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高效低溫蒸發(fā)技術(shù)在dro濃水減量化中的應(yīng)用
目前,生活垃圾填埋場和焚燒場的垃圾處理方法主要是“預(yù)處理、生物化學和深度處理”。該工藝可保障處理后出水符合納管標準、填埋場排放標準或者回用水標準。由于排放標準要求的不斷提升,因此垃圾滲濾液膜深度處理系統(tǒng)的引入會導(dǎo)致處理過程中會產(chǎn)生大量膜濃縮液。膜深度處理屬于物理過濾處理方法,導(dǎo)致大量污染物均進入濃水中,難以實現(xiàn)合理處置。以焚燒電廠為例,垃圾滲濾液膜濃縮液主要采用石灰漿制備和入爐回噴2種方式進行處理針對膜濃縮液,工程上采用高壓蝶管式反滲透(DTRO)系統(tǒng)進行減量化處理,多效(MED)或機械式蒸汽再壓縮(MVR)蒸發(fā)器、浸沒式燃燒蒸發(fā)(SCE)進行直接蒸發(fā)處置等,但均存在運行上的難點針對現(xiàn)有垃圾焚燒電廠滲濾液膜深度處理系統(tǒng)DTRO濃水難以消納與處理的問題,本研究首次應(yīng)用高效低溫蒸發(fā)技術(shù)處理焚燒電廠DTRO膜濃縮液。低溫蒸發(fā)采用增濕-除濕原理通過中試考察低溫蒸發(fā)技術(shù)用于DTRO濃水減量化的可行性,并初步評估該技術(shù)的經(jīng)濟性。1實驗部分1.1增濕器蒸發(fā)分鹽圖1為DTRO濃水低溫蒸發(fā)工藝流程,蒸發(fā)器包含增濕器與減濕器2部分。DTRO濃水來自上游處理RO濃水的DTRO系統(tǒng),DTRO濃水經(jīng)2級加熱系統(tǒng)達到指定溫度后送入增濕器頂部。濃水與空氣在增濕器內(nèi)進行逆流換熱接觸,實現(xiàn)鹽水分離的脫鹽過程。增濕器下部排出高鹽濃水并進行循環(huán)濃縮,以達到指定濃縮倍率。而增濕器頂部加濕空氣隨后送入減濕器實現(xiàn)空氣、水蒸氣冷凝分離。為提高能量利用率,減濕器底部清水與DTRO濃水進行換熱降溫,而減濕器出口尾氣送入滲濾液站除臭管道進行進一步處理。本次中試加熱器采用電廠低壓蒸汽作為熱源。1.2u3000系統(tǒng)及旁路排鹽系統(tǒng)o相關(guān)工藝DTRO濃縮低溫蒸發(fā)中試在某垃圾焚燒電廠內(nèi)實施,系統(tǒng)處理量為5t/d。設(shè)計進水COD為3~4g/L,總硬度(以CaCODTRO濃水進水溫度為85~93℃,蒸發(fā)塔得到濕熱空氣溫度為75~80℃;蒸發(fā)塔頂濕熱空氣送入冷凝器進行氣液直接接觸冷凝,經(jīng)冷凝器交換熱量后,得到塔頂外排空氣溫度為50~55℃,而塔底排出循環(huán)水溫度達到60~65℃。塔底循環(huán)熱水進入預(yù)熱器后加熱DTRO原水,自身冷卻至40~48℃。當蒸發(fā)器循環(huán)物料含鹽量達到設(shè)定值,則由旁路排出系統(tǒng)。冷凝器產(chǎn)水根據(jù)液位控制定時外排。蒸發(fā)器與冷凝器均在常壓下操作。2結(jié)果與討論2.1低溫蒸發(fā)系統(tǒng)處理效果圖2為運行期間低溫蒸發(fā)系統(tǒng)進水與外排高鹽濃縮液TDS含量。由圖2可知,DTRO濃水TDS的質(zhì)量濃度達到43~53g/L,平均為49g/L。經(jīng)蒸發(fā)系統(tǒng)濃縮后,外排濃縮液TDS的質(zhì)量濃度達到150g/L,特別地在運行末期提高濃縮倍數(shù),最終濃縮液S的質(zhì)量濃度可達220g/L。由此可見,低溫蒸發(fā)可對DTRO濃水進一步濃縮,并達到接近飽和鹽分。圖3為運行期間低溫蒸發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)水TDS含量。由圖3可知,由于運行前期參數(shù)調(diào)節(jié),使出水TDS的質(zhì)量濃度最高達到490mg/L;但隨著運行穩(wěn)定后,產(chǎn)水TDS的質(zhì)量濃度穩(wěn)定在50~100mg/L。盡管如此,低溫蒸發(fā)系統(tǒng)脫鹽率與一般RO膜脫鹽率水平相當,脫鹽率達到99.8%以上,產(chǎn)水TDS含量滿足出水設(shè)計要求。圖4為低溫蒸發(fā)系統(tǒng)進水與外排高鹽濃縮液硬度和堿度。由圖4可知,低溫蒸發(fā)系統(tǒng)進水硬度和堿度較高,其中進水硬度最高達到3.1g/L,這與滲濾液水質(zhì)及前端化學軟化運行狀況波動有關(guān);而進水平均堿度為2.9g/L。經(jīng)低溫蒸發(fā)系統(tǒng)濃縮后,得到的高鹽濃縮液平均硬度達到4.1g/L,堿度達到4.9g/L。此外,中試連續(xù)運行期間,僅對進水預(yù)熱器、加熱器進行在線化學清洗與切換,主體蒸發(fā)器未進行清洗。由此可知,低溫蒸發(fā)系統(tǒng)由于較好的運行策略與裝置設(shè)計,主體蒸發(fā)器可耐受較高的高鹽廢水結(jié)垢離子濃度,并保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。圖5為低溫蒸發(fā)系統(tǒng)進水、產(chǎn)水與外排高鹽濃縮液pH。通過調(diào)控DTRO系統(tǒng)運行狀況,DTRO濃水,即低溫蒸發(fā)系統(tǒng)進水pH基本為中性,高鹽濃縮液pH提高有原因是HCO表1為低溫蒸發(fā)中試系統(tǒng)水質(zhì)第3方檢測結(jié)果。由表1可知,產(chǎn)水水質(zhì)符合設(shè)計要求。由此說明,低溫蒸發(fā)系統(tǒng)具有出色的脫鹽率、氯離子去除率以及有機物去除率。外排濃縮液TDS接近同等飽和NaCl溶液的含鹽量,進一步可送入下一個結(jié)晶單元。2.3b/t1498-33-1994和gb/t1465-受表2為中試系統(tǒng)冷凝器頂部外排不凝氣體第3方檢測結(jié)果,檢測方法按GB/T14678-1993和與GB/T14675-1993由表2可知,不凝氣主要臭味氣體含量均在標準范圍之內(nèi)。臭氣濃度為309,由此說明不凝氣有一定異味,可直接接入電廠滲濾液臭氣管道進一步處理。2.4經(jīng)濟指標圖6為低溫蒸發(fā)中試系統(tǒng)運行設(shè)備功耗指標??梢娖骄臑?9.6kW/m運行還包含阻垢劑、換熱器清洗劑費用,合計費用為3.0元/m3dtro濃水蒸發(fā)處理低溫蒸發(fā)技術(shù)作為垃圾滲濾液DTRO高鹽廢水處理的新脫鹽工藝首次在項目上進行中試連續(xù)運行,結(jié)果表明:1)可適用于垃圾滲濾液DTRO濃水的減量化處理,該技術(shù)對DTRO濃水減量化明顯,蒸發(fā)溫度較低,系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)可直接
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