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2010年 6月 8日 11日 2010年第四屆全國焦化技術(shù)及生產(chǎn)年會(huì) 239 焦化廠含鈉鹽脫硫廢液 處理新途徑 王軍平 李晉萍 王曉紅 ( 太原煤氣化公司技術(shù)中心 , 太原 , 030024) 【 摘 要 】 通過 對焦化廠含鈉鹽的脫硫廢液 并入 煤矸石電廠的脫硫液進(jìn)行 脫硫的可行性分析和 工業(yè)化試驗(yàn), 證實(shí)該方法可以 做到脫硫廢液的無害化處理, 達(dá)到了以廢治廢、 資源合理利用的目的,為焦化廠含鈉鹽脫硫廢液的處理提供了新途徑。 【 關(guān)鍵詞 】 脫硫廢液 分析 試驗(yàn) 處理 新途徑 太原煤氣化公司焦化廠 焦?fàn)t煤氣脫除 生 副反應(yīng) , 產(chǎn)生 兩種主要 的副鹽 這些副鹽達(dá)到一定濃度后,會(huì) 惡化煤氣脫硫過程,降低脫硫效率,導(dǎo)致煤氣中 標(biāo)。該焦化廠采用外排一部分脫硫液去煤場噴灑到煉焦煤中,再補(bǔ)充一部分配置的新液的辦法解決副鹽濃度過高的問題。但是外排的廢液一方面會(huì)造成環(huán)境污染,腐蝕配備煤設(shè)備,另一方面脫硫廢液中鈉離子會(huì)導(dǎo)致焦炭質(zhì)量及硅磚性能降低,另外, 外排脫硫廢液 中的游離硫最終又回到 煉焦 系統(tǒng),使煤氣脫硫的負(fù)荷加大,增加了運(yùn)行成本。 而太原煤氣化公司電廠煙氣脫硫采用的是鈉鈣雙堿法( H)2),采用純堿啟動(dòng)、鈉堿吸收 石渣再生的方法。脫硫的過程中需補(bǔ)充堿源, 而焦化廠的脫 硫廢液富含 如果把焦化廠外排的脫硫 廢 液 并 入電廠煙氣脫硫液中,一方面可以補(bǔ)充電廠堿源,另一方面可把焦化廠脫硫液中的副鹽隨著電廠沉淀物一塊排出系統(tǒng)外,這樣以廢治廢、且做到廢液的無害化處理,可以一舉兩得,既解決了脫硫廢液排放對環(huán)境污染的問題,又節(jié)約資源,變廢為寶,達(dá)到了資源的合理利用。 焦化廠脫硫廢液的主要組分為:栲膠、 ,可見為富含 液。 電廠煙氣脫硫采用的是鈉鈣雙堿法( H)2), 啟動(dòng)時(shí)以純堿吸收 收液用 H)2液再生。 吸收液再生后 ,循環(huán)使用。 硫過程: 主要反應(yīng)為煙氣中的 后離解成 H 和 : g) +l) H+ +2 H+ 電石渣的溶解: 2O=H)2 H)2( s) 2 同時(shí)在細(xì)漿池中還加入一定量的 a(=+2于 應(yīng)速度快 ,增加了反應(yīng)的活性,提高了脫硫效率。由于煙氣中 3%以上,是 0,據(jù)莫建松博士的雙減法煙氣脫硫工藝的可靠性研究與工業(yè)應(yīng)用介紹, 9首先是和 9時(shí)才和 硫反應(yīng)如下: H)2 + ( 1) + 2 ( 2) 2 2O ( 3) = ( 4) H)2 + ( 5) 2010年第四屆全國焦化技術(shù)及生產(chǎn)年會(huì) 2010年 6月 8日 11日 240 ( 6) ( 7) 2O + ( 8) 2O = ( 9) 2O 2 ( 10) 以上十式視吸收液酸堿度不同而異:堿性較高時(shí)( ), (1) (2)( 3)( 4) (5)式為主要反應(yīng);堿性降低到中性甚至微酸性時(shí)( 5),則按( 6)( 7)( 8)( 9) (10)式發(fā)生反應(yīng)。可見, 生的反應(yīng)也不同。 生過程 2H)2 2 (11) a( 2 (12) H)2+ = 22 (13) 加速反應(yīng) (3)(6)(8)(9)(10)的進(jìn)行 反應(yīng) 1/2 1/2 從電廠脫硫機(jī)理分析可知,電廠脫硫液中鈉離子濃度對脫硫效率有著很大的影響,而焦化廠富含 脫硫廢液正好可以為電廠脫硫液提供鈉離子,加快脫硫液的再生過程,同時(shí),焦化廠脫硫廢液的 9之間,加入電廠補(bǔ)液,可以略降低其 ,減少( 1)( 2)( 3)反應(yīng)的發(fā)生, 利于吸收煙氣中的 于提高脫硫效率。通過實(shí)驗(yàn)室探討焦化廠脫硫廢液主要組分與 H)2溶液,過量 現(xiàn) 焦化廠脫硫廢液中的栲膠、 H)2 發(fā)生反應(yīng)生成沉淀,但該沉淀能溶解于 a(、 此,理論認(rèn)為:焦化廠脫硫廢液可以并入電廠脫硫液進(jìn)行煙氣脫硫。 驗(yàn) 通過對焦化廠脫硫廢液 并入 電廠脫硫液 進(jìn)行 理論 分析和 實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn) 認(rèn)為均是 可行的,于是進(jìn)行了工業(yè)化試驗(yàn)。 驗(yàn)過程 工業(yè)化試驗(yàn)共試驗(yàn) 9 天,前三天:( 2008 年 12 月 19 日 12 月 21 日),焦化廠每天將脫硫廢液 10噸打入電廠脫硫的細(xì)漿槽,電廠 每天加純堿 1袋;中間三天( 12月 22日 12 月 24日),焦化廠每天將脫硫廢液 15 噸打入電廠的脫硫細(xì)漿槽,電廠停止加入純堿;后三天( 12 月 25日 12 月 27 日),焦化廠每天將脫硫廢液 20噸打入電廠的脫硫細(xì)漿槽,電廠仍停止加純堿。加漿液量仍以溢流出的脫硫液 的高低來調(diào)節(jié)。 脫硫廢液加入處見圖 1 2010年 6月 8日 11日 2010年第四屆全國焦化技術(shù)及生產(chǎn)年會(huì) 241 驗(yàn)數(shù)據(jù)分析 通過工業(yè)化試驗(yàn),對焦化廠脫硫 廢液 并入電廠脫硫液的組分進(jìn)行了分析 , 結(jié)果見表 由表 1,同時(shí)測量了塔前和塔后的 據(jù)見 表 2。 表 1 混合液組分分析表 日期 g/L) 栲膠() ) g/L) g/L) g/L) g/L) (g/L) g/L) 1 電廠脫硫工藝流程簡圖 11 10 9 焦化脫硫廢液并入處 除塵后煙氣 工藝水 煙囪 8 7 5 6 4 4 4 3 3 3 2 2 2 11 11 11 沉淀池 2010年第四屆全國焦化技術(shù)及生產(chǎn)年會(huì) 2010年 6月 8日 11日 242 表 2 焦化廠脫硫廢液并入電廠補(bǔ)液后煙氣中 變化 電廠煙氣進(jìn)出口 mg/試表 備注 時(shí)間 1效率 3效率 2撿修 , 1 3運(yùn)行 加液情況 加液前后效率差值 % 2009 年 11 月 1 3 1 3 1 3 19 日 9: 30 1770 1990 540 750 加入焦化液 9: 50 520 680 入焦化液 0 日 8: 40 1924 1892 526 180 加入焦化液 9: 10 460 140 入焦化液 1 日 9: 00 1864 1846 437 247 加入焦化液 9: 20 490 213 入焦化液 2 日 8: 50 1910 2320 153 670 加入焦化液 9: 20 89 624 入焦化液 3 日 8: 30 2008 2137 327 213 加入焦化液 9: 00 297 198 入焦化液 4 日 8: 25 1910 2310 196 390 加入焦化液 9: 00 180 398 入焦化液 25 日 9: 00 1880 1996 327 310 加入焦化液 9: 30 371 354 入焦化液 6 日 9: 00 1900 2006 670 290 加入焦化液 9: 30 630 270 入焦化液 7 日 9: 00 2159 2027 640 803 加入焦化液 9: 30 546 786 入焦化液 均值 1926 2058 424 428 加入焦化液 398 407 入焦化液 表 1和表 2的 數(shù)據(jù)分析可以看出: 焦化廠脫硫廢液并入電廠脫硫液完全可以達(dá)到生產(chǎn)要求,而且可以為電廠脫硫提供堿源,提高脫硫效率。 濟(jì)效益 原電廠脫硫系統(tǒng)有三套系統(tǒng),通常為兩開一備,平均每套系統(tǒng)每天加 2袋純堿,正常平均每天加 4袋純堿。每袋 40天加堿 160能滿足鈣鈉雙堿法的工藝要求。根據(jù)焦化廠脫硫液的組成 、 以上,其它鈉堿不考慮,每噸脫硫液含堿 13上,若每天將 13 噸鈉堿脫硫液打入電廠脫硫系統(tǒng),約含堿 170 以替代 4 袋堿的量。為了證實(shí)這一點(diǎn),我們在工業(yè)化試驗(yàn)的過程中,電廠停止加堿,經(jīng)過兩個(gè)階段試驗(yàn),證實(shí)若焦化廠脫硫廢液平均每天 13 噸連續(xù)送往電廠,完全可以電廠再不加純堿,這樣就可以節(jié)約電廠的堿源。若堿每噸按 2000 元計(jì),平均每年節(jié)約原料堿費(fèi): 3652000=元 /年。 原焦化廠脫硫廢液噴灑到了煤場,廢液中懸浮硫最終又回到了煉焦系統(tǒng),以氣態(tài)硫化氫的形式存在煤氣中,以脫硫廢液含懸浮硫 年循環(huán)進(jìn)入的硫約為 13 365=合硫化氫約 4 噸。按現(xiàn)焦化廠生產(chǎn)情況,運(yùn) 行成本增加了 4 1400 750= /噸硫。因此,將焦化廠脫硫廢液并入電廠脫硫液不但可以減少硫化氫的外排量,還可以降低運(yùn)行成本 /噸硫。 會(huì)效益 如果焦化廠的脫硫廢液全部并入電廠脫硫液進(jìn)行煙氣脫硫,每年可少向煤場排廢液 4000 多噸,節(jié)約一2010年 6月 8日 11日 2010年第四屆全國焦化技術(shù)及生產(chǎn)年會(huì) 243 定的能耗,而且可以減輕鈉鹽高溫?zé)崃呀鈺r(shí)對 焦炭 反應(yīng)性、焦炭機(jī)械強(qiáng)度和焦炭結(jié)構(gòu)有害的影響和高爐操作。同時(shí),并入電廠脫硫液進(jìn)行脫硫,可提高煙氣中 減少污染城市大氣的污染源,為城市 “ 天更藍(lán) ”工程做貢獻(xiàn)。 通過對可行性的分析和工業(yè)化試驗(yàn) ,可以得到以下結(jié)論: 化廠脫硫廢液并入電廠脫硫液可以進(jìn)行煙氣脫硫, 不會(huì)影響電廠的正常生產(chǎn), 且 以為電廠脫硫提供脫硫堿源 ,減少電廠純堿的使用量,同時(shí)可提高電廠的脫硫效率。 決焦化廠脫硫廢液排放的問題, 起到了公司內(nèi)部資源合理使用的目的,取得一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 脫硫廢液處理途徑 在 國內(nèi) 屬首創(chuàng) , 工業(yè)化 應(yīng)用效果顯著,具有較好的示范作用,值得在國內(nèi)同行業(yè)中廣泛推廣應(yīng)用。 參考文獻(xiàn) 1吳開源 ,雙堿法煙氣脫硫在火電廠的應(yīng)用 ,上海電力 , 2006, 77( 5): 494 495。 2蔣其榮,馮榮娟 , 脫硫廢液的處理 , 燃料與化工, 2006, 35( 5): 51。 3童偉剛 , 姚雪榮 , 莫偉標(biāo) , 煙氣脫硫方法分析及脫硫石膏的應(yīng)用途徑 , 新型建筑材料, 2006, 55( 3):55 57。 4方 梅 ,張啟斌 ,方國楨 , 亞硫酸鹽和亞硫酸氫鹽的分光光度測定簡便快速新方法 , 四川大學(xué)學(xué)報(bào),2006, 43( 6): 1347 1351。 5汪海濤,張玉潔,牟玉靜 , 相對速率常數(shù)法測定幾種還原態(tài)硫化物與 物理化學(xué)學(xué)報(bào), 2008, 24( 6): 945 950。 6莫建松 , 雙堿法煙氣脫硫工藝的可靠性研究與工業(yè)應(yīng)用 , 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