作不園當(dāng)臺車雪附著各式振生搗器乞振搗印頻率鄙不合日理臺車分窗口照未關(guān)駕緊拱墻是鋼筋瞞骨架菜安裝銅不到遞位七要因確認(rèn)序號末端原因要因分析確定方法是否要因參加人員1現(xiàn)場管理人員管理不到位施工現(xiàn)場缺乏管理人員監(jiān)督和指導(dǎo),會出現(xiàn)操作人員未按技術(shù)交底作業(yè)現(xiàn)象。調(diào)查分析否xx2人員培訓(xùn)、技術(shù)交底不到位培訓(xùn)未合格的人員不能熟練掌握隧道二襯工藝,無法有效的保證二襯斷面施工質(zhì)量。調(diào)查分析否xx3混凝土骨料粒徑過大因二襯鋼筋骨架密集,骨料粒徑過大容易造成混凝土灌注不密實(shí),不易振搗到位,影響混凝土澆筑質(zhì)量。現(xiàn)場驗(yàn)證否xx4臺車打磨不到位臺車打磨不到位造成拆模后結(jié)構(gòu)混凝土表層脫落,影響結(jié)構(gòu)混凝土斷面尺寸?,F(xiàn)場驗(yàn)證否xx5臺車液壓系統(tǒng)存在“三漏”情況臺車液壓桿漏油漏氣造成液壓桿工作不穩(wěn)定,不能有效支撐模板及混凝土澆筑時的膨脹應(yīng)力,最后影響結(jié)構(gòu)混凝土尺寸?,F(xiàn)場驗(yàn)證是xx6臺車模板使用變形臺車反復(fù)使用導(dǎo)致鋼模變形、拼縫不嚴(yán)、錯臺量過大,造成二襯混凝土結(jié)構(gòu)尺寸偏差?,F(xiàn)場驗(yàn)證否xx7仰拱拱角不直順、局部偏位仰拱拱角混凝土不直順、局部偏位超標(biāo),導(dǎo)致臺車模板與仰拱拱角連接不緊密,出現(xiàn)錯臺、影響二襯混凝土結(jié)構(gòu)斷面尺寸。現(xiàn)場驗(yàn)證是xx8臺車軸線定位偏差隧道粉塵過大影響測量精度,導(dǎo)致放樣偏差。現(xiàn)場測量否xx9圓曲線段臺車選型不對通過計(jì)算分析,在隧道半徑為350m的圓曲線段,選用長度為10.5m的襯砌臺車不能滿足二襯斷面尺寸要求。調(diào)差分析是xx10拱墻鋼筋骨架安裝不到位鋼筋骨架侵占結(jié)構(gòu),導(dǎo)致臺車模板無法正常安裝。現(xiàn)場驗(yàn)證否xx11附著式振搗器振搗頻率不合理臺車混凝土振搗無法肉眼控制,振搗過頻造成砼離析、過少導(dǎo)致蜂窩麻面影響混凝土澆筑質(zhì)量,進(jìn)而影響二襯斷面質(zhì)量?,F(xiàn)場驗(yàn)證否xx12臺車窗口未關(guān)緊臺車窗口關(guān)閉不嚴(yán),致使窗口部位形成補(bǔ)丁或漏漿,影響二襯混凝土斷面尺寸。現(xiàn)場驗(yàn)證否xx13混凝土澆筑順序不合理臺車混凝土澆筑未按兩側(cè)對稱均衡進(jìn)行,導(dǎo)致臺車側(cè)壓過大,模板出現(xiàn)偏移,影響二襯混凝土結(jié)構(gòu)尺寸?,F(xiàn)場驗(yàn)證否xx表4要因透分析靈表制壺表:xx制表杜日期鳳:20棚10年7月20日要因柄確認(rèn)確認(rèn)1因素現(xiàn)場管理人員管理不到位確認(rèn)時間2010.7.20確認(rèn)人xx確認(rèn)方法調(diào)查分析標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場施工隨時有管理人員指導(dǎo)作業(yè)

經(jīng)小組成員馬翔現(xiàn)場突擊檢查,施工現(xiàn)場制定管理人員現(xiàn)場值班表,管理人員無監(jiān)督和指導(dǎo)不到位情況。

圖15現(xiàn)場值班表圖16現(xiàn)場指導(dǎo)施工攝制人:xx日期:2010年7月20日

結(jié)論非要因確認(rèn)2因素人員培訓(xùn)、技術(shù)交底不到位確認(rèn)時間2010.7.20確認(rèn)人xx確認(rèn)方法調(diào)查分析標(biāo)準(zhǔn)考核優(yōu)良率達(dá)到95%以上

隧道施工前項(xiàng)目部總工組織全部施工人員進(jìn)行技術(shù)交底,7月15日小組對隧道作業(yè)人員進(jìn)行崗位考核,成績?nèi)缦拢焊鶕?jù)考核情況,崗位考核優(yōu)良率是95.3%,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)95%的要求。

表5崗位考核表

圖17技術(shù)交底記錄攝制人:xx日期:2010年7月20日結(jié)論非要因考核項(xiàng)目優(yōu)良中差理論知識422850操作技能482520確認(rèn)3因素混凝土骨料粒徑過大確認(rèn)時間2010.7.20確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)滿足要求;檢驗(yàn)合格率100%

小組成員徐平對施工過程中混凝土的試驗(yàn)及檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行全數(shù)核查,試驗(yàn)及過程均符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求,檢驗(yàn)結(jié)果全部合格。

圖18混凝土開盤鑒定攝制人:xx日期:2010年7月20日結(jié)論非要因確認(rèn)4因素臺車打磨不到位確認(rèn)時間2011.7.20確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)臺車模板最大錯臺量≯2mm臺車模板平面度誤差≯2mm

小組成員xx對施工過程中臺車的打磨進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和檢查,施工過程及臺車模板光滑度均符合規(guī)范要求,檢驗(yàn)合格。

圖19臺車安裝使用驗(yàn)收單圖20臺車打磨后攝制人:xx

日期:2011年7月20日結(jié)論非要因確認(rèn)6因素臺車模板使用變形確認(rèn)時間2010.7.20確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)相鄰模板表面高差:2mm;表面平整度:5mm

小組成員辜銳現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),施工人員通過校準(zhǔn)臺車模板,使臺車能滿足使用要求,模板通過監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格。

圖22模板驗(yàn)收單圖23臺車模板校準(zhǔn)后攝制人:xx日期:2010年7月20日結(jié)論非要因確認(rèn)8因素臺車軸線定位偏差確認(rèn)時間2010.7.21確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場測量標(biāo)準(zhǔn)臺車軸線偏差:+5mm

經(jīng)小組成員多次對臺車定位軸線檢查,臺車定位軸線偏差值在相關(guān)范要求允許范圍內(nèi),不影響二襯施工質(zhì)量。

圖26臺車定位驗(yàn)收表圖27臺車軸線定位現(xiàn)場檢查攝制人:xx日期:2010年7月21日

結(jié)論非要因確認(rèn)10因素拱墻鋼筋骨架安裝不到位確認(rèn)時間2010.7.21確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)骨架長度寬度:+5、-10骨架高度:±5保護(hù)層厚度:±3

小組成員馬翔對拱墻鋼筋安裝進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)拱墻鋼筋施工各項(xiàng)檢驗(yàn)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,驗(yàn)收合格。圖30隧道拱墻鋼筋驗(yàn)收表圖31隧道拱墻鋼筋照片攝制人:xx日期:2010年7月21日結(jié)論非要因確認(rèn)11因素附著式振搗器振搗頻率不合理確認(rèn)時間2010.7.21確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)無大面積蜂窩麻面,不平整等情況

通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),二襯混凝土結(jié)構(gòu)無大面積蜂窩麻面,不平整等情況,在設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求范圍內(nèi)并通過監(jiān)理現(xiàn)場檢驗(yàn)合格。

圖32二襯臺車附著式振搗器圖33二襯結(jié)構(gòu)混凝土外觀質(zhì)量

攝制人:xx日期:2010年7月21日結(jié)論非要因確認(rèn)12因素臺車窗口未關(guān)緊確認(rèn)時間2010.7.21確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)臺車窗口關(guān)閉嚴(yán)實(shí),無混凝土漿外露

小組人員多次現(xiàn)場檢查二襯砼澆筑施工過程,未發(fā)現(xiàn)臺車窗口關(guān)閉不嚴(yán)情況,拆模后窗口部位無補(bǔ)丁或漏漿現(xiàn)象。

圖34臺車窗口施工圖35拆模后窗口部位

攝制人:xx日期:2010年7月21日結(jié)論非要因確認(rèn)13因素混凝土澆筑順序不合理確認(rèn)時間2010.7.21確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)臺車前后混凝土不超過600mm;左右混凝土高差不超過500mm

經(jīng)過我們小組成員多次對二襯混凝土澆筑過程的檢查發(fā)現(xiàn),臺車混凝土的澆筑順序合理,臺車前后和兩側(cè)對稱進(jìn)行,未造成模板偏差。

圖36二襯混凝土澆筑圖37二襯成型斷面攝制人:xx日期:2010年7月21日結(jié)論非要因確認(rèn)5因素臺車液壓系統(tǒng)存在“三漏”情況確認(rèn)時間2010.7.20確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)液壓缸的軟管連接不得松弛,各部閥的出入口不得裝反,法蘭螺絲按規(guī)定扭力擰緊,液壓缸密封圈松緊應(yīng)適度。

小組成員xx對已定位臺車液壓系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)液壓桿上有油跡,經(jīng)小組檢測結(jié)果為液壓系統(tǒng)存在三漏問題,影響臺車模板有效支撐,造成二襯斷面尺寸偏差。

圖21臺車液壓系統(tǒng)攝制人:xx日期:2010年7月20日結(jié)論要因確認(rèn)7因素仰拱拱角不直順、局部偏位確認(rèn)時間2010.7.20確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)

拱角偏位:±10mm;

直順度:3mm

小組成員徐平現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)仰拱拱角混

凝土線型不直順,局部拱角偏位超標(biāo),與臺車模板連接不緊密,形成錯臺,造成二襯結(jié)構(gòu)斷面尺寸偏差。

圖24拱角混凝土圖25現(xiàn)場錯臺檢查攝制人:xx日期:2010年7月20日結(jié)論要因確認(rèn)9因素隧道圓曲線段臺車選型不對確認(rèn)時間2010.7.21確認(rèn)人xx確認(rèn)方法現(xiàn)場測量標(biāo)準(zhǔn)斷面偏差值在+30mm

經(jīng)小組成員xx對半徑為350m的圓曲線段,驗(yàn)算二襯臺車引起的斷面偏差值,計(jì)算公式:(H:斷面偏差值;L:臺車長度;R:圓曲線半徑),通過計(jì)算選用長度為

10.5m的襯砌臺車施工引起的二襯斷面偏差最大值為38mm,超過規(guī)范允許范圍。

圖28R350m段圓曲線段平面圖圖2910.5m臺車示意圖

攝制人:xx日期:2010年7月21日

結(jié)論要因八制定對策序號影響因素對策目標(biāo)措施地點(diǎn)負(fù)責(zé)人完成時間1臺車液壓系統(tǒng)存在“三漏”情況逐步排查液壓系統(tǒng)的每個環(huán)節(jié)無“三漏”情況,保證液壓系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性配備專業(yè)工具,在密封圈上涂上潤滑脂。檢查濾油器堵塞指示燈是否完好,指示燈亮后恢復(fù)原位,起動油泵電機(jī),然后將頂升缸和側(cè)向油缸伸出和縮回,確認(rèn)無卡滯和異響現(xiàn)象,將側(cè)向缸伸出或縮回到行程終點(diǎn),確認(rèn)液壓系統(tǒng)壓力達(dá)到14Mpa~16Mpa。施工現(xiàn)場xx2010年8月30日2仰拱拱角不直順、局部偏位<1>對仰拱拱角部位混凝土進(jìn)行切割打磨;<2>調(diào)節(jié)臺車模板,改變施工縫位置確保拱角與臺車模板緊密連接,拱角偏位:±10mm;直順度:3mm<1>對已施工的仰拱部位,對仰拱拱角混凝土進(jìn)行測量,將拱角偏位處用紅筆進(jìn)行標(biāo)識,并馬上安排工人用小型切割打磨機(jī),對偏位拱角混凝土進(jìn)行切割及打磨處理,測量驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行臺車模板安裝;<2>對仰拱未實(shí)施的二襯施工,項(xiàng)目部通過討論分析決定采用降低仰拱矮邊墻高度的辦法,保證二襯拱墻的整體性及斷面尺寸。施工現(xiàn)場xx2010年8月30日3隧道圓曲線段臺車選型不對根據(jù)圓曲線情況選擇合適的臺車二襯斷面尺寸偏差值控制在±30mm內(nèi)在半徑為350m的圓曲線段,選用長度為7.5米的二襯臺車,保證二襯斷面尺寸滿足規(guī)范要求。施工現(xiàn)場xx2010年8月30日表6對策浩制定慘表制慰表:xx制表淋日期陡:20喂10年7月22日九對策實(shí)施措察施氧:現(xiàn)場扛配備網(wǎng)專業(yè)慘工具慣,在椒密封治圈上淚涂上潤滑圣脂。礎(chǔ)檢查等濾油蝕器堵遣塞指嗽示燈鞠是否完好外,指相示燈跨亮后芝恢復(fù)竭原位省,起般動油泵電萄機(jī),謝然后屆將頂療升缸膏和側(cè)估向油羞缸伸忘出和縮月回,楊確認(rèn)咱無卡跳滯和集異響委現(xiàn)象睜,將熔側(cè)向缸掙伸出鏈或縮廈回到沈行程懂終點(diǎn)餃,確悅認(rèn)液妄壓系統(tǒng)庸壓力風(fēng)達(dá)到14側(cè)Mp耕a~16鵲Mp瓶a。圖38臺車工液壓清系統(tǒng)維調(diào)試父運(yùn)行攝挨制:xx攝制惜日期攝:20撲10年8月17日實(shí)施駐一:臺車地液壓犬系統(tǒng)鴉存在“三漏”情況實(shí)施高效果巾:對臺鎮(zhèn)車液馳壓系態(tài)統(tǒng)進(jìn)擦行檢傳修處瘡理以詳后,殿油缸月伸縮紐奉自如律,液廈壓桿逝運(yùn)行菊正常蒸,管佳路布逢置整勿齊,無“拴三漏厲”情股況。圖39模筑上臺車曉試運(yùn)爬行完彈成圖40臺車疊安裝磨使用宣驗(yàn)收樣單攝懷制:xx攝制匆日期宗:20廣10年8月26日合格措施媽一:針對跪已施久工的宅仰拱遣部位保,對纖拱角圈混凝可土進(jìn)藍(lán)行測許量,味將拱叫角偏奔位處球用紅覽筆進(jìn)貌行標(biāo)龜識,塞并馬劫上安成排工傅人用禍小型祖切割長打磨駕機(jī),怨對偏冤位拱袍角混套凝土雖進(jìn)行郵切割反及打皂磨處東理,賞測量寶驗(yàn)收鍛合格孫后方閑可進(jìn)丙行臺昆車模嗽板安耐裝。實(shí)施納二:仰拱斤拱角調(diào)不直襖順、矩局部善偏位圖41仰拱跨拱角嚼偏位緩處切逢割打押磨處津理施除工攝散制:xx攝制吊日期面:20誘10年8月6日實(shí)施嫁效果綠:拱角樂局部山偏位牛處經(jīng)多過切均割打豈磨處褲理后傻,拱煙角能胸與臺邀車模撞板緊炮密連葬接,岡拆模陸后拱咐角與仍拱墻口相接窩處未恰發(fā)現(xiàn)梳漏漿戶和錯陶臺現(xiàn)腳象,糠結(jié)構(gòu)粗?jǐn)嗝鎵K平順練光滑早。圖42拱角史偏位叔處理仁后臺散車模旁板安選裝攝滑制:xx攝制惱日期購:20均10年8月11日合格攝份制:xx攝制脫日期?。?0白10年8月22日圖43拱角用與拱森墻連卸接斷男面措施墾二:針對凝二襯想仰拱寧未施工烈部分架,小敢組通潑過討替論分日析,層決定涼采用稿降低風(fēng)仰拱華矮邊勻墻高棕度,讀在拱傲墻兩惰側(cè)底摔部各脖增加剪一塊床模板糟并進(jìn)版行整遣體澆柳筑的亡方法毫,保保證結(jié)采構(gòu)整也體性將和斷別面尺寸會。實(shí)施戒二:仰拱若拱角壟不直綢順、慮局部梳偏位制醋圖:xx制圖身日期渡:20嫌10年8月7日二襯受力分析實(shí)施蔥效果月:拱墻巾與仰揀拱連妨接施聾工縫余位置窗下移秋后,誕仰拱燈拱角糖線型訊直順呀,拱謀墻混冤凝土犬與仰憑拱連乏接緊棟密,間二襯潑斷面媽經(jīng)測野量監(jiān)樣理工奶程師拿驗(yàn)收本合格惜。圖47二襯娃結(jié)構(gòu)貝斷面鴉測量民驗(yàn)收瘋單攝走制:xx攝制孕日期房誠:20涂10年8月26日合格圖46隧道黎二襯才結(jié)構(gòu)客斷面措配施紹:在隧丟道半漿徑為35徑0m的圓累曲線扇段,次驗(yàn)算圓尋曲線笨段二除襯臺改車引樓起的吩斷面甚偏差值碧,計(jì)刷算公者式:H=饑R-濾R2-(涼L/跟2)2(H:斷脹面偏弱差值扔;L:臺央車長扔度;R:圓秤曲線蕩半徑唉),通過擊驗(yàn)算乳選用培長度為7.虹5m的襯鍋砌臺頑車,訪引起知的二飄襯斷面終偏差抄值Hm泛ax渡=1副5m狗m,完日全滿屬足規(guī)范典要求呼,有誤效的債保證袍二襯求臺車慶引起的清斷面軍偏差牧值在螺規(guī)范湖要求察范圍俊內(nèi)。實(shí)施罰三:隧道帽圓曲妹線段尾臺車郵選型奔不對圖48隧道蠟半徑R=吸35放0m圓曲妙線段巡壽平面?zhèn)z圖圖49嶼10奸.5封m與7.牙5m臺車曠對比納示意程圖制囑圖:xx制圖工日期說:20旨10年8月11日實(shí)施岸效果穩(wěn):在隧拔道半狗徑為35吧0m的圓漿曲線音段,踏選用鼓長度拋為7.溫5m的襯土砌臺景車實(shí)用施二德襯施鈴工后難,二彩襯斷爐面偏界差值磨在規(guī)賴范要嫂求范是圍內(nèi)昌,斷險(xiǎn)面驗(yàn)烏收合殘格。合格圖50挨10虛.5米臺封車二趴襯斷游面檢京驗(yàn)散快點(diǎn)圖圖51慣7.并5米臺閃車二六襯斷她面檢巡壽驗(yàn)散傻點(diǎn)圖制衛(wèi)圖:xx制圖所日期算:20衫10年8月28日十效果檢查10燭.1質(zhì)量任效果

2010年8月31日,QC小組成員對兩板二襯臺車混凝土樁號分別為左線ZDK22+848.0、ZDK22+854.5、ZDK22+627.0、ZDK22+620.5四個斷面尺寸進(jìn)行檢查,整理、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表所示:表7斷面賤尺寸小統(tǒng)計(jì)單圖表制牌表:xx制表績?nèi)掌趬兀?0蓋10年9月1日圖52斷面裙尺寸厭檢查毛點(diǎn)散鮮點(diǎn)圖制奪圖:xx制圖物日期注:20晴10年9月1日四個斷面二襯斷面尺寸測量值共計(jì)80個,其中合格點(diǎn)數(shù)74個,不合格點(diǎn)數(shù)6個,合格率為92.5%。然后小組將活動后的隧道二襯斷面驗(yàn)收合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)如下:序號檢查項(xiàng)目允許偏差(MM)檢查辦法檢查點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)合格率(%)1斷面尺寸±30斷面儀807492.52直順度3拉線檢查161487.53平整度152m靠尺121191.74結(jié)構(gòu)厚度+15,-10鋼尺檢查121191.75其它+10,0觀察、量測441006合計(jì)12411492.7表8暗挖述隧道型二襯像斷面埋質(zhì)量票調(diào)查細(xì)表制鋒表:xx制表索日期惠:20纖09年9月7日我們通過QC小組活動,成功的減小了各因素對二襯斷面尺寸的影響,暗挖隧道二襯斷面驗(yàn)收合格率達(dá)到了92.7%,超過了預(yù)期的控制目標(biāo)。

圖53暗挖虹隧道體二襯損斷面負(fù)圖攝嚷制:xx攝制叛日期甘:20欄10年9月8日圖54小組土的活笛動成艦果圖制晃圖:xx制圖克日期東:20旗10年9月8日活動糖前后轟隧道鍋二襯稅斷面言施工終質(zhì)量露效果遣對比踩圖:10滔.2效益紅分析經(jīng)濟(jì)但效益1以區(qū)擔(dān)間修恩補(bǔ)工鉗程量巡壽為例缺:本段價(jià)區(qū)間秩內(nèi)側(cè)福表面濟(jì)積為14倚77櫻.7阿17主m(區(qū)章間總黎長)×1掘8.靈34種8m(橫均斷面長周長晨)=2進(jìn)71錫13她.1柱5m醬2。按原副合格每率,屈需人掃工修壘補(bǔ)二每襯斷錫面面漁積為27港11政3.描15綿×(1-揉70怒%)=8駛13囑3.概95答m2。QC活動抵合格昨率提異高后景人工抱修補(bǔ)冶面積昆為27肥11沙3.族15弊×(1-芹92栗.7辛%)=1所97響9.株26娃m2,較掌活動怪前修捕補(bǔ)面北積少61國54沸.6能9m失2。為公趴司節(jié)系約了飾工程繪費(fèi)用61積54叨.6銅9m蹦2×燦12元/m懼2=腐73鄭85梢6.雖3元。這次QC小組熔的成繡果目授標(biāo)明飛確,饒技術(shù)臨經(jīng)濟(jì)銷合理政,實(shí)趁施正胸確有暗力,毅縮短虎了工摔期,宿有效筆的降興低了倒工程瓶成本標(biāo)。社會增效益220紹10年9月28日,xx地鐵鋸集團(tuán)桶組織賊的xx市委寧黨校區(qū)中青隔班第稅三十淹三期悉學(xué)員豆一行孫,來冰到了梅我地央鐵22標(biāo)暗礙挖隧響道檢蟻查指仇導(dǎo)工片作,支對我進(jìn)部隧優(yōu)道二厚襯施沸工質(zhì)議量做攝出了隱高度昂評價(jià)尖,并妥提出標(biāo)了寶野貴意乞見。攝膜制:xx攝制瘦日期俘:20志10年9月28日圖55社會筐效益慎成果革圖20臥10年11月7日,xx晨報(bào)A0示2版標(biāo)嫌題為《武昌陸大堵陵點(diǎn)地浸下23米打北‘暗育戰(zhàn)’》,對酷我22標(biāo)暗仿挖隧賓道初今支和圍二襯爭施工慈工藝惠進(jìn)行摸了生虎動形王象的牽報(bào)道赤。攝爐制:xx攝制謙日期委:20孔10年11月8日圖56梁-1社會它效益我成果勵圖攝周

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