火力發(fā)電廠機(jī)組A級(jí)檢修修前技術(shù)分析_第1頁
火力發(fā)電廠機(jī)組A級(jí)檢修修前技術(shù)分析_第2頁
火力發(fā)電廠機(jī)組A級(jí)檢修修前技術(shù)分析_第3頁
火力發(fā)電廠機(jī)組A級(jí)檢修修前技術(shù)分析_第4頁
火力發(fā)電廠機(jī)組A級(jí)檢修修前技術(shù)分析_第5頁
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文檔簡(jiǎn)介

火力發(fā)電廠機(jī)組A級(jí)檢修修前技術(shù)分析

某熱電有限責(zé)任公司6號(hào)機(jī)組三大主機(jī)分別采用東方鍋

爐廠、哈爾濱汽輪機(jī)廠、哈爾濱電機(jī)廠。鍋爐為東方鍋爐廠

設(shè)計(jì)制造型號(hào)DG1060/18.2-H4型的320MW亞臨界、中間再

熱、自然循環(huán)汽包爐、四角切圓燃燒、單爐膛口型露天布置,

燃用煙煤,一次中間再熱,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣爐,額定蒸

發(fā)量1060t/h,過熱蒸汽壓力17.4Mpa,過熱蒸汽溫度540℃,

再熱蒸汽進(jìn)/出口壓力3.83/3.66Mpa,再熱蒸汽出口溫度

540℃o

汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司制造,型號(hào)

CN320/200-16.7/537/537單軸、雙缸、雙排汽凝汽式汽輪機(jī),

容量320MW,進(jìn)汽壓力16.7MPa,進(jìn)汽溫度537℃。

發(fā)電機(jī)制造廠為哈爾濱電機(jī)廠股份有限公司,型號(hào)

QFSN-320-2;冷卻方式水氫氫,容量320MW,額定功率因

數(shù)0.85,額定電壓20kV;

主變壓器制造廠家為廣州維奧伊林變壓器有限公司,型

號(hào)SFP10—370000/220,額定電壓242kV,接線組YN,dll

(減極性),高壓套管3只,低壓套管3只,冷卻方式0DAF,

無勵(lì)磁調(diào)壓。發(fā)變組采用擴(kuò)大單元接線5、6號(hào)機(jī)出一回220kV

線路至牡丹變。

機(jī)組控制系統(tǒng)型式HIACS-5000M,制造廠北京日立公

司。

本次檢修在2020年8月開始準(zhǔn)備,組織設(shè)備部、發(fā)電

部、維修部專業(yè)技術(shù)人員開展了設(shè)備修前分析分析,對(duì)存在

突出問題制定了處理措施,并結(jié)合技術(shù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、迎

峰度夏、隱患排查等工作要求開展了分析,以通過檢修消除

隱患和缺陷,提高設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平。

6號(hào)機(jī)組距機(jī)組2013年10月機(jī)組第一次A級(jí)檢修結(jié)束

至2021年1月10日,累計(jì)運(yùn)行45969.93小時(shí),備用15413.1

小時(shí)。自2005年12月29日投產(chǎn)至2021年1月10日累計(jì)

運(yùn)行103352.95小時(shí),備用22754.34小時(shí)。至此次A修開

工時(shí)間2021年3月20日,預(yù)計(jì)將運(yùn)行104936.95小時(shí)。投

運(yùn)后共進(jìn)行了A級(jí)檢修1次,C級(jí)檢修9次。

各專業(yè)分析如下:

汽機(jī)專業(yè)

(一)汽機(jī)設(shè)備概況

某熱電有限責(zé)任公司6號(hào)機(jī)組為320MW單抽供熱式汽輪

發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的

C250/N320-16.67/537/537/0.4型亞臨界、一次中間再熱、

雙缸雙排汽、單抽供熱式汽輪機(jī)。主蒸汽流量926t/h,再熱

蒸汽壓力3.49MPa,再熱溫度537℃。機(jī)組熱力系統(tǒng)采用單

元制方式,三級(jí)高壓加熱器(內(nèi)置蒸冷卻段和疏水冷卻段),

一級(jí)除氧器和四級(jí)低壓加熱器組成八級(jí)回?zé)嵯到y(tǒng),各級(jí)加熱

器疏水逐級(jí)自流。汽輪機(jī)第四級(jí)抽汽用于加熱除氧器和供汽

動(dòng)給水泵動(dòng)力汽源。供熱抽汽進(jìn)入熱網(wǎng)加熱器,其疏水通過

疏水泵進(jìn)入除氧器。2018年改造在熱再抽出部分抽汽經(jīng)減溫

減壓后外供生產(chǎn)抽汽用,最大供汽量100T/H。

(二)運(yùn)行分析

1、熱耗率分析:

THA工況下試驗(yàn)熱耗率為8643.54kJ/kWh,參數(shù)修正后

熱耗率為8248.91kJ/kWh,比設(shè)計(jì)熱耗率7958.00kJ/kWh高

290.91kJ/kWho75%THA工況下試驗(yàn)熱耗率為8559.41

kJ/kWh,參數(shù)修正后熱耗率為8326.72kJ/kWho50%THA工

況下試驗(yàn)熱耗率為8673.23kJ/kWh,參數(shù)修正后熱耗率為

8619.89kJ/kWho

從試驗(yàn)結(jié)果來看,機(jī)組存在高、中壓缸效率偏低等問題;

在經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行方面,存在過熱減溫水流量偏大、部分加熱器

端差超標(biāo)等問題。以THA工況為例對(duì)機(jī)組進(jìn)行熱經(jīng)濟(jì)性分析,

本次試驗(yàn)熱耗率為8643.54kJ/kWh,比設(shè)計(jì)熱耗率7958.00

kJ/kWh高685.54kJ/kWh,分析各因素影響熱耗率數(shù)值。

2、汽輪機(jī)缸效分析:

(l)THA工況下,高壓缸效率為83.24%,比設(shè)計(jì)值低

3.33%,計(jì)算影響機(jī)組熱耗率50.92kJ/kWhoTHA工況下,

中壓缸效率為92.28%,比設(shè)計(jì)值低0.83%,計(jì)算影響機(jī)組

熱耗率9.05kJ/kWho

(2)THA工況下,一段抽汽溫度為382.3℃,比設(shè)計(jì)值

低10.9C;四段抽汽溫度為341.5℃,比設(shè)計(jì)值高10.1℃;

二段抽汽溫度為314.9℃,比設(shè)計(jì)值低15.4℃o50%THA工況

下,主汽溫度為537.8℃,比設(shè)計(jì)值高0.8℃;再熱汽溫度

為533.8℃,比設(shè)計(jì)值低3.2℃o建議檢修中重點(diǎn)檢查通流

部分間隙、隔板汽封以及葉頂汽封,重點(diǎn)對(duì)通流部分各級(jí)動(dòng)

靜葉片是否存在損傷或結(jié)垢情況進(jìn)行檢查;對(duì)缸內(nèi)可能存在

漏汽的部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查并處理。

缸效率及各段抽汽溫度匯總表

參數(shù)名稱單位THA設(shè)計(jì)值THA75%THA50%THA

高壓缸效率%86.5783.2480.2178.51

中用缶T效率%92.2891.4491.4289.24

豐蒸汽溫度℃537.0535.3535.9537.8

一段抽汽溫℃393.23S2.3369.0372.2

一段林汽溫℃330.3314.9303.830S.2

二段抽汽溫℃434.8434.7431.9431.S

四段抽汽潟℃331.4341.5341.0343.6

方段抽汽潟℃276.6277.4274.7275.9

六號(hào)輔汽溫℃182.0206.9205.9210.1

3、回?zé)嵯到y(tǒng)性能影響分析

回?zé)嵯到y(tǒng)性能分析以THA試驗(yàn)工況為例,從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可

以得出:主給溫度偏低,比設(shè)計(jì)值低1L7℃;2號(hào)加熱器溫

升不足,比設(shè)計(jì)值低6.6℃;2號(hào)加熱器下端差比設(shè)計(jì)高

4.4ro建議重點(diǎn)對(duì)2號(hào)高壓加熱器水室分程隔板及疏水冷

卻段包殼密封情況進(jìn)行檢查,徹底消除內(nèi)漏;并合理調(diào)整疏

水液位。

THA工況回?zé)嵯到y(tǒng)運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)值對(duì)比

參數(shù)名稱單位

設(shè)計(jì)值THA工況本次試驗(yàn)偏

主給水溫度℃278.6266.9-11.7

1號(hào)加熱器溫升℃29.833.84.0

1號(hào)加熱器上端℃-1.60.92.5

2號(hào)加熱器溫升℃43.236.6-6.6

2號(hào)加熱器上端℃03.53.5

2號(hào)加熱器下端℃5.59.94.4

3號(hào)加熱器溫升℃30.424.3-6.1

3號(hào)加熱器上端℃0.16-0.22-0.4

5號(hào)加熱器溫升℃31.733.21.5

5號(hào)加熱器上端℃2.8-2.9-5.7

6號(hào)加熱器溫升℃33.632.3-1.3

6號(hào)加熱器上端℃2.7-0.5-3.2

4、冷端系統(tǒng)性能分析

該機(jī)組冷端系統(tǒng)主要參數(shù)如表9-7所示。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)來

看,該機(jī)組冷端系統(tǒng)整體性能良好。

冷端系統(tǒng)主要參數(shù)匯總表

單75%THA工50%THA工

參數(shù)THA工況

位況況

排汽壓力kPa9.2947.8605.818

排汽壓力對(duì)應(yīng)飽和

℃44.441.235.6

溫度

循環(huán)水入口溫度℃32.732.028.0

循環(huán)水出口溫度℃43.440.535.2

循環(huán)水溫升℃10.78.57.2

凝汽器端差℃2.41.61.0

熱井溫度℃45.241.736.0

過冷度℃0.20.40.6

5、減溫水流量分析

THA工況下,機(jī)組過熱減溫水流量為11.215t/h,影

響機(jī)組熱耗率3.04kJ/kWh;再熱減溫水流量為3.370t/h,

影響機(jī)組熱耗率8.69kJ/kWh,建議改善鍋爐燃燒,加強(qiáng)運(yùn)

行調(diào)整。

6、重大和頻發(fā)的設(shè)備缺陷;

6號(hào)機(jī)冷再供輔汽調(diào)整門在較大開度(40%以上),通流

量較大時(shí)發(fā)生閥門突然關(guān)閉現(xiàn)象,影響輔汽供汽安全。初步

分析當(dāng)輔汽大流量時(shí),輔汽管路振動(dòng)造成閥門門芯脫落所

致。建議對(duì)輔汽閥門進(jìn)行檢修。

6號(hào)機(jī)3號(hào)凝泵,頻率45Hz以下,振動(dòng)5mm/s以下,45Hz

以上,振動(dòng)變大。建議對(duì)6號(hào)機(jī)3號(hào)凝結(jié)水泵振動(dòng)配重處理,

消除45Hz以上振動(dòng)偏大問題。

頻率振動(dòng)

(Hz)(mm/s)

455.5

45.49

4612

4712.2

4812

48.311

4910

49.79.7

508.9

50.68.7

6號(hào)機(jī)1號(hào)循環(huán)水泵振動(dòng)偏大,設(shè)備可靠性差,影響對(duì)

循環(huán)水泵的經(jīng)濟(jì)調(diào)度。建議開展對(duì)6號(hào)機(jī)1號(hào)循環(huán)水泵檢修,

消除振動(dòng)提高設(shè)備可靠性。

6號(hào)機(jī)低壓旁路關(guān)閉狀態(tài)下存在內(nèi)漏,門后溫度

51..9℃,對(duì)應(yīng)汽輪機(jī)低壓缸排汽溫度40℃,高于集團(tuán)公司

低旁后溫度與排汽溫度偏差不超過5℃的標(biāo)準(zhǔn)。建議對(duì)6號(hào)

機(jī)低旁檢查研磨,A級(jí)檢修中對(duì)內(nèi)漏閥門重點(diǎn)處理。

6號(hào)機(jī)汽輪機(jī)本體保溫較差,機(jī)組停運(yùn)后,高中壓缸溫

差偏大建議對(duì)6號(hào)機(jī)本體保溫修復(fù),重點(diǎn)修復(fù)下缸保溫。

7、設(shè)備的試驗(yàn)狀況及設(shè)備健康水平。

6號(hào)機(jī)運(yùn)行中包括設(shè)備定期切換、危急保安器噴油不停

機(jī)試驗(yàn)、抽汽逆止門活動(dòng)試驗(yàn)、真空嚴(yán)密性試驗(yàn)開展情況正

常,除中壓主汽門不具備局部行程活動(dòng)試驗(yàn)外,其余汽門活

動(dòng)試驗(yàn)滿足試驗(yàn)要求,正常開展試驗(yàn)。

存在問題1:6號(hào)機(jī)組存在四抽、六抽溫度偏高現(xiàn)象。

分析原因低壓汽缸有熱變形,低壓內(nèi)缸中分面出現(xiàn)張口。

處理措施:檢查隔板汽封、葉頂汽封及高中壓缸過橋汽

封是否存在磨損情況;調(diào)整通流間隙至合格范圍內(nèi),不要超

標(biāo);檢查通流部分各級(jí)動(dòng)靜葉片是否存在損傷或結(jié)垢情況;

對(duì)缸內(nèi)可能存在漏汽的部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

對(duì)可能存在泄漏的部位,如隔板與汽缸聯(lián)結(jié)處的環(huán)形間

隙、各隔板套上下半的水平結(jié)合面(尤其是各段抽汽口附近

的水平結(jié)合面)以及隔板和動(dòng)葉的環(huán)形汽封間隙進(jìn)行檢查調(diào)

整。責(zé)任人:某

存在問題2:6號(hào)機(jī)低壓旁路關(guān)閉狀態(tài)下存在內(nèi)漏,門

后溫度51..9C,對(duì)應(yīng)汽輪機(jī)低壓缸排汽溫度40C,高于集

團(tuán)公司低旁后溫度與排汽溫度偏差不超過5C的標(biāo)準(zhǔn)。

處理措施:對(duì)6號(hào)機(jī)低旁檢查,消除內(nèi)漏。責(zé)任人:李

存在問題3:6號(hào)機(jī)冷再供輔汽調(diào)整門在較大開度(40%

以上),通流量較大時(shí)發(fā)生閥門突然關(guān)閉現(xiàn)象,影響輔汽供

汽安全。

處理措施:解體檢查冷再供輔汽調(diào)整門。責(zé)任人:某

存在問題4:6號(hào)機(jī)汽輪機(jī)本體保溫較差,機(jī)組停運(yùn)后,

高中壓缸溫差偏大。

處理措施:對(duì)6號(hào)機(jī)本體保溫修復(fù),重點(diǎn)修復(fù)下缸保溫。

責(zé)任人:某

存在問題5:6號(hào)機(jī)3號(hào)凝泵,頻率45Hz以下,振動(dòng)5mm/s

以下,45Hz以上,振動(dòng)變大,最大為47Hz時(shí),振速12mm/so

處理措施:對(duì)6號(hào)機(jī)3號(hào)凝結(jié)水泵檢修后振動(dòng)配重處理,

消除45Hz以上振動(dòng)偏大問題。責(zé)任人:某

存在問題6:6號(hào)機(jī)1、2、3號(hào)高加上端差偏離標(biāo)準(zhǔn)值,

6號(hào)機(jī)3號(hào)高加下端差偏大,并經(jīng)水位調(diào)整試驗(yàn)無效,具體

數(shù)值及標(biāo)準(zhǔn)見下表

上端上端差下端差下端差

1號(hào)局加4-1.4.35.6

2號(hào)高加204.25.6

3號(hào)高加2010.5.6

處理措施:利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)檢查蒸汽冷卻段及疏水冷

卻段包殼的完整性。對(duì)高加水室隔板檢查,消除泄漏。檢查

是否存在換熱面臟污現(xiàn)象。責(zé)任人:某

存在問題7:6號(hào)機(jī)汽動(dòng)給水泵性能下降,對(duì)比同樣給

水流量時(shí),6號(hào)機(jī)汽泵轉(zhuǎn)速同歷史數(shù)據(jù)偏高100-200r/min,

處理措施:對(duì)6號(hào)機(jī)汽動(dòng)給水泵檢修,恢復(fù)給水泵性能。

責(zé)任人:某

存在問題8:6號(hào)機(jī)工業(yè)抽汽出口電動(dòng)門旁路門內(nèi)漏關(guān)

閉不嚴(yán),檢修措施隔離困難,疏水系統(tǒng)不合理。

處理措施:6號(hào)機(jī)工業(yè)抽汽出口電動(dòng)門旁路及疏水系統(tǒng)

優(yōu)化責(zé)任人:李康

(三)點(diǎn)檢分析

主機(jī)點(diǎn)檢分析:

存在問題1:6號(hào)機(jī)汽輪機(jī)振動(dòng),各瓦振動(dòng)良好,最大

瓦振為4瓦在30um左右,其它各軸瓦瓦振都低于30um,各

軸承軸振都低于80um,軸承溫度和汽缸膨脹量均符合規(guī)程規(guī)

定。

處理措施:結(jié)合汽輪機(jī)本體A修對(duì)各瓦進(jìn)行例行檢查,

如果有缺陷,予以消除。測(cè)量軸瓦各配合間隙(緊力)不符

合標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行調(diào)整。責(zé)任人:某

存在問題2:汽輪機(jī)熱耗及缸效偏低。

處理措施:

(1)將汽、軸封間隙按照間隙標(biāo)準(zhǔn)下限值調(diào)整;

(2)更換磨損嚴(yán)重間隙超標(biāo)的圍帶汽封,

(3)兩個(gè)低壓內(nèi)缸中分面研磨,消除低壓內(nèi)缸張口大

缺陷;

(4)研磨處理隔板中分面,確保中分面無間隙,貼合

吃線良好;

(5)汽輪機(jī)本體轉(zhuǎn)子葉片、隔板葉片噴砂除垢;

(6)檢查處理隔板級(jí)間密封不良竄汽情況,減少級(jí)間

漏汽及抽汽溫度超溫。

責(zé)任人:某

存在問題3:盤車只在機(jī)組啟停時(shí)運(yùn)行,目前工作正常,

軸承、齒輪潤(rùn)滑良好無異音。

處理措施:在盤車解體后,測(cè)量各齒輪嚙合間隙,檢查

齒面磨損情況,不符合標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行調(diào)整修理。責(zé)任人:某

存在問題4:EH油系統(tǒng),包括:EH油泵、EH油箱、溢

流閥、EH再生裝置、蓄能器、油動(dòng)機(jī)及系統(tǒng)閥門。系統(tǒng)運(yùn)行

正常,油壓正常,無內(nèi)外漏。

處理措施:EH油系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修,油動(dòng)機(jī)、控制

塊、蓄能器、外委檢修。各部位濾芯進(jìn)行更換。清掃EH油

箱。油泵對(duì)輪緩沖墊檢查,有老化破損的予以更換。

責(zé)任人:某

存在問題5:潤(rùn)滑油系統(tǒng),包括:潤(rùn)滑油箱、交流潤(rùn)滑

油泵、直流潤(rùn)滑油泵、附屬閥門等。系統(tǒng)運(yùn)行正常,油壓正

常、油質(zhì)合格,無內(nèi)外漏。1號(hào)排煙風(fēng)機(jī)振動(dòng)偏大,殼體有

滲油現(xiàn)象。

處理措施:潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修油箱清掃、

冷油器清掃、濾網(wǎng)清掃、油泵解體檢查、射油器檢查、1號(hào)

排煙風(fēng)機(jī)解體后檢查軸徑磨損情況和軸彎曲情況,消除振動(dòng)

和滲漏油。責(zé)任人:某

存在問題6:頂軸油系統(tǒng),包括:頂軸油泵、濾網(wǎng)、管

道、分配調(diào)整裝置等。系統(tǒng)運(yùn)行正常,油壓正常、油質(zhì)合格,

無內(nèi)外漏。

頂軸油系統(tǒng)自投運(yùn)以來一直存在著流量偏小,在運(yùn)行時(shí)

工況不穩(wěn)定,經(jīng)常會(huì)造成出口油壓波動(dòng),系統(tǒng)壓力下降,影

響正常頂軸和盤車,入口濾網(wǎng)采用纏繞鋼絲網(wǎng)型,因?yàn)V網(wǎng)濾

油后油質(zhì)顆粒度大導(dǎo)致油泵頻繁損壞。同時(shí)現(xiàn)用分油器組件

零部件不夠集成,布局不合理、外觀很不美觀,而且操作和

維護(hù)不方便。去軸瓦的頂軸油壓力調(diào)節(jié)截止閥精確度和靈

敏度不夠高,系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)不夠穩(wěn)定,壓力波動(dòng)大,重復(fù)精

度很差,工作人員需頻繁調(diào)整。

處理措施:在本次大修中,進(jìn)行技術(shù)改造,更換頂軸油

裝置。責(zé)任人:李康

存在問題7:密封油系統(tǒng),包括:交流密封油泵、直流

密封油泵、差壓閥、密封油箱、附屬閥門等。系統(tǒng)運(yùn)行正常,

油壓正常、油質(zhì)合格,氫側(cè)交流油泵機(jī)械密封有滲漏油現(xiàn)象。

油泵出現(xiàn)過對(duì)輪墊老化破損現(xiàn)象。

處理措施:在本次大修中,檢查更換氫側(cè)交流油泵機(jī)械

密封,檢查更換各油泵對(duì)輪緩沖墊。責(zé)任人:某

存在問題8:高壓調(diào)速汽門6號(hào)機(jī)高調(diào)門出現(xiàn)過連桿斷

裂現(xiàn)象。

處理措施:宏觀檢查以及聯(lián)系金相人員檢查高調(diào)門連桿

有無缺陷,必要時(shí)進(jìn)行更換。

責(zé)任人:某

輔機(jī)點(diǎn)檢分析:

存在問題1:小汽輪機(jī)本體檢修及小機(jī)調(diào)速汽門油動(dòng)機(jī)

門桿漏油返廠進(jìn)行恢復(fù)性檢修工作。汽動(dòng)給水泵前軸承溫度

偏高,對(duì)汽泵進(jìn)行芯包檢修。對(duì)汽泵前置泵進(jìn)行解體A修,

更換軸套、軸承、機(jī)封。

采取措施:

1、應(yīng)結(jié)合小汽輪機(jī)本體A修及給水泵小機(jī)油動(dòng)機(jī)門桿

漏油返廠進(jìn)行恢復(fù)性A修工作。對(duì)汽前泵進(jìn)行解體A修,更

換軸套、軸承、機(jī)封,保證前置泵安全運(yùn)行。對(duì)小汽輪機(jī)進(jìn)

行揭缸A修工作。責(zé)任人:某

未列入此次檢修標(biāo)準(zhǔn)A修項(xiàng)目及其原因說明:2、3號(hào)電

動(dòng)給水泵主泵:該泵經(jīng)檢測(cè)振動(dòng)、出力、電流均正常。機(jī)組

2012年7月A修以來,只是定期試運(yùn),運(yùn)行時(shí)間短達(dá)不到A

修周期。以上項(xiàng)目降級(jí)檢修。

電泵及液力耦合器:6號(hào)機(jī)組電泵液力耦合器運(yùn)行正常,

電動(dòng)給水泵各軸瓦、電機(jī)軸瓦、液藕軸瓦振動(dòng)均處于優(yōu)良值,

且長(zhǎng)期處于備用狀態(tài),因此本次A修中只對(duì)電動(dòng)給水泵進(jìn)行

C修。

存在問題2:6號(hào)機(jī)2號(hào)高加上端差大,原因可能是加

熱器水室隔板漏泄;2高加疏水端差大,原因可能是疏冷段

漏泄。機(jī)組運(yùn)行期間回?zé)峒訜崞魅客度脒\(yùn)行,投入率100%,

各工況下給水溫度達(dá)到設(shè)計(jì)值。

6號(hào)機(jī)組320MW高壓加熱器運(yùn)行參數(shù)表

余;翔T幺禾欠單待偏若

曷■改給永潟府27R22710-22

1縣高力口潟升2aQRRA?7

1同高加卜謐差-17-0Qoa

1母高加下謐差F;RR1-0F;

9號(hào)高加潟升494N?—4R

?昌喜力n卜端若℃00RRRR

9號(hào)?高加/謐差F;?711F;

R曇高加潟升*?Qa94R—RR

R縣高力口卜端差009??a

R母高加下湍子℃FiRFiR00

S號(hào)?何加潟升*R1RR47R4

R同仲力n卜度差?a99—0A

A同儕加不湍若RR?094

A號(hào)儕加潟升℃RR1R12-1Q

A昌仲力n卜潟差?aAQ41

?縣任力口不謐差RRR0-0R

7縣儕加潟升℃2441?R—fi1

7號(hào)儕加卜潟差97401R

7曇儕加/湍差5R——

采取的措施:

在機(jī)組檢修中,排查水室隔板是否有泄漏,更換水室隔

板墊子;

在機(jī)組檢修中,制定2號(hào)高加疏水包殼沖刷孔洞、焊縫開裂

等疏水包殼漏泄缺陷處理方案,本次A修中予以實(shí)施。重點(diǎn)

檢查1、2、3號(hào)高壓加熱器水室分程隔板是否變形,連接和

密封是否良好,如有缺陷,應(yīng)及時(shí)消除;責(zé)任人:某

存在問題3:凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)備包括:凝結(jié)水泵、軸封加

熱器、5-8號(hào)低加、出口調(diào)門、附屬閥門等。凝結(jié)水系統(tǒng)無

泄漏情況,泵出、入口門關(guān)閉嚴(yán)密。

1、2、3號(hào)凝結(jié)水泵運(yùn)行參數(shù)

設(shè)備名稱1號(hào)凝結(jié)水泵2號(hào)凝結(jié)水泵3號(hào)凝結(jié)水泵

實(shí)測(cè)

泵體振動(dòng)u報(bào)警值實(shí)測(cè)值報(bào)警值報(bào)警值實(shí)測(cè)值

m

603060506070

實(shí)測(cè)

推力軸承溫報(bào)警值實(shí)測(cè)值報(bào)警值報(bào)警值實(shí)測(cè)值

度℃

905290459043

機(jī)械密封無泄漏無泄漏

目前6號(hào)機(jī)組1、2號(hào)凝結(jié)水泵運(yùn)行時(shí)泵的振動(dòng)優(yōu)良、軸

承溫度、聲音均無異常,電機(jī)電流正常,本次A級(jí)檢修進(jìn)行

常規(guī)解體檢修。6號(hào)機(jī)3號(hào)凝泵,頻率45Hz以下,振動(dòng)5mm/s

以下,45Hz以上,振動(dòng)變大,最大為47Hz時(shí),振速12mm/so

采取措施:對(duì)6號(hào)機(jī)3號(hào)凝結(jié)水泵檢修后振動(dòng)配重處理,

消除45Hz以上振動(dòng)偏大問題。6號(hào)機(jī)3號(hào)凝結(jié)水泵:該泵經(jīng)

檢測(cè)振動(dòng)、出力、電流均正常。機(jī)組2017年5月檢修過,

只在機(jī)組大負(fù)荷啟動(dòng)、達(dá)不到A修周期。2號(hào)機(jī)凝結(jié)水泵:

該泵經(jīng)檢測(cè)振動(dòng)、出力、電流均正常,只在機(jī)組大負(fù)荷下變

頻水泵檢修啟動(dòng)、達(dá)不到A修周期。3號(hào)凝結(jié)水泵推力瓦冷

卻器運(yùn)行周期長(zhǎng),冷凝管堵塞嚴(yán)重,更換冷卻器。

責(zé)任人:某

存在問題4:小機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)

小機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)主要包括:交流潤(rùn)滑油泵、直流潤(rùn)滑油

泵、附屬閥門等,6號(hào)機(jī)1/2號(hào)交流油泵機(jī)封漏油,現(xiàn)場(chǎng)每

天進(jìn)行保潔。

采取措施:對(duì)小機(jī)油系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修,對(duì)1/2號(hào)

交流油泵的機(jī)封進(jìn)行更換。

責(zé)任人某

存在問題5:真空系統(tǒng)包括:真空泵、真空泵入口閥門、

氣動(dòng)蝶閥、逆止門等。

自由端軸承振

221715<70

動(dòng)口m

驅(qū)動(dòng)端軸承溫

43℃45℃42℃<85

自由端軸承溫

41℃39℃37℃<85

6號(hào)2號(hào)真空泵運(yùn)行中有異音,本次安排常規(guī)檢修

責(zé)任人:梁建偉

1、2號(hào)真空泵運(yùn)行參數(shù)

設(shè)備名稱A真空泵B真空泵標(biāo)準(zhǔn)值

驅(qū)動(dòng)端軸承振

1920<70

動(dòng)口m

存在問題6:定冷水系統(tǒng)

定冷水系統(tǒng)設(shè)備包括:定冷水泵、定冷水箱、冷卻器、

樹脂交換器、附屬閥門等。

系統(tǒng)設(shè)備無外漏情況,附屬閥門關(guān)閉嚴(yán)密。水泵振動(dòng)、

溫度、電流等參數(shù)均正常,運(yùn)轉(zhuǎn)無異音。

定冷水泵運(yùn)行參數(shù)

設(shè)備名稱項(xiàng)目單位實(shí)際值標(biāo)準(zhǔn)值

垂直振動(dòng)um17<50

水平振動(dòng)um15<50

1號(hào)定冷

軸承室表面

水泵℃47<75

溫度

電流A71<84

垂直振動(dòng)um19<50

2號(hào)定冷水平振動(dòng)Um21<50

水泵軸承室表面

℃53<75

溫度

結(jié)論:結(jié)論:設(shè)備正常,本次A修開展標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修。。

責(zé)任人:某

存在問題7:開式水系統(tǒng)設(shè)備主要包括:開式冷卻水泵、

開式水濾網(wǎng)及附屬閥門。

開式冷卻水泵

出口壓力

設(shè)備名稱軸承振動(dòng)Rm

MPa

1號(hào)開式報(bào)警值實(shí)測(cè)值

0.40

冷卻水泵5026

2號(hào)開式報(bào)警值實(shí)測(cè)值

0.41

冷卻水泵5023

系統(tǒng)設(shè)備無外漏情況,附屬閥門關(guān)閉嚴(yán)密。開式冷卻水

泵振動(dòng)、溫度、電流等參數(shù)均正常,運(yùn)轉(zhuǎn)無異音。開式水系

統(tǒng)進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目A修項(xiàng)目。

責(zé)任人:梁建偉

閉式水泵

驅(qū)動(dòng)端軸承振動(dòng)出口壓力

設(shè)備名稱驅(qū)動(dòng)端軸承振動(dòng)Um

umMPa

1號(hào)閉式報(bào)警值實(shí)測(cè)值報(bào)警值實(shí)測(cè)值

0.17

水泵50215023

2號(hào)閉式報(bào)警值實(shí)測(cè)值報(bào)警值實(shí)測(cè)值

0.165

水泵50195027

閉式水泵:設(shè)備正常,本次A修開展標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢修。

存在問題8:循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備主要包括:凝汽器、凝汽

器出、入口蝶閥、膠球清洗系統(tǒng)、循環(huán)水泵、循環(huán)水冷卻塔

等。

循環(huán)水泵

出口壓力

設(shè)備名稱軸承振動(dòng)Um推力軸承溫度℃

MPa

1號(hào)循環(huán)報(bào)警值實(shí)測(cè)值報(bào)警值實(shí)測(cè)值

0.24

水泵502110050

2號(hào)循環(huán)報(bào)警值實(shí)測(cè)值報(bào)警值實(shí)測(cè)值

0.24

水泵501910040

設(shè)備可靠性:6號(hào)機(jī)1號(hào)循環(huán)水泵2021年1月份進(jìn)行

解體大修,不列入本次A修計(jì)劃,本次將部分填料全部更換,

更換破損托架及冷卻塔附件;疏通噴頭,使其通水正常;清

理配水槽淤泥,增加水量。其他項(xiàng)目按常規(guī)項(xiàng)目檢修。

(四)缺陷分析

存在問題L主汽1號(hào)管疏水氣動(dòng)門旁路二道門內(nèi)漏。

處理措施:解體研磨

責(zé)任人:某

存在問題2:6號(hào)機(jī)軸封母管疏水排大氣門手輪斷裂。

處理措施:更換閥門

責(zé)任人:某

存在問題3:高溫輔汽母管聯(lián)絡(luò)門6號(hào)機(jī)側(cè)放水一二

道門內(nèi)漏,管道焊縫處滲漏。

處理措施:更換閥門、補(bǔ)焊焊縫泄漏處。

責(zé)任人:某

存在問題4:6號(hào)機(jī)1/4號(hào)導(dǎo)管疏水手動(dòng)門輕微內(nèi)漏。

處理措施:解體研磨

責(zé)任人:某

存在問題5:主油箱1號(hào)排煙風(fēng)機(jī)振動(dòng)大,外殼滲油。

處理措施:解體檢查處理

責(zé)任人:某

存在問題6:6號(hào)機(jī)連通管漏汽

處理措施:連通管外修

責(zé)任人:李康

存在問題7:6號(hào)2號(hào)真空泵運(yùn)行中有異音.

處理措施:1)清掃冷卻器;2)檢查泵體放水門;3)

檢查軸承和蛇形卡子。

責(zé)任人:梁建偉

存在問題8:6號(hào)機(jī)6段抽汽逆止后疏水汽動(dòng)閥內(nèi)漏:

處理措施:本次檢修更換新閥門。

工作負(fù)責(zé)人:某

存在問題9:小機(jī)調(diào)速汽門油動(dòng)機(jī)門桿漏油:

處理措施:本次將油動(dòng)機(jī)進(jìn)行外委修理,更換軸套,密

封等部件,消除泄漏。

存在問題10:冷卻塔填料老化損壞、淋水不均。

處理措施:本次將部分填料全部更換,更換破損托架及

冷卻塔附件;疏通噴頭,使其通水正常;清理配水槽淤泥,

增加水量。

責(zé)任人:某

(五)技術(shù)監(jiān)控、重大危險(xiǎn)源、兩防分析

存在問題1:哈汽13項(xiàng)問題第3項(xiàng)葉片、葉冠存在斷

裂的隱患排查及吸取許昌4A低壓轉(zhuǎn)子末二級(jí)葉根存在

裂紋缺陷問題。

處理措施:結(jié)合本次A修對(duì)高中壓轉(zhuǎn)子末1級(jí),低壓

轉(zhuǎn)子末1-3級(jí)葉片、葉根進(jìn)行探傷檢測(cè)。責(zé)任人:李康

存在問題2:哈汽13項(xiàng)問題第4、7、10項(xiàng)缸體、隔

板、閥座存在缺陷隱患排查及吸取許昌4A#4中調(diào)門閥體

變截面存在裂紋問題。

處理措施:對(duì)汽缸噴嘴室、隔板焊縫、閥門閥組進(jìn)行

隱患排查和對(duì)中調(diào)門變截面位置進(jìn)行探傷檢測(cè)。責(zé)任人:

存在問題3:吸取信陽1號(hào)機(jī)高中壓外缸螺栓斷裂技

術(shù)通報(bào)。

處理措施:對(duì)受監(jiān)緊固件螺栓進(jìn)行相關(guān)探傷檢測(cè),材

質(zhì)20CrlMolVTiB高溫螺栓進(jìn)行20%金相組織檢查。責(zé)任

人:某

存在問題4:汲取許昌公司3號(hào)機(jī)組1號(hào)高導(dǎo)管焊

口泄漏事件教訓(xùn)。

處理措施:對(duì)6號(hào)機(jī)組2處高調(diào)門與彎頭直接相連的焊

縫進(jìn)行隱患排查。

責(zé)任人:某

存在問題5:吸取安陽公司主汽管溫度測(cè)點(diǎn)飛出事故

問題。

處理措施:對(duì)高壓管道的溫度測(cè)點(diǎn)焊縫進(jìn)行探傷檢測(cè)。責(zé)

任人:梁建偉

存在問題6:吸取信陽3號(hào)機(jī)高中壓上缸平衡管插

接焊縫裂紋和高調(diào)門、高主門門蓋漏氣管角焊縫裂紋問

題。

處理措施:對(duì)平衡管插接焊縫和高調(diào)門、高主門門

蓋漏氣管角焊縫進(jìn)行探傷檢測(cè)。責(zé)任人:某

存在問題7:汲取某汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子裂紋事故教訓(xùn),防

止汽輪機(jī)大軸損壞反事故措施補(bǔ)充重點(diǎn)要求。

處理措施:對(duì)汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子大軸進(jìn)行探傷檢測(cè)。

責(zé)任人:某

存在問題8:汲取溫度管座內(nèi)壁沖刷教訓(xùn),加強(qiáng)溫

度管座排查的重點(diǎn)要求。

處理措施:對(duì)溫度測(cè)點(diǎn)管座焊縫進(jìn)行探傷檢測(cè),對(duì)

溫度測(cè)點(diǎn)套筒進(jìn)行壁厚減薄情況排查。責(zé)任人:梁建偉

存在問題9:汲取主蒸汽管道焊縫及三通開裂教訓(xùn)

加強(qiáng)四大管道排查的重點(diǎn)要求。

處理措施:對(duì)主蒸汽管道、再熱蒸汽管道焊縫和三

通進(jìn)行探傷檢測(cè),開展隱患排查。。責(zé)任人:梁建偉

(六)可靠性分析:

存在問題1:金屬監(jiān)督四大管道及汽輪機(jī)部件未發(fā)生金

屬方面故障,金屬監(jiān)督工作總體可控在控。6號(hào)機(jī)組已運(yùn)行

15年,檢測(cè)中主門門蓋螺栓由部分硬度超標(biāo)。

處理措施:結(jié)合A級(jí)檢修時(shí)機(jī)對(duì)20CrlMolVNbTiB材質(zhì)

的螺栓進(jìn)行金相組織抽查和抽樣送檢進(jìn)行解剖試驗(yàn);抗燃高

壓油管道焊縫進(jìn)行檢查處缺;抽汽系統(tǒng)管道、彎頭、疏水管

道、彎頭、管座沖刷減薄金相檢查,不合格的更換。

責(zé)任人:梁建偉

存在問題2:頂軸油系統(tǒng)自投運(yùn)以來一直存在著流量偏

小,在運(yùn)行時(shí)工況不穩(wěn)定,經(jīng)常會(huì)造成出口油壓波動(dòng),系統(tǒng)

壓力下降,影響正常頂軸和盤車,入口濾網(wǎng)采用纏繞鋼絲網(wǎng)

型,因?yàn)V網(wǎng)濾油后油質(zhì)顆粒度大導(dǎo)致油泵頻繁損壞。同時(shí)現(xiàn)

用分油器組件零部件不夠集成,布局不合理、外觀很不美觀,

而且操作和維護(hù)不方便。去軸瓦的頂軸油壓力調(diào)節(jié)截止閥

精確度和靈敏度不夠高,系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)不夠穩(wěn)定,壓力波動(dòng)

大,重復(fù)精度很差,工作人員需頻繁調(diào)整。

處理措施:在本次大修中,進(jìn)行技術(shù)改造,更換頂軸油

裝置。

責(zé)任人:李康

存在問題3:因?yàn)樵O(shè)計(jì)不合理和運(yùn)行中的振動(dòng),6號(hào)

機(jī)高調(diào)門出現(xiàn)過連桿斷裂現(xiàn)象。

處理措施:與廠家溝通,改進(jìn)設(shè)計(jì),避免應(yīng)力集中。

本次大修宏觀檢查以及聯(lián)系金相人員檢查高調(diào)門連桿有

無缺陷,必要時(shí)進(jìn)行更換。

責(zé)任人:某

存在問題4:膠球系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,投入率100%,1號(hào)膠

球泵收球95%以上;膠球泵振動(dòng)、溫度、電流等參數(shù)均正常,

運(yùn)轉(zhuǎn)無異音。2號(hào)膠球泵由于循環(huán)水冷卻塔淋水板老化,碎

片進(jìn)入凝汽器冷凝管堵塞管道,膠球卡澀在冷凝管內(nèi),收球

率不合格。

處理措施:循環(huán)水冷卻塔回水濾網(wǎng)底部加裝兜網(wǎng),減少

冷凝管堵塞。

責(zé)任人:某

存在問題5:6號(hào)機(jī)組1、2循環(huán)水泵運(yùn)行參數(shù)正常,推

力瓦振動(dòng)、溫度均運(yùn)行正常。

處理措施:1號(hào)泵在2021年1月已進(jìn)行大修,本次對(duì)2

循環(huán)水泵進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)檢修。

責(zé)任人:某

存在問題6:循環(huán)水冷卻塔水塔填料老化失效,2013年

7月A修以來,陸續(xù)對(duì)填料、噴濺裝置進(jìn)行整體優(yōu)化設(shè)計(jì),

更換新型填料、噴組組及損壞托架、除水器、配水管等。為

防止冬季運(yùn)行結(jié)冰而造成填料的損壞,防腐防凍管系統(tǒng)。

采取措施:本次對(duì)水塔部分填料全部更換、噴嘴、托架

等個(gè)別損壞部分進(jìn)行更換、補(bǔ)充。

責(zé)任人:某

(七)經(jīng)濟(jì)性分析

汽輪機(jī)主機(jī)熱耗偏高:

THA工況下試驗(yàn)熱耗率為8643.54kJ/kWh,參數(shù)修正后

熱耗率為8248.91kJ/kWh,比設(shè)計(jì)熱耗率7958.00kJ/kWh高

290.91kJ/kWho75%THA工況下試驗(yàn)熱耗率為8559.41

kJ/kWh,參數(shù)修正后熱耗率為8326.72kJ/kWho50%THA工

況下試驗(yàn)熱耗率為8673.23kJ/kWh,參數(shù)修正后熱耗率為

8619.89kJ/kWho

從試驗(yàn)結(jié)果來看,機(jī)組存在高、中壓缸效率偏低等問題;

在經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行方面,存在過熱減溫水流量偏大、部分加熱器

端差超標(biāo)等問題。以THA工況為例對(duì)機(jī)組進(jìn)行熱經(jīng)濟(jì)性分析,

本次試驗(yàn)熱耗率為8643.54kJ/kWh,比設(shè)計(jì)熱耗率7958.00

kJ/kWh高685.54kJ/kWh,分析各因素影響熱耗率數(shù)值。

機(jī)組缸效率低采取的措施:

(1)將汽軸封間隙按照間隙標(biāo)準(zhǔn)下限值調(diào)整;

(2)更換磨損嚴(yán)重間隙超標(biāo)的圍帶汽封,

(3)兩個(gè)低壓內(nèi)缸中分面研磨,消除低壓內(nèi)缸張口大缺

陷;

(4)研磨處理隔板中分面,確保中分面無間隙,貼合吃

線良好;

(5)汽輪機(jī)本體轉(zhuǎn)子葉片、隔板葉片噴砂除垢;

(6)檢查處理隔板級(jí)間密封不良竄汽情況,減少級(jí)間漏

汽及抽汽溫度超溫;

責(zé)任人:某

(八)其他專項(xiàng)分析

存在問題1:6號(hào)機(jī)組20CrlMolVNbTiB材質(zhì)的螺栓未完

成20%的抽查比例進(jìn)行金相組織檢查和蠕變變形測(cè)量;

處理措施:結(jié)合檢修時(shí)機(jī)完成相關(guān)檢查工作,對(duì)6號(hào)機(jī)

材質(zhì)為20CrlMolVNbTiB材質(zhì)的螺栓進(jìn)行金相組織抽查和抽

樣送檢進(jìn)行解剖試驗(yàn)。

責(zé)任人:某

存在問題2:河南公司生產(chǎn)難題攻關(guān)計(jì)劃“大型鑄鍛件

裂紋研究治理”項(xiàng)目對(duì)洛陽公司的要求:“(三)洛陽:已對(duì)

雙源機(jī)組存在裂紋缺陷的閥門進(jìn)行了更換,需要擴(kuò)大排查范

圍”,

處理措施:河南公司生產(chǎn)難題攻關(guān)計(jì)劃“大型鑄鍛件裂

紋研究治理”項(xiàng)目對(duì)洛陽公司的要求:“(三)洛陽:已對(duì)雙

源機(jī)組存在裂紋缺陷的閥門進(jìn)行了更換,需要擴(kuò)大排查范

圍”,責(zé)任人:某

鍋爐專業(yè)

(一)鍋爐設(shè)備概況

6號(hào)機(jī)組鍋爐采用DG1060/18.2-4型鍋爐,亞臨界參數(shù)、

四角切圓燃燒、自然循環(huán)汽包鍋爐。單爐膛n型露天布置,

燃用煙煤,一次中間再熱,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,全鋼架、

全懸吊結(jié)構(gòu),爐頂帶金屬防雨罩。設(shè)計(jì)額定蒸發(fā)量1060t/h,

主蒸汽壓力17.5MPa,主蒸氣溫度540℃,再熱蒸汽溫度540℃

燃燒后的煙氣離開爐膛后,經(jīng)大屏、后屏、中溫再熱器、

高溫再熱器和高溫過熱器后進(jìn)入尾部煙井,流經(jīng)低溫段過熱

器和省煤器后,進(jìn)入兩臺(tái)并列的空氣預(yù)熱器,經(jīng)過兩臺(tái)電除

塵器,然后被引風(fēng)機(jī)輸送至煙氣脫硫裝置脫硫,最后經(jīng)240nl

高的煙囪排入大氣。在每一臺(tái)預(yù)熱器的進(jìn)口煙道內(nèi)設(shè)有煙氣

擋板,以便當(dāng)一側(cè)空氣預(yù)熱器故障時(shí),關(guān)閉該煙道。

空預(yù)器采用LAP1032/833型容克式空氣預(yù)熱器,為三分

倉結(jié)構(gòu),即空氣側(cè)分為了一次風(fēng)通道和二次風(fēng)通道。三分倉

方式的采用可讓鍋爐一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)的選型更為合理,

降低廠用電率,提高鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

6號(hào)爐配置撈渣機(jī)為青島四洲公司設(shè)計(jì)生產(chǎn),型號(hào)為

GBL-12AX45型、水浸式下回鏈撈渣機(jī),撈渣機(jī)上槽體水平

段底板、下槽體底板采用“青島四洲公司”專利襯砌技術(shù)的

抗沖擊、防破碎、防脫落玄武巖鑄石襯板。撈渣機(jī)上槽體斜

升段底板鑄石采用專用凹槽形結(jié)構(gòu),凹槽按倒“V”字形鋪

設(shè),以實(shí)現(xiàn)灰渣中脫出的水快速回流,提高撈渣機(jī)輸送過程

的脫水效率。

6號(hào)爐制粉系統(tǒng)為正壓冷一次風(fēng)直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)

鍋爐配備3臺(tái)沈陽重型機(jī)器廠制造的BBD4060B型雙進(jìn)雙出

磨煤機(jī),雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)由磨煤機(jī)筒體、螺旋輸送裝置、主

軸承、密封風(fēng)系統(tǒng)、混料箱、分離器、大小齒輪主傳動(dòng)系統(tǒng),

主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng),大齒輪噴射潤(rùn)滑系統(tǒng)、壓差和噪聲測(cè)料位

系統(tǒng)和慢速傳動(dòng)裝置等組成同時(shí)還配以加球裝置、煤粉截止

閥、隔音罩等輔助裝置。

六大風(fēng)機(jī)為上海電氣鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的2008B/1034型離

心一次風(fēng)機(jī)、FAF20-9.5-1型動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)、

SAF26-18-2型動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)。

6號(hào)機(jī)組2021年A級(jí)檢修為投產(chǎn)以來第二次A修,期間

進(jìn)行了低氮燃燒器改造、脫硝改造、空氣預(yù)熱器改造、磨煤

機(jī)分離器改造。

本次檢修主要通過開展技術(shù)監(jiān)督、設(shè)備日常點(diǎn)檢、缺陷

分析、運(yùn)行分析等對(duì)設(shè)備的可靠性和維護(hù)檢修性工作進(jìn)行梳

理,根據(jù)存在的問題相應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造、設(shè)備定期工作、技

術(shù)監(jiān)督問題治理、消缺工作等方面進(jìn)行匯總和分析,以確定

設(shè)備狀態(tài)檢修項(xiàng)目并制定A修計(jì)劃,確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性、合

理性。

(二)運(yùn)行分析

2.1主要運(yùn)行參數(shù)和運(yùn)行方式的安全性、合理性和經(jīng)濟(jì)

6號(hào)爐在290MW、210MW、150MW負(fù)荷試驗(yàn)工況下鍋爐效

率修正后分別為91.n%、91.68%、92.00%o機(jī)組100%THA、

50%THA工況下設(shè)計(jì)效率分別為92.99%、90.75%,與設(shè)計(jì)值

相比,在290MW負(fù)荷工況下鍋爐效率比設(shè)計(jì)值低1.88%,

在150MW負(fù)荷工況下鍋爐效率比設(shè)計(jì)值高1.25%O290MW

負(fù)荷工況下鍋爐效率偏低主要原因是固體未完全燃燒熱損

失偏高。

鍋爐運(yùn)行期間,主、再熱汽溫基本能達(dá)設(shè)計(jì)值。鍋爐本

體和主要輔機(jī)整體運(yùn)行平穩(wěn),無影響安全運(yùn)行的重大缺陷。

存在以下問題:

問題1:空預(yù)器漏風(fēng)試驗(yàn)結(jié)果為甲乙側(cè)空預(yù)器漏風(fēng)率分

別為7.08%、7.23%,建議對(duì)煙道漏風(fēng)、空預(yù)器密封片進(jìn)行全

面檢查。責(zé)任人:某

問題2:磨煤機(jī)分離器折向擋板長(zhǎng)期運(yùn)行后存在實(shí)際位

置與標(biāo)志位置不符且有卡澀現(xiàn)象,分離器內(nèi)錐、擋板存在部

分磨損情況,建議大修期間將制粉系統(tǒng)折向擋板調(diào)整機(jī)構(gòu)進(jìn)

行處理,對(duì)分離器內(nèi)錐、擋板進(jìn)行修復(fù)。責(zé)任人:某

問題3:6號(hào)爐甲乙側(cè)送風(fēng)量、二次風(fēng)量波動(dòng)大影響機(jī)

組經(jīng)濟(jì)性,建議對(duì)測(cè)量管路進(jìn)行堵漏、疏通,并對(duì)二次風(fēng)、

周界風(fēng)擋板進(jìn)行檢查對(duì)位。責(zé)任人:某、某

問題4:6號(hào)爐臨停期間檢查發(fā)現(xiàn)大部分燃燒器噴口存

在燒損情況,建議大修期間對(duì)燃燒器進(jìn)行全面檢查修復(fù)或更

換。責(zé)任人:某

問題5:在機(jī)組290MW負(fù)荷工況下,爐膛A、B側(cè)的氧

量與實(shí)測(cè)氧量的差值為-0.76%、-0.96%,A、B側(cè)爐膛氧量

測(cè)點(diǎn)指示值偏小。建議對(duì)氧量測(cè)點(diǎn)進(jìn)行校驗(yàn)、標(biāo)定,以使表

盤顯示準(zhǔn)確。責(zé)任人:某

問題6:6號(hào)爐吹灰槍盤根有漏汽漏汽情況,建議對(duì)吹灰

系統(tǒng)進(jìn)行檢修。責(zé)任人:某

問題7:6號(hào)爐兩側(cè)煙溫、汽溫偏差調(diào)整困難,建議做空

氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn),調(diào)整一次風(fēng)管縮孔,調(diào)整燃燒器擺角與實(shí)際

顯示一致,調(diào)整燃盡風(fēng)反切角度。責(zé)任人:某

問題8:減溫水調(diào)門調(diào)節(jié)線性差,不能滿足自動(dòng)調(diào)節(jié)需

要,建議優(yōu)化邏輯、參數(shù),改善調(diào)節(jié)品質(zhì)。責(zé)任人:某

問題9:6號(hào)爐磨煤機(jī)大瓦冷卻水管道存在不同程度堵

塞,夏季外界氣溫高時(shí)需開啟外排水,建議對(duì)磨煤機(jī)冷卻水

管道進(jìn)行檢查疏通,保證冷卻水管路暢通。責(zé)任人:某

問題10:6號(hào)爐磨煤機(jī)分離器內(nèi)錐磨損嚴(yán)重,影響磨煤

機(jī)出力,且無法保證煤粉細(xì)度,飛灰含碳量偏高,建議對(duì)磨

煤機(jī)分離器內(nèi)錐進(jìn)行修復(fù)。責(zé)任人:某

問題n:6號(hào)爐2、3號(hào)磨煤機(jī)料位不準(zhǔn),影響制粉系

統(tǒng)運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)性,建議對(duì)磨煤機(jī)料位管進(jìn)行徹底檢查

修復(fù),保證磨煤機(jī)料位測(cè)量準(zhǔn)確。責(zé)任人:某、某

2.2技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.主蒸汽溫度℃539.2

設(shè)計(jì)值℃537

與設(shè)計(jì)值偏差℃2.2

2.再熱汽溫度。C535.03

設(shè)計(jì)值℃537

與設(shè)計(jì)值偏差℃-1.97

3.再熱器減溫水量t/h1.03

設(shè)計(jì)值t/h2.28

與設(shè)計(jì)值偏差t/h-1.25

4.鍋爐排煙溫度℃115.2

設(shè)計(jì)值℃129

與設(shè)計(jì)值偏差℃-13.8

5.飛灰含碳里%3.18

設(shè)件倩%7R

生錯(cuò)件值偏差%nRR

A型播察工若kPa1Rfi

設(shè)件倩kPanQ?

七號(hào)什倩偏差kPanfid

7一次風(fēng)和癢由索nZLfiR

崔田平的值%n

封建田偏蕓%-nis?

R引鳳和癢由索1

崔田平的值%1

封建田偏蕓%n

q淺風(fēng)知衽由索n八

隼團(tuán)平均值%nIR

4建團(tuán)偏蕓%nnq

(1)飛灰含碳量:飛灰含碳量比設(shè)計(jì)值高0.68%,大修

中需處理磨煤機(jī)分離器內(nèi)錐磨損嚴(yán)重問題、分離器折向擋板

實(shí)際位置與標(biāo)志位置不符問題、磨煤機(jī)料位不準(zhǔn)問題。責(zé)任

人:某某

(2)空預(yù)器壓差:滿負(fù)荷期間乙側(cè)空預(yù)器差壓1.67kPa,

較設(shè)計(jì)值0.92kPa高0.75kPa,大修中需進(jìn)行檢查空預(yù)器,

對(duì)空預(yù)器堵灰情況進(jìn)行處理。責(zé)任人:某

2.3由于設(shè)備異常引起的異常運(yùn)行情況

2.3.1重大設(shè)備缺陷:

1)撈渣機(jī)運(yùn)行期間出現(xiàn)跳閘現(xiàn)象,調(diào)速裝置易故障,

建議對(duì)撈渣機(jī)鏈條與刮板進(jìn)行檢查,并對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行檢

查,調(diào)整調(diào)速裝置。責(zé)任人:某

2)6號(hào)爐乙側(cè)引風(fēng)機(jī)入口擋板啟動(dòng)時(shí)出現(xiàn)無法正常開啟

問題,建議對(duì)引風(fēng)機(jī)入口擋板進(jìn)行檢查,對(duì)引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉零位

進(jìn)行校對(duì)。責(zé)任人:某某

2.3.2頻發(fā)設(shè)備缺陷:

1)磨煤機(jī)料位顯示異常,需對(duì)料位管徹底檢查處理,

消除管線及測(cè)量彎頭漏風(fēng)。責(zé)任人:某某

2)磨煤機(jī)落煤管、一次粉管漏粉,建議大修徹底檢查

處理。責(zé)任人:某

3)送風(fēng)機(jī)出口風(fēng)量測(cè)量管堵塞,送風(fēng)量頻繁顯示不準(zhǔn),

吹掃效果不好,需對(duì)測(cè)量管路進(jìn)行徹底疏通。責(zé)任人:某

(三)點(diǎn)檢分析

3.1修前設(shè)備的主要運(yùn)行參數(shù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

3.1.1鍋爐四管超溫統(tǒng)計(jì)表

中再出口壁2020-02-1808:48:16-2分24

11.7℃

溫42020-02-1808:50:40秒

中再出口壁2020-02-1019:32:24-1分3

21.9℃

溫52020-02-1019:33:27秒

中再出口壁2020-06-1605:57:36-1分12

31.5℃

溫62020-06-1605:58:48秒

大屏出口壁2020-07-0815:24:15-1分27

42.1℃

溫12020-07-0815:25:42秒

大屏出口壁2020-08-0813:04:55-1分38

52.0℃

溫22020-08-0813:06:33秒

根據(jù)超溫記錄可以看出,超溫區(qū)域集中在中溫再熱器、

大屏出口部位。從時(shí)間段上看,出現(xiàn)在機(jī)組負(fù)荷變化及制粉

系統(tǒng)不穩(wěn)定的時(shí)間段,且為短時(shí)超溫,基本排除異物堵塞的

可能。

結(jié)合超溫測(cè)點(diǎn)位置分布圖,在機(jī)組大修時(shí)查出對(duì)應(yīng)超溫

管屏,在防磨防爆檢查時(shí)進(jìn)行蠕脹測(cè)量,必要時(shí)對(duì)超溫管進(jìn)

行割管取樣,進(jìn)行金相分析。

3.1.2鍋爐效率試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

序號(hào)項(xiàng)目符號(hào)單位工況一工況二工況三

1排煙熱損失42%5.7705.5855.731

2氣體未完全燃燒熱損失43%0.0590.0070.006

3固體未完全燃燒熱損失qa%2.8332.2441.342

4鍋爐散熱損失45%0.5060.6860.891

5灰渣物理顯熱損失46%0.2910.2780.373

6其他熱損失qoth%0.0000.0000.000

7外來熱量<7ex%1.5741.5931.052

8鍋爐效率%92.1292.7992.71

設(shè)計(jì)的空預(yù)器進(jìn)口空氣平均

9℃20.2820.2420.10

溫度(加權(quán))?a.AH.en.m

9修正的排煙溫度,fg.AH.Iv.cr.a℃129.0116.9113.4

10修正的排煙熱損失<72.cr%5.1434.9565.236

11修正的灰渣物理顯熱損失q6.cr%0.2740.2630.358

12修正的外來熱量^cxcr%-0.073-0.166-0.172

13修正的鍋爐效率%91.1191.6892.00

使用試驗(yàn)煤種,習(xí)慣運(yùn)行方式,試驗(yàn)在290MW、210MW、

150MW負(fù)荷工況下,鍋爐效率修正前分別為92.12%、

92.79%、92.71%;修正后分別為91.11%>91.68%、92.00虬

機(jī)組ECR、50%THA工況下設(shè)計(jì)效率分別為92.99%、

90.75%O與設(shè)計(jì)值相比,在290MW負(fù)荷工況下鍋爐效率比

設(shè)計(jì)值低1.88%;在150MW負(fù)荷工況下鍋爐效率比設(shè)計(jì)值

高1.25%O造成290MW負(fù)荷工況下鍋爐效率偏低主要原因

是固體未完全燃燒熱損失偏高。

措施:(1)對(duì)磨煤機(jī)分離器進(jìn)行檢查,檢查分離器是否

堵塞,分離器擋板磨損情況,檢查分離器椎體磨損情況。

(2)對(duì)燃燒器進(jìn)行檢查,對(duì)磨損嚴(yán)重的燃燒器進(jìn)行更

換。

(3)蓄熱元件堵塞,波紋板結(jié)垢,造成傳熱系數(shù)降低,

熱阻變大。對(duì)空預(yù)器進(jìn)行水沖洗。

責(zé)任人:某、某

3.1.3

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