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文檔簡介

2025年化工總控工一級技師試題及答案一、單項選擇題(每題2分,共20分)1.某連續(xù)釜式反應器中進行一級不可逆反應,反應速率常數(shù)k=0.5min?1,進料體積流量v=10m3/h,物料密度ρ=800kg/m3,要求轉(zhuǎn)化率x=80%,則反應器有效體積應為()。A.1.6m3B.3.2m3C.4.8m3D.6.4m32.精餾塔操作中,若進料狀態(tài)由飽和液體改為冷液體進料(其他條件不變),則塔頂易揮發(fā)組分純度將()。A.升高B.降低C.不變D.先降后升3.工業(yè)合成氨反應(N?+3H??2NH?,ΔH=92.4kJ/mol)在催化劑作用下進行,下列操作中能同時提高反應速率和平衡轉(zhuǎn)化率的是()。A.升高溫度B.增大壓強C.增加H?濃度D.更換高效催化劑4.某列管換熱器中,熱流體由120℃降至80℃,冷流體由30℃升至60℃,若為逆流操作,則對數(shù)平均溫差Δtm為()。A.45℃B.50℃C.55℃D.60℃(已知:ln(4/3)≈0.2877)5.關(guān)于催化劑的活性中心,下列描述正確的是()。A.活性中心是催化劑表面的均勻區(qū)域B.活性中心僅存在于金屬催化劑中C.活性中心的數(shù)量決定催化劑的選擇性D.活性中心是催化劑表面具有特定結(jié)構(gòu)的微觀區(qū)域6.離心泵啟動前未灌泵,最可能導致的故障是()。A.氣縛B.氣蝕C.揚程過高D.電機過載7.工業(yè)上采用變壓吸附(PSA)分離H?和CO?時,吸附劑再生的常用方法是()。A.升溫B.降壓C.通入惰性氣體D.水洗8.某DCS系統(tǒng)中,溫度變送器輸出信號為420mA(對應0200℃),當測得電流為12mA時,實際溫度為()。A.80℃B.100℃C.120℃D.150℃9.化工裝置緊急停車時,應優(yōu)先切斷的介質(zhì)是()。A.冷卻水B.燃料氣C.原料氣D.蒸汽10.對于放熱反應的固定床反應器,為避免飛溫,最有效的控制手段是()。A.增大原料氣流量B.降低進料溫度C.設置列管內(nèi)的冷卻介質(zhì)D.減少催化劑裝填量二、多項選擇題(每題3分,共15分,錯選、漏選均不得分)1.影響氣液傳質(zhì)塔板效率的主要因素包括()。A.氣液流量B.塔板結(jié)構(gòu)C.物系性質(zhì)D.操作壓力2.下列屬于化工過程安全“三廢”的是()。A.廢催化劑B.含硫廢氣C.高鹽廢水D.反應熱3.離心泵性能曲線包括()。A.流量揚程曲線(QH)B.流量效率曲線(Qη)C.流量軸功率曲線(QN)D.流量允許吸上真空高度曲線(QHs)4.工業(yè)反應器按操作方式分類可分為()。A.間歇反應器B.連續(xù)反應器C.半間歇反應器D.固定床反應器5.關(guān)于PID控制器參數(shù)整定,下列說法正確的是()。A.比例度δ增大,控制作用減弱B.積分時間Ti增大,積分作用增強C.微分時間Td增大,微分作用增強D.實際應用中通常優(yōu)先整定比例參數(shù)三、填空題(每空2分,共20分)1.化工生產(chǎn)中,物料衡算的理論依據(jù)是__________定律。2.精餾塔中,提餾段操作線方程的斜率為__________(用符號表示)。3.催化劑的三大基本特性是活性、選擇性和__________。4.吸收過程的推動力是__________與實際濃度的差值。5.離心泵的揚程是指單位重量液體通過泵后獲得的__________。6.工業(yè)上常用__________法測定固體催化劑的比表面積。7.換熱器的總傳熱系數(shù)K的單位是__________。8.DCS系統(tǒng)中,AI表示__________信號輸入。9.對于可逆放熱反應,最佳溫度曲線是隨轉(zhuǎn)化率升高而__________的曲線。10.化工裝置開車前需進行__________試驗,以檢查設備密封性能。四、簡答題(每題8分,共32分)1.簡述連續(xù)精餾塔進料熱狀況(q值)對操作線的影響,并畫出五種進料狀態(tài)下的q線示意圖。2.催化劑失活的主要原因有哪些?針對每種失活類型,列舉一種再生方法。3.固定床反應器與流化床反應器相比,各有哪些優(yōu)缺點?(至少列出4點)4.化工裝置緊急停車時,“先保設備后保生產(chǎn)”的操作原則具體指哪些措施?五、計算題(共23分)1.(8分)某乙醇水連續(xù)精餾塔,進料組成為x_F=0.3(摩爾分數(shù),下同),泡點進料(q=1),塔頂餾出液x_D=0.85,塔底釜液x_W=0.02,操作回流比R=2.5,物系相對揮發(fā)度α=2.5。(1)計算最小回流比R_min;(2)若實際回流比為2R_min,求精餾段操作線方程。2.(7分)某合成氨裝置中,原料氣組成為N?:25%、H?:75%(體積分數(shù)),反應后出口氣體中NH?體積分數(shù)為15%,假設反應前后溫度、壓力不變,求H?的轉(zhuǎn)化率(保留兩位小數(shù))。3.(8分)某管殼式換熱器,殼程為飽和水蒸氣(120℃,汽化潛熱r=2205kJ/kg),管程為流量10000kg/h的水,從20℃加熱至80℃。已知水的比熱容c_p=4.18kJ/(kg·℃),總傳熱系數(shù)K=800W/(m2·℃),求:(1)換熱器的熱負荷Q;(2)所需換熱面積A(逆流,Δtm取算術(shù)平均溫差)。六、綜合分析題(共30分)某化工廠甲醇合成裝置(反應式:CO+2H??CH?OH,ΔH=90.8kJ/mol)運行中出現(xiàn)以下異常:反應器出口甲醇濃度由5%降至3%;反應器床層溫度由240℃升至265℃;循環(huán)氣中CO含量由12%升至18%。結(jié)合工藝原理和操作經(jīng)驗,分析可能的故障原因,并提出3條針對性的處理措施。參考答案一、單項選擇題1.B2.A3.B4.C5.D6.A7.B8.B9.B10.C二、多項選擇題1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABC5.ACD三、填空題1.質(zhì)量守恒2.L'/V'(或L+qF/V+(q1)F)3.穩(wěn)定性4.平衡濃度5.能量增量(或機械能)6.BET(氮吸附)7.W/(m2·℃)8.模擬量9.降低10.氣密性(或耐壓)四、簡答題1.影響:q值決定q線斜率(q/(q1)),進而影響精餾段與提餾段操作線交點位置。q>1(冷液進料):q線斜率>0,交點上移;q=1(泡點進料):q線垂直(斜率∞);0<q<1(氣液混合進料):q線斜率<0;q=0(露點進料):q線水平(斜率0);q<0(過熱蒸汽進料):q線斜率>0(與冷液相反)。(示意圖需畫出不同q值對應的q線與平衡線交點位置)2.失活原因及再生方法:積碳(結(jié)焦):高溫下通入空氣或水蒸氣燒碳再生;中毒(化學失活):若為可逆中毒(如硫中毒),可通過氫氣還原再生;不可逆中毒需更換催化劑;燒結(jié)(熱失活):無法再生,需重新焙燒或更換;機械磨損:篩除細粉,補充新鮮催化劑。3.固定床反應器優(yōu)點:催化劑不易磨損、返混小、溫度分布易控制;缺點:傳熱差(大直徑時)、催化劑更換困難、局部易超溫。流化床反應器優(yōu)點:傳熱效率高、溫度均勻、易連續(xù)加料/排料;缺點:催化劑磨損嚴重、返混大、產(chǎn)物分離復雜。4.操作原則:優(yōu)先切斷燃料(如燃料氣、蒸汽)防止超溫超壓;保持關(guān)鍵設備(如反應器、塔器)的冷卻介質(zhì)(如循環(huán)水)供應,避免設備損壞;關(guān)閉原料進料閥,防止物料倒灌或過度累積;啟動安全泄放系統(tǒng)(如安全閥、爆破片),控制壓力在設計范圍內(nèi);保護轉(zhuǎn)動設備(如泵、壓縮機),避免空轉(zhuǎn)或過載。五、計算題1.(1)泡點進料時,q線與平衡線交點的x坐標x_q=x_F=0.3,平衡線方程y=αx/(1+(α1)x)=2.5×0.3/(1+1.5×0.3)=0.652;R_min=(x_Dy_q)/(y_qx_q)=(0.850.652)/(0.6520.3)=0.198/0.352≈0.562。(2)實際R=2×0.562=1.124,精餾段操作線方程:y=(R/(R+1))x+x_D/(R+1)=(1.124/2.124)x+0.85/2.124≈0.529x+0.400。2.設進料總量為100mol,則N?=25mol,H?=75mol;設反應生成NH?=2nmol(根據(jù)反應式),則消耗N?=nmol,H?=2nmol;出口氣體總量=1002n(因3mol反應物生成2mol產(chǎn)物,凈減少1mol);NH?體積分數(shù)=2n/(1002n)=15%→2n=0.15×(1002n)→2n=150.3n→n≈6.52mol;H?轉(zhuǎn)化率=2n/75=13.04/75≈17.39%。3.(1)Q=qm×c_p×ΔT=10000×4.18×(8020)=2.508×10?kJ/h≈696.67kW;(2)Δt1=12080=40℃,Δt2=12020=100℃,Δtm=(40+100)/2=70℃;A=Q/(K×Δtm)=696670W/(800W/(m2·℃)×70℃)=696670/(56000)≈12.44m2。六、綜合分析題可能原因:1.催化劑失活:積碳或中毒導致活性下降,反應速率降低,甲醇生成量減少,未反應的CO累積;2.進料配比失衡:H?/CO摩爾比低于理論值(2:1),CO過量,平衡向逆反應移動,同時過量CO的反應放熱增加(因反應為放熱,CO濃度高時反應熱更多);3.冷卻系統(tǒng)故障:如反應器內(nèi)冷卻介質(zhì)(如導熱油)流量減少或溫度升高,無法及時移熱,導致床層超溫,高溫使平衡逆向移動(放熱反應高溫不利正向);4.循環(huán)氣流量過大:

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