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文檔簡介
1、提高鋼筋電渣壓力焊接頭一次合格率施工質(zhì)量控制,阜陽新華城東郡項目QC小組 發(fā)表人:李勝,一、課題簡介 二、小組概況 三、選題理由 四、現(xiàn)狀調(diào)查 五、確定目標 六、原因分析 七、要因確認 八、制定對策 九、對策實施 十、效果檢查 十一、鞏固措施 十二、總結(jié)和下步打算,一、課題簡介,新華城東郡(北區(qū))工程位于阜陽市東平路與阜口路交叉口,工程總建筑面積約總建筑面積約263624,其中地上約216255,主樓為2832層不等, 鋼筋混凝土剪力墻結(jié)構(gòu),建筑高度99.45m;。 本工程設(shè)計文件建議主體結(jié)構(gòu)豎向鋼筋連接優(yōu)先采用電渣壓力焊。 因豎向主筋接頭多達30萬個,且作為商業(yè)住宅,施工工期緊,質(zhì)量要求高。
2、為保證施工質(zhì)量,降低工程成本,加快工程進度,對地上主樓剪力墻結(jié)構(gòu)中柱主筋的連接采用電渣壓力焊焊接技術(shù)。,一、課題簡介,阜陽新華城 東郡效果圖,制表人:李勝 日期:2016年3月28日,二、小組概況,QC小組概況表,制表人:李勝 日期:2016年4月28日,二、小組概況,為了確保本次課題的必要性,我們小組成員結(jié)合本工程實際,對本工程的施工難點從重 要性、緊迫性、難度系數(shù)和經(jīng)濟性進行了調(diào)查、對比與分析評價,見表 3-1,三、選題理由,鋼筋電渣壓力焊是樓層結(jié)構(gòu)施工的首道工序,在施工中豎向鋼筋電渣壓力焊容易出現(xiàn)軸線偏移、彎折、接頭夾渣、焊包不均等各種質(zhì)量通病。一次合格率低,嚴重影響了下道工序的施工,延
3、誤了施工進度,且也浪費了鋼筋原材。,三、選題理由,基于以上評價和分析,我們選定了 本次QC小組活動的課題: “提高鋼筋電渣壓力焊接頭一次合格率”。,2016年3月和4月的施工期間,QC小組對鋼筋電渣壓力焊焊接質(zhì)量進行了5次抽樣檢查:共檢查了焊接接頭 1000個,一次合格的接頭有 817個(一次不合格183個),鋼筋電渣壓力焊一次合格率僅為 81。檢查結(jié)果及分析如:,四、現(xiàn)狀調(diào)查,針對鋼筋電渣壓力焊一次不合格的 183個樣品的質(zhì)量問題,我們繪制出頻數(shù)統(tǒng)計表,依據(jù)調(diào)查統(tǒng)計表,繪制了排列圖如下:,制圖人:李勝 日期:2016年4月10日,根據(jù)統(tǒng)計表及排列圖進行 問題分析,找出了主要問 題,即“焊包不
4、均、咬邊” 及“軸線偏移”是影響鋼 筋電渣壓力焊接頭一次合格 率的主要問題。,制圖人:劉飛翔 日期:2016年4月11日,五、確定目標,六、原因分析,小組針對焊包不均、咬邊及軸線偏移這兩個主要問題,分別進行了“頭腦風(fēng)暴”討論,繪制因果圖:,六、原因分析,小組針對焊包不均、咬邊及軸線偏移這兩個主要問題,分別進行了“頭腦風(fēng)暴”討論,繪制因果圖:,根據(jù)以上原因分析,小組找出焊包不均、咬邊 9個末端因素,軸線偏移 6個末端因素,共末端因素 12個。,2016年4月15日QC小組會議上。我們針對上面兩個因果圖中12個未端因素(相同因素按一個計),通過調(diào)查分析,現(xiàn)場驗證等方法,逐一進行確認。詳見下表:,七
5、、要因確認,要 因 確 認 表,2016年4月15日QC小組會議上。我們針對上面兩個因果圖中12個未端因素(相同因素按一個計),通過調(diào)查分析,現(xiàn)場驗證等方法,逐一進行確認。詳見下表:,七、要因確認,要 因 確 認 表,2016年4月15日QC小組會議上。我們針對上面兩個因果圖中12個未端因素(相同因素按一個計),通過調(diào)查分析,現(xiàn)場驗證等方法,逐一進行確認。詳見下表:,七、要因確認,要 因 確 認 表,要因確認一:焊劑原材料有雜質(zhì) 機 理:焊劑內(nèi)如果有雜質(zhì),則焊接時不能形成均勻的渣池,導(dǎo)致焊包不均、咬邊現(xiàn)象。 確認方法:檢查材料室內(nèi)存放的焊劑是否有合格證,并檢查焊劑中是否有雜質(zhì)。 標 準:有合格
6、證,且檢查無雜質(zhì)。 實 測:2016年4月25日,組員劉飛翔對材料室內(nèi)存放的3袋焊接進行檢查,確認均有合格證且無雜質(zhì)。 。,非要因,要因確認二:回收焊劑有雜質(zhì) 機 理:回收焊劑內(nèi)如果有雜質(zhì),則焊接時不能形成均勻的渣池,導(dǎo)致焊包不均、咬邊現(xiàn)象。 確認方法: 現(xiàn)場觀察確認, 抽查回收的焊劑是否有明顯雜質(zhì)。 標 準:焊劑回收過程有除凈,回收焊劑無明顯雜質(zhì)。 實 測:2016年4月25日,組員劉飛翔在3#樓現(xiàn)場對全部5位電渣壓力焊操作人員進行現(xiàn)場觀察, 確認其在回收焊劑后, 有對焊劑除凈, 且抽查的回收焊劑無明顯雜質(zhì)。,要因確認三:鋼筋切割后彎曲、端部不平 機 理:如果鋼筋端面不平整,則在焊接擠壓時不
7、能把熔融金屬液體均勻向四周排擠,導(dǎo)致焊包不均、 咬邊現(xiàn)象。 如果鋼筋端部彎曲會使焊接夾具加緊后, 上下鋼筋的接觸面不同心, 導(dǎo)致軸線偏移現(xiàn)象。 確認方法:現(xiàn)場專人抽查下料鋼筋彎頭現(xiàn)象。 標 準:不允許有鋼筋彎頭現(xiàn)象。 實 測:2016年4月25日,組員謝師分在3#樓西側(cè)鋼筋加工棚對現(xiàn)場下料鋼筋進行了抽查,由表中數(shù)據(jù)可以看出,有鋼筋下料彎頭現(xiàn)象。且現(xiàn)場觀察時發(fā)現(xiàn)鋼筋下料工人一次下料多根鋼筋,且使用機械切割機,容易產(chǎn)生鋼筋切割后彎曲、端部不平現(xiàn)象。,要因確認四:電焊機穩(wěn)定性差 機理:如果電焊機穩(wěn)定性差,電弧電壓過高,產(chǎn)生偏弧現(xiàn)象,會使鋼筋的端面不均勻熔化,無法呈微凸形,鋼筋熔液一側(cè)偏少或偏多,導(dǎo)致
8、焊包不均、咬邊現(xiàn)象。 確認方法:現(xiàn)場專人抽查,現(xiàn)場采用電流計測量焊接時實際電流。 標準:電流是否在規(guī)范要求范圍內(nèi)。 檢測:2016年4月27日組員張迅磊對工地3、4#樓現(xiàn)場正在施工的住宅施工面進行了檢查。由表中數(shù)據(jù)可以看出,焊接電流基本在規(guī)范要求的電流范圍之內(nèi)。,要因確認五:焊劑盒底部堵塞不嚴 機 理:如果焊劑盒底部與鋼筋之間存在縫隙,焊劑和金屬熔液會流失,導(dǎo)致焊包不均、咬邊現(xiàn)象。 確認方法: 對工人的現(xiàn)場操作觀察記錄, 確認是否有焊劑脫落現(xiàn)象。 標 準:焊接過程無明顯焊劑脫落。 實 測:2016年4月26日,組員張迅磊對4#樓全部5位電渣壓力焊作業(yè)人員進行現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)均采用微濕布料墊在焊劑
9、盒底部以確保焊劑不脫落。且觀察結(jié)果為5位操作員均無明顯焊劑脫落現(xiàn)象。,要因確認六:預(yù)熱時間過短 機 理:如果焊接預(yù)熱時間過短,則鋼筋熔化不完全,部分鋼筋端面熔化量不夠,導(dǎo)致焊包不均、 咬邊現(xiàn)象。 確認方法:對工人現(xiàn)場操作時的觀察,記錄焊接預(yù)熱時間。 標 準:通電預(yù)熱時間不少于16s。 實 測:2016年4月26日,組員劉飛翔對3、4#樓全部5位電渣壓力焊操作人員進行現(xiàn)場觀察。 由表中數(shù)據(jù)可以看出, 操作員一及操作員二焊接預(yù)熱時間短的現(xiàn)象明顯比操作員三、四、五多,且其相應(yīng)的焊包不均、咬邊現(xiàn)象也明顯多。,要因確認七:安裝焊劑盒時與鋼筋不同軸 機 理:如果安裝焊劑盒時與鋼筋不同軸,則焊劑不能形成均勻
10、的渣池,導(dǎo)致焊包不均、咬邊現(xiàn)象。 確認方法: 對工人現(xiàn)場操作時的觀察, 對安放后鋼筋及焊劑盒的同軸情況抽樣檢查。 標 準:中心偏移量10mm。 實 測:2016年4月26日,組員劉飛翔對4#樓全部5位電渣壓力焊操作人員進行現(xiàn)場觀察。 由表中數(shù)據(jù)可以看出, 5 位操作員在操作過程中均無明顯焊劑盒與鋼筋不同軸現(xiàn)象。,要因確認八:夾具松動、磨損 機 理:如果夾具松動、磨損,使夾具不同心,導(dǎo)致軸線偏移現(xiàn)象。 確認方法:現(xiàn)場檢查目測螺栓孔是否有磨損空隙,采用鋼筋試夾,是否牢固。 標 準:試夾牢固, 目測無磨損空隙。 實 測:2016年4月27日,組員李勝對5套夾具進行了檢查。由表中數(shù)據(jù)可以看出,全部夾具
11、無松動、磨損現(xiàn)象。,要因確認九: 上下鉗口同心度未調(diào)直 機 理:如果上下鉗口同心度偏差過大,導(dǎo)致軸線偏移現(xiàn)象。 確認方法:現(xiàn)場測量上下鉗口中心偏移量。 標 準:中心偏移量1mm。 實 測: 2016年4月27日, 組員李勝隨機對5套夾具利用游標卡尺檢查上下鉗口中心偏移量,檢查結(jié)果如下表。由表中檢查結(jié)果可以看出所有5套夾具上下鉗口中心偏移量1mm,說明夾具同心度調(diào)節(jié)不好。,要因確認十:鋼筋安放不正 機 理:如果鋼筋安放不正,使上下鋼筋不同軸,導(dǎo)致軸線偏移現(xiàn)象。 確認方法: 現(xiàn)場專人抽查鋼筋是否安放正確。 標 準:不允許。 實 測:2016年4月27日,組員張迅磊對工地現(xiàn)場正在施工的3、4#樓住宅
12、施工面進行了抽查。 由表中可以看出, 鋼筋安放正確率在100%, 沒有安放不正確現(xiàn)象。,要因確認十一: 操作人員培訓(xùn)不夠 機 理:如果操作人員培訓(xùn)不夠,對操作要點了解不充分,會容易導(dǎo)致焊包不均、咬邊或軸線偏移現(xiàn)象。 確認方法: 對操作人員現(xiàn)場考核。 標 準:考核合格。 實 測:2016年4月27日,組員張迅磊對全部5位操作人員進行了關(guān)于設(shè)備操作、技術(shù)要點、 接頭質(zhì)量的現(xiàn)場考核, 考核結(jié)果如下。 由表中數(shù)據(jù)可以看出, 不合格率達40%以上,且人員普遍技能水平偏低,人員培訓(xùn)不充分。,要因確認十二: 照明不足 機 理:夜間施工時,如果照明不足,操作人員視線不清,使上下鋼筋對偏,導(dǎo)致焊包不均、 咬邊或
13、軸線偏移現(xiàn)象。 確認方法:夜間施工時,專人檢查作業(yè)面碘鎢燈數(shù)量。 標 準:每個作業(yè)面2盞燈。 實 測:2016年4月27日、28日,組員張迅磊對工地夜間施工作業(yè)面進行了檢查,檢查結(jié)果如下表。 由表中數(shù)據(jù)可以看出, 夜間各作業(yè)面的燈數(shù)量均2盞, 滿足要求。,通過以上調(diào)查、分析: 我們確定了以下四個末端因素為要因:,針對“鋼筋切割后彎曲、端部不平”、“預(yù)熱時間過短”、“上下鉗口同心度未調(diào)直”、 “操作人員培訓(xùn)不到位”這四條要因,運用頭腦風(fēng)暴法、發(fā)動小組成員獻計獻策,經(jīng)整理提出 對策,見表8-1。,制表人:朱國兵 日期:2016年4月26日,提 出 對 策,八、制定對策,小組成員針對每一條對策,從有
14、效性、可實施性、經(jīng)濟性、可靠性等四個方面進行綜合 分析評估,進而相互比較,選出最適合的對策(表 8-2),作為準備實施的對策。,對策綜合評價,要 因 對 策 表,八、制定對策,李勝,劉飛翔,張迅磊,謝師分,依據(jù)以上對策,小組成員開始實施:,九、對策實施,實施對策一: 明確鋼筋切割質(zhì)量責任及操作規(guī)范要求 目 標:鋼筋切割后彎曲、端部不平率5%。 實施措施: 2016年4月29日,副組長李勝組織鋼筋加工操作人員及鋼筋工長,于現(xiàn)場就鋼筋切割一次最大總數(shù)進行實驗,目標確保鋼筋切割后彎曲、端部不平率5%。試驗后確定,鋼筋切割必須采用無齒鋸切割機,且一次最大切割數(shù)量不宜超過5根。 2016年4月30日,由
15、組員謝師分組織鋼筋加工班全體人員及鋼筋電渣壓力焊全體人員,進行技術(shù)交底, 并要求鋼筋加工操作員負責檢查、 矯直有彎頭的鋼筋; 要求鋼筋焊接操作員于使用前確認鋼筋端頭質(zhì)量, 不合格品退回重新加工; 明確會對要求的落實情況進行抽查考核獎懲。,實施效果,2016年5月5日,組員謝師分再次對工地對 工地現(xiàn)場下料鋼筋進行了抽查,不合格率為4%。,實施:制定預(yù)熱時間參考值作為合格率低的操作員預(yù)熱時間要求,目 標:使操作人員預(yù)熱時間在經(jīng)驗參考值范圍。 實施措施: 鋼筋焊接時的預(yù)熱時間并不是每一種鋼筋焊接接頭都是一樣的,它涉及到鋼筋直徑、 焊接時的電壓高低、 電流大小、 焊接時間等諸多因素。2016年5月11
16、日,組員朱國兵 于現(xiàn)場收集記錄電渣壓力焊操作員三、四、五的對不同型號鋼筋的預(yù)熱時間,以其平 均值作為預(yù)熱時間參考值,對操作員一、二進行了技術(shù)交底,明確要求其延長預(yù)熱時 間, 且不得小于參考值。2016年5月17日,組員朱國兵再次現(xiàn)場抽查操作員一、二 的預(yù)熱時間,記錄數(shù)據(jù)顯示其時間基本已與操作員三、四、五一致。,實施效果(二),預(yù)熱時間現(xiàn)場統(tǒng)計表,實施:制定夾具上下鉗口檢查要求,目 標: 所有夾具上下鉗口中心偏移量1mm。 實施措施: 2016年5月21日, 組員謝師分檢查5套夾具后, 對全部5套夾具上下鉗口同心度 進行矯正,更換了1個無法矯正好的夾具。 2016年5月22日,小組組織討論制定了
17、關(guān)于夾具上下鉗口檢查要求,組員謝師分 對操作人員進行了技術(shù)交底: 1、 操作人員在使用夾具前必須嚴格檢查上下鉗口中心線; 2 、 操作人員使用中須經(jīng)常檢查, 發(fā)現(xiàn)上下鉗口中心不直, 立即對其 3、進行校正;操作人員平時經(jīng)常性的進行清理,除掉鉗口上粘結(jié)的熔渣, 補焊、修正鉗口平面; 組員謝師分會對施工使用中的夾具進行抽查, 確認操作人員是否按檢查要求落 實到位。檢查方法是:將夾具安放到欲焊鋼筋上,放置上部鋼筋后使其端面重合, 將上部鋼筋抬起再落下反復(fù)幾次,看其是否端面重合,偏差值應(yīng)在1mm內(nèi),否則 必須重新調(diào)整夾具,直到合格為止。對調(diào)整不過來的夾具則更換新的。,實施效果(三),2016年6月5日
18、,質(zhì)檢員現(xiàn)場抽查,所有5套夾具均合格。,實施:操作工人考核合格率100%。,2016年6月5日,組員謝師分對電渣壓力焊操作人員進行了理論培訓(xùn) 、學(xué)習(xí)技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)范。 2016年6月5日,組員謝師分于現(xiàn)場施工前,對5位操作人員進行了 現(xiàn)場知識考核,合格率100%。,實施效果(四),電渣壓 力焊動 態(tài)教育,最終整體實施效果,通過實施,電渣壓力焊基本無偏包,軸線偏移情況,實施前:偏包,軸線偏移,實施后:焊包均勻,無軸線偏移,制表人:劉飛翔 日期:2015年8 月 25日,十、效果檢查,我們的對策在2016年 5月底已經(jīng)全部實施完畢,需要改進的的內(nèi)容也基本完成,本課題的要因基本得到解決。對已完成焊
19、接工作抽查1000個點,一次合格點958個,鋼筋電渣壓力焊接頭一次合格率達到95.8,實現(xiàn)了活動目標。,表 10-1 活動后鋼筋電渣壓力焊質(zhì)量問題頻數(shù)統(tǒng)計表,通過QC活動后,鋼筋電渣壓力焊接頭一次合格率=(1000-42)/1000=95.8%,制圖:朱國兵 時間:2016年06月25日,圖10-2 活動目標前后對比柱狀圖,1、技術(shù)效益 通過本次QC小組的活動,結(jié)合左圖的對策實施后電渣壓力焊施工質(zhì)量影響調(diào)查表及活動目標前后對比柱狀圖,可以清晰的看到,鋼筋電渣壓力焊接頭一次合格率由活動前目標值95.0%提升到活動后的值則達到了95.8%,超過了預(yù)定的目標值,結(jié)果表明了我們制定的對策實施是有效的。,2、社會效益 通過本次QC小組活動,豎向鋼筋電渣壓力焊接頭一次合格率達到了95以上,消除了鋼筋工程的質(zhì)量隱患。為公司其他今后工程提供了借鑒平臺,在新華集團提高公司的知名度,為公司贏得更良好的口
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