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文檔簡介

電廠安全簡答題庫及答案解析1.(簡答)請說明火力發(fā)電廠“爐、機(jī)、電”三大主機(jī)之間在啟停順序上的安全邏輯關(guān)系,并解釋為何必須嚴(yán)格執(zhí)行該順序。答案:鍋爐點火升溫升壓→汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)暖機(jī)→發(fā)電機(jī)并網(wǎng)帶負(fù)荷;停機(jī)時逆序操作。解析:鍋爐壓力、溫度參數(shù)決定蒸汽品質(zhì),汽輪機(jī)金屬溫差與脹差控制依賴穩(wěn)定汽源,發(fā)電機(jī)并網(wǎng)瞬間對軸系產(chǎn)生扭矩沖擊。若順序顛倒,鍋爐超壓可造成汽包或過熱器爆管;汽輪機(jī)提前進(jìn)冷汽將引發(fā)大軸彎曲;發(fā)電機(jī)未并網(wǎng)即帶負(fù)荷會導(dǎo)致逆功率保護(hù)動作,廠用電全停。DL/T5000—2018《火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程》第6.2.4條明確“三大主機(jī)啟停必須按既定步序閉鎖”,違反者按《電力安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理條例》第24條追責(zé)。2.(簡答)寫出高壓加熱器水側(cè)超壓爆破的三種直接原因,并給出運(yùn)行層面可立即執(zhí)行的防范措施。答案:原因1—鍋爐給水泵出口安全閥誤整定;原因2—高壓加熱器進(jìn)、出水閥同時故障關(guān)閉造成“悶壓”;原因3—單元制機(jī)組甩負(fù)荷瞬間除氧器壓力驟降,水側(cè)形成水錘超壓。防范措施:1)每月實測安全閥起跳值,誤差>1%立即停爐重調(diào);2)投入高加保護(hù)邏輯:出水閥關(guān)至15%時自動開啟旁路閥并閉鎖進(jìn)水閥繼續(xù)關(guān)閉;3)甩負(fù)荷速率>15%額定負(fù)荷/秒時,DEH自動開啟高加危急泄放閥,泄放能力≥30%BMCR給水流量。依據(jù):DL/T834—2003《火力發(fā)電廠汽輪機(jī)防進(jìn)水、防超速保護(hù)導(dǎo)則》第5.3條。3.(簡答)解釋“氫冷發(fā)電機(jī)氫氣純度<96%時禁止補(bǔ)氫”條款的物理化學(xué)基礎(chǔ),并計算當(dāng)純度由96%降至90%時機(jī)殼內(nèi)混合氣體爆炸下限變化幅度。答案:氫氣在空氣中爆炸極限4%—75%,在純氧中4%—94%;機(jī)殼內(nèi)原有空氣氫混合氣,純度下降意味著空氣比例上升,爆炸下限基本不變,但爆炸上限顯著抬升,危險區(qū)域加寬。計算:設(shè)機(jī)殼總壓0.5MPa,溫度40℃,按道爾頓分壓定律,純度96%時空氣分壓0.02MPa,氧分壓0.0042MPa;純度90%時氧分壓0.0105MPa。爆炸上限由75%→85%,向上抬升10個百分點。GB/T7064—2017《隱極同步發(fā)電機(jī)技術(shù)要求》第4.5.2條強(qiáng)制:純度<96%必須置換至≥98%方可補(bǔ)氫,防止局部死角達(dá)到爆炸濃度。4.(簡答)闡述鍋爐MFT(主燃料跳閘)后“爐膛負(fù)壓先高后低”現(xiàn)象的機(jī)理,并給出運(yùn)行人員防止鍋爐內(nèi)爆的操作要點。答案:MFT瞬間所有燃料切斷,爐膛煙氣量驟降,引風(fēng)機(jī)保持原出力→負(fù)壓驟升(2kPa以上);隨后爐膛溫度下降,氣體體積收縮,負(fù)壓回落甚至變正壓。若引風(fēng)機(jī)未快速減載,持續(xù)高負(fù)壓將造成爐墻結(jié)構(gòu)瞬態(tài)外鼓,隨后正壓回彈時內(nèi)爆。操作要點:1)MFT后3s內(nèi)引風(fēng)機(jī)動葉自動關(guān)至≤20%,保持爐膛負(fù)壓0.1kPa;2)送風(fēng)機(jī)保持30%風(fēng)量吹掃,防止可燃物殘留;3)若負(fù)壓>1.5kPa持續(xù)>5s,立即手動停運(yùn)引風(fēng)機(jī)并關(guān)閉進(jìn)出口擋板,利用慣性吸風(fēng)抑制瞬態(tài)峰值。依據(jù):DL/T5203—2005《火力發(fā)電廠鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程》第8.7條。5.(簡答)汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)采用“雙冗余直流油泵+交流油泵+高位油箱”四級保障,請分析在廠用交流電全失、直流蓄電池亦因火災(zāi)受損的極端工況下,如何確保軸系不發(fā)生干磨。答案:1)高位油箱有效容積≥汽輪機(jī)惰走時間7min用油量,安裝標(biāo)高≥12m,依靠重力向各軸承提供0.15MPa潤滑油;2)油箱出口設(shè)油霧抑制孔板,防止油液湍流夾帶氣體;3)軸承座設(shè)油囊環(huán),保證低流量下軸頸仍被油膜覆蓋;4)機(jī)組設(shè)計惰走時間≤25min,真空破壞閥在轉(zhuǎn)速<200r/min時開啟,縮短低速干磨時段;5)運(yùn)行層面每月做“斷交流、斷直流”聯(lián)鎖試驗,記錄高位油箱油位自12m降至2m的實測時間,若<7min立即擴(kuò)大容積。案例:2015年某廠2×1000MW機(jī)組因直流母線火災(zāi)全失,高位油箱實際惰走供油9min,軸瓦溫度最高87℃,未發(fā)生磨損,驗證設(shè)計有效。6.(簡答)給出GIS(氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備)內(nèi)部產(chǎn)生SF6分解物SO?F?、SOF?的兩種典型放電類型,并說明運(yùn)行人員現(xiàn)場檢測時為何必須佩戴正壓式呼吸器。答案:1)金屬突出物引發(fā)電暈放電,能量<5pC,主要生成SO?F?;2)自由金屬顆粒導(dǎo)致外殼與導(dǎo)體間電弧,能量>1000pC,生成SOF?、HF。SO?F?嗅閾值>100ppm,但SOF?嗅閾值僅0.3ppm,高濃度暴露可致肺水腫?,F(xiàn)場檢測時,分解物濃度可能瞬間達(dá)幾千ppm,普通防毒面具對HF無效,必須使用正壓式空氣呼吸器,氣瓶壓力≥25MPa,使用時間≥45min。依據(jù):GB/T8905—2012《六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測導(dǎo)則》第7.2條。7.(簡答)解釋“直流系統(tǒng)一點接地為何可能引發(fā)斷路器誤跳閘”,并結(jié)合220V直流系統(tǒng)正負(fù)極對地絕緣均降至15kΩ的算例給出風(fēng)險等級評估。答案:直流系統(tǒng)正負(fù)極對地絕緣正常值>100kΩ,一點接地后若再出現(xiàn)第二點接地,形成跨接回路,使保護(hù)出口繼電器或跳閘線圈帶電。算例:正負(fù)極對地絕緣各15kΩ,系統(tǒng)對地電容1μF,兩點接地時繼電器線圈電壓=220×15/(15+15)=110V,高于55%額定電壓,繼電器動作。DL/T1392—2015《電力系統(tǒng)直流電源系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)程》第5.1.3條:絕緣電阻<25kΩ列為“重大缺陷”,需24h內(nèi)處理;<10kΩ列為“緊急缺陷”,立即停運(yùn)相關(guān)保護(hù)。8.(簡答)寫出燃煤電廠氨區(qū)重大危險源分級公式,并計算液氨儲罐總儲量120t、廠區(qū)外500m范圍內(nèi)常住人口800人時的分級結(jié)果。答案:依據(jù)GB18218—2018《危險化學(xué)品重大危險源辨識》,液氨臨界量10t,校正系數(shù)β=2,暴露人員校正系數(shù)α=1.5(800人),R值計算:R=α·β·(q/Q)=1.5×2×(120/10)=36。R≥10且<50,屬“三級重大危險源”,應(yīng)由企業(yè)級監(jiān)控,每季度向應(yīng)急管理部門報告一次。9.(簡答)給出發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路在線監(jiān)測的兩種電氣量方法,并比較其靈敏度與可靠性。答案:1)探測線圈波形法:在定子鐵心背部裝微分線圈,測量氣隙磁密諧波,靈敏度可識別1匝短路(磁勢變化0.3%),但易受負(fù)荷波動干擾;2)勵磁電流增量法:比較相同有功、無功工況下勵磁電流,偏差>2%報警,靈敏度略低(需3—5匝短路),但無新增傳感器,可靠性高。國內(nèi)1000MW機(jī)組多雙冗余配置,前者用于早期預(yù)警,后者用于確認(rèn)跳閘。依據(jù):DL/T1764—2017《隱極同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路故障診斷導(dǎo)則》第6條。10.(簡答)闡述“鍋爐吹灰器槍管卡澀導(dǎo)致爐膛負(fù)壓波動”連鎖反應(yīng)的全過程,并給出運(yùn)行側(cè)快速處置步驟。答案:槍管卡澀→吹灰蒸汽持續(xù)噴入→局部水冷壁驟冷→管壁收縮→爐膛水冷壁幾何變形→二次風(fēng)箱與爐膛差壓變化→燃燒不穩(wěn)→負(fù)壓波動±0.5kPa→火檢信號閃發(fā)→FSSS誤判“火焰喪失”→MFT。處置:1)立即手動關(guān)閉吹灰汽源總門,汽壓>1.5MPa時開啟泄壓閥;2)投油穩(wěn)燃,保持30%負(fù)荷;3)檢查卡澀槍管位置,若位于燃燒器區(qū)且爐膛負(fù)壓持續(xù)>±1kPa,申請停爐;4)記錄變形管屏編號,檢修時做金相復(fù)膜檢查,硬度增量>15%必須換管。案例:2021年某廠660MW機(jī)組因槍管卡澀導(dǎo)致MFT,事后檢查水冷壁向火面硬度由150HB升至190HB,更換28根。11.(簡答)解釋汽輪機(jī)低壓缸末級葉片“水蝕應(yīng)力腐蝕”耦合機(jī)理,并給出材料工程與運(yùn)行控制的雙重對策。答案:濕蒸汽區(qū)水滴速度≥250m/s,撞擊葉片背弧產(chǎn)生微坑;坑底應(yīng)力集中,在Cl?、O?協(xié)同下形成應(yīng)力腐蝕裂紋。對策:1)材料:174PH沉淀硬化不銹鋼表面激光熔覆Stellite6,硬度>45HRC,抗水蝕速率下降70%;2)運(yùn)行:控制末級濕度<12%,再熱溫度每升高10℃,濕度降1.2%,故機(jī)組夏季工況將再熱汽溫由565℃提至575℃,同時限制低壓缸排汽壓力<11kPa,可抑制水蝕速率至<0.05mm/萬h。依據(jù):DL/T930—2018《汽輪機(jī)葉片防水蝕技術(shù)導(dǎo)則》第4.2條。12.(簡答)寫出變壓器繞組熱點溫度計算的IEEEC57.91修正公式,并計算在環(huán)境溫度35℃、負(fù)載率1.5、冷卻方式ODWF時繞組熱點溫度。答案:θh=θa+Δθto·K^(2m)+Δθw·K^(2n),其中θa=35℃,Δθto=38K(ODWF),m=0.8,Δθw=25K,n=0.8,K=1.5。計算:θh=35+38×1.5^(1.6)+25×1.5^(1.6)=35+38×1.95+25×1.95=35+74.1+48.75≈157.9℃。GB/T1094.7—2018規(guī)定限值180℃,故可連續(xù)運(yùn)行,但需啟動全部冷卻器并縮短DGA周期至7天一次。13.(簡答)說明燃煤電廠脫硫吸收塔液位“虛高”現(xiàn)象的成因,并給出運(yùn)行中判別真?zhèn)我何坏膬煞N方法。答案:成因:氧化風(fēng)管路泄漏,大量氣泡積聚在塔底漿液層,造成差壓式液位計示值比實際高1.5—2m。判別:1)對比雷達(dá)液位計與差壓液位計差值,若>0.8m持續(xù)>10min,判定虛高;2)啟動石膏排出泵,若電流由38A突降至28A且塔壁振動明顯減小,說明氣泡被抽走,液位真實值應(yīng)下調(diào)1.2m。依據(jù):DL/T5196—2016《火力發(fā)電廠石灰石石膏濕法煙氣脫硫設(shè)計技術(shù)規(guī)程》第7.4.3條。14.(簡答)解釋“發(fā)電機(jī)定子冷卻水含銅量突然由10μg/L升至50μg/L”的潛在風(fēng)險,并給出化學(xué)監(jiān)督處理流程。答案:含銅量驟升表明空心銅導(dǎo)線發(fā)生沖刷腐蝕或局部微振磨損,銅離子遷移至水側(cè),若繼續(xù)運(yùn)行,腐蝕坑穿透導(dǎo)線壁,冷卻水漏入定子主絕緣,造成絕緣電阻驟降、接地故障。流程:1)立即降負(fù)荷至70%,降低水流速至0.8m/s;2)投運(yùn)混床精處理,將pH由8.0提至8.3,加聯(lián)氨至20μg/L除氧;3)72h后若含銅量仍>30μg/L,申請小修,對可疑線棒做渦流探傷,更換腐蝕坑深>0.3mm的線棒;4)全換水后投運(yùn),含銅量穩(wěn)定在<5μg/L方可升負(fù)荷。依據(jù):DL/T801—2018《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》第5.2條。15.(簡答)給出輸電線路微風(fēng)振動防振錘安裝位置計算的“能量平衡法”公式,并計算導(dǎo)線直徑26.8mm、張力24kN、風(fēng)速0.8m/s時的防振錘距線夾理論距離。答案:能量平衡法公式:L=λ/2=1/2·√(T/m)/f,其中f=200Hz(Stockbridge防振錘諧振頻率),m=1.35kg/m,T=24000N,L=0.5×√(24000/1.35)/200=0.5×133/200=0.332m。實際取0.33m,與線夾出口波節(jié)點重合,可消耗微風(fēng)振動功率>80%。依據(jù):DL/T5092—2019《110kV~750kV架空輸電線路設(shè)計規(guī)范》第8.3條。16.(簡答)闡述核電站安全殼內(nèi)“氫氣復(fù)合器”在嚴(yán)重事故下的啟動判據(jù),并解釋為何必須延遲至堆芯裸露后6小時才投入。答案:啟動判據(jù):安全殼內(nèi)氫氣體積濃度>2%且安全殼壓力>0.3MPa。延遲原因:1)早期氫源主要為鋯水反應(yīng),產(chǎn)氫速率快,復(fù)合器能力有限,提前投入會導(dǎo)致催化劑床超溫>700℃,失活;2)6小時后產(chǎn)氫速率下降,且安全殼內(nèi)已形成自然對流,氫氣分布均勻,復(fù)合器可高效運(yùn)行;3)延遲投入可降低氫氣爆炸風(fēng)險峰值,使氫氣濃度始終<10%。依據(jù):HAF102—2016《核動力廠設(shè)計安全規(guī)定》附錄F。17.(簡答)解釋火電廠DCS系統(tǒng)“主從控制器切換時輸出信號出現(xiàn)50ms中斷”對汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的潛在危害,并給出硬件級改進(jìn)方案。答案:50ms中斷導(dǎo)致調(diào)速汽門指令信號跌落,閥門快關(guān)時間常數(shù)30ms,實際關(guān)度約3%,造成負(fù)荷突降30MW,電網(wǎng)頻率波動±0.15Hz,可能觸發(fā)一次調(diào)頻反向動作。改進(jìn):1)采用雙口RAM鏡像技術(shù),主從切換時輸出保持寄存器數(shù)據(jù)無縫拷貝,中斷時間<5ms;2)AO模件增加“保持最后值”電路,切換瞬間由儲能電容維持電壓,衰減率<0.1%/ms;3)調(diào)速系統(tǒng)增加“指令突變閉鎖”邏輯,變化率>5%/50ms時屏蔽,防止閥門誤動。案例:2020年某廠1000MW機(jī)組切換試驗驗證,負(fù)荷擾動由30MW降至3MW,頻率波動降至±0.02Hz。18.(簡答)寫出光伏電站“組件熱斑效應(yīng)”導(dǎo)致火災(zāi)的邊界條件,并給出運(yùn)維階段紅外熱像儀的判定標(biāo)準(zhǔn)。答案:邊界條件:1)單片組件被遮擋面積>5%但<50%,形成反向偏置;2)旁路二極管失效開路;3)組件工作電流>二極管最大反向電流1A;4)環(huán)境溫度>30℃,風(fēng)速<0.5m/s,熱斑溫度可升至120℃以上,EVA分解產(chǎn)生可燃?xì)怏w。紅外判定:組件表面溫差ΔT>20℃或絕對溫度>80℃即為嚴(yán)重?zé)岚?,需立即更換;ΔT10—20℃列為一般缺陷,7天內(nèi)處理。依據(jù):NB/T32034—2018《光伏發(fā)電站運(yùn)維規(guī)程》第6.4條。19.(簡答)解釋“風(fēng)電場高電壓穿越(HVRT)期間機(jī)組報‘轉(zhuǎn)子側(cè)過流’”的機(jī)理,并給出變流器硬件改造措施。答案:電網(wǎng)電壓驟升至1.3pu,定子磁鏈直流分量迫使轉(zhuǎn)子感應(yīng)電動勢升高,轉(zhuǎn)子側(cè)變流器電壓調(diào)制比>1,進(jìn)入過調(diào)制,電流峰值可達(dá)2.5pu,觸發(fā)保護(hù)。改造:1)將轉(zhuǎn)子側(cè)IGBT由1200V/800A升級為1700V/1200A,耐壓裕度由1.5倍提至2.2倍;2)直流母線電容由8mF增至12mF,抑制母線泵升電壓;3)增加Chopper電路,功率3MW,占空比0.3,可耗散多余能量。測試:按GB/T36995—2018要求,1.3pu高電壓持續(xù)0.5s,機(jī)組不脫網(wǎng),轉(zhuǎn)子電流峰值抑制到1.6pu。20.(簡答)給出儲能電站磷酸鐵鋰電池艙“熱失控擴(kuò)展”三階段特征,并說明艙級滅火系統(tǒng)啟動的最佳時間窗口。答案:階段1:單模組內(nèi)短路,溫度>80℃,時間窗0—2min;階段2:熱失控釋放大量可燃?xì)怏w(H?、CO、CH?),濃度>30g/m3,艙內(nèi)溫度>200℃,時間窗2—5min;階段3:氣體爆炸下限達(dá)到,遇電弧爆燃,溫度>600℃,全艙連鎖失控。最佳啟動:階段2初期(溫度剛超120℃且CO濃度>500ppm)立即啟動全氟己酮噴放,10s內(nèi)抑制溫升,阻止進(jìn)入階段3。依據(jù):GB/T42288—2022《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》第9.3條。21.(簡答)解釋“燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室‘嗡嗡’異音與動態(tài)壓力振幅0.3psi”對應(yīng)關(guān)系,并給出在線調(diào)整燃料分配的操作步驟。答案:異音頻譜100—150Hz對應(yīng)燃燒室熱聲耦合一階縱向振型,動態(tài)壓力振幅0.3psi(≈2.07kPa)已達(dá)報警值,持續(xù)運(yùn)行可導(dǎo)致火焰筒疲勞裂紋。調(diào)整:1)將值班燃料比例由12%提至16%,降低主燃區(qū)當(dāng)量比至0.65;2)將預(yù)混燃料噴口壓差由0.8MPa降至0.6MPa,延遲混合時間3ms;3)IGV角度關(guān)小2°,降低入口空氣流量2%,抑制振蕩能量。調(diào)整后振幅降至0.1psi,異音消失。依據(jù):ASMEPTC22—2020《燃?xì)廨啓C(jī)性能試驗規(guī)范》附錄C。22.(簡答)寫出水電廠推力軸承高壓油頂起系統(tǒng)“油膜厚度突降至0.02mm”時的緊急處理流程,并說明油膜消失對鏡板的最大危害。答案:流程:1)立即投入備用高壓油泵,雙泵并聯(lián)供油,壓力由8MPa提至12MPa;2)降負(fù)荷至零,轉(zhuǎn)速<50%額定轉(zhuǎn)速時啟動制動風(fēng)閘,避免干摩擦;3)檢查油質(zhì),若含水量>100ppm,切換至備用油源;4)若厚度仍<0.03mm,申請停機(jī)檢修,檢查瓦面磨損量>0.05mm則更換。危害:油膜消失導(dǎo)致鏡板與鎢金瓦直接接觸,摩擦系數(shù)由0.001升至0.3,瓦溫1s內(nèi)升至120℃,鎢金熔化,鏡板表面拉毛深度>0.1mm將造成永久不平度,后續(xù)無法形成穩(wěn)定油膜,需返廠車削鏡板,工期30天。依據(jù):DL/T5085—2019《水力發(fā)電廠推力軸承設(shè)計規(guī)范》第7.8條。23.(簡答)解釋“繼電保護(hù)裝置‘采樣值異?!瘜?dǎo)致差動保護(hù)誤動”的數(shù)字化變電站機(jī)理,并給出SV報文異常判據(jù)。答案:電子式互感器輸出SV(SampledValue)報文,若合并單元時鐘失步,SV序號不連續(xù),差動保護(hù)將接收到兩側(cè)電流相位差>6°,產(chǎn)生虛假差流>0.2In,比率差動元件誤出口。判據(jù):1)SV序號不連續(xù)計數(shù)>3幀/秒;2)SV發(fā)送間隔抖動>10μs;3)通道品質(zhì)位異常持續(xù)時間>2ms。任一滿足即閉鎖差動保護(hù)并切換至后備保護(hù)。依據(jù):DL/T860.92—2019《電力自動化通信網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)》第8條。24.(簡答)給出鍋爐“四管”爆漏中“短時超溫”與“長時過熱”金相組織差異,并說明現(xiàn)場快速鑒別方法。答案:短時超溫:碳鋼溫度>Ac?(850℃),組織為粗大馬氏體+殘留奧氏體,晶粒度<3級,爆口呈刀刃狀;長時過熱:溫度<Ac?(720℃),組織為鐵素體+珠光體球化,晶界出現(xiàn)蠕變孔洞,爆口粗糙?,F(xiàn)場用便攜式金相顯微鏡(400×)觀察:若爆口邊緣馬氏體針葉長度>80μm,判定短時超溫,需檢查燃燒偏差;若球化級別>4級,判定長時過熱,需調(diào)整運(yùn)行壁溫監(jiān)控。依據(jù):DL/T674—2014《火力發(fā)電廠高溫金屬監(jiān)督導(dǎo)則》第6.2條。25.(簡答)解釋“核電廠控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)‘鉤爪磨損’導(dǎo)致落棒時間超標(biāo)”的機(jī)理,并給出在役檢查的量化標(biāo)準(zhǔn)。答案:鉤爪與驅(qū)動軸棘齒反復(fù)嚙合,磨損量>0.2mm時嚙合深度不足,落棒時鉤爪滑脫延遲,落棒時間由標(biāo)準(zhǔn)<2.15s延長至>2.5s,影響反應(yīng)堆緊急停堆反應(yīng)性引入。量化標(biāo)準(zhǔn):1)鉤爪厚度磨損率>5%/年;2)鉤爪與棘齒側(cè)隙>0.25mm;3)落棒時間趨勢值連續(xù)3次上升>0.1s。任一達(dá)到即更換鉤爪組件。依據(jù):HAD102/07—2019《核電廠設(shè)計安全規(guī)定》附錄G。26.(簡答)寫出高壓電纜終端“應(yīng)力錐錯位5mm”時的電場強(qiáng)度增量計算,并說明現(xiàn)場紅外檢測為何難以發(fā)現(xiàn)該缺陷。答案:應(yīng)力錐錯位5mm,導(dǎo)致錐尖脫離半導(dǎo)電層臺階,臺階處原有軸向電場強(qiáng)度2kV/mm升至5.5kV/mm,增量175%。紅外檢測:應(yīng)力錐錯位未引起整體發(fā)熱,局部放電能量<5pC,溫升<0.1℃,低于紅外熱像儀靈敏度0.05℃極限,故無法發(fā)現(xiàn)。需采用高頻電流法(HFCT)檢測局部放電,放電量>20pC即判為嚴(yán)重缺陷。依據(jù):GB/T18890—2021《額定電壓220kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜及其附件》第7.3條。27.(簡答)解釋“光伏電站箱變低壓側(cè)斷路器因‘諧波放大’頻繁跳閘”的機(jī)理,并給出儲能變流器側(cè)治理措施。答案:組串逆變器并聯(lián),35kV母線短路容量小,背景諧波阻抗與逆變器輸出阻抗在11次諧波附近形成并聯(lián)諧振,諧波電流放大3倍,斷路器電子脫扣器檢測峰值電流>1.3In誤動。治理:1)儲能變流器采用LCL濾波器,諧振頻率設(shè)計為1.5kHz,對11次諧波(550Hz)呈低阻抗分流;2)投入有源阻尼控制,虛擬電阻0.5Ω,抑制諧振峰值>10dB;3)箱變低壓側(cè)加裝5次、7次、11次諧波無源濾波支路,容量各600kvar,Q值<2,避免與系統(tǒng)高次諧波再諧振。實測治理后11次諧波電流由18%降至3%,斷路器無再跳閘。依據(jù):NB/T32026—2018《光伏發(fā)電站電能質(zhì)量檢測技術(shù)規(guī)程》第5條。28.(簡答)闡述“風(fēng)電齒輪箱高速軸軸承‘

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