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文檔簡介
獨山子石化,200萬噸/年加氫裂化裝置 開工總結(jié),花小兵,獨山子石化,一、概述,獨山子石化,200萬噸/年加氫裂化裝置采用UOP公司工藝包、由洛陽工程公司設(shè)計、中國石油第一化工建設(shè)公司承建,是中國石油獨山子石化1000萬噸/年煉油及120萬噸/年乙烯技術(shù)改造工程(煉油部分)新區(qū)煉油加氫聯(lián)合裝置的一部分,該裝置與新建300萬噸/年直餾柴油加氫精制裝置、80萬噸/年催焦化柴油加氫精制裝置、8萬標(biāo)方/時制氫裝置組成加氫聯(lián)合裝置,共用部分公用工程設(shè)施。該裝置2006年月開始建設(shè),2009年4月25日裝置中交。2009年9月13日一次開工正常。,獨山子石化,裝置以減壓蠟油(70%)、焦化蠟油(30%)為原料,采用單器單段一次通過流程,選用UOP公司的UF210STARS、DHC32LT催化劑組合,最大限度生產(chǎn)BMCI10的尾油(作乙烯原料)和硫含量25um的固體雜質(zhì)。,獨山子石化,1.5 催化劑采用密相裝填、內(nèi)構(gòu)件采用UOP公司專利技術(shù),有利于減小反應(yīng)器的徑向溫差,消除局部過熱現(xiàn)象,提高催化劑的利用率。1.6 每個裂化床層底部均設(shè)置22支多點熱電偶,外表面反應(yīng)器設(shè)置器壁監(jiān)控?zé)犭娕?0支,這些熱電偶均一選一參與裝置2.1MPa/min 緊急泄壓聯(lián)鎖。1.7 循環(huán)氫加熱爐支路流量控制采用了經(jīng)典的支路平衡控制;加熱爐出口溫度控制采用交叉限幅控制,反應(yīng)壓力采用三返一、高選控制。1.8 采用汽提塔工藝,保證塔底物流不含硫化氫,避免后續(xù)設(shè)備的腐蝕;產(chǎn)品分餾塔設(shè)側(cè)線柴油汽提塔,設(shè)置重柴、輕柴兩個循環(huán)回流回收熱量。,獨山子石化,裝置主要設(shè)備情況,獨山子石化,二、開工過程簡介,獨山子石化,主 要 試 車 節(jié) 點,獨山子石化,2.1 催化劑裝填 2008年10月,裝置完成工程試壓,使用空氣,循環(huán)機未開機完成了反應(yīng)系統(tǒng)熱態(tài)考核; 2009年6月,配合循環(huán)機單機試機、新氫機單機試運和催化劑催化劑裝填前的準(zhǔn)備工作,完成了反應(yīng)系統(tǒng)6.0MPa N2的氣密工作,消除了一些反應(yīng)系統(tǒng)大漏點。 自2009年6月15日-7月5日用時20天完成催化劑裝填。除保護劑TK-10、834HC、TK-711、HC-DM采用稀相裝填外,精制催化劑UF-210STARS、裂化DHC-32LT催化劑均為密相裝填。裝填設(shè)備采用UOP專用密相裝填器,由UOP現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)人員負責(zé)操作密相裝填器,催化劑裝劑公司和車間配合,整個裝填過程在UOP現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)人員的全程參與下完成。,獨山子石化,反應(yīng)器直徑為4000mm,對裝填工作要求較高,采取固定料斗內(nèi)催化劑量、固定料斗后進行標(biāo)高測量、人工下反應(yīng)器檢查、隨時計算裝填密度等方法,嚴(yán)格規(guī)范裝填作業(yè);由于密相裝填器的不穩(wěn)定性和異常故障,影響了催化劑的裝填速度,但經(jīng)過20天的工作,順利完成催化劑裝填工作。從實際裝填數(shù)據(jù)分析,各類催化劑的裝填量、裝填密度與理論值相比誤差均在0.8%以內(nèi),很好地完成了催化劑裝填工作。,獨山子石化,催化劑裝填情況,獨山子石化,2.2 催化劑干燥 由于UF-210STARS 催化劑的金屬表面活性組分的特殊性,UOP現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)人員要求催化干燥反應(yīng)器入口溫度110。 最終催化劑干燥的條件為: 循環(huán)介質(zhì):N2 反應(yīng)系統(tǒng)壓力: 4.0MPa(冷高分頂壓力) 反應(yīng)器入口溫度:110 在所有反應(yīng)器床層達到110條件時,冷高分沒有脫出明水。,獨山子石化,2.3 高壓氣密 裝置高壓氣密時間較長,達到48天。 8.0MPa后,每一壓力等級都進行了動壓降測試,在操作壓力14.48MPa下,反應(yīng)系統(tǒng)動壓降為0.014MPa/h。 影響氣密工作的主要問題是新氫機存在故障,不斷停機處理,反應(yīng)系統(tǒng)只能間斷升壓氣密。 氣密過程大的問題是:0.7MPa/min在緊急泄壓試壓完后,出現(xiàn)關(guān)不嚴(yán),拆除處理;循環(huán)機本體在14.48MPa壓力下,本體出現(xiàn)漏點,不得不停機消漏等問題。,獨山子石化,2.4緊急泄壓試驗 2009年8月17日中午進行緊急泄壓試驗,沿途高壓泄放線、高壓火炬罐正常,經(jīng)UOP現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)人員核算,0.7MPa/min第一分鐘泄壓速度為0.374MPa, 2.1MPa/min第一分鐘泄壓速度為1.122 MPa,不能滿足泄壓要求。 0.7MPa/min、2.1MPa/min泄壓孔板內(nèi)徑分別進行了擴孔,擴孔率27%;22日進行第二次測試,經(jīng)UOP現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)人員核算,0.7MPa/min第一分鐘泄壓速度為0.677MPa,2.1MPa/min第一分鐘泄壓速度為1.985 MPa ,誤差在5%以內(nèi),滿足要求。,獨山子石化,2.5 催化劑予硫化 本裝置設(shè)計為液相硫化,選用二甲基二硫(DMDS)為硫化劑,按UOP工藝包要求,考慮UF-210STARS 催化劑的特殊性,在催化劑未完全潤濕前,催化劑床層任意點溫度140,由于UOP要求初始反應(yīng)進料不得低于設(shè)計進料的50%,一旦進料后將產(chǎn)生吸附熱,則可能造成催化劑溫度超過140;同時,進料量大,將造成反應(yīng)系統(tǒng)降壓過大,存在反應(yīng)系統(tǒng)超壓的危險。 按照UOP開工手冊要求,確定硫化條件、硫化油性質(zhì)。,獨山子石化,硫化主要操作條件,獨山子石化,硫化油性質(zhì),選用常二線油,各項指標(biāo)都比較好。,獨山子石化,8月28日晚20:30分啟動高壓原料泵,反應(yīng)進料125 t/h,床層吸附熱較大,一、二精制床層溫度均在120以下,隨著溫度疊加,裂化床層溫升普遍較高,尤其是三床層最高達到156; 22:00點高分開始向低分減油,分餾接受低氮油,隨即改外甩,沖洗催化劑床層。 8月29日凌晨3:30分C202底取樣,經(jīng)UOP現(xiàn)場服務(wù)技術(shù)人員目測后改長循環(huán),建立反應(yīng)分餾系統(tǒng)循環(huán),反應(yīng)按17升溫,準(zhǔn)備注入DMDS。 8月29日凌晨5:45分,新氫機A/B均出現(xiàn)二級差壓高高聯(lián)鎖,停機消缺60h. 9月2日凌晨1:45分,反應(yīng)器入口195,反應(yīng)開始注硫予硫化。,獨山子石化,9月3日下午15:00分,硫化氫穿透反應(yīng)器,維持系統(tǒng)H2S3000ppm,反應(yīng)器入口提至230,恒溫硫化,按照UOP要求,在此低溫硫化階段,需完成注入理論注硫量的75%,且至少維持12h;至4日凌晨4:00點230第一階段低溫硫化結(jié)束。 第二階段為高溫硫化階段,反應(yīng)以17/h升溫、系統(tǒng)中H2S10000ppm;自4日凌晨4:00點開始升溫,至21:00點反應(yīng)器入口溫度296,裂化床層入口達到290,此時,循環(huán)氫加熱爐爐膛溫度已達800,換熱流程調(diào)整到位,已沒有手段繼續(xù)升溫,無法滿足精制催化劑315的硫化要求。 21:02分,循環(huán)機干氣密封低壓端漏氣壓力突然增大,機組聯(lián)鎖停機,高溫予硫化階段終止; 裝置泄壓至0.7MPa,引中壓氮氣置換、降溫,組織更換干氣密封。用時72h。,獨山子石化,7日19:00點循環(huán)機開機運行將反應(yīng)床層溫度全部降至200以下;19:30分開新氫機反應(yīng)系統(tǒng)升壓,至8日上午10點,反應(yīng)系統(tǒng)升壓至12.0MPa,,反應(yīng)器入口溫度170,10:45分啟動高壓泵,引入低氮油,14:00注入DMDS,再次予硫化開工; 由于受到循環(huán)氫加熱爐的限制,經(jīng)與UOP商量,決定精制、裂化均以290為高溫硫化的最高溫度,以床層無溫升、冷高分界面不再上升為予硫化結(jié)束條件,至10日凌晨6:00點,催化劑予硫化結(jié)束。 本次催化劑予硫化,受到裝置設(shè)備故障的影響,造成低溫、高溫兩個硫化階段分開進行,用時12天,DMDS使用90t,為理論使用量的2倍; 由于UOP設(shè)計注硫采用計量泵標(biāo)定后按泵量計量,實際計量泵行程隨著泵的運行出現(xiàn)松動,計量不準(zhǔn)。綜上,造成催化劑上硫率未能計算,對予硫化的效果未能評價。,獨山子石化,2.6 切換VGO 予硫化在290階段,裂化床層開始出現(xiàn)反應(yīng),反應(yīng)分餾循環(huán)的低氮油逐步減少,重新外引部分低氮油,控制精制段入口溫度290,裂化段入口280,且裂化各床層入口呈3遞減控制。按照UOP要求,切換VGO需在4h完成,按10t/次、每次間隔20min的速度逐步完成VGO與低氮油的切換,在切換過程維持精制、裂化溫度穩(wěn)定。 10日凌晨6:45分開始切換VGO, 至10:45分完畢,反應(yīng)進料120t/h,在此進料條件下,全面調(diào)整操作,至11日晚23:30分,輕石、重石、輕柴、重柴、尾油等產(chǎn)品陸續(xù)合格進罐。 9月17摻煉CGO,由于CGO性質(zhì)中氮含量在5000ppm以上,按照設(shè)計要求,混合進料的氮含量控制在1080ppm,控制摻煉比13%。,獨山子石化,三、裝置主要操作條件 產(chǎn)品性質(zhì)分析,獨山子石化,開工運行1個月后,10月18-20日進行的裝置符合性標(biāo)定來分析,2個月后,11月20日裝置進行了設(shè)計負荷標(biāo)定,從標(biāo)定分析,裝置總體運行較好。 3.1 從混合進料性質(zhì)分析,由于CGO氮含量偏高,按照設(shè)計混合進料氮含量為依據(jù),控制摻煉CGO比13%,遠低于30%的設(shè)計值,進料性質(zhì)中硫含量、殘?zhí)?、金屬鎳、釩、鐵、硅均低于設(shè)計值。氮含量和氫含量與設(shè)計進料大致相同。設(shè)計進料中沒有鈉,但實際鈉含量為1.18wppm,相對較高,若帶入1-3%的鈉,則催化劑失活50%;若催化劑上鈉含量超過0.25%,則催化劑不能再生,所以要注意原料中鈉含量的控制。,獨山子石化,原料性質(zhì),獨山子石化,3.2 從產(chǎn)品性質(zhì)分析,重石腦油芳烴潛含量54.94% ,是優(yōu)質(zhì)的重整料,但硫含量達到4g/g,必須先進預(yù)加氫;輕柴油與設(shè)計相比,冰點達到-42,煙點28mm,都略高于設(shè)計值;十六烷值48.6,略低于設(shè)計,但仍然是優(yōu)質(zhì)的調(diào)和低凝柴油的組分;重柴油與設(shè)計相比,十六烷值高于設(shè)計值,達到71.8,芳烴含量1.5,凝點+8,是很好的柴油調(diào)油組分;尾油與設(shè)計相比,硫含量很低、BMCI值3.31,是優(yōu)質(zhì)的乙烯裂解原料,很好地保障了百萬噸乙烯所需的原料供應(yīng)。,獨山子石化,主要產(chǎn)品性質(zhì),獨山子石化,3.3 產(chǎn)品分布充分體現(xiàn)了無定型催化劑的特性,表現(xiàn)了很好的中油選擇性。在首次符合性標(biāo)定中,操作轉(zhuǎn)化率72%的條件下,目的產(chǎn)品柴油和尾油的收率之和仍然高于設(shè)計數(shù)據(jù),輕石腦油與液化氣收率明顯低于設(shè)計數(shù)據(jù),造成脫丁烷塔操作與設(shè)計偏差很大;12月20日的設(shè)計負荷標(biāo)定中,脫丁烷塔進料達到合計負荷的60%,脫丁烷塔運行平穩(wěn);總體裝置產(chǎn)品分布和收率達到設(shè)計要求。,獨山子石化,產(chǎn)品分布,注:洛陽院依據(jù)UOP工藝包設(shè)計數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)化率為70% 實際數(shù)據(jù)為10月17-19日標(biāo)定數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)化率72,獨山子石化,3.4 加熱爐負荷不足。開工過程加熱爐負荷嚴(yán)重不足,影響反應(yīng)升溫速度,延緩了反應(yīng)開工時間;正常生產(chǎn)加熱爐進出口溫差設(shè)計可達98,實際生產(chǎn)80,通過核算,在爐膛溫度800條件下,燃料氣燃燒放熱7.57MW,循環(huán)氫吸收熱5.14 MW,燃料氣的有效熱效率68%。循環(huán)氫量已達到設(shè)計負荷,但燃料燃燒熱沒有被循環(huán)氫有效吸收。,獨山子石化,3.5精制與裂化床層溫度控制問題。 開工后,無定形催化劑的特性表現(xiàn)明顯,在所需的轉(zhuǎn)化率下,裂化初始溫度較高。 按照UOP的操作要求,裂化按床層出口等溫控制,裂化各床層的入口溫度和平均溫度實際都呈溫升控制,以10月18日為例,入口溫度分別為:381、386.3、392.2,床層平均溫度為390.9、393.1、395.5,而床層溫升分別為18.6、14.6、8,三床溫度最低然而溫升卻最高,由此分析應(yīng)當(dāng)是部分精制反應(yīng)在裂化床層發(fā)生,從而造成溫升較大;由于裂化催化劑為無定形催化劑,本身具有良好的抗氮性,對氮中毒不敏感,而沒有表現(xiàn)為催化劑活性的抑制;裂化床層呈溫升控制,五床的催化劑積炭的傾向很大,實際表現(xiàn)為活性的衰減很快。UOP堅持認(rèn)為床層出口等溫控制方式是最好的控制方案,有利于裝置長周期運行。,獨山子石化,3.6 化學(xué)氫耗略高于設(shè)計值。裝置剛開工,在未摻煉CGO時,由于原料性質(zhì)較好,氫耗在設(shè)計范圍;但摻煉CGO后,原料性質(zhì)變差,反應(yīng)溫度提溫很快,化學(xué)氫耗上升較多。 3.7 床層壓降穩(wěn)定、徑向溫差略高。雖然床層采用了密相裝填技術(shù),但開工后一床壓降和總床層壓降分別為166KPa和528KPa;摻煉CGO后,壓降略有上升,達到196KPa和528KPa;在設(shè)計負荷條件下,在200KPa和659KPa,基本保持穩(wěn)定。 床層各支徑向溫差在循環(huán)氫環(huán)境下,全部3;但從進低氮油開始,各床層出口徑向溫差最高達到10,隨著VGO進料和裝置負荷的調(diào)整,目前保持在在5-7,初步判斷即使反應(yīng)進料保證在設(shè)計進料的50%以上,但床層直徑4000mm,仍然存在一定程度的物料偏流。,獨山子石化,四、試車過程問題分析,獨山子石化,4.1 儀表聯(lián)鎖誤報,造車裝置緊急停工 在裝置設(shè)計上,UOP設(shè)計裂化床層溫度、反應(yīng)器表面熱電偶共162支一取一參與裝置緊急停工聯(lián)鎖,UOP儀表設(shè)計為一旦溫度失靈,溫度指示跑低點,避免造成裝置停工,而且,UOP堅持認(rèn)為選擇可靠的儀表后,能夠避免儀表失靈對裝置的影響。 8月22日在高壓氣密階段,凌晨4:00點裂化第三床層出口中間熱偶TI1053突然跳越,最高達到551,裝置2.1MPa/min緊急泄壓打開,裝置緊急停工。 9月1日20:22分裂化第四床層一支多點熱偶TI1084突然跳越,最高達到519,裝置2.1MPa/min緊急泄壓打開,裝置緊急停工,使催化劑予硫化工作推遲1天。 原因:儀表檢查接線無問題,兩次原因均是溫度變送器損壞,更換后正常。,獨山子石化,4.2 高壓設(shè)備出口管線震動 在裝置高壓氣密過程,耗時48天,主要解決新氫機出口管線震動和高壓注水泵出口管線震動問題;分別通過增加支撐、管線調(diào)整等方式基本解決了管線震動問題。4.3 循環(huán)機干氣密封故障 循環(huán)機采用德國John Grane干氣密封系統(tǒng),設(shè)計流程使用除濕除霧器保證干氣不帶凝液,2009年9月4日,裝置開工進行到高溫硫化階段,低壓端漏氣壓力突然升高,達到0.8MPa,機組停機,裝置緊急泄壓,拆檢發(fā)現(xiàn)低壓端密封動環(huán)損壞;更換密封。隨后,主密封氣增加伴熱措施,防止干氣不干。,獨山子石化,4.4 分餾塔柴油抽出管線泄露 2009年9月12日凌晨,操作人員巡檢發(fā)現(xiàn)柴油抽出側(cè)線泄露,裝置降溫降量循環(huán),經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)施工時固定管線的臨時支撐焊透管線且在施工完畢后未割除,隨著管線升溫膨脹后將管線拉裂,產(chǎn)生裂紋,屬施工不規(guī)范問題;處理7h后,裝置恢復(fù)生產(chǎn),獨山子石化,五、開工體會,獨山子石化,通過本次開工,深切感受到對引進的工藝包,在開工前必須吃透操作理念、掌握控制方法。同時,也感受到UOP工藝包具有的獨到特點:5.1 高壓容器現(xiàn)場液面指示不適用玻璃板液面計,全部使用磁翻板。UOP建議:在壓力超過7.0MPa的工作條件,就不能再使用玻璃板。5.2 設(shè)置管道安全閥。UOP堅持只要管線上設(shè)置了自動控制閥或手閥,則該閥門之前的管線上必須設(shè)置安全閥,防止誤操作,造成管線或設(shè)備超壓,同時所有機泵設(shè)置最小流量控制。5.3高分液面不設(shè)置液面低低聯(lián)
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