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1、數(shù)控維修-FANUC伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修五第六章第一課 FANUC 伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修 60例 例225故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6ME的加工中心,在長期使用后,只要工作臺移動到行程的中間段,X軸即出現(xiàn)緩慢的正、反向擺動。 分析與處理過程:由于機蓋在其他位置時工作均正常,因此,系統(tǒng)參數(shù)、伺服驅(qū)動器和機械部分應無問題。 考慮到機蓋已經(jīng)過長期使用,機蓋與伺服驅(qū)動系統(tǒng)之間的配合可能會發(fā)生部分改變,一旦匹配不良,可能引起伺服系統(tǒng)的局部振動。根據(jù)FANUC伺服驅(qū)動系統(tǒng)的調(diào)整與設(shè)定說明,維修時通過改變X軸伺服單元上的S6、S7、S11、S13等設(shè)定端的設(shè)定,消除了
2、機床的振動。 例226故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6ME的加工中心,在長期使用后,手動操作Z軸時有振動和異常響聲,CRT顯示431號報警。 分析與處理過程:FANUC 6M系統(tǒng)出現(xiàn)431號報警的含義是“移動過程中Z軸誤差過大”。通過系統(tǒng)的位置跟隨誤差診斷參數(shù)DGN802檢查Z軸的位置誤差,發(fā)現(xiàn)此值超過了系統(tǒng)允許的范圍。 為了分清故障部位,考慮到機床伺服系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),通過脫開電動機與絲杠的聯(lián)接再次開機試驗,發(fā)現(xiàn)伺服驅(qū)動系統(tǒng)工作正常,故障清除,從而初步判定故障原因在機床機械部分。 利用手動轉(zhuǎn)動機床Z軸,發(fā)現(xiàn)絲杠轉(zhuǎn)動困難,絲杠的軸承發(fā)熱。經(jīng)仔細檢
3、查,發(fā)現(xiàn)Z軸導軌無潤滑,造成Z軸摩擦阻力過大;重新修理Z軸潤滑系統(tǒng)后,機床恢復正常。 例227故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 3M系統(tǒng)的數(shù)控銑,在快速移動時,X軸與Y軸電動機有異常聲,Z軸出現(xiàn)不規(guī)則的抖動,并且在主軸起動后,現(xiàn)象更為明顯。 分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,初步判定該故障與驅(qū)動系統(tǒng)公共電源部件有關(guān)。但利用萬用表檢查各軸驅(qū)動器和CNC系統(tǒng)的工作電壓,都滿足要求。為了進一步對輸入電源進行確認,維修時用示波器仔細檢查了電源的輸入波形,發(fā)現(xiàn)伺服驅(qū)動器直流整流的交流輸入電壓波形異常。再向前進行逐級檢查,最終發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器的輸入匹配電阻存在問題,經(jīng)測量其阻值已經(jīng)變
4、大;換上電阻后,機床恢復正常。 例228故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6ME系統(tǒng)的加工中心,X軸在靜止時機床工作正常,無報警;但在X軸運動過程中,出現(xiàn)振動,伴有噪聲。 分析與處理過程:由于機床在X軸靜止時機床工作正常,無報警,初步判定數(shù)控系統(tǒng)與驅(qū)動器無故障??紤]到X軸運動時定位正確,因此,進一步判定系統(tǒng)X位置環(huán)工作正常。 檢查X軸的振動情況,經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),振動的頻率與運動速度有關(guān),運動速度快振動頻率較高,運動速度慢則振動頻率低,初步認為故障與速度反饋環(huán)節(jié)有關(guān)。分析引起以上故障可能的原因有: 1)測速發(fā)電機不良。 2)測速發(fā)電機連接不良。 3)直流伺
5、服電動機不良。 維修時首先檢查X軸伺服電動機的測速發(fā)電機連接,未發(fā)現(xiàn)不良。檢查X軸伺服電動機與內(nèi)裝式測速發(fā)電機,發(fā)現(xiàn)換向器表面積有較多的碳粉,用壓縮空氣進行清理后,故障未消除。 進一步利用數(shù)字萬用表,測量測速發(fā)電機換向片之間的電阻值,經(jīng)比較后發(fā)現(xiàn),有一對極片間的電阻值比其他各對極片間的電阻值大了很多,說明測速發(fā)電機繞組內(nèi)部存在斷路現(xiàn)象。更換新的測速發(fā)電機后,機床恢復正常。 例229故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6ME系統(tǒng)的加工中心, X軸在運動時速度不穩(wěn);由運動到停止的過程中,在停止位置出現(xiàn)較大幅度的振蕩,有時不能完成定位,必須關(guān)機后,才能重新工作。 分析與
6、處理過程:仔細觀察機床的振動情況,發(fā)現(xiàn)X軸振蕩頻率較低,且無異常聲。從振蕩現(xiàn)象上看,故障現(xiàn)象與閉環(huán)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定有關(guān),如:系統(tǒng)增益設(shè)定過高、積分時間常數(shù)設(shè)定過大等。 檢查系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定、伺服驅(qū)動器的增益、積分時間電位器調(diào)節(jié)等均在合適的范圍,且與故障前的調(diào)整完全一致,因此可以初步判斷X軸的振蕩與參數(shù)的設(shè)定與調(diào)節(jié)無關(guān)。 為了進一步驗證,維修時在記錄了原調(diào)整值的前提下,將以上參數(shù)進行了重新調(diào)節(jié)與試驗,發(fā)現(xiàn)故障依然存在,證明了判斷的正確性。 在以上處理的基礎(chǔ)上,將參數(shù)與調(diào)整值重新回到原設(shè)定后,對伺服電動機與測量系統(tǒng)進行了檢查。首先清理了測速發(fā)電機和伺服電動機的換向器表面,并用數(shù)字表檢查測速發(fā)電機繞組情況
7、。檢查發(fā)現(xiàn),該伺服電動機的測速發(fā)電機轉(zhuǎn)子與電動機軸之間的連接存在松動,粘接部分已經(jīng)脫開;經(jīng)重新連接后,開機試驗,故障現(xiàn)象消失,機床恢復正常工作。 例230CNC顯示位置測量系統(tǒng)報警故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6M的加工中心,機床起動后,在自動方式運行下,CRT顯示416號報警。 分析與處理過程:FANUC 6M出現(xiàn)416號報警的含義是“X軸位置測量系統(tǒng)錯誤”。根據(jù)故障的含義以及FANUC 6M系統(tǒng)的實際配置,維修時按下列順序進行了檢查與確認: 1)檢查脈沖編碼器,未發(fā)現(xiàn)不良。 2)檢查電動機、驅(qū)動器各連接器,均已經(jīng)牢固連接。 3)用萬用表測量電動
8、機各電纜的連接,未發(fā)現(xiàn)問題。 4)交換驅(qū)動器的控制板未見異常。 5)重新起動機床,進行手動、回零操作,機床工作正常。 為了進一步判斷故障原因,在機床自動方式下進行空運轉(zhuǎn)試驗,在1h后又出現(xiàn)416號報警??紤]到故障的不穩(wěn)定性,在發(fā)生故障的位置停止機床,再次按上述順序進行仔細復查,發(fā)現(xiàn)編碼器反饋信號線中有一根線接觸不良。換接備用線后,機床恢復正常工作。 例231工作數(shù)小時后出現(xiàn)劇烈振動的故障維修 故障現(xiàn)象:某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機時全部動作正常,伺服進給系統(tǒng)高速運動平穩(wěn)、低速無爬行,加工的零件
9、精度全部達到要求。當機床正常工作57h后(時間不定),Z軸出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC報警,機床無法正常工作。這時,即使關(guān)機再起動,只要手動或自動移動Z軸,在所有速度范圍內(nèi),都發(fā)生劇烈振蕩。但是,如果關(guān)機時間足夠長(如:第二天開機),機床又可以正常工作57h,并再次出現(xiàn)以上故障,如此周期性重復。 分析與處理過程:該機床X、Z分別采用FANUC 5、10型AC伺服電動機驅(qū)動,主軸采用FANUC 8SAC主軸驅(qū)動,機床帶液壓夾具、液壓尾架和15把刀的自動換刀裝置,全封閉防護,自動排屑。因此,控制線路設(shè)計比較復雜,機床功能較強。 根據(jù)以上故障現(xiàn)象,首先從大的方面考慮,分析可能的原因不外乎機械、電氣兩個方面。
10、在機械方面,可能是由于貼塑導軌的熱變形、脫膠,滾珠絲杠、絲杠軸承的局部損壞或調(diào)整不當?shù)仍蛞鸬姆蔷鶆蛐载撦d變化,導致進給系統(tǒng)的不穩(wěn)定。在電氣方面,可能是由于某個元器件的參數(shù)變化,引起系統(tǒng)的動態(tài)特性改變,導致系統(tǒng)的不穩(wěn)定等等。 鑒于本機床采用的是半閉環(huán)伺服系統(tǒng),為了分清原因,維修的第一步是松開Z軸伺服電動機和滾珠絲杠之間的機械聯(lián)接,在Z軸無負載的情況下,運行加工程序,以區(qū)分機械、電氣故障。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn):故障仍然存在,但發(fā)生故障的時間有所延長。因此,可以確認故障為電氣原因,并且和負載大小或溫升有關(guān)。 由于數(shù)控機床伺服進給系統(tǒng)包含了CNC、伺服驅(qū)動器、
11、伺服電動機等三大部分,為了進一步分清原因,維修的第二步是將CNC的X軸和Z軸的速度給定和位置反饋互換(CNC的M6與M8、M7與M9互換),即:利用CNC的X軸指令控制機床的Z軸伺服和電動機運動,CNC的Z軸指令控制機床的X軸伺服和電動機運動,以判別故障發(fā)生在CNC或伺服。經(jīng)更換發(fā)現(xiàn),此時CNC的Z軸(帶X軸伺服及電動機)運動正常,但X軸(帶Z軸伺服及電動機)運動時出現(xiàn)振蕩。據(jù)此,可以確認故障在Z軸伺服驅(qū)動或伺服電動機上。 考慮到該機床X、Z軸采用的是同系列的AC伺服驅(qū)動,其伺服PCB板型號和規(guī)格相同,為了進一步縮小檢查范圍,維修的第三步是在恢復第二步CNC和X、Z伺服間的正常連接后,將X、Z
12、的PCB板經(jīng)過調(diào)整設(shè)定后互換。經(jīng)互換發(fā)現(xiàn),這時X軸工作仍然正常,Z軸故障現(xiàn)象不變。 根據(jù)以上試驗和檢查,可以確認故障是由于Z軸伺服主電路或伺服電動機的不良而引起的。但由于X、Z電動機的規(guī)格相差較大,現(xiàn)場無相同型號的伺服驅(qū)動和電動機可供交換,因此不可以再利用“互換法”進行進一步判別??紤]到伺服主電路和伺服電動機的結(jié)構(gòu)相對比較簡單,故采用了原理分析法再進行了以下檢查,具體步驟如下。1)伺服主回路分析。經(jīng)過前面的檢查,故障范圍已縮小到伺服主回路與伺服電動機上,當時編者主觀認為伺服主回路,特別是逆變功率管由于長時間在高壓、大電流情況下工作,參數(shù)隨著溫度變化而變值的可能性較大。為此測繪了實際AC驅(qū)動主回
13、路原理圖(如圖6-1所示)(說明:后來的事實證明筆者這一步的判斷是不正確的,但為了如實反映當時的維修過程,并便于讀者系統(tǒng)參考,現(xiàn)仍將本部分內(nèi)容列出)。圖6-1是根據(jù)實物測繪的FANUC AC伺服主回路原理圖(板號:A06B6050H103)。根據(jù)原理圖可以分析、判斷圖中各元器件的作用如下: NFBl為進線斷路器,MCC為伺服主接觸器,ZNR為進線過電壓抑制器。VAVF為直流整流電路,TATF為PWM逆變主回路。C1、C2、C3、R1為濾波電路,V1、V2、R2、T1為直流母線電壓控制回路。R3為直流母線電流檢測電阻,R4、R5為伺服電動機相電流檢測電阻,R6R8為伺服電動機能耗制動電阻。 經(jīng)靜
14、態(tài)測量,以上元器件在開機時及發(fā)生故障停機后其參數(shù)均無明顯變化,且在正常范圍。 為進一步分析判斷,在發(fā)生故障時,對主回路的實際工作情況進行了以下分析測量: 對于直流整流電路,若VAVF正常,則當輸入線電壓Ul為200V時,A、B間的直流平均電壓應為: UAB=1.35×Ul=270V 考慮到電容器C1的作用,直流母線的實際平均電壓應為整流電壓的1.11.2倍左右,即300325V左右。實際測量(在實際伺服單元上,為CN3的5腳與CN4的1腳間),此值為正常,可以判定VAVF無故障。 對于直流母線控制回路,若V1、V2、T1、R2、R3工作正常,則C、
15、D間的直流電壓應略低于A、B間的電壓,實際測量(在實際伺服單元上,為CN4的1腳與CN4的5腳間),此值正常,可以判斷以上元器件無故障。 但測量TATF組成的PWM逆變主回路輸出(T1的5、6、7端子),發(fā)現(xiàn)V相電壓有時通時斷的現(xiàn)象,由此判斷故障應在V相。 為了進一步確認,維修時將U相的逆變晶體管(TA、TB)和V相的逆變晶體管(TC、TD)作了互換,但故障現(xiàn)象不變。 經(jīng)以上檢查,可以確認:故障原因應在伺服電動機上。 2)伺服電動機檢查與維修。在故障范圍確認后,對伺服電動機進行了仔細的檢查,最終發(fā)現(xiàn)電動機的V相絕緣電阻在故障時變小,當放置較長時間后,又恢復正
16、常。為此,維修時按以下步驟拆開了伺服電動機(參見圖6-2)。9-編碼器固定螺釘 10-編碼器聯(lián)接螺釘 11-后蓋 12-橡膠蓋 13-編碼器軸 14-編碼器電纜 15-編碼器插座松開后蓋聯(lián)接螺釘6,取下后蓋11。 取出橡膠蓋12。 取出編碼器聯(lián)接螺釘10,脫開編碼器和電動機軸之間的聯(lián)接。 松開編碼器固定螺釘9,取下編碼器。注意:由于實際編碼器和電動機軸之間是錐度嚙合,聯(lián)接較緊,取編碼器時應使用專門的工具,小心取下。 松開安裝座聯(lián)接螺釘8,取下安裝座7。 這時,可以露出電動機繞組5,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)該電動機繞組和引出線中間的連接部分由于長時間的冷卻水滲漏,絕緣已經(jīng)老化;經(jīng)過重新連接、處理,再根據(jù)圖6
17、-2重新安裝上安裝座7,并固定編碼器連接螺釘10,使編碼器和電動機軸嚙合。 3)轉(zhuǎn)子位置的調(diào)整。在完成伺服電動機的維修后,為了保證編碼器的安裝正確,又進行了轉(zhuǎn)子位置的檢查和調(diào)整,方法如下: 將電動機電樞線的V、W相(電樞插頭的B、C腳)相連。 將U相(電樞插頭的A腳)和直流調(diào)壓器的“+”端相聯(lián),V、W和直流調(diào)壓器的“”端相聯(lián)(見圖6-3a),編碼器加入+5V電源(編碼器插頭的J、N腳間)。通過調(diào)壓器對電動機電樞加入勵磁電流。這時,因為Iu=Iv+Iw,且Iv=Iw,事實上相當于使電動機工作在圖6-3b所示的90º位置,因此伺服電動機(永磁式)將自動轉(zhuǎn)到U相的位置進行定位。注意:加入的勵磁電流不可以太大,只要保證電動機能進行定位即可(實際維修時調(diào)整在35A)。 在電動機完成U相定位后,旋轉(zhuǎn)編碼器,使編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C1、C2、C4、C8(編碼器插頭的C、P、L、M腳)同時為“1”,使轉(zhuǎn)子位置檢測信號和電動機實際位置一致; 安裝編碼器固定螺釘,裝上后蓋,完成電動機維修。 在數(shù)控機床維修過程中,有時會遇到一些比較特殊的故障,例如:有的機床在剛開機時,系統(tǒng)和機床工作正常,但當工作一段時間后,將出現(xiàn)某一故障。這種故障有的通過關(guān)機清除后,機
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