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文檔簡介
天津分公司乙烯裂解爐
低氮燃燒器改造情況綜述中石化天津分公司1.基本情況2.改造目標和主要改造內容3.改造投用后運行和檢測情況4.改造前后檢測情況對比5.存在的不足6.解決措施7.結束語目錄第一部分
基本情況一、基本情況天津分公司乙烯裝置共有6臺裂解爐,正常五投一備。低氮燃燒器改造前,各臺爐NOx排放基本在180~335mg/Nm3之間,且氧含量分布范圍較寬。一、基本情況國家環(huán)保部2015年4月16日發(fā)布的新規(guī)《石油化學工業(yè)污染物排放標準》(31571-2015),按照該標準,保護措施區(qū)域NOx排放限值為100mg/Nm3
,于2017年7月1日開始執(zhí)行。天津分公司乙烯裂解爐低氮燃燒器改造施工于2016年8月19日開始,根據生產情況逐步對各臺爐進行低氮燃燒器改造施工。第二部分改造目標和主要改造內容
改造目標主要改造內容2.1改造目標二、改造目標和主要改造內容
低氮燃燒器改造性能保證(3.0%干基氧折算):
特意在招標文件中注明
在正常工況燃料(CH4:60.68~88.74%,H2:10~37.94%)范圍內單臺爐負荷從75%到100%無論投用何種裂解原料(輕石、重石、輕烴、加氫尾油)
二、改造目標和主要改造內容2.2主要改造內容裂解爐低氮燃燒器改造內容包括底燒和側燒組合件。其中,底燒組合件包括燒嘴、風箱、調風器、燒嘴磚組件,側燒組合件包括燒嘴、引射器、風箱和進氣管、燒嘴磚組件。
低氮燃燒器改造目標和主要改造內容2.2主要改造內容詳細方案:(1)底部燃燒器采用多個燒嘴分割火焰,并通過異型燒嘴磚進一步分割單個燒嘴火焰。且采用燃料氣分級,火焰對沖,沿爐內底部形成平流扁平火焰。(2)側壁燃燒器為引射預混燃燒形式。采用燃氣分級與分別配風的形式,火焰為貼爐壁扁平圓盤形火焰,火焰剛勁穩(wěn)定。
第三部分改造投用后運行和檢測情況
正常運行工況調試監(jiān)測情況正常運行工況下檢測情況燒焦期間操作調整及NOx檢測情況三、改造投用后運行和檢測情況3.1正常運行工況調試監(jiān)測情況改造投用初期,裝置設專人配合燃燒器制造廠家進行現場調試;正常生產中,裝置由專人每周對各臺運行裂解爐進行一次煙氣數據檢測。環(huán)監(jiān)部門定期對各臺爐環(huán)保排放隨機抽檢。
三、改造投用后運行和檢測情況3.2正常運行工況下檢測情況
改造后,正常運行工況下各臺爐NOx排放均低于100mg/Nm3。熱效率較改造前沒有太大變化,改造前一年加權平均熱效率為93.51%,2017年加權平均熱效率為93.54%,2018年上半年加權平均熱效率為93.57%。三、改造投用后運行和檢測情況3.2正常運行工況下檢測情況
改造后,對流段煙氣中氧含量降低明顯,大多數是在1.5%-3.5%之間,CO含量基本為0。三、改造投用后運行和檢測情況3.3燒焦期間技術攻關及NOx檢測情況由于2016年低氮燃燒器改造時,SEI詢價文件只對正常運行工況提出NOx達標排放要求,未對燒焦工況提出NOx達標排放要求,改造后,燒焦工況NOx排放比較高。
采樣時間設備位號氧含量
%
實測NOx
ppm
實測NOx
mg/m3
基準NOx
mg/m3
2017.8.12E-BA10313.1729.059.5136.72017.8.12E-BA10312.6826.053.3115.32017.8.12E-BA10312.2427.055.4113.7三、改造投用后運行和檢測情況3.3燒焦期間技術攻關及NOx檢測情況為適應新的環(huán)保要求,組織技術攻關,在2#爐燒焦期間通過燃燒器熄滅數量、熄滅順序以及風門開度調整等操作,現場檢測NOx符合要求。為確保燒焦期間NOx排放實時達標,參照2#爐在燒焦期間的操作調整方法和數據分析,決定先選擇一臺爐安裝燒焦蒸汽噴槍,待燒焦工況檢測達標后再推廣到其他裂解爐。2017年11月率先在3#裂解爐試用燒焦蒸汽噴槍,3#爐燒焦期間排放達標后,隨后在1#、2#爐安裝燒焦蒸汽噴槍。
三、改造投用后運行和檢測情況3.3.1燒焦期間操作調整以3#裂解爐退料燒焦為例。退料過程中,調整燃燒器風門開度;退料快結束時,將底部燃燒器外燒嘴全部關閉,內燒嘴全部點燃;與此同時,全部打開底燒蒸汽(LS)噴槍。側燒調整是將最上層燒全部關閉,中層、下層間隔點燃;點燃的燃燒器一次風門開30%,二次風門開35%,未點燃的燃燒器風門全部關閉?,F場采集對流段煙氣數據。三、改造投用后運行和檢測情況3.3.2燒焦期間NOx檢測情況3#爐燒焦期間,現場邊調整操作邊檢測。檢測多組數據,折算后NOx含量在60-80mg/Nm3之間,氧含量實測值在11.7%-12.3%之間,投用蒸汽噴槍后NOx排放符合要求,且CO和SO2排放均為0。
第四部分改造前后檢測情況對比
四、改造前后檢測情況對比2017年6月20至21日,中石化加熱爐檢測中心對乙烯裝置1#至5#裂解爐(當時6#爐停爐)進行了檢測,檢測內容包括:爐體外表面溫度紅外成像檢測(輻射段和對流段)、對流段氧含量、排煙溫度、CO含量、NOx含量、熱效率等。
設備位號裝置負荷%氧含量%實測NOx
ppm
基準NOx
mg/Nm3
實測一氧化碳
ppm
E-BA101971.193870.81E-BA1021002.483977.70E-BA103981.913771.50E-BA104903.254185.20E-BA105882.723468.60四、改造前后檢測情況對比對檢測數據進行計算,將熱效率和氧含量與大修前一年的檢測數據進行對比分析。檢測時,6#爐停爐,其他各裂解爐基本都處于運行末期。
第五部分存在的不足
五、存在的不足由于燃料氣組分變化、裂解原料切換以及負荷調整,低氮燃燒器改造投用后還存在以下不足之處。部分裂解爐如6#爐出現底燒噴頭堵塞現象。低氮燃燒器改造投用后,對于風門調節(jié)精度要求更高了,現場操作調整的工作量加大。
第六部分解決措施
六、解決措施根據噴頭堵塞情況,分兩步實施解決。首先是與制造廠溝通,合理調整噴頭結構和開孔尺寸,減少噴頭堵塞現象發(fā)生;然后是在底燒燃料氣管線上安裝過濾器,2018年4月在6#裂解爐(位于燃料氣管線末端)底燒燃料氣管線上安裝過濾器,7月份拆開過濾器查看,發(fā)現過濾器內部集聚有固體雜質,過濾效果比較好,有效避免了底燒噴頭堵塞情況發(fā)生。六、解決措施進一步詳細了解風門自動化控制內容和投用效果,提升風門操作的精度和準確度,有效降低NOx的生成。準備加裝風門自動化控制系統(tǒng)。第七部分結束語
七、結束
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