化工生產(chǎn)典型事故案例_第1頁
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文檔簡介

1、化工生產(chǎn)典型事故案例,安全管理部,山西省安澤縣永鑫煤焦化 有限責(zé)任公司 4.26煤氣爆炸事故,3,事故概況 2014年4月18日,該公司由人力企管部牽頭組織生產(chǎn)調(diào)度部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部、倉儲(chǔ)部、安環(huán)部、焦化一 廠等單位相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場辦公,確定了焦化一廠煉焦車 間停車檢修項(xiàng)目(一是清洗1#、2#焦?fàn)t的加減旋塞,二是 檢查和更換兩臺(tái)煤氣預(yù)熱器后的煤氣管道閥門,三是清理 1#、2#焦?fàn)t回爐煤氣主管內(nèi)的焦油等沉積物,檢修時(shí)間計(jì) 劃為4小時(shí)) 焦化一廠煉焦車間主任李志俊4月22日編制了回爐煤氣 系統(tǒng)檢修作業(yè)文件(檢修文件編號(hào):JH1JX-2014-04),并由焦化一廠廠長李長明、生產(chǎn)部部長王雪峰

2、、機(jī)動(dòng)部部長劉明權(quán)、安環(huán)部部長史國平進(jìn)行審批,由生產(chǎn)副總牛如平終審。,4月26日,根據(jù)公司和焦化一廠早會(huì)工作安排。8 時(shí)38分,經(jīng)請(qǐng)示焦化一廠廠長李長明,公司總調(diào)度王玉宏同意后,按照預(yù)定的檢修方案開始檢修作業(yè)。首先通知乙班班長郭計(jì)紅停止出爐、加熱組組長高海燕停止出爐,并將大放散水封放空、調(diào)火工關(guān)閉回爐煤氣總管閥門、并通入蒸汽對(duì)回爐煤氣管道進(jìn)行置換。煤氣主管末端放散冒出蒸汽后,在末端放散和2#焦?fàn)t預(yù)熱器上分別取樣進(jìn)行了爆發(fā)實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)合格后,9:30分左右煉焦車間主任李志俊報(bào)告李長明廠長煤氣管道置換合格。,10:00左右維修車間在回爐煤氣總管后進(jìn)行 了盲板封堵,接著李長明廠長安排煉焦車 間主任李志

3、俊分別在煤氣退液管、2#焦?fàn)t 煤氣預(yù)熱器處、1#和2#焦?fàn)t回爐煤氣管道 末端取樣,進(jìn)行爆發(fā)實(shí)驗(yàn),李長明廠長同 時(shí)參加了試驗(yàn)過程,10:30分左右,爆發(fā)實(shí) 驗(yàn)合格后,李長明廠長發(fā)布了檢修命令。,檢修過程: 煉焦車間主任帶領(lǐng)乙班人員在地下室清洗 加減旋塞;焦化一廠生產(chǎn)副廠長張先保在 焦?fàn)t中部機(jī)側(cè)通廊組織拆卸了1#焦?fàn)t回爐 煤氣短接(直徑400mm)后,帶領(lǐng)職工李棟等人用耙子清理管道中的焦油沉積物,清了一會(huì)后感覺身體發(fā)軟、頭痛,就在推焦道旁休息了一會(huì),第二次又去清理,清理了一會(huì)感覺頭痛的更加厲害,又去推焦道旁休息。,安全環(huán)保部安全員張敏拿便攜式可燃?xì)怏w檢測儀對(duì)檢修場所檢測,檢測儀頻繁報(bào)警,張敏馬上向

4、調(diào)度請(qǐng)示,從甲醇車間調(diào)來一臺(tái)防爆軸流風(fēng)機(jī),派爐門工李根年和杜海清去拉,同時(shí)向安環(huán)部部長史國平匯報(bào)了現(xiàn)場情況,史國平到現(xiàn)場后,安排加熱組的人員離開加熱值班室,到推焦道心值班;焦?fàn)t間臺(tái)二層值班電工在推焦道心幫助制作法蘭墊片,接近12:09分時(shí),加熱組組長高海燕帶領(lǐng)3名加熱工到交換機(jī)室進(jìn)行空廢氣交換作業(yè),當(dāng)換向進(jìn)行到一半時(shí)突然一股熱浪襲來,并伴有一聲巨響,爆炸發(fā)生了。,氣體來源: 來源1:1#、2#回爐煤氣總管盲板制作及安 裝不規(guī)范。一是回爐煤氣總管直徑500mm. 法蘭密封面直徑為582mm,實(shí)際盲板直徑 550mm。盲板中心與法蘭中心安裝時(shí)未對(duì)正,錯(cuò)位,最大間隙約10mm。二是法蘭螺 栓不全或不

5、牢,20條螺栓,6條沒上,3條不牢固。造成大量煤氣從拆卸的短接處泄漏到機(jī)側(cè)間臺(tái)通廊,并通過門、窗擴(kuò)散到交換機(jī)室,加熱控制室等空間。,來源2:煤氣從安裝盲板法蘭處泄漏到機(jī)側(cè)間臺(tái)二層操作平臺(tái),少部分煤氣從平臺(tái)伸 縮縫處泄漏到機(jī)側(cè)間臺(tái)走廊。 煤氣長時(shí)間泄漏(10:30-12:09),并且拆開1#焦?fàn)t煤氣主管短接后,泄漏量劇增,導(dǎo)致機(jī)側(cè)間臺(tái)走廊,換向室、加熱室大量煤氣聚集,與空氣混合形成爆炸性氣體。,進(jìn)一步的調(diào)查分析發(fā)現(xiàn): 當(dāng)時(shí)2#交換機(jī)進(jìn)行空廢 氣交換時(shí),因2#機(jī)缺電,他們采用手動(dòng)操作,在搖動(dòng)手柄時(shí),鐵質(zhì)銷子反復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)可能產(chǎn)生火花, 并且換向時(shí)間和爆炸時(shí)間充分吻合,所以,爆炸 事故的根源很可能是換向時(shí)

6、鐵質(zhì)銷子反復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)摩 擦產(chǎn)生的火花 綜上分析:造成本次煤氣爆炸事故的直接原因?yàn)?回爐煤氣通過不密封的盲板泄漏到焦?fàn)t間臺(tái)機(jī)側(cè)走廊、交換機(jī)室、加熱值班室等空間,與空氣充 分混合,達(dá)到爆炸極限,遇火源形成爆炸(盲板 制作及安裝不規(guī)范是最直接、最根本的原因),間接原因分析: 一是檢修現(xiàn)場指揮存在缺陷,主要表現(xiàn)在現(xiàn)場人員已出現(xiàn) 煤氣中毒的跡象,并且安全員檢測到可燃?xì)怏w嚴(yán)重超標(biāo)的 情況下,現(xiàn)場指揮未及時(shí)將人員撤離,排除事故隱患,這 是造成本次事故人員傷害較多的一個(gè)因素。 二是檢修現(xiàn)場組織管理混亂,主要表現(xiàn)在為搶時(shí)間、趕進(jìn) 度,在有限空間聚集30多人進(jìn)行交叉作業(yè),這是造成本次 事故人員傷害較多的又一個(gè)因素。

7、三是現(xiàn)場作業(yè)人員安全意識(shí)淡薄,自我保護(hù)能力差,檢修 中在身體感到不適的情況下,未及時(shí)離開危險(xiǎn)場所,仍在 冒險(xiǎn)作業(yè)。,事故教訓(xùn) 通過上述對(duì)此次事故的全面剖析,結(jié)合相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求,我們應(yīng)從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn): 1、檢修前的準(zhǔn)備一定要充分 此次檢修對(duì)特殊作業(yè)(抽堵盲板作業(yè))風(fēng)險(xiǎn)分析不夠全面,技術(shù)要求不夠詳細(xì)(盲板材質(zhì)、尺寸、厚度等),導(dǎo)致盲板尺寸偏小為550mm(法蘭密封面直徑為582mm) 此次檢修作業(yè)不規(guī)范,特別是盲板抽堵作業(yè)不規(guī)范,盲板中心與法蘭中心沒對(duì)正,形成月牙形空洞,法蘭螺栓不全或不牢,導(dǎo)致煤氣沒有徹底隔絕。 此次檢修作業(yè)工藝處理不到位,插完盲板后沒有再次進(jìn)行置換和分析,2、發(fā)現(xiàn)緊急情況

8、時(shí)應(yīng)及時(shí)撤離人員,排除隱患 本次檢修中采取的安全措施不當(dāng),當(dāng)發(fā)現(xiàn)大量煤 氣泄漏后沒有及時(shí)撤離人員,排查泄漏根源,而是用排風(fēng)扇進(jìn)行外排,同時(shí)繼續(xù)冒險(xiǎn)進(jìn)行作業(yè)。 3、每一道檢修工序安全措施的落實(shí)必須經(jīng)專人確認(rèn) 本次檢修中安全措施的落實(shí)缺少確認(rèn)或確認(rèn)不準(zhǔn)確,且缺少確認(rèn)人的簽字,如盲板封堵作業(yè)。,4、檢修前對(duì)參加檢修作業(yè)的人員必須進(jìn)行有針對(duì)性的安全培訓(xùn)和教育。 本次檢修中對(duì)檢修人員安全培訓(xùn)教育記錄為部分內(nèi)容空白(缺少培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)組織人、接受培訓(xùn)人員簽字等) 5、清理煤氣管道內(nèi)的焦油雜物時(shí),所用的工具(鐵質(zhì))不符合要求 建議:危險(xiǎn)場所(特別是爆炸危險(xiǎn)區(qū)域)盡量少設(shè)或不設(shè)值班室或操作室,盡可能的減少人員

9、長時(shí)間停留在危險(xiǎn)場所。(隨著自動(dòng)化程度的提高,完全可以實(shí)現(xiàn)),15,煤氣管道裝盲板處,1、生產(chǎn)車間(分廠)應(yīng)預(yù)先繪制盲板位置圖,對(duì)盲板進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),并設(shè)專人統(tǒng)一指揮作業(yè)。 2、應(yīng)根據(jù)管道內(nèi)介質(zhì)的性質(zhì)、溫度、壓力和管道法蘭密封面的口徑等選擇相應(yīng)材料、強(qiáng)度、口徑和符合設(shè)計(jì)、制造要求的盲板及墊片。高壓盲板使用前應(yīng)經(jīng)超聲波探傷,并符合JB/T 450的要求。 3、作業(yè)單位應(yīng)按圖進(jìn)行盲板抽堵作業(yè),并對(duì)每個(gè)盲板設(shè)標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)牌編號(hào)應(yīng)與盲板位置圖上的盲板編號(hào)一致。生產(chǎn)車間(分廠)應(yīng)逐一確認(rèn)并做好記錄。 4、作業(yè)時(shí),作業(yè)點(diǎn)壓力應(yīng)降為常壓,并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。 5、在有毒介質(zhì)的管道、設(shè)備上進(jìn)行盲板抽堵作業(yè)時(shí),作業(yè)

10、人員應(yīng)按GB/T 11651的要求選用防護(hù)用具。,盲板抽堵作業(yè)安全十條要求,6、在易燃易爆場所進(jìn)行盲板抽堵作業(yè)時(shí),作業(yè)人員應(yīng)穿防靜電工作服、工作鞋,并應(yīng)使用防爆燈具和防爆工具;距盲板抽堵作業(yè)地點(diǎn)30m內(nèi)不應(yīng)有動(dòng)火作業(yè)。 7、在強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的管道、設(shè)備上進(jìn)行盲板抽堵作業(yè)時(shí),作業(yè)人員應(yīng)采取防止酸堿灼傷的措施。 8、介質(zhì)溫度較高、可能造成燙傷的情況下,作業(yè)人員應(yīng)采取防燙措施。 9、不應(yīng)在同一管道上同時(shí)進(jìn)行兩處及兩處以上的盲板抽堵作業(yè)。 10、盲板抽堵作業(yè)結(jié)束,由作業(yè)單位和生產(chǎn)車間(分廠)專人共同確認(rèn)。,盲板抽堵作業(yè)安全十條要求,化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定(國家安監(jiān)總局令第64號(hào)),

11、一、必須依法設(shè)立、證照齊全有效。 二、必須建立健全并嚴(yán)格落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度。 三、必須確保從業(yè)人員符合錄用條件并培訓(xùn)合格,依法持證上崗。 四、必須嚴(yán)格管控重大危險(xiǎn)源,嚴(yán)格變更管理,遇險(xiǎn)科學(xué)施救。 五、必須按照危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則要求排查治理隱患。 六、嚴(yán)禁設(shè)備設(shè)施帶病運(yùn)行和未經(jīng)審批停用報(bào)警聯(lián)鎖系統(tǒng)。 七、嚴(yán)禁可燃和有毒氣體泄漏等報(bào)警系統(tǒng)處于非正常狀態(tài)。 八、嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、檢維修、盲板抽堵等作業(yè)。 九、嚴(yán)禁違章指揮和強(qiáng)令他人冒險(xiǎn)作業(yè)。 十、嚴(yán)禁違章作業(yè)、脫崗和在崗做與工作無關(guān)的事。 ,相關(guān)條款,八、

12、嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、高處、吊裝、臨時(shí) 用電、動(dòng)土、檢維修、盲板抽堵等作業(yè). 化工企業(yè)動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、檢維 修、盲板抽堵等作業(yè)均具有很大的風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格八大作業(yè)的安全管理, 就是要審查作業(yè)過程中風(fēng)險(xiǎn)是否分析全面,確認(rèn)作業(yè)條件是否具備、 安全措施是否足夠并落實(shí),相關(guān)人員是否按要求現(xiàn)場確認(rèn)、簽字。同 時(shí),必須加強(qiáng)作業(yè)過程監(jiān)督,作業(yè)過程中必須有監(jiān)護(hù)人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。作業(yè)過程中因?qū)徟贫炔煌晟?、?zhí)行不到位導(dǎo)致的人身傷亡的事故 時(shí)有發(fā)生。 例如,2010年6月29日,遼寧省遼陽市中石油遼陽石化分 公司煉油廠原油輸轉(zhuǎn)站1個(gè)3萬立方米的原油罐在清罐作業(yè)過程中,發(fā) 生可

13、燃?xì)怏w爆燃事故,致使罐內(nèi)作業(yè)人員3人死亡、7人受傷。事故的 主要原因之一就是作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人在沒有監(jiān)護(hù)人員在場的情況下,帶 領(lǐng)作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場作業(yè),同時(shí),在“有限空間作業(yè)票”和“進(jìn)入有 限空間作業(yè)安全監(jiān)督卡”上的安全措施未落實(shí),用閥門代替盲板,就 簽字確認(rèn),使工人在存在較大事故隱患的環(huán)境里作業(yè),導(dǎo)致了事故的發(fā)生。,九、嚴(yán)禁違章指揮和強(qiáng)令他人冒險(xiǎn)作業(yè) 違章指揮,往往會(huì)造成額外的風(fēng)險(xiǎn),給作業(yè)者帶來傷害, 違章指揮和強(qiáng)令他人冒險(xiǎn)作業(yè)是不顧他人安全的惡劣行為,經(jīng)常成為事故的誘因。 例如,2010年7月28日,江蘇省南京市揚(yáng)州鴻運(yùn)建設(shè)配套工程有限公司在江蘇省南京市棲 霞區(qū)邁皋橋街道萬壽村15號(hào)的原南京

14、塑料四廠舊址,平整 拆遷土地過程中,挖掘機(jī)挖穿了地下丙烯管道,丙烯泄漏 后遇到明火發(fā)生爆燃事故,造成22人死亡、120人住院治療,事故還造成周邊近兩平方公里范圍內(nèi)的3000多戶居民 住房及部分商店玻璃、門窗不同程度受損。事故的主要原 因之一就是因?yàn)楝F(xiàn)場施工安全管理缺失,施工隊(duì)伍盲目施工,現(xiàn)場作業(yè)負(fù)責(zé)人在明知拆除地塊內(nèi)有地下丙烯管道的 情況下,不顧危險(xiǎn),違章指揮,野蠻操作,造成管道被挖 穿,從而釀成重大事故。,相關(guān)條款,陽城縣瑞興化工有限公司 “516”泄漏中毒較大事故,2015年5月16日6:27,山西省晉城市陽城縣 瑞興化工有限公司發(fā)生硫化氫泄漏中毒生產(chǎn)安全事故,事故發(fā)生地點(diǎn)位于該公司二車間

15、南爐組的3#冷卻池,張家會(huì)、田艮會(huì)違章進(jìn)入冷卻池中檢修泄漏的冷凝管時(shí)中毒死亡,盲目施救中又造成其他6人死亡,6 人受傷,事故直接經(jīng)濟(jì)損失538萬元。,事故經(jīng)過 2015年5月12日、13日,二車間南爐組的班組 長郭老旦在計(jì)量槽收產(chǎn)品時(shí)發(fā)現(xiàn)5#計(jì)量槽水封 液位超出正常液位2-3cm,估計(jì)冷凝管漏進(jìn)水。 5月14日6:00, 5#計(jì)量槽中水封液位超出正常 液位3-4cm,隨后,郭老旦向張家會(huì)進(jìn)行了匯 報(bào),張家會(huì)安排郭老旦先把3#冷卻池(從北往 南第三格)的9#冷凝管的中心冷卻管(從北往 南數(shù)第九根冷凝管)斷開觀察情況;判斷不是 中心冷卻管漏。,5月15日7:00,張家會(huì)到現(xiàn)場安排田艮會(huì)(二車間南

16、爐組保管)用泵抽3#冷卻池中的水, 9:40,郭老旦對(duì) 部分浸沒在水中的冷凝管進(jìn)行手摸檢查,從水池中間 往西側(cè),對(duì)9#冷凝管檢查到1m左右時(shí),發(fā)現(xiàn)在管道底 部有一處小拇指大小的孔洞后,找了一木棍塞住了這 個(gè)孔,但沒有繼續(xù)往前檢查,郭老旦用水不漏(一種 高效水泥)堵了該孔洞,隨后用鐵絲把鐵板、塑料皮 綁在發(fā)現(xiàn)的孔洞上;堵漏后又放水把冷凝管全部淹??; 5月15日14:30,田艮會(huì)給郭老旦打電話說9#冷凝管泄 漏比原來更大;郭老旦讓田艮會(huì)給張家會(huì)打電話匯報(bào) 情況或者等明天他上班后再作處理。,5月16日3:00許,各孔反應(yīng)爐停止了加硫磺,田艮 會(huì)安排當(dāng)班大火工王文會(huì)啟動(dòng)潛水泵把3#冷卻池中的 水往外排

17、,準(zhǔn)備維修冷凝管; 2015年5月16日5:58開始,二車間南爐組接班的崔天 龍、崔容斌從南至北,依次給各孔反應(yīng)爐加蘭炭;其 中發(fā)生泄漏的9#冷凝管對(duì)應(yīng)的第9孔爐(從北往南數(shù))在6:03加了蘭炭; 5月16日6:14,張家會(huì)從反應(yīng)爐爐頂下來后上到3#冷 卻池上,開始查看泄漏冷凝管的情況;當(dāng)時(shí)池內(nèi)三根 冷凝管完全露出水面; 6:15,田艮會(huì)上到3#冷卻池上,手拿塑料袋和其它堵 漏材料準(zhǔn)備處理泄漏的冷凝管;,6:21-6:27,在張家會(huì)的指揮下,田艮會(huì)開始維修泄漏的冷 凝管,在此檢修過程中,田艮會(huì)在池內(nèi)發(fā)生中毒昏倒,張 家會(huì)呼救并對(duì)田艮會(huì)施救,隨即也昏倒在池內(nèi); 6:27,二車間中爐組準(zhǔn)備收產(chǎn)品的

18、吳毓昭(二車間中爐組 保管)聽到張家會(huì)的呼救聲后,邊喊邊跑,上到二車間南 爐組爐頂叫崔容斌和崔天龍停止加炭,趕快下去救人; 6:29,馬寬榮(二車間中爐組大火工)、張正社(二車間 北爐組保管)、崔容斌、崔天龍、楊育紅(二車間中爐組 填料工)、張龍虎(二車間南爐組大火工)、王興社(二 車間南爐組大火工)等人先后跑到冷卻池上,均未佩戴防 毒面具;崔容斌上到池南邊去拉張家會(huì),先到的張正社在 池下往上推,后張正社昏倒在池內(nèi),崔容斌沒拉住張家會(huì),而自己跌入相鄰南側(cè)4#冷卻池中;,崔天龍拿塑料袋和編織袋塞住了冷卻池西側(cè)邊上2#、5#、 6#冷凝器尾氣排空口(尾氣排空口僅在清理管道堵塞時(shí)打 開,正常生產(chǎn)必須

19、密閉); 掉在南面4#池里的崔容斌被崔天龍和楊育紅救出;張龍虎、王興社在池內(nèi)中毒昏倒; 6:296:33,先后又有李龍虎(二車間中爐組大火工)、酒學(xué)峰(二車間中爐組大火工)、路滿倉(二車間北爐組 大火工)、馬寬榮等人到場救援,均未佩戴防毒面具,酒 學(xué)峰下到池中拉了一下王興社,但沒拉起,跳到池外后昏 迷;李龍虎在池內(nèi)昏倒; 崔天龍又上到池上用鐵鉤拉人時(shí)昏倒,被人抬到下面工房休息;, 6:35-6:48,崔天會(huì)(一車間保管)、馬向東(一車間大火 工)、邢志兵(一車間大火工)、劉培軍(一車間大火工)、吉春富(一車間大火工)、王公平等先后趕到現(xiàn)場救 援,沒有佩戴防毒面具,部分人戴口罩; 救援中崔天會(huì)從

20、池上掉到池外地上受傷、馬向東在池邊昏 倒后被人救出;王公平、馬寬榮在池內(nèi)昏倒;王公平、馬 寬榮、張正社先后被人救出。 7:02-7:50,二車間元豐社、等十幾名員工參加救援,包括 石臼村的支部書記崔天虎和支委崔革命等人,部分人員戴 口罩或毛巾,先后救出了張家會(huì)、張龍虎、王興社、李龍 虎等4人,最后救出了田艮會(huì)。,事故直接原因 通過現(xiàn)場勘察、查閱廠內(nèi)視頻監(jiān)控記錄、人員 詢問和技術(shù)分析調(diào)查確認(rèn),公司副經(jīng)理張家會(huì) 未按規(guī)定辦理受限空間安全作業(yè)證,違章指揮 并親自帶領(lǐng)田艮會(huì)冒險(xiǎn)進(jìn)入泄漏有硫化氫的3# 冷卻池違章檢修作業(yè),吸入硫化氫氣體中毒。 救援人員未佩戴應(yīng)急個(gè)人防護(hù)器材,盲目進(jìn)入 3#冷卻池內(nèi)施救,

21、造成傷亡人員擴(kuò)大,是該起 事故的直接原因。,1.違章指揮、違章作業(yè)、冒險(xiǎn)施救 (1)企業(yè)副經(jīng)理張家會(huì)違反受限空間作業(yè)安全管理制度,未辦理受限空間安全作業(yè)證,違章指揮田艮會(huì) 進(jìn)入受限空間(3#冷卻池內(nèi))進(jìn)行檢修作業(yè)。 堵漏檢修前,張家會(huì)沒有安排員工不加蘭炭,而加蘭炭后的30分鐘內(nèi)反應(yīng)爐內(nèi)產(chǎn)生的硫化氫較多。 由于未認(rèn)識(shí)到受限空間作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),檢修作業(yè)前30 min內(nèi),張家會(huì)未安排人員對(duì)冷卻池內(nèi)進(jìn)行氣體采樣分析,更沒有對(duì)冷卻池內(nèi)氣相空間部分進(jìn)行有毒物質(zhì)濃度檢測,在沒有確認(rèn)池內(nèi)有毒氣體濃度是否超標(biāo)的情況下,張家會(huì)違章指揮田艮會(huì)進(jìn)入池內(nèi)作業(yè)。,在反應(yīng)爐已經(jīng)加炭,冷凝管內(nèi)存在有毒氣體, 沒有對(duì)冷卻池內(nèi)冷凝管

22、與脫硫器、冷凝器連通 的管道采取有效的隔離措施,導(dǎo)致在作業(yè)過程中反應(yīng)爐中產(chǎn)生的氣體及尾氣管道中的氣體仍然可以進(jìn)入到正在檢修的冷凝管中,以至于有毒氣體漏入池內(nèi)。進(jìn)入受限空間作業(yè)前,也未采取有效的通風(fēng)措施,保持池內(nèi)空氣良好流通。作業(yè)中也未安排人員定時(shí)監(jiān)測池中的硫化氫濃度。,(2)檢修作業(yè)的田艮會(huì)和張家會(huì)及后續(xù)施救人員 未按照規(guī)定佩戴空氣呼吸器或隔離式防護(hù)面具,也未拴帶救生繩。 檢修時(shí)也未按照規(guī)定在冷卻池外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應(yīng)的應(yīng)急用品。 救援人員在施救時(shí),部分人員錯(cuò)誤地采用毛巾或口罩防毒,所有人員均沒有佩戴空氣呼吸器或隔離式防毒面具等應(yīng)急器材,又導(dǎo)致施救人員中6人 急性中毒死亡、6

23、人中毒受傷。,低濃度硫化氫具有明顯的臭雞蛋味,但濃 度超過100ppm的硫化氫氣體卻可以讓人失 去味閾,而聞不到特殊氣味,人員在池內(nèi) 地面站立作業(yè)時(shí),呼吸帶(口鼻部分上下 30cm)一直位于毒性氣體集聚區(qū)中,可導(dǎo) 致人員發(fā)生中毒。,冷卻池中集聚的硫化氫可來源于兩個(gè)方面: (1)主要是3#冷卻池內(nèi)發(fā)生泄漏的冷凝管,冷凝 管中微正壓的混合氣體可直接泄漏并沉積到池內(nèi) (硫化氫密度為1.54kg/m3、二氧化碳密度 1.97kg/m3、二氧化硫密度2.55kg/m3、一氧化碳 氣體密度1.25kg/m3); 由于池內(nèi)是一個(gè)半密閉空間,從漏孔中漏出的氣 體中,硫化氫、二氧化碳、二氧化硫會(huì)向下部水 面和水

24、平方向擴(kuò)散,隨著泄漏氣體越來越多,則 密度較小的氣體逐步被排出池外,密度最大的二 氧化硫向下擴(kuò)散到水面時(shí),易溶到水中形成亞硫 酸,二氧化碳只具有窒息性,而硫化氫則會(huì)在池 內(nèi)水面上的空間形成有毒氣體集聚。,(2)其次是冷卻池西側(cè)冷凝器的尾氣排空 口,排空口距離池頂高度約1.66m,4#和5# 冷凝器與實(shí)施檢修的冷卻池內(nèi)壁水平距離 只有0.5m,排出的混合氣體(成份與冷凝 管內(nèi)一致)中的部分重氣體可擴(kuò)散到側(cè)下 方的冷卻池內(nèi),增大池內(nèi)的硫化氫濃度;,導(dǎo)致事故的間接原因 1.安全培訓(xùn)教育不到位 企業(yè)未結(jié)合實(shí)際針對(duì)性地開展全員安全知識(shí)和設(shè) 備檢修作業(yè)安全規(guī)范、受限空間作業(yè)安全規(guī)范等 安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)

25、,員工安全意識(shí)淡薄,安 全生產(chǎn)制度不能嚴(yán)格落實(shí)。 該公司未按照危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位檢修作業(yè)安 全規(guī)范(AQ3026-2008)和公司的有關(guān)規(guī)定, 對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行有關(guān)檢修作業(yè)的安全規(guī)章制度、 檢修作業(yè)現(xiàn)場和檢修過程中存在的危險(xiǎn)因素和可 能出現(xiàn)的問題及相應(yīng)對(duì)策、檢修作業(yè)過程中所使 用的個(gè)體防護(hù)器具的使用方法及使用注意事項(xiàng)的培訓(xùn)。,2.應(yīng)急管理不到位 企業(yè)應(yīng)急預(yù)案不完善,雖然編制了公司的綜合預(yù) 案、火災(zāi)爆炸專項(xiàng)預(yù)案,但是缺少裝置設(shè)備有毒 物質(zhì)大量泄漏中毒的現(xiàn)場處置方案; 在日常的廠內(nèi)應(yīng)急預(yù)案演練中,更多以火災(zāi)事故 實(shí)施演練,以使用消防器材為主要演練形式,忽 視了對(duì)泄漏中毒事故應(yīng)急救援的演練,同時(shí)演練

26、后的分析評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)也沒有認(rèn)真剖析預(yù)案中存在的 不足之處并進(jìn)行改進(jìn)完善,使員工缺乏應(yīng)急救援 知識(shí)和自救互救的安全技能。,防范措施 (一)切實(shí)加強(qiáng)受限空間作業(yè)安全管理,化 工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)要高度重視受限空間 作業(yè)存在的安全風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)受限空間作業(yè) 安全管理。要嚴(yán)格按照化工(危險(xiǎn)化學(xué) 品)企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定(國家 安全監(jiān)管總局令第64號(hào))和化學(xué)品生產(chǎn) 單位特殊作業(yè)安全規(guī)范(GB30871)等 相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立健全受限空 間作業(yè)管理規(guī)章制度。,(二)加強(qiáng)應(yīng)急救援預(yù)案的演練,全面識(shí)別可能 存在的各類風(fēng)險(xiǎn),有針對(duì)性地制定現(xiàn)場處置預(yù) 案,通過日常培訓(xùn)和演練,使各車間、工段、班 組的每一位崗位操

27、作人員都能熟練掌握應(yīng)急情況 下處置的程序、方法。 (三)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),進(jìn)一步對(duì)工藝過程及 檢維修過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別,細(xì)化完 善崗位操作規(guī)程、檢修作業(yè)規(guī)程,完善設(shè)備管道 維護(hù)保養(yǎng)和檢查管理制度,并嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。 并加強(qiáng)人員的培訓(xùn)教育。 (四)加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備的日常檢查、維護(hù)和保養(yǎng), 確保設(shè)施設(shè)備完好在效。,(五)在出現(xiàn)人員遇險(xiǎn)時(shí),要做到科學(xué)施 救,嚴(yán)禁未正確佩戴防護(hù)用品盲目施救, 以免造成更大的人員傷亡。,必須嚴(yán)格管控重大危險(xiǎn)源,嚴(yán)格變更管理,遇險(xiǎn)科學(xué)施救(64號(hào)令第四條) 嚴(yán)格管控危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源是有效預(yù)防、遏制重特大 事故的重要途徑和基礎(chǔ)性、長效性措施。 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)

28、源監(jiān)督管理暫行規(guī)定(國家安全 監(jiān)管總局令第40號(hào))明確提出了對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源 要完善監(jiān)測監(jiān)控手段和落實(shí)安全監(jiān)督管理責(zé)任等要求。由 于構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量較大,一 旦發(fā)生事故,造成的后果和影響十分巨大。 例如,2008年8月26日,廣西河池市廣維化工股份有限公 司爆炸事故,造成21人死亡、59人受傷,廠區(qū)附近3公里 范圍共11500多名群眾疏散,直接經(jīng)濟(jì)損失7586萬元。事 后調(diào)查發(fā)現(xiàn),該起事故與罐區(qū)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施不到位 有直接關(guān)系,事故儲(chǔ)罐沒有安裝液位、溫度、壓力測量監(jiān) 控儀表和可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀表。,在作業(yè)遇險(xiǎn)時(shí),不能保證自身安全的情況下盲目施救,往往會(huì)使事故擴(kuò)

29、大,造成施救者受到 傷害甚至死亡。例如,2012年5月26日,江蘇 省鹽城市大豐躍龍化學(xué)有限公司中毒事故,導(dǎo) 致2人死亡。事故原因是尾氣吸收崗位因有毒 氣體外逸并在密閉空間積聚,導(dǎo)致當(dāng)班操作人 員中毒,當(dāng)班職工在組織救援的過程中因防范 措施不當(dāng),盲目施救,致使3名救援人員在施 救過程中相繼中毒。,陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司 “818”粗苯儲(chǔ)罐爆燃事故,2016年8月18日15時(shí)13分許(本報(bào)告時(shí)間 已與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間進(jìn)行過校準(zhǔn)),陽煤集團(tuán)太 原化工新材料有限公司苯加工分廠罐區(qū)裝 置1810罐組的5000m3粗苯儲(chǔ)罐(V181011) 發(fā)生爆燃生產(chǎn)安全事故,事故造成該儲(chǔ)罐 損毀,相鄰儲(chǔ)罐部分設(shè)施損

30、壞,部分防火 隔堤和管道、電纜損毀,爆炸沖擊波造成 四周部分建筑物玻璃破損,未造成人員傷 亡,事故直接經(jīng)濟(jì)損失175.3317萬元。,事故發(fā)生過程: 2016年5月底,發(fā)現(xiàn)泵房內(nèi)氮?dú)夥峙渑_(tái)氮?dú)忾y門以及進(jìn)入罐區(qū)的氮?dú)饪偣芫€閥門存在泄漏現(xiàn)象。 2016年8月15日,下達(dá)維保任務(wù)單,要求改裝氮?dú)夥峙渑_(tái)和更換氮?dú)饪偣荛y門。 當(dāng)天辦理二級(jí)動(dòng)火證把氮?dú)夥峙溟y組從泵房內(nèi)氮?dú)夤艿郎锨懈钕聛?,切割后的氮?dú)夤艿拦芸谖捶舛?,與大氣聯(lián)通,該氮?dú)夤?線和事故儲(chǔ)罐通過氮?dú)忾y組(旁路閥開啟)聯(lián)通。,18日,準(zhǔn)備在泵房北側(cè)氮?dú)夤芫€(與15日 動(dòng)火切割的為同一條氮?dú)夤芫€,距離 v181011儲(chǔ)罐246m)上進(jìn)行電氣焊。 上午1

31、0點(diǎn),辦二級(jí)動(dòng)火票證過程中,作業(yè) 規(guī)程要求的動(dòng)火管道進(jìn)行盲板隔斷(工藝 員認(rèn)定無需盲板)、可燃?xì)怏w進(jìn)行分析等 所有安全措施均未落實(shí),也未到現(xiàn)場確認(rèn),簽批了票證。 由于上午公司有外來人員參觀,未進(jìn)行動(dòng) 火作業(yè)。,14:30,檢修作業(yè)人員將氮?dú)夥峙渑_(tái)搬到 1810罐組泵房北側(cè),開始安裝分配臺(tái),并 用電焊在氮?dú)夤芫€豎管側(cè)焊接了一根支撐 柱。但是動(dòng)火前還是沒有進(jìn)行動(dòng)火分析。 苯泵房內(nèi)的可燃有毒氣體檢測報(bào)警儀未投 入運(yùn)行。 15:11-12,在動(dòng)火現(xiàn)場的焊工切破氮?dú)夤芫€,點(diǎn)燃了氮?dú)夤艿纼?nèi)的粗苯可燃?xì)怏w。 15:13,儲(chǔ)罐爆燃,事故部分視頻,事故直接原因: 通過技術(shù)分析確認(rèn):苯加工分廠V181011事故

32、儲(chǔ)罐進(jìn)料后,違反操作規(guī)程液位過低,浮盤長期落底,儲(chǔ)罐內(nèi)形成爆炸性混合氣體并竄入與儲(chǔ)罐相通的氮?dú)夤芫€。在未采取盲板隔斷、可燃?xì)怏w分析和現(xiàn)場確認(rèn)等安全措施的情況下,違章動(dòng)火切割氮?dú)夤芫€是引發(fā)粗苯儲(chǔ)罐爆燃的直接原因。,粗苯卸車后,浮盤支撐腿高度為1.8m,液面高度0.88m,導(dǎo)致浮盤和油面之間形成0.92m 高的氣相空間,粗苯液體在25下蒸發(fā)起來的可燃?xì)怏w充滿該氣相空間后,可進(jìn)一步通過浮盤上的通氣孔(在浮盤落底狀態(tài)下,浮盤上的通氣孔處于開啟狀態(tài))擴(kuò)散進(jìn)入到浮盤上的氣相空間,事故前,在這種狀態(tài)下的儲(chǔ)存時(shí)間已達(dá)79天。完全可使儲(chǔ)罐內(nèi)液面上部約5400m3的氣相空間內(nèi)充滿了可燃?xì)怏w。,8月9日至15日期間

33、與事故粗苯儲(chǔ)罐相連的氮?dú)夤艿纼?nèi)充滿氮?dú)狻?氮?dú)夤芫€上位于儲(chǔ)罐罐頂?shù)慕刂归y開啟、止回閥正常、調(diào)節(jié)閥組旁通閥開啟,已構(gòu)成一個(gè)完整的 可燃?xì)怏w擴(kuò)散通路。 8月15日,切割走氮?dú)夥峙渑_(tái)后未封堵氮?dú)夤艿拦芸冢鸸艿纼?nèi)氮?dú)馔庑?,?dāng)?shù)獨(dú)夤艿纼?nèi)壓力 接近大氣壓時(shí),粗苯儲(chǔ)罐內(nèi)處于微正壓狀態(tài)的可 燃?xì)怏w順氮?dú)庵Ч芎椭鞴?,通過開啟的罐頂?shù)獨(dú)?截止閥、調(diào)節(jié)閥組旁通閥向泵房方向擴(kuò)散,雖然 氮?dú)庵Ч艿郎显O(shè)有止回閥,但是在氣流緩慢流動(dòng) 的情況下,氣體在止回閥內(nèi)可反向流動(dòng),導(dǎo)致儲(chǔ) 罐內(nèi)的可燃?xì)怏w可沿氮?dú)夤艿乐鸩綌U(kuò)散到位于泵 房內(nèi)的敞開管口處。,導(dǎo)致事故的間接原因: 1、建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)管理不嚴(yán)格。 工程建設(shè)結(jié)束后,公司未嚴(yán)格

34、執(zhí)行危險(xiǎn)化 學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“ 三同時(shí)”的相關(guān)規(guī)定。在氮?dú)庀到y(tǒng)和油氣回 收設(shè)施未正常投用,儲(chǔ)罐壓力遠(yuǎn)傳監(jiān)控設(shè) 施未安裝,罐組和泵房區(qū)域可燃有毒氣體 檢測報(bào)警設(shè)施未投用,未用氮?dú)鈱?duì)粗苯儲(chǔ) 罐進(jìn)行吹掃置換,未明確儲(chǔ)罐是否具備安 全條件的情況下盲目進(jìn)料。,七、嚴(yán)禁可燃和有毒氣體泄漏等報(bào)警系統(tǒng)處于非正常狀態(tài)(64號(hào)令), 可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏等報(bào)警系統(tǒng)是可燃有毒氣體泄漏 的重要預(yù)警手段??扇己陀卸練怏w含量超出安全規(guī)定要求 但不能被檢測出時(shí),極易發(fā)生事故。 例如,2010年11月 20日,榆社化工股份有限公司樹脂二廠2#聚合廠房內(nèi)發(fā)生 了空間爆炸,造成4人死亡、2人重傷、3人輕傷,

35、經(jīng)濟(jì)損 失2500萬元。雖然事故直接原因是位于2#聚合廠房四層 南側(cè)待出料的9號(hào)釜頂部氯乙烯單體進(jìn)料管與總排空管控 制閥下連接的上彎頭焊縫開裂導(dǎo)致氯乙烯泄漏,泄漏的氯 乙烯漏進(jìn)9號(hào)釜一層?xùn)|側(cè)出料泵旁的混凝土柱上的聚合釜 出料泵啟動(dòng)開關(guān),產(chǎn)生電氣火花,引起廠房內(nèi)的氯乙烯氣 體空間爆炸,但是本應(yīng)起到報(bào)警作用的泄漏氣體檢測儀卻 沒有發(fā)出報(bào)警,未起到預(yù)防事故發(fā)生的作用,最終導(dǎo)致了 事故的發(fā)生。,油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定(安監(jiān)總局84號(hào)令),一、嚴(yán)禁油氣儲(chǔ)罐超溫、超壓、超液位操作和隨意變更儲(chǔ)存介質(zhì)。 二、嚴(yán)禁在油氣罐區(qū)手動(dòng)切水、切罐、裝卸車時(shí)作業(yè)人員離開現(xiàn)場。 三、嚴(yán)禁關(guān)閉在用油氣儲(chǔ)罐安全閥切斷閥和在泄

36、壓排放系統(tǒng)加盲板。 四、嚴(yán)禁停用油氣罐區(qū)溫度、壓力、液位、可燃及有毒氣體報(bào)警和聯(lián) 鎖系統(tǒng)。 五、嚴(yán)禁未進(jìn)行氣體檢測和辦理作業(yè)許可證,在油氣罐區(qū)動(dòng)火或進(jìn)入 受限空間作業(yè)。 六、嚴(yán)禁內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中浮盤落底。 七、嚴(yán)禁向油氣儲(chǔ)罐或與儲(chǔ)罐連接管道中直接添加性質(zhì)不明或能發(fā)生 劇烈反應(yīng)的物質(zhì)。 八、嚴(yán)禁在油氣罐區(qū)使用非防爆照明、電氣設(shè)施、工器具和電子器材。 九、嚴(yán)禁培訓(xùn)不合格人員和無相關(guān)資質(zhì)承包商進(jìn)入油氣罐區(qū)作業(yè),未 經(jīng)許可機(jī)動(dòng)車輛及外來人員不得進(jìn)入罐區(qū)。 十、嚴(yán)禁油氣罐區(qū)設(shè)備設(shè)施不完好或帶病運(yùn)行。,五、嚴(yán)禁未進(jìn)行氣體檢測和辦理作業(yè)許可證,在油氣罐區(qū) 動(dòng)火或進(jìn)入受限空間作業(yè)。 本條主要規(guī)定了油氣罐區(qū)動(dòng)火

37、和受限空間作業(yè)管理要求。動(dòng)火作業(yè)前 要分析檢測油氣罐區(qū)動(dòng)火點(diǎn)周圍可燃?xì)怏w含量,進(jìn)入受限空間作業(yè)前 要對(duì)儲(chǔ)罐內(nèi)可燃、有毒氣體和氧含量進(jìn)行分析。動(dòng)火和進(jìn)入受限空間 作業(yè)一直是事故多發(fā)環(huán)節(jié),油氣罐區(qū)儲(chǔ)存物料多,一旦發(fā)生事故,往 往后果嚴(yán)重,必須嚴(yán)格審批管理,對(duì)作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程可能存在的 危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí),制定相應(yīng)的安全措施并落實(shí),相關(guān)人員按 照權(quán)限進(jìn)行簽字確認(rèn),作業(yè)過程中要有監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù),具體 管理程序應(yīng)符合化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)程(GB30871) 的要求。 典型事故案例:2010年6月2日,中石油大連石化三苯罐區(qū)發(fā)生爆炸 著火事故,造成4人死亡,事故直接原因是非法分包的承包

38、商作業(yè)人 員在三苯罐區(qū)一儲(chǔ)罐罐頂違章進(jìn)行氣割動(dòng)火作業(yè),切割火焰引燃泄漏 的甲苯等易燃易爆氣體,回火至罐內(nèi)引起儲(chǔ)罐爆炸。2004年10月27 日,中石油大慶石化發(fā)生酸性水罐爆炸事故,造成7人死亡,事故主 要原因是罐內(nèi)的爆炸性混合氣體從焊縫開裂處泄漏,遇到氣割管線作 業(yè)的明火或飛濺的熔渣引起爆炸。,六、嚴(yán)禁內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中浮盤落底。 本條主要規(guī)定了對(duì)內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐液位的要求。浮盤落底是指 因儲(chǔ)罐液位過低,浮盤落在了支撐腿上。正常運(yùn)行時(shí)浮盤 落底后會(huì)在浮盤和油面之間形成氣相空間,在物料流速過 快時(shí)物料管線管口靜電易聚集,極易引發(fā)著火爆炸事故。 典型事故案例:2011年8月29日,中石油大連石化柴油罐 發(fā)

39、生爆炸著火事故,事故主要原因是事故儲(chǔ)罐送油造成液 位過低,浮盤與柴油液面之間形成氣相空間,造成空氣進(jìn) 入;同時(shí),上游裝置操作波動(dòng),進(jìn)入事故儲(chǔ)罐的柴油中輕 組分含量增加,在浮盤下方形成爆炸性混合氣體;加之進(jìn) 油流速過快,產(chǎn)生大量靜電無法及時(shí)導(dǎo)出產(chǎn)生放電,引發(fā) 爆炸著火。,十、嚴(yán)禁油氣罐區(qū)設(shè)備設(shè)施不完好或帶病運(yùn)行。 本條主要規(guī)定了油氣罐區(qū)設(shè)備設(shè)施的管理要求 。油氣罐區(qū)儲(chǔ)罐、管道管件、安全附件、防雷 防靜電、消防應(yīng)急及其他設(shè)備設(shè)施都要定期維 護(hù)保養(yǎng),并保證完好運(yùn)行。 典型事故案例:2010年1月7日,中石油蘭州 石化碳四球罐發(fā)生爆炸著火事故,造成6人死 亡、6人受傷,事故主要原因是裂解碳四球罐 出口

40、管線彎頭失效破裂,發(fā)生物料泄漏,泄漏 的裂解碳四達(dá)到爆炸極限,遇點(diǎn)火源發(fā)生空間 爆炸,進(jìn)而引起周邊儲(chǔ)罐泄漏、著火和爆炸。,導(dǎo)致事故的間接原因:,2、罐區(qū)生產(chǎn)安全管理不落實(shí)。 一是執(zhí)行工藝控制指標(biāo)不嚴(yán)格。罐區(qū)裝置 單位違反崗位操作規(guī)程中液位最低不得低 于2m下限的工藝指標(biāo),致使v181011儲(chǔ)罐 的浮盤長達(dá)79天處于落底狀態(tài)。同時(shí)也違 反油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定(國家 安監(jiān)總局令第84號(hào))嚴(yán)禁內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行 中浮盤落底的規(guī)定。,二是特殊作業(yè)管理混亂。苯加工分廠動(dòng)火 作業(yè)存在嚴(yán)重的違章指揮和違章作業(yè)行為 ,違反化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī) 程(GB30871),未核實(shí)動(dòng)火分級(jí)的準(zhǔn) 確性,未全面開展

41、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),未采用盲板 徹底隔斷管線,進(jìn)行可燃?xì)怏w分析等安全 措施,未經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)違規(guī)簽字和審批。,三是設(shè)備、工藝和組織機(jī)構(gòu)變更隨意。違反國家 安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指 導(dǎo)意見(安監(jiān)總管三201388號(hào))規(guī)定,公 司在v181011儲(chǔ)罐上進(jìn)行油氣回收系統(tǒng)改造時(shí), 未對(duì)內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐改造成帶氮封的內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),沒有認(rèn)知氮?dú)夤芫€停供氮?dú)饪赡軐?dǎo)致 可燃?xì)怏w竄入氮?dú)夤芫€的風(fēng)險(xiǎn),未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì), 操作規(guī)程沒有增加氮?dú)夤芫€正常、異常操作的相 關(guān)內(nèi)容。氮?dú)夤芫€分配臺(tái)改裝、儲(chǔ)罐頂部安全附 件等設(shè)施進(jìn)行調(diào)整和改造、更換儲(chǔ)罐液位計(jì)以及 組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整也沒有進(jìn)行變更管理。,變更管理是指對(duì)人員、

42、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施 等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制,確保變更帶 來的危害得到充分識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。變更按內(nèi)容 分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更等。變更管 理在我國化工企業(yè)安全管理中是薄弱環(huán)節(jié)。發(fā)生變更時(shí), 如果未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并采取安全措施,就極易形成重大 事故隱患,甚至造成事故。例如,2010年7月16日,遼寧 省大連市的大連中石油國際儲(chǔ)運(yùn)有限公司原油罐區(qū)發(fā)生的 輸油管道爆炸事故,造成嚴(yán)重環(huán)境污染和1名作業(yè)人員失 蹤、1名消防戰(zhàn)士犧牲。該起事故是未嚴(yán)格執(zhí)行變更管理 程序?qū)е率鹿拾l(fā)生的典型案例。事故單位的原油硫化氫脫 除劑的活性組分由有機(jī)胺類變更為雙氧水,脫除

43、劑組分發(fā) 生了變更,加注過程操作條件也發(fā)生了變化,但企業(yè)沒有 針對(duì)這些變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,也沒有制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案, 導(dǎo)致了在加劑過程中發(fā)生火災(zāi)爆炸事故,大火持續(xù)燃燒15 個(gè)小時(shí),泄漏原油流入附近海域。,四是培訓(xùn)教育效果不到位。雖然公司對(duì)從 業(yè)人員和維保隊(duì)伍(承包商派遣勞動(dòng)者) 進(jìn)行過特殊作業(yè)、操作規(guī)程等方面的教育 培訓(xùn),但培訓(xùn)授課形式單一、內(nèi)容不全 面,員工學(xué)習(xí)不認(rèn)真,考核不嚴(yán)格,導(dǎo)致 有關(guān)人員未掌握特殊作業(yè)的程序、分級(jí)準(zhǔn) 則及安全措施。不清楚浮盤長期落底和氮 封停供氮?dú)獾娘L(fēng)險(xiǎn)。,五是日常隱患排查不認(rèn)真,治理不及時(shí)違 反國家安監(jiān)總局危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱 患排查治理實(shí)施導(dǎo)則規(guī)定,公司、分廠 在工藝

44、、設(shè)備、專業(yè)和安全檢查中,沒有 發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)罐長期低液位運(yùn)行和本應(yīng)關(guān)閉的氮 氣管線旁通閥處于開啟狀態(tài)等隱患,公司 沒有發(fā)現(xiàn)分廠在特殊作業(yè)管理方面存在的 諸多問題。罐區(qū)裝置在竣工驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的隱 患和苯加工分廠上報(bào)的氣體檢測報(bào)警系統(tǒng) 未投入使用的隱患長期得不到整改落實(shí)。,五、必須按照危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo) 則要求排查治理隱患(64號(hào)令) 隱患是事故的根源。排查治理隱患,是安全生產(chǎn)工作的最 基本任務(wù),是預(yù)防和減少事故的最有效手段,也是安全生 產(chǎn)的重要基礎(chǔ)性工作。 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則對(duì)企業(yè)建 立并不斷完善隱患排查體制機(jī)制、制定完善管理制度、扎 實(shí)開展隱患排查治理工作提出了明確

45、要求和細(xì)致的規(guī)定。 隱患排查走過場、隱患消除不及時(shí),都可能成為事故的誘 因。例如,2011年11月6日,吉林省松原市松原石油化工 股份有限公司氣體分餾車間發(fā)生爆炸引起火災(zāi),造成4人 死亡、1人重傷,6人輕傷。事后調(diào)查發(fā)現(xiàn),事故發(fā)生時(shí), 氣體分餾裝置存在硫化氫腐蝕,事發(fā)前曾出現(xiàn)硫化氫嚴(yán)重 超標(biāo)現(xiàn)象,企業(yè)沒有據(jù)此縮短設(shè)備監(jiān)測檢查周期,排查隱 患,加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng),充分暴露出企業(yè)隱患治理工作沒有落 實(shí)到位,為事故發(fā)生埋下伏筆。,3、內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐罐頂弱頂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在缺陷導(dǎo)致事故擴(kuò)大。 V181011事故儲(chǔ)罐公稱容積5700m3,事故前的79天內(nèi),儲(chǔ) 罐內(nèi)存在的液體粗苯為251.82噸,折合體積約286.3m

46、3,占 儲(chǔ)罐內(nèi)部空間體積僅為5%,儲(chǔ)罐內(nèi)氣相空間體積達(dá)到 5413.7m3。 設(shè)計(jì)單位未認(rèn)真執(zhí)行石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范( GB50160-2008)6.20條規(guī)定,對(duì)發(fā)生事故的儲(chǔ)罐罐頂板與 包邊角鋼之間的連接未完全采用弱頂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),也未增加 罐頂安全泄壓設(shè)施的設(shè)計(jì)措施。 致使儲(chǔ)罐內(nèi)發(fā)生爆燃時(shí)的威力大幅增大,爆炸產(chǎn)生的應(yīng)力 ,沒有使罐頂和罐壁連接處裂開,反而造成儲(chǔ)罐整體升起 ,罐底部的排污清掃孔首先撕裂,進(jìn)而使整個(gè)罐體與罐底 完全撕裂開,導(dǎo)致罐內(nèi)粗苯液體從底部噴出,罐體爆燃, 事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。,防范措施 (一)嚴(yán)格危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)” 和試生產(chǎn)管理。 安全設(shè)施具備和主體工程同時(shí)投入生產(chǎn)運(yùn)行的條件 組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位開展“三查四定” 試生產(chǎn)前,做好從項(xiàng)目建設(shè)到生產(chǎn)運(yùn)行的有效銜接 ,制定周密的試生產(chǎn)方案,開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析,編 制安

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