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(2025年)《鍋爐輔機檢修工(第二版)》高級技師理論試卷(有答案)一、單項選擇題(每題1分,共20分)1.某電廠中速磨煤機運行時齒輪箱振動值達0.12mm(標準≤0.08mm),以下最不可能的原因是()。A.大齒輪與小齒輪齒側間隙超差(標準0.25-0.35mm)B.潤滑油溫偏高(當前65℃,正常50-60℃)C.齒輪箱基礎螺栓力矩不均(設計值200N·m,實測150-220N·m)D.磨輥加載力波動(波動范圍±5%,標準±3%)答案:B2.動葉可調軸流風機液壓調節(jié)系統(tǒng)檢修時,伺服閥與油缸連接油管的清潔度應達到()。A.NAS16388級B.NAS16386級C.ISO440620/18/15D.ISO440618/16/13答案:D3.離心式引風機葉輪經(jīng)堆焊修復后,需進行靜平衡試驗,其剩余不平衡力矩應不超過()。A.G2.5級標準B.G6.3級標準C.G16級標準D.G40級標準答案:A4.某鍋爐給煤機斷煤報警頻繁,檢查發(fā)現(xiàn)稱重傳感器輸出信號波動大,最可能的故障點是()。A.皮帶張緊力不足(當前張力80N,標準100-120N)B.稱重托輥軸承卡澀(轉動阻力0.5N·m,標準≤0.2N·m)C.測速編碼器線路接地(絕緣電阻0.5MΩ,標準≥2MΩ)D.清掃鏈刮板磨損(厚度8mm,標準≥10mm)答案:B5.高壓電機(6kV)檢修后測量絕緣電阻,采用2500V兆歐表,定子繞組相間及對地絕緣電阻應不低于()。A.6MΩB.60MΩC.600MΩD.6000MΩ答案:C(注:標準為每千伏工作電壓≥1MΩ,6kV則≥6MΩ,但考慮吸收比及現(xiàn)場環(huán)境,實際要求≥600MΩ)6.空氣預熱器(三分倉容克式)密封改造時,徑向密封片與扇形板的冷態(tài)間隙應調整為()。A.設計熱態(tài)間隙+0.5mmB.設計熱態(tài)間隙-0.5mmC.設計熱態(tài)間隙+1.5mmD.設計熱態(tài)間隙-1.5mm答案:A(注:需補償熱態(tài)膨脹導致的間隙縮小)7.撈渣機鏈條檢修時,鏈節(jié)伸長量超過原長度的()應更換。A.1%B.2%C.3%D.5%答案:B8.某脫硫系統(tǒng)GGH(氣氣換熱器)轉子卡澀,檢查發(fā)現(xiàn)換熱元件積灰硬度高(莫氏硬度3-4),最有效的清洗方式是()。A.高壓水沖洗(壓力20MPa)B.蒸汽吹掃(溫度250℃,壓力1.0MPa)C.化學酸洗(檸檬酸溶液,濃度5%)D.機械刮削+壓縮空氣吹掃(壓力0.6MPa)答案:C9.風機軸承箱冷卻水管路改造時,若原設計流量為5m3/h,改造后需滿足軸承溫度≤70℃(原≤80℃),則新管路流量應至少提升()。A.10%B.20%C.30%D.50%答案:B(注:冷卻量與流量成正比,溫度降低10℃需流量提升約20%)10.中速磨煤機磨輥襯板與磨盤瓦的間隙調整時,冷態(tài)下應預留()的熱膨脹補償量。A.0.5-1.0mmB.1.5-2.0mmC.2.5-3.0mmD.3.5-4.0mm答案:B11.給水泵液力耦合器勺管卡澀的主要原因不包括()。A.工作油質劣化(顆粒度NAS10級,標準≤8級)B.勺管導向鍵磨損(間隙0.3mm,標準≤0.1mm)C.耦合器箱體變形(平面度0.2mm,標準≤0.1mm)D.電機轉速波動(±2%,標準±1%)答案:D12.電除塵振打錘檢修時,錘頭與極板的碰撞點應位于極板高度的()。A.1/3處B.1/2處C.2/3處D.3/4處答案:C(注:確保振打力均勻傳遞至極板底部)13.某循環(huán)流化床鍋爐返料器堵塞,檢查發(fā)現(xiàn)返料風帽小孔被焦塊堵塞(孔徑8mm,堵塞后通流面積≤30%),最合理的處理措施是()。A.提高返料風壓(從5kPa提升至8kPa)B.更換風帽(新孔徑10mm)C.停機后人工清理風帽小孔D.增加返料風母管吹掃頻次(每日2次改為4次)答案:C14.軸流式風機葉片磨損修復時,堆焊材料應選擇()。A.20鋼B.1Cr13C.高鉻鑄鐵(Cr≥25%)D.鎳基合金(Ni≥60%)答案:C(注:高鉻鑄鐵耐磨性優(yōu)于普通鋼材)15.某磨煤機齒輪箱油位計顯示異常(實際油位正常但顯示偏低),可能的原因是()。A.油位計連通管堵塞(內部積油垢)B.潤滑油粘度偏低(40℃時32cSt,標準46cSt)C.齒輪箱油溫偏高(70℃,正常50-60℃)D.油位計刻度標識錯誤(實際滿油位對應刻度50,標識為60)答案:A16.空氣壓縮機檢修后試運,排氣溫度達110℃(標準≤100℃),最可能的原因是()。A.冷卻器管束堵塞(通流面積減少40%)B.潤滑油量不足(實際流量8L/min,標準10L/min)C.氣閥密封不嚴(泄漏量0.5m3/min,標準≤0.2m3/min)D.電機功率不足(額定75kW,實際運行電流120A,額定130A)答案:A17.撈渣機驅動鏈輪與鏈條嚙合不良(跳齒),檢修時需重點檢查()。A.鏈輪齒頂圓直徑(實測1000mm,設計995mm)B.鏈條節(jié)距(實測200mm,設計198mm)C.驅動軸水平度(0.3mm/m,標準≤0.1mm/m)D.張緊裝置行程(剩余20mm,設計50mm)答案:B(注:節(jié)距超差會導致嚙合間隙過大)18.電除塵高壓硅整流變壓器輸出電壓偏低(額定72kV,實際50kV),可能的故障是()。A.陰極線斷線(斷1根)B.陽極板積灰厚度20mm(標準≤10mm)C.高壓隔離開關接觸電阻0.1Ω(標準≤0.01Ω)D.阻尼電阻燒斷(阻值∞,標準10kΩ)答案:C19.某引風機軸承(型號32220)運行溫度90℃(標準≤80℃),油脂潤滑(型號L-XBCHA00),可能的原因是()。A.油脂填充量過多(填充80%,標準30-50%)B.軸承游隙過大(0.15mm,標準0.05-0.10mm)C.冷卻水管路結垢(通流面積減少30%)D.以上均可能答案:D20.鍋爐吹灰器槍管卡澀無法退出,最優(yōu)先的處理步驟是()。A.手動盤車退出槍管B.切斷吹灰蒸汽源C.檢查驅動電機電源D.拆卸槍管密封填料答案:B二、判斷題(每題1分,共10分)1.中速磨煤機加載油缸密封泄漏時,可通過提高液壓系統(tǒng)壓力補償泄漏量。(×)2.軸流風機動葉調節(jié)機構檢修后,需進行全行程動作試驗,動作時間應≤15s(設計值)。(√)3.給煤機皮帶跑偏時,應優(yōu)先調整尾部張緊滾筒,再調整頭部驅動滾筒。(×)4.離心式風機葉輪找靜平衡時,平衡塊應焊接在葉輪前盤或后盤的外圓處。(√)5.空氣預熱器扇形板與密封片的熱態(tài)間隙應小于冷態(tài)間隙。(√)6.高壓電機軸承采用油潤滑時,油位應浸沒軸承最低滾動體的1/3-1/2。(√)7.電除塵振打錘安裝時,錘頭與極板的碰撞角度應垂直(90°±5°)。(√)8.循環(huán)流化床鍋爐返料器風帽磨損后,可通過堆焊修復,無需更換。(×)9.撈渣機鏈條更換時,新鏈條應與舊鏈條同批次,避免節(jié)距差異。(√)10.吹灰器檢修后,需進行蒸汽嚴密性試驗,試驗壓力為工作壓力的1.25倍。(√)三、簡答題(每題6分,共30分)1.簡述動葉可調軸流風機液壓調節(jié)系統(tǒng)的檢修要點。答案:①拆卸前標記動葉角度與伺服閥位置對應關系;②清洗油箱、管路及液壓元件(精度≥10μm過濾器);③檢查伺服閥閥芯與閥套間隙(標準0.005-0.01mm),超差需更換;④測量油缸活塞與缸體間隙(標準0.03-0.06mm),磨損嚴重時鏜缸配新活塞;⑤組裝后進行空載調試,確認動作無卡澀,行程偏差≤1%;⑥系統(tǒng)充油后進行耐壓試驗(1.5倍工作壓力,保壓10min無泄漏)。2.分析中速磨煤機磨輥軸承溫度異常升高的可能原因及處理措施。答案:原因:①潤滑脂不足或過多(填充量超50%);②潤滑脂型號錯誤(高溫性能不足);③軸承游隙過?。釕B(tài)膨脹后卡死);④密封失效(煤粉進入軸承腔);⑤磨輥加載力過大(徑向載荷超標);⑥冷卻風管堵塞(冷卻風量不足)。處理:①按標準補充或清理潤滑脂;②更換符合溫度等級的潤滑脂(如L-XBCHA2);③調整軸承游隙(冷態(tài)0.02-0.05mm);④更換密封件(迷宮環(huán)+骨架油封);⑤校驗加載油缸壓力(偏差≤3%);⑥清理冷卻風管(通流面積≥90%)。3.說明離心式風機葉輪磨損后的修復工藝及質量要求。答案:修復工藝:①表面清理(打磨去除氧化層,壓縮空氣吹掃);②堆焊:采用CO?氣體保護焊,焊絲選用高鉻合金(Cr≥20%),焊層厚度2-3mm,分層堆焊(每層≤1mm);③熱處理:堆焊后緩慢冷卻(≤50℃/h),避免裂紋;④機加工:車削或打磨至設計型線(輪廓度≤1mm);⑤靜平衡校驗(剩余不平衡量≤G2.5級)。質量要求:堆焊層無氣孔、裂紋(滲透檢測Ⅰ級);葉輪外徑偏差≤±2mm;動葉出口角度偏差≤±1°;靜平衡合格。4.如何對電除塵陰極線進行全面檢修?答案:①外觀檢查:陰極線有無斷股、變形(彎曲度≤5mm/m)、腐蝕(磨損量≤原厚度30%);②間距測量:同極間距偏差≤±5mm,異極間距偏差≤±10mm;③張力檢測:采用張力計測量(設計值800-1000N),偏差≤±5%;④固定螺栓檢查:力矩達標(設計值100N·m),防松墊片完好;⑤斷線處理:斷股≤2根可補焊(焊條E5015),斷股≥3根需更換;⑥整體調整:通過調整框架拉桿,確保陰極線垂直(垂直度≤5mm)。5.簡述循環(huán)流化床鍋爐冷渣器的常見故障及檢修對策。答案:常見故障:①排渣不暢(渣塊過大或風帽堵塞);②冷卻水管泄漏(磨損或腐蝕);③驅動鏈條跳齒(節(jié)距超差或鏈輪磨損);④軸承溫度高(潤滑不良或密封失效)。檢修對策:①檢查破碎裝置(間隙≤10mm),清理風帽小孔(通流面積≥80%);②更換泄漏水管(材質升級為20G,壁厚≥5mm),增加防磨瓦(覆蓋率≥60%);③更換鏈條(節(jié)距偏差≤0.5%)或鏈輪(齒厚磨損≤10%);④補充潤滑脂(型號L-XBCEA2),更換密封件(迷宮環(huán)+氟橡膠油封)。四、綜合分析題(每題15分,共30分)1.某電廠300MW機組引風機(型號AN35e6(V13+4°))運行中軸承(型號23248CC/W33)溫度持續(xù)升高至95℃(報警值90℃),振動值0.10mm(標準≤0.08mm),試分析可能原因并制定排查處理方案。答案:可能原因:①潤滑系統(tǒng):潤滑油量不足(供油壓力0.1MPa,標準0.15-0.2MPa);油質劣化(顆粒度NAS9級,標準≤8級);潤滑油溫過高(45℃,標準35-40℃)。②冷卻系統(tǒng):冷卻水管結垢(通流面積減少40%);冷卻水量不足(實際5m3/h,設計8m3/h)。③軸承本身:軸承游隙過?。ɡ鋺B(tài)0.03mm,標準0.05-0.10mm);滾動體或滾道磨損(麻點面積≥5%);保持架變形(間隙0.5mm,標準≤0.2mm)。④機械安裝:軸承與軸配合過緊(過盈量0.04mm,標準0.01-0.03mm);軸承座與殼體間隙過大(0.15mm,標準0.05-0.10mm);對中偏差(聯(lián)軸器端面偏差0.3mm,標準≤0.1mm)。排查處理方案:①檢查潤滑系統(tǒng):測量供油壓力(調整至0.2MPa);取樣化驗油質(顆粒度需≤8級,否則換油);檢查冷油器(清理管束,恢復通流面積)。②檢測軸承溫度與振動:使用紅外熱像儀確認軸承本體溫度分布(局部高溫點可能為磨損);振動頻譜分析(1倍頻高可能為對中問題,3-5倍頻高可能為軸承故障)。③解體檢查:拆卸軸承,測量游隙(更換游隙C3級軸承);觀察滾道及滾動體(麻點面積>5%則更換);檢查保持架(變形則更換)。④校驗安裝精度:測量軸與軸承配合(過盈量調整至0.02mm);檢查軸承座與殼體間隙(加墊片調整至0.08mm);重新找正聯(lián)軸器(端面偏差≤0.1mm,徑向偏差≤0.05mm)。⑤試運驗收:恢復后試運2小時,監(jiān)測軸承溫度(≤80℃)、振動(≤0.08mm)及油溫(≤40℃),合格后投運。2.某電廠660MW機組中速磨煤機(型號ZGM133G)運行時齒輪箱發(fā)出異常噪音(105dB,標準≤90dB),伴隨油溫升高(75℃,標準≤60℃),試分析故障原因并提出檢修方案。答案:故障原因分析:①齒輪嚙合問題:齒側間隙超差(實測0.4mm,標

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