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機修工面試題及答案1.問題:四沖程發(fā)動機正常工作時,四個沖程的具體動作順序及各沖程中氣門、活塞的狀態(tài)是怎樣的?請結(jié)合曲軸轉(zhuǎn)角范圍說明關(guān)鍵節(jié)點。答案:四沖程發(fā)動機的工作循環(huán)由進氣、壓縮、做功、排氣四個沖程組成,每個沖程對應(yīng)曲軸180°旋轉(zhuǎn)(總720°完成一個循環(huán))。-進氣沖程(曲軸0°-180°):進氣門開啟,排氣門關(guān)閉;活塞由上止點向下止點移動,氣缸內(nèi)形成真空,可燃混合氣(汽油機)或純空氣(柴油機)經(jīng)進氣門被吸入氣缸。此階段需注意進氣門的開啟提前角(通常在曲軸到達上止點前10°-30°開啟)和關(guān)閉延遲角(下止點后40°-80°關(guān)閉),以利用氣流慣性增加進氣量。-壓縮沖程(曲軸180°-360°):進、排氣門均關(guān)閉;活塞由下止點向上止點移動,壓縮氣缸內(nèi)氣體。汽油機壓縮比一般為8-12,柴油機因壓燃需更高(16-22)。壓縮終點時,汽油機氣缸內(nèi)溫度約300-400℃,柴油機可達600-700℃(超過柴油燃點)。-做功沖程(曲軸360°-540°):進、排氣門保持關(guān)閉;火花塞點火(汽油機)或柴油噴入(柴油機),混合氣燃燒膨脹推動活塞向下止點運動。此階段是唯一輸出動力的沖程,需注意點火提前角(汽油機通常在壓縮上止點前10°-35°點火)或噴油提前角(柴油機一般在上止點前15°-35°噴油),過早或過晚都會影響動力和經(jīng)濟性。-排氣沖程(曲軸540°-720°):排氣門開啟,進氣門關(guān)閉;活塞由下止點向上止點移動,將燃燒后的廢氣經(jīng)排氣門排出。排氣門同樣有開啟提前角(下止點前40°-80°開啟)和關(guān)閉延遲角(上止點后10°-30°關(guān)閉),以減少排氣阻力。實際維修中,若發(fā)動機動力不足,常需檢查配氣相位是否正確(如正時皮帶/鏈條跳齒)、氣門間隙是否符合標(biāo)準(zhǔn)(間隙過大導(dǎo)致氣門開啟延遲,過小則關(guān)閉不嚴)。例如曾維修一臺卡車發(fā)動機,因正時鏈條磨損拉長導(dǎo)致進氣門開啟延遲,最終通過更換鏈條并重新校準(zhǔn)正時解決問題。2.問題:某工廠一臺臥式車床加工零件時出現(xiàn)端面不平(有螺旋紋),可能的故障原因有哪些?請列出排查步驟及對應(yīng)的解決方法。答案:端面不平(螺旋紋)通常與車床主軸、刀架、進給系統(tǒng)或切削參數(shù)相關(guān),具體排查步驟如下:-第一步:檢查主軸徑向跳動和軸向竄動。使用千分表吸附在刀架上,表頭接觸主軸前端錐孔內(nèi)的檢驗棒(或直接測主軸端面),手動旋轉(zhuǎn)主軸一周,記錄最大讀數(shù)差。若徑向跳動超過0.02mm(新設(shè)備標(biāo)準(zhǔn))或軸向竄動超過0.01mm,可能是主軸軸承磨損(如雙列圓柱滾子軸承間隙過大)、軸承預(yù)緊力不足或主軸彎曲。解決方法:調(diào)整軸承間隙(如通過螺母預(yù)緊)、更換軸承或校直主軸。-第二步:檢查刀架系統(tǒng)。手動搖動中拖板(橫向進給),觀察刀架移動是否平穩(wěn),有無卡滯;用千分表測中拖板導(dǎo)軌與主軸軸線的垂直度(將千分表固定在主軸上,表頭接觸中拖板側(cè)面,移動中拖板,誤差應(yīng)≤0.02/300mm)。若垂直度超差,可能是導(dǎo)軌磨損或刀架底座螺栓松動。解決方法:刮研導(dǎo)軌或調(diào)整螺栓緊固力。-第三步:檢查進給箱與絲杠/光杠傳動。斷開電機與進給箱連接,手動轉(zhuǎn)動絲杠,感受是否順暢;測量絲杠螺距誤差(用螺距規(guī)或激光干涉儀)。若絲杠磨損導(dǎo)致螺距不均勻,會使刀架進給速度不穩(wěn)定。解決方法:更換絲杠或調(diào)整進給箱齒輪嚙合間隙。-第四步:驗證切削參數(shù)。檢查轉(zhuǎn)速與進給量匹配性(如粗車時進給量過大易留刀痕)、刀具角度(主偏角過小會增加徑向力,導(dǎo)致振動)、刀片是否磨損(刃口鈍化會擠壓材料而非切削)。解決方法:調(diào)整轉(zhuǎn)速(如提高轉(zhuǎn)速降低表面粗糙度)、更換刀片(保持刃口鋒利)、增大主偏角(如90°車刀減少徑向力)。曾處理過類似故障,最終發(fā)現(xiàn)是中拖板導(dǎo)軌因長期未潤滑導(dǎo)致局部磨損,通過刮研導(dǎo)軌并重新配研鑲條,配合調(diào)整刀架緊固螺栓后,端面加工精度恢復(fù)至0.01mm以內(nèi)。3.問題:液壓系統(tǒng)中,油箱油溫過高(超過80℃)可能由哪些原因引起?請結(jié)合具體元件說明排查方法及處理措施。答案:液壓系統(tǒng)油溫過高(正常工作溫度40-60℃,超過80℃會加速油液氧化、密封件老化)的常見原因及排查方法如下:-油箱設(shè)計不合理:油箱容積過?。?biāo)準(zhǔn)為泵流量的3-5倍),散熱面積不足。排查方法:測量油箱實際容積(如泵流量100L/min,油箱應(yīng)≥300L),觀察油面是否低于最低標(biāo)線(導(dǎo)致吸油不暢,空氣混入加劇發(fā)熱)。處理措施:增大油箱容積或加裝冷卻器(如水冷或風(fēng)冷)。-液壓泵內(nèi)泄漏過大:齒輪泵的齒頂與泵體間隙(標(biāo)準(zhǔn)0.04-0.08mm)、葉片泵的葉片與定子間隙(0.01-0.02mm)過大,會導(dǎo)致高壓油向低壓腔泄漏,機械能轉(zhuǎn)化為熱能。排查方法:關(guān)閉系統(tǒng)出口,測量泵輸出壓力(如額定壓力20MPa時,憋壓應(yīng)接近20MPa),若壓力無法達標(biāo)且油溫快速上升,說明內(nèi)泄漏嚴重。處理措施:更換泵的磨損部件(如齒輪泵的泵體、齒輪,葉片泵的定子、葉片)。-溢流閥故障:溢流閥主閥卡滯(因油液污染)無法全開,導(dǎo)致系統(tǒng)長期高壓溢流;或先導(dǎo)閥彈簧疲勞,設(shè)定壓力低于實際需求,頻繁溢流。排查方法:用壓力表監(jiān)測溢流閥進口壓力,若系統(tǒng)無動作時壓力仍高于0.5MPa(應(yīng)接近0),說明溢流閥未完全關(guān)閉;若執(zhí)行機構(gòu)動作時壓力波動大,可能是先導(dǎo)閥不穩(wěn)定。處理措施:拆解溢流閥,清洗閥孔(用煤油+軟毛刷),更換污染的彈簧或密封件,重新調(diào)整壓力(按系統(tǒng)設(shè)計值)。-冷卻系統(tǒng)失效:水冷式冷卻器水管堵塞(水垢或雜質(zhì))、風(fēng)冷式冷卻器風(fēng)扇故障(電機損壞或葉片變形)、散熱片積灰。排查方法:觸摸冷卻器進/出口溫差(正常應(yīng)有10-15℃),若溫差小,檢查風(fēng)扇轉(zhuǎn)速(用轉(zhuǎn)速表)或通冷卻水(觀察水流是否順暢)。處理措施:清理冷卻器內(nèi)部(用除垢劑沖洗水管)、更換風(fēng)扇電機、吹掃散熱片積灰。曾維修某注塑機液壓系統(tǒng),油溫高達90℃,經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)冷卻器水管被鐵屑堵塞,水流僅為正常的1/3,清洗水管并加裝吸油過濾器(過濾精度10μm)后,油溫穩(wěn)定在55℃左右。4.問題:維修三相異步電動機時,若發(fā)現(xiàn)定子繞組絕緣電阻低于0.5MΩ(標(biāo)準(zhǔn)≥1MΩ),可能的原因有哪些?請說明修復(fù)步驟及測試方法。答案:定子繞組絕緣電阻低的常見原因及修復(fù)方法如下:-受潮:電機長期停用或環(huán)境濕度大(如車間漏水),繞組表面凝結(jié)水汽。測試方法:用500V兆歐表測量繞組對地絕緣(表筆一端接繞組引出線,另一端接電機外殼),若讀數(shù)隨時間上升(如10秒內(nèi)從0.3MΩ升至0.6MΩ),多為受潮。修復(fù)步驟:拆除電機端蓋,用吹風(fēng)機(熱風(fēng)檔,溫度≤80℃)對繞組均勻加熱,同時用兆歐表監(jiān)測,直至絕緣電阻≥1MΩ;或通入10-15%額定電流的低壓直流進行烘干(注意溫度不超過120℃)。-繞組污染:油泥、金屬粉塵(如車床加工鐵屑)附著在繞組表面,形成導(dǎo)電通路。測試方法:觀察繞組表面是否有黑色油垢或金屬顆粒,用兆歐表測量時讀數(shù)穩(wěn)定偏低(如始終0.2-0.4MΩ)。修復(fù)步驟:用無水乙醇(99%純度)浸泡的軟布擦拭繞組表面,頑固油泥可用專用繞組清洗劑(如WD-40電氣接觸清潔劑)噴洗,待完全干燥后重新測量。-絕緣層破損:繞組線圈之間(匝間)或線圈與鐵芯(對地)的絕緣漆脫落(如機械碰撞、高溫老化)。測試方法:用匝間耐壓測試儀(施加1.5倍額定電壓,觀察是否有火花或擊穿聲);或測量三相繞組直流電阻(用雙臂電橋,誤差應(yīng)≤2%),若某相電阻明顯偏低,說明匝間短路。修復(fù)步驟:定位破損點(如觀察繞組局部焦黑),用絕緣紙(如DMD復(fù)合紙)墊入破損處,涂刷絕緣漆(如1032醇酸漆),加熱固化(80℃烘烤2小時);若多匝短路,需拆除故障線圈,重新繞制(按原匝數(shù)、線徑)并浸漆烘干。例如維修一臺11kW電機,因車間水管泄漏導(dǎo)致繞組受潮,絕緣電阻僅0.3MΩ。采用低壓直流烘干法(通入2A電流,電壓約6V),持續(xù)4小時后,絕緣電阻升至1.2MΩ,恢復(fù)正常使用。5.問題:機修作業(yè)中,使用砂輪機打磨工件時應(yīng)遵守哪些安全規(guī)范?若發(fā)生砂輪碎片飛出傷人事故,可能的操作失誤有哪些?答案:砂輪機安全規(guī)范及事故原因分析如下:-作業(yè)前檢查:-砂輪外觀:檢查是否有裂紋(敲擊聽聲音,清脆為正常,啞音有裂紋)、安裝是否牢固(螺母緊固但不過力,防止壓裂)。-防護罩:必須完好(覆蓋砂輪直徑的2/3以上),擋屑板與砂輪間隙≤2mm,托架與砂輪間隙≤3mm(防止工件卡入)。-啟動測試:空轉(zhuǎn)2-3分鐘,觀察是否有明顯振動(振動值≤0.5mm/s),異常時立即停機。-作業(yè)中操作:-個人防護:佩戴護目鏡(防碎片飛濺)、禁止戴手套(防止被砂輪卷入)、長發(fā)需盤起。-站立位置:站在砂輪側(cè)面(非正前方),避免碎片直接沖擊。-打磨方式:用砂輪圓周面接觸工件(禁止用側(cè)面),用力均勻(過大易過載碎裂),小件用夾具夾持(禁止手捏)。-事故常見原因:-砂輪選型錯誤:使用線速度低于設(shè)備轉(zhuǎn)速的砂輪(如設(shè)備轉(zhuǎn)速3000r/min,砂輪標(biāo)注最高2800r/min),離心力超過強度極限。-安裝不當(dāng):砂輪與法蘭盤之間未墊彈性墊(如石棉板),緊固螺母時受力不均導(dǎo)致局部應(yīng)力集中。-違規(guī)操作:用砂輪側(cè)面打磨(側(cè)面強度低)、同時兩人使用同一砂輪(振動疊加)、工件未夾持導(dǎo)致卡阻(卡阻瞬間沖擊力使砂輪破裂)。曾參與一起砂輪機事故分析,原因是操作人員用砂輪側(cè)面打磨方鋼,砂輪側(cè)面承受徑向力后從結(jié)合面斷裂,碎片飛出擊中面部。后續(xù)整改包括更換符合線速度的砂輪、加裝雙側(cè)防護罩、培訓(xùn)側(cè)面打磨的危險性。6.問題:描述一次你獨立完成的復(fù)雜設(shè)備維修案例(如數(shù)控機床、空壓機等),包括故障現(xiàn)象、分析過程、解決方法及驗證結(jié)果。答案:案例背景:某工廠一臺FANUC系統(tǒng)的數(shù)控車床(型號CK6150)出現(xiàn)Z軸伺服報警(414號:伺服放大器異常),同時Z軸移動時伴有異響,無法正常加工。-故障現(xiàn)象:開機后Z軸伺服放大器(αi系列)顯示AL-414報警,手動移動Z軸(手輪每步0.1mm)時,電機發(fā)出“咔咔”異響,系統(tǒng)無超程報警。-分析過程:1.查閱報警手冊:414報警通常與伺服電機或編碼器故障、放大器硬件損壞、電纜連接不良有關(guān)。2.初步檢查:斷開伺服電機動力線和編碼器線,測量電機三相繞組電阻(U-V=0.8Ω,V-W=0.8Ω,W-U=0.8Ω,平衡正常),對地絕緣(≥100MΩ),排除電機短路或接地。3.編碼器排查:用示波器測量編碼器反饋信號(A/B相方波,幅值5V,頻率隨電機轉(zhuǎn)動變化),發(fā)現(xiàn)B相波形有雜波(正常應(yīng)為光滑方波),懷疑編碼器線屏蔽層破損或接頭松動。4.機械部分檢查:脫開電機與絲杠的聯(lián)軸器,手動轉(zhuǎn)動絲杠(用扳手),感受阻力均勻無卡滯;用千分表測絲杠軸向竄動(0.01mm,符合標(biāo)準(zhǔn)),排除絲杠或?qū)к壒收稀?.放大器測試:更換同型號備用放大器(X軸放大器),故障轉(zhuǎn)移至X軸(原Z軸正常),確認原Z軸放大器損壞。-解決方法:1.修復(fù)編碼器線:檢查發(fā)現(xiàn)編碼器線在拖鏈處因長期彎曲導(dǎo)致屏蔽層斷裂,重新剝線并焊接屏蔽層(用熱縮管絕緣),更換破損的外護套。2.更換伺服放大器:采購?fù)吞枽羒系列放大器,安裝后調(diào)整參數(shù)(如電機代碼、額定電流),與系統(tǒng)匹配。3.機械校準(zhǔn):重新連接聯(lián)軸器(確保對中偏差≤0.05mm),手動移動Z軸全程,確認無卡滯。-驗證結(jié)果:開機后無報警,Z軸移動平穩(wěn)(手輪移動0.01mm時定位準(zhǔn)確),加工測試件(外圓φ50mm,長度100mm)的尺寸公差控制在0.02mm內(nèi),表面粗糙度Ra1.6,達到設(shè)備精度要求。此次維修通過“電氣-機械”聯(lián)合排查,避免了誤換電機或絲杠的高成本操作,耗時8小時(含配件等待時間),比廠家售后響應(yīng)時間縮短2/3,為工廠減少停機損失約1.2萬元。7.問題:機修工作中,如何判斷滾動軸承是否需要更換?請結(jié)合游隙測量、溫度監(jiān)測和異響分析說明具體方法。答案:滾動軸承(如深溝球軸承、圓錐滾子軸承)的更換判斷需綜合以下指標(biāo):-游隙測量:-徑向游隙:將軸承內(nèi)圈固定,用塞尺或千分表測量外圈的徑向移動量。新軸承徑向游隙(C3組)一般為0.02-0.05mm(6206軸承為例),當(dāng)游隙超過0.1mm(或超過原游隙的2倍)時,說明滾動體或滾道磨損嚴重。-軸向游隙:對于角接觸球軸承或圓錐滾子軸承,用千分表頂在外圈端面,軸向推拉外圈,讀數(shù)即為軸向游隙(如30207軸承新游隙0.05-0.10mm,超過0.2mm需更換)。-溫度監(jiān)測:正常運行時軸承溫度應(yīng)比環(huán)境溫度高15-30℃(如環(huán)境25℃,軸承≤55℃)。若溫度持續(xù)超過70℃,可能是潤滑不足(油脂干涸)、游隙過小(預(yù)緊過度)或軸承偏載(安裝不同心)。用紅外測溫儀定點測量(每2小時一次),若24小時內(nèi)溫度上升10℃以上,需停機檢查。-異響分析:-均勻的“嗡嗡”聲:正常運行聲(頻率與轉(zhuǎn)速相關(guān),如1500r/min時約25Hz)。-“咔嗒”聲:滾動體或滾道有凹坑(如金屬疲勞點蝕),用聽針(或電子聽診器)貼近軸承座,可聽到周期性異響(頻率=滾動體通過損傷點的次數(shù))。-“沙沙”聲:潤滑不良(油脂混入雜質(zhì)),軸承轉(zhuǎn)動時滾動體與滾道摩擦加劇。例如維修一臺風(fēng)機軸承(6310型),運行中溫度85℃,用聽針聽到“咔嗒”異響,測量徑向游隙0.12mm(原0.03-0.06mm)。拆解后發(fā)現(xiàn)滾道有明顯點蝕坑(直徑約0.5mm),滾動體表面剝落,確認需更換軸承。更換后溫度降至45℃,異響消失,運行3個月無異常。8.問題:機修作業(yè)中,如何正確使用拉馬(軸承拉拔器)拆卸過盈配合的軸承?常見錯誤操作有哪些?答案:拉馬使用步驟及錯誤操作分析如下
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