7米焦爐煙道氣脫硫脫硝技術的引進與應用_第1頁
7米焦爐煙道氣脫硫脫硝技術的引進與應用_第2頁
7米焦爐煙道氣脫硫脫硝技術的引進與應用_第3頁
7米焦爐煙道氣脫硫脫硝技術的引進與應用_第4頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

米焦爐煙道氣脫硫脫硝技術的引進與應用摘要:本文主要結(jié)合當前環(huán)保形勢,分析了我廠7米焦爐煙氣脫硫脫硝技術的引進汲取與應用,探討生產(chǎn)實踐過程中存在問題,提出改進措施。河鋼集團邯鋼公司邯寶焦化廠擁有4座JNX70-II型焦爐,焦炭生產(chǎn)力量220萬t/a。每2×42孔焦爐組成一個爐組,合用一個布置在焦爐機側(cè)的煙囪。焦爐所用的燃燒煤氣,全年絕大部分時間(高爐檢修時間除外)為摻燒2-3%焦爐煤氣的高爐煤氣。在設計結(jié)焦時間條件下生產(chǎn)時,經(jīng)測定燃燒后的煙囪內(nèi)的煙氣成分約為:粉塵含量:15-25mg/M3、SO2:70-300mg/M3、NOx:300-600mg/M3。由于企業(yè)所處的特別地理位置,要求處理后的焦爐煙道氣排放指標達到《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171-2012)表6中特別地區(qū)排放限值,排放指標如下表:<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/20209/Env/202009122339180397.jpg”alt=“1.jpg”width=“365”height=“77”/故此對于邯寶焦化廠來說,投入脫硫脫硝系統(tǒng),以滿意焦爐煙囪排放物達到規(guī)定監(jiān)控數(shù)值標準成為必定的選擇。一、技術引進總體思路結(jié)合我廠實際,確定了以下工藝選擇原則:脫硫脫硝系統(tǒng)投入運行后,焦爐煙囪不得冒白煙;針對所采納的脫硝工藝中煙氣溫度條件,要求煙囪煙氣有再加熱系統(tǒng),以盡可能降低煤氣燃燒的消耗為選擇工藝原則;催化劑的更換以不影響脫硫脫硝設備正常運行為原則;盡可能采納相對成熟牢靠的技術,但不排斥引進先進的技術或牢靠的改進技術。根據(jù)上述原則,最終我廠選擇了:SDA(半干法脫硫)+SCR脫硝的工藝路線,即先脫硫后脫硝的工藝。脫硫脫硝工藝技術路線:煙氣先脫硫——除塵——煙氣再加熱——脫硝工藝——回歸煙囪。二、工藝技術流程簡介SDA工藝原理:碳酸鈉粉通過給料螺旋定量加入溶解罐內(nèi),并加水配制成肯定濃度的碳酸鈉溶液。在實際生產(chǎn)中還有部分的除塵灰溶液,經(jīng)溶解后,與碳酸鈉溶液在容器內(nèi)(頂罐)混合。頂罐內(nèi)漿液自流入脫硫塔頂部霧化器,溶液經(jīng)霧化器霧化成50μm的霧滴,與脫硫塔內(nèi)煙氣接觸快速完成汲取SO2等酸性氣體的作用。由于碳酸鈉溶液為極細小的霧滴,增大了脫硫劑與SO2接觸的比表面積,反應極其快速且有極高的脫除SO2效率。由于噴入塔內(nèi)的碳酸鈉溶液是極細的霧滴,完成反應后的脫硫產(chǎn)物也為極細的顆粒,因此,完成反應的同時也即快速干燥。故此在此過程中煙氣溫度下降到180℃左右,溫度下降約30℃左右。脫硫后干燥的粉狀顆粒隨氣流進入布袋除塵器進一步凈化處理,除塵器截留下粉塵定期外運,粗顆粒(碳酸鈉粉帶入的泥沙或不溶性物質(zhì))落入塔底定期外排。SDA技術有以下特點:工藝成熟牢靠;脫硫效率高,最高可達99%??梢罁?jù)煙氣內(nèi)SO2含量的轉(zhuǎn)變及在考慮運行成本的兩要素的前提下,在較大范圍內(nèi)任意且快速調(diào)整;空塔結(jié)構,汲取塔的阻力不是很大,根據(jù)設計不超過800Pa,節(jié)約運行成本;濕法脫硫的機理,干法的特點,無廢水產(chǎn)生,系統(tǒng)不需防腐處理;SDA工藝核心設備——噴霧器,由丹麥NIRO公司制造,噴霧力量強大,最大可達110t/h。噴霧器的霧化粒徑為50μm,大大增加了霧滴與煙氣接觸面積,提高汲取效率。此外該噴霧器具有低維護、防磨損的專利設計,使用壽命長、修理簡潔等特點。三、存在問題及解決方案(一)除塵灰系統(tǒng)中的除塵灰的提升閥設計程序存在問題,需要改進在原設計工藝中,布袋除塵灰系統(tǒng)中脫出的脫硫灰,經(jīng)由輸送設備下料到倉料泵內(nèi)。數(shù)分鐘左右時,由壓縮空氣進入到倉料泵內(nèi),壓送脫硫灰進入脫硫灰料倉,之后瀉壓,根據(jù)原設計此時脫硫灰料倉上部的瀉壓管道會返回到除塵灰系統(tǒng)。與此同時,倉泵也要進行瀉壓。根據(jù)設想應當是:此時倉泵上的泄壓管道上的閥門(提升閥)開啟,進行瀉壓。而停留足夠的時間后再開啟下料閥以便下料。但是在本系統(tǒng)設計中,瀉壓閥的掌握程序消失錯誤。這兩個閥門基本上會同時打開(間隔時間很短)。造成瀉壓時較大的壓力,直接進入除塵灰系統(tǒng)下部的除塵灰料的刮送板通道內(nèi)。這樣會消失造成泄壓后的壓縮空氣反吹,進入除塵灰倉下部的輸送脫硫灰刮板機設備中,會導致除塵灰的串漏。不僅影響到四周空氣質(zhì)量還污染地面環(huán)境。我們分析推斷后,方案修改提升閥打開程序。修改后的掌握程序為:在脫硫灰料倉瀉壓肯定時間后,再打開下料閥。這樣避開消失粉塵外逸的可能。(二)結(jié)焦時間的轉(zhuǎn)變對脫硫系統(tǒng)系統(tǒng)的影響由于地處京津冀地區(qū),每年在10月份后至其次年4月的時間區(qū)段內(nèi)屬于限產(chǎn)階段。結(jié)焦時間最長時可達到72小時,此時煙氣溫度將會發(fā)生較大變化。最低時僅達到180-190℃左右。在這種生產(chǎn)狀態(tài)下,給脫硝系統(tǒng)帶來肯定的困難,必需通過加大加熱煤氣消耗來提高煙氣溫度,以保證催化劑的催化效果。過低的煙氣溫度還造成煙囪吸力會發(fā)生肯定程度的變化,會對焦爐調(diào)火工作帶來不小的影響,需要我們在即將來臨的第一個冬季做好應對預備。四、環(huán)保效益我廠脫硫脫硝系

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論