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文檔簡介
V效鹽漿時(shí),可以使回流母液流至2號(hào)洗鹽器。2、建議在2號(hào)、3號(hào)離心機(jī)鹽管上加裝閥門。這樣在低負(fù)荷時(shí),可以停止2號(hào)、3號(hào)濕鹽皮帶的運(yùn)行,減少消耗;同時(shí)可以減少當(dāng)2號(hào)3號(hào)濕鹽皮帶出現(xiàn)故障時(shí)的操作難度。推廣應(yīng)用情況:改造后,減少皮帶的運(yùn)行數(shù)量,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。完成單位:永龍化工成果類別:小建議獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)三、有色金屬部分1、帶式輸送機(jī)減速機(jī)冷卻降溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用 2432、間斷灌水法疏通堵塞原礦倉下料口 2443、1#母液槽與1#合格堿槽連通自壓改造 2454、分步堆筑子壩降成本 2465、給礦水分流沖滾筒積料的優(yōu)化改造 2486、自制高壓電纜輔助裝置的應(yīng)用 2507、濃相輸送控制系統(tǒng)升級(jí)改造 2518、溶出自蒸發(fā)器孔板調(diào)整煤氣節(jié)能改造 2529、取料機(jī)支撐輪組改造 25310、臥式清潔型結(jié)疤箱裝置 2541、帶式輸送機(jī)減速機(jī)冷卻降溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用項(xiàng)目簡介:公司碎礦車間5#皮帶用于運(yùn)輸篩分后的合格物料,其設(shè)計(jì)輸送能力為600t/h,并配備了合適規(guī)格的電機(jī)和減速機(jī)。隨著公司增產(chǎn)擴(kuò)能改造,5#帶負(fù)荷遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)能力,配備的減速機(jī)在長期高負(fù)荷運(yùn)行下,特別是夏季時(shí),機(jī)體溫度高達(dá)65℃,嚴(yán)重影響設(shè)備的安全運(yùn)行。前期通過軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)制冷卻,降溫效果不明顯,致使5#帶處于不安全狀態(tài),成為公司擴(kuò)產(chǎn)增能的瓶頸。車間決定通過設(shè)計(jì)應(yīng)用減速機(jī)冷卻降溫系統(tǒng)對減速機(jī)中潤滑油進(jìn)行循環(huán)水冷卻,實(shí)現(xiàn)設(shè)備安全運(yùn)行的目的。本成果主要設(shè)計(jì)制造了一種減速機(jī)循環(huán)冷卻降溫系統(tǒng),該系統(tǒng)由列管式油冷卻器、油泵、儲(chǔ)油箱、循環(huán)管道組成,通過油泵抽吸的作用,熱工作油在列管式油冷卻器中循環(huán)水的熱交換作用下,油溫冷卻到要求的溫度,形成了潤滑油冷卻循環(huán)回路,最終實(shí)現(xiàn)減速機(jī)冷卻降溫的效果,當(dāng)油位低時(shí),可以從儲(chǔ)油箱中進(jìn)行補(bǔ)償,保證了設(shè)備在高負(fù)荷運(yùn)力和炎熱天氣下的安全穩(wěn)定運(yùn)行。帶式輸送機(jī)推廣應(yīng)用情況:帶式輸送機(jī)減速機(jī)冷卻降溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用,可以很好地實(shí)現(xiàn)設(shè)備的降溫效果,保證設(shè)備在炎熱高溫下安全穩(wěn)定運(yùn)行。對公司碎礦系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行的鋼絲繩芯輸送帶、2#帶和3帶的減速機(jī)降溫改造有著很好的借鑒作用,值得在其他選礦企業(yè)帶式輸送機(jī)上推廣應(yīng)用。完成單位:欒川龍宇鉬業(yè)有限公司成果類別:小改造獲獎(jiǎng)等級(jí):二等獎(jiǎng)2、間斷灌水法疏通堵塞原礦倉下料口項(xiàng)目簡介:每年汛期雨季時(shí),礦山供礦比較濕粘而且泥化現(xiàn)象嚴(yán)重,造成原礦倉下料口堵塞,給正常生產(chǎn)造成極不利的影響,成為制約公司碎礦系統(tǒng)生產(chǎn)的瓶頸。以前采取用火烤、鼓風(fēng)機(jī)送風(fēng)、制作專用工具疏通等措施效果不佳,還浪費(fèi)了大量的人力物力,最嚴(yán)重的時(shí)候,四個(gè)下料口堵塞三個(gè),被迫停機(jī),最后通過進(jìn)入原礦倉內(nèi)部爆破的方法進(jìn)行了疏通,但是爆破對原礦倉也造成了一定的損壞。因此,如何快速疏通堵塞的原礦倉下料口成為公司亟待解決的問題。針對如何疏通堵塞的原礦倉下料口解決生產(chǎn)瓶頸,公司組織員工進(jìn)行了研討。最后采用“逆向思維,以毒攻毒”的辦法。就是在濕粘物料堵塞下料口以后,在原礦倉頂部對應(yīng)的落料口處打孔、注水,如圖1所示,原礦倉頂部與原礦倉下料口處各安排1人觀察,下方人員發(fā)現(xiàn)堵塞的下料口開始滲水后,聯(lián)系原礦機(jī)頭停止注水,依照上述方法間隔15分鐘注水一次,反復(fù)使用3到5次,即可利用水無孔不入的特性對板結(jié)物料的滲透沖刷使堵塞的下料口自然疏通。至目前為止,原礦倉下料口多次堵塞均采用這種方法處理,均能在短時(shí)間疏通,保證了生產(chǎn)的安全和穩(wěn)定,解決了制約公司汛期雨季生產(chǎn)的瓶頸。推廣應(yīng)用情況:通過間斷灌水法疏通堵塞的原礦倉下料口,處理時(shí)間短、安全可靠,避免了以前生火煙熏的辦法造成不必要的火災(zāi)隱患和內(nèi)部爆破疏通對料倉的損壞。對使用振動(dòng)給料機(jī)和料倉的其他企業(yè)或其他相關(guān)行業(yè),都具有很大的推廣應(yīng)用價(jià)值。完成單位:欒川龍宇鉬業(yè)有限公司成果類別:小建議獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)3、1#母液槽與1#合格堿槽連通自壓改造項(xiàng)目簡介:原來合格堿槽和母液槽規(guī)格都是10×20m,每個(gè)槽子都是實(shí)際可存放料液1452m3左右。每天在用電尖峰(18:00-22:00)和高峰(8:00-12:00)時(shí)段原料車間停磨和蒸發(fā)器正常出料(按最低500m3/h)的情況下,合格堿1#液位高,要連通合格堿2#槽存放合格堿液或兩個(gè)母液槽連通存放料液。期間母液泵至少有一臺(tái)泵在運(yùn)行轉(zhuǎn)移母液去合格堿?,F(xiàn)在1#母液槽與1#合格堿槽連通,就等于2個(gè)母液槽和2個(gè)合格堿槽4個(gè)槽連通,母液2#槽起備用作用。推廣應(yīng)用情況:改造后,可以完全不用母液泵輸送母液,經(jīng)統(tǒng)計(jì),按正常情況,至少可以節(jié)省電能:37kw*0.85*24h/天*300/天=226440kwh/年,按0.65元/kwh計(jì)算,可節(jié)約147186元/年,同時(shí)在液量大或檢修時(shí)間比較緊張的情況下,母液2#槽可以備用裝原液,同時(shí)可以節(jié)約設(shè)備備件費(fèi)用。完成單位:中美鋁業(yè)成果類別:小改造獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)4、分步堆筑子壩降成本項(xiàng)目簡介:尾礦車間使用挖掘機(jī)進(jìn)行堆壩作業(yè),挖填方量很大,完成一期子壩需要12天左右,堆壩時(shí)間長,不利于各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)調(diào)整,尤其是給汛期尾礦庫防汛造成了很大威脅。為保障新舊子壩交替期間尾礦庫安全運(yùn)行,降低堆筑子壩工作的成本,本成果采用分步筑壩,降低減少新子壩使用初期的放礦高差,消除不安全因素,確保尾礦庫安全穩(wěn)定運(yùn)行。如圖一所示,在原來的一次成型筑壩法中,把V3挖掉之后用來堆筑S3,在S3頂部放礦。在新的分步筑壩法中,先把V1挖掉用來堆筑S1,在S1上放礦,下游沉積灘形成后,在沉積灘上把V2挖掉用來堆積S2,然后在S2頂部放礦。具體做法是:在每期新堆好的子壩上面連接安裝放礦主管道時(shí),連接支管的管理叉向上仰20°至30°度的角度,這樣子壩放滿后,延伸到壩里端支管剛好能向上抬高1.5米左右,通過礦漿自然沉淀原理提前為下一級(jí)子壩堆高了1.5米左右,詳見圖二。通過改進(jìn)放礦方法,保證了新舊子壩交替時(shí)壩體安全,使得干灘長度等運(yùn)行指標(biāo)平穩(wěn)。利用讓礦漿自身沉積堆筑1.5米*1.5米的子壩,壩長300米,每期子壩要為挖掘機(jī)減少675立方的取沙量,每年僅挖掘機(jī)機(jī)油可節(jié)約5827.5元。分步堆筑子壩,省去了直接筑壩法中使用的塑料布護(hù)坡的工作,300米/期,價(jià)值1884元,每年7期子壩共計(jì)13188元,另有減少鋪設(shè)塑料布工作費(fèi)用未計(jì)入。圖3分步堆筑子壩方法示意圖圖4分步堆筑子壩現(xiàn)場推廣應(yīng)用情況:針對尾礦庫一直采用的一次堆筑子壩成型所存在工作量大、周期長、挖掘機(jī)使用量大等問題,欒川龍宇鉬業(yè)小廟嶺選礦公司分析研究確定出一種新型的堆筑子壩方法,已形成了成熟的技術(shù)成果。大源選礦有限公司在2012年12月至2013年3月,推廣應(yīng)用欒川龍宇鉬業(yè)小廟嶺選礦公司“分步堆筑子壩”技術(shù)方法。實(shí)踐表明,該技術(shù)成果適用于大源選礦有限公司尾礦庫筑壩工作。通過改進(jìn)筑壩方法減少了挖掘機(jī)連續(xù)筑壩時(shí)間,方便了生產(chǎn)調(diào)度,保證了新舊子壩交替時(shí)壩體安全,使得干灘長度等運(yùn)行指標(biāo)平穩(wěn)。完成單位:欒川龍宇鉬業(yè)有限公司成果類別:小革新獲獎(jiǎng)等級(jí):二等獎(jiǎng)5、給礦水分流沖滾筒積料的優(yōu)化改造項(xiàng)目簡介:之前狀況:1、球磨機(jī)給料皮帶機(jī)頭下小滾筒(見圖1)和清料器(見圖2)的掉料堆積在球磨機(jī)下料斗后尾部(圖1),堆積過多時(shí)會(huì)擁住小滾筒,造成小滾筒沾料嚴(yán)重,形成對設(shè)備的安全隱患。2、由于空間所限,小滾筒和清料器的積料很難清理,如人工用鐵鍬清理轉(zhuǎn)動(dòng)的滾筒和皮帶也會(huì)給人員帶來安全隱患,如用水管沖則每個(gè)班必須多次的拉水管去沖,每次沖過后還要把水管整理盤齊,很不方便。改造方法:在球磨機(jī)給料補(bǔ)加水控制閥門前端出口彎頭處開口,焊接25mm水管一根,加DN25閥門一個(gè),前端接黑皮管,長度可以到皮帶機(jī)頭下小滾筒處為宜。之后狀況:1、改造后在給料水閥門出口彎頭處分流(見圖3),在不額外增加用水量的前提下解決了沖積料的用水問題,且沖走的水和礦砂直接流入下料斗,也不用再重新鋪設(shè)引流管道。2、水流大小由操作工自行控制,由圖4可以看出效果很好,實(shí)際現(xiàn)場投入利用后,只要調(diào)整好水量大小,就不用再去調(diào)整,小滾筒和清料器的掉料全部被沖進(jìn)球磨機(jī)下料斗。3、此改造成果投入使用后,即減少了員工的勞動(dòng)量,也解決了人工清理時(shí)對設(shè)備和人員的安全隱患。推廣應(yīng)用情況:該成果已應(yīng)用于選礦公司各皮帶崗位,方便實(shí)用,效果良好。同時(shí)該成果也在其他公司有一定的推廣利用價(jià)值。完成單位:欒川龍宇鉬業(yè)有限公司成果類別:小改造獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)6、自制高壓電纜輔助裝置的應(yīng)用項(xiàng)目簡介:礦山公司大型用電設(shè)備生產(chǎn)過程中跌落保險(xiǎn)到保護(hù)柜連接高壓電纜20-100米不等,需要3人以上操作布設(shè),費(fèi)時(shí)費(fèi)力,且電纜在礦石上拖拽,嚴(yán)重影響電纜壽命。這種操作方式即影響生產(chǎn)效率又增加生產(chǎn)成本。本項(xiàng)目利用滑輪原理自制高壓電纜輔助裝置,該裝置滑輪選用的是尼龍滑輪(M100×80),主要考慮減輕裝置質(zhì)量,提高支持高壓電纜的安全系數(shù)。該裝置在使用中可以有效減少電纜同礦石摩擦幾率,提高高壓電纜使用壽命和安全性能;由于電纜基本處于懸空狀態(tài)且高壓電纜輔助裝置本身刷有警戒色,可以有效警告來往人員和車輛,避免安全事故發(fā)生。圖9為高壓電纜輔助裝置的一種(雙輪)圖10輔助裝置現(xiàn)場使用情況推廣應(yīng)用情況:制作一套輔助裝置在一臺(tái)鉆機(jī)上試用,使用情況良好,現(xiàn)已推廣至五臺(tái)鉆機(jī)使用。完成單位:欒川龍宇鉬業(yè)有限公司成果類別:小發(fā)明獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)7、濃相輸送控制系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目簡介:焙燒車間濃相輸送屬于氧化鋁輸送設(shè)備,2007年投入使用;設(shè)備投運(yùn)至今已5年多,部分控制元件已經(jīng)出現(xiàn)老化、損壞現(xiàn)象,自動(dòng)控制系統(tǒng)的可編程控制系統(tǒng),近期故障頻率高,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)充排料過程困難;濃相輸送系統(tǒng)料位傳感器零點(diǎn)漂移,容易發(fā)生堵料;給焙燒爐的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行帶來影響,威脅到焙燒爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行?,F(xiàn)在改造如下:1、改變現(xiàn)有自動(dòng)、手動(dòng)串聯(lián)控制方式,改為并聯(lián)控制方式,即設(shè)備手動(dòng)控制在正常情況下即能遠(yuǎn)程操作也能就地操作,能夠?yàn)樽詣?dòng)控制的修復(fù)贏得足夠的時(shí)間,保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性。2、用智能線性料位傳感器代替現(xiàn)有稱重傳感器,用于壓力罐料位的輔助測量,防止壓力罐過充料;3、利用現(xiàn)有控制柜殼體和可編程控制器,對現(xiàn)有控制柜內(nèi)部其它元器件進(jìn)行更新,對組態(tài)軟件、通訊軟件進(jìn)行更新?lián)Q代,對過程控制中不合理的條件進(jìn)行更改,優(yōu)化操作控制。4、更換、升級(jí)信號(hào)隔離器,延長隔離器使用壽命,增強(qiáng)抗干擾能力,避免因信號(hào)干擾造成的錯(cuò)誤報(bào)警。編輯內(nèi)部程序,避免了兩個(gè)料罐同時(shí)打料,利用壓力作為控制條件,壓力降低到設(shè)定值后,射流泵就不能啟動(dòng)。推廣應(yīng)用情況:有效減少了因濃相輸送故障導(dǎo)致的焙燒爐停車事故及因零點(diǎn)漂移造成的壓縮空氣的消耗,按2012年因濃相輸送故障導(dǎo)致焙燒爐手動(dòng)停車兩次計(jì)算,每次跳停恢復(fù)時(shí)間為2小時(shí),每小時(shí)煤氣排放量為3.5萬標(biāo)方,每小時(shí)設(shè)備空轉(zhuǎn)耗電量為1200kwh,每月產(chǎn)生四次零點(diǎn)漂移,每次零點(diǎn)漂移造成風(fēng)浪費(fèi)200m3,通過系統(tǒng)優(yōu)化壓力的調(diào)整等措施,可減少用風(fēng)200m3/天計(jì)算,年效益為2.5萬元(煤氣)+0.82萬元(電)+2萬元(風(fēng))=5.32萬元。完成單位:中美鋁業(yè)成果類別:小發(fā)明獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)8、溶出自蒸發(fā)器孔板調(diào)整煤氣節(jié)能改造項(xiàng)目簡介:原來溶出車間兩線自蒸發(fā)器在運(yùn)行中,因?yàn)楦骷?jí)孔板尺寸的相互影響和制約,常出現(xiàn)液位高報(bào)情況,甚至導(dǎo)致乏汽段帶料和指標(biāo)異常的生產(chǎn)事故,為了保證生產(chǎn)的安全穩(wěn)定,常利用與蒸發(fā)器對應(yīng)的氣液分離器排氣閥的開度嚴(yán)格控制著自蒸發(fā)器內(nèi)部的壓力和液位,然而,排氣閥的關(guān)閉導(dǎo)致乏汽段產(chǎn)生的二次乏汽不能有效充分利用,特別是第一級(jí)自蒸發(fā)器的液位高報(bào)情況經(jīng)過多年的公關(guān)研究,其排氣閥始終處于關(guān)閉的狀態(tài),導(dǎo)致乏汽從自蒸發(fā)器內(nèi)部向后轉(zhuǎn)移最終外排造成熱量浪費(fèi)的現(xiàn)象,同時(shí),礦漿溫度由于得不到乏汽的充分加熱,需要在熔鹽段吸收更多的熱量以滿足礦漿的高溫溶出要求,這導(dǎo)致熔鹽爐負(fù)荷長期偏高、煤氣大量使用的結(jié)果,不利于車間節(jié)能減排的深入進(jìn)行。現(xiàn)在通過對自蒸發(fā)器的液位高報(bào)、壓力變化、排氣閥開度、機(jī)組進(jìn)料量的變化等情況進(jìn)行研究和分析,最終確認(rèn)了自蒸發(fā)器的孔板調(diào)整范圍如下(單位:mm):E1:59,60,60.5,61;E2:105,106.5,107,107.5;E3:125,125.5,126,127;E4:129,129.5;E5:130,133,135;E6:143,145,147;E7:158,160,163;E8:180,181,183;E9:190,191。目前孔板尺寸如下(單位:mm):E1:60;E2:106.5;E3:126;E4:129;E5:130;E6:147;E7:160;E8:181;E9:190。推廣應(yīng)用情況:1、充分的利用了機(jī)組乏汽進(jìn)行礦漿加熱,減少了乏汽直接外排導(dǎo)致的環(huán)境污染。2、能有效提高乏汽段礦漿溫度,降低爐子負(fù)荷,減少煤氣消耗,經(jīng)統(tǒng)計(jì),北線每小時(shí)少用6方煤氣,南線每小時(shí)少用7方煤氣,按照月產(chǎn)量3.6萬噸計(jì)算,每月節(jié)省煤氣(6+7)/2*36000*9.3*0.35=76.167萬元,每年可節(jié)約914萬元完成單位:中美鋁業(yè)成果類別:小建議獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)9、取料機(jī)支撐輪組改造項(xiàng)目簡介:原來取料機(jī)支撐輪組經(jīng)常與礦石接觸運(yùn)轉(zhuǎn),造成磨損輪快,大支撐輪的周期在半個(gè)月到一個(gè)月,小支撐輪的周期為一個(gè)或一個(gè)半月,側(cè)擋輪不超過兩個(gè)月,車間與廠家交流經(jīng)過幾次改進(jìn),仍然起不了作用,打支撐輪組一套19800元,小支撐輪8700元,側(cè)擋輪在3600元,下側(cè)擋輪4000元,經(jīng)測算一年的設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用為幾十萬。現(xiàn)在利用車間更換下來的廢舊皮帶進(jìn)行改進(jìn),經(jīng)測算、測量,用幾層皮帶達(dá)到原裝的配件尺寸,承受能力,現(xiàn)場測量,制作,用磁力鉆在支撐輪上鉆孔,測量鉆孔數(shù)量以及承受力量,用皮帶沖在皮上沖眼。推廣應(yīng)用情況:取料機(jī)磨損嚴(yán)重的備件有支撐輪組4個(gè),支撐輪8個(gè),側(cè)擋輪16個(gè),下側(cè)擋輪4個(gè)來支撐取料機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn),大支撐輪組一套19800元,小支撐輪8700元,側(cè)擋輪在3600元,下側(cè)擋輪4000元,改造后大大減少了材料備件的支出,一年可節(jié)約約20萬元。完成單位:中美鋁業(yè)成果類別:小改造獲獎(jiǎng)等級(jí):二等獎(jiǎng)10、臥式清潔型結(jié)疤箱裝置項(xiàng)目簡介:原來沉降槽使用一段時(shí)間后,槽壁會(huì)有結(jié)疤脫落至槽底,結(jié)疤箱主要作用是隔離槽子內(nèi)的結(jié)疤,防止其進(jìn)入泵中堵住葉輪,導(dǎo)致泵效能下降。原來的這種結(jié)疤箱中,結(jié)疤容易沉積在結(jié)疤箱底部,清理結(jié)疤箱時(shí)比較麻煩,有時(shí)碎結(jié)疤較多時(shí),放料閥會(huì)堵死,需要先疏通放料閥,這樣增加了結(jié)疤箱的清理難度,且疏通放料閥時(shí)物料可能濺到清理人員身上導(dǎo)致堿燒傷。現(xiàn)在將立式結(jié)疤箱改造為臥式結(jié)疤箱,改造后增大了過濾器的過濾面積,這樣結(jié)疤箱改造后能更有效過濾物料輸送中所含的雜質(zhì)。清理結(jié)疤箱時(shí),打開結(jié)疤箱蓋,結(jié)疤自動(dòng)就會(huì)流出,清理時(shí)比較方便,且放料閥改至過濾器內(nèi)側(cè)后,物料中的雜質(zhì)經(jīng)過濾器處理后,雜質(zhì)不會(huì)再出現(xiàn)放料閥側(cè),可消除放料閥被堵死的現(xiàn)象。推廣應(yīng)用情況:改造后清理結(jié)疤箱更容易,且可以清的更徹底。原來清理時(shí)需要兩人進(jìn)行,一點(diǎn)點(diǎn)將結(jié)疤箱內(nèi)結(jié)疤挖出來,現(xiàn)在只需要一人打開結(jié)疤箱蓋,結(jié)疤就會(huì)自動(dòng)流出來,清理時(shí)間由原來的40分鐘可降為10分鐘。原來結(jié)疤箱底部碎結(jié)疤殘留在結(jié)疤箱底部,時(shí)間長了會(huì)結(jié)死底蓋,慢慢減小結(jié)疤箱的容積;臥式結(jié)疤箱兩側(cè)均很易打開,清理方便,由于增加了過濾面積,可保持內(nèi)部不結(jié)疤。完成單位:中美鋁業(yè)成果類別:小革新獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)四、其他部分1、制水系統(tǒng)鹽箱的改造 2582、4#鍋爐吹灰器技術(shù)改造 2583、羅茨風(fēng)機(jī)軸承油室密封技術(shù)改造 2604、煤泥泵攪拌倉軸密封技術(shù)改造 2615、關(guān)于消除6kV系統(tǒng)鐵磁諧振的建議 2626、BG4呼吸器排水裝置 2647、永煤加油站一次油氣回收裝置 2648、兩相電流互感器構(gòu)成微機(jī)差動(dòng)保護(hù)的設(shè)計(jì) 2669、#1機(jī)組主機(jī)交直流潤滑油泵增加硬接線聯(lián)鎖 26710、#1發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器AVR勵(lì)磁電流回路雙CT改造及應(yīng)用 26811、化學(xué)水汽站冷卻水泵聯(lián)鎖邏輯革新 27012、冷卻塔水回收 27213、多功能吊架吊筐 2741、制水系統(tǒng)鹽箱的改造項(xiàng)目簡介:1.底部無排污口,致使工業(yè)鹽中的泥土沉積在鹽罐底部,如不定期清理排出底部積成厚厚的一層,造成了鹽水的污染和鹽水的容積減少,致使再生時(shí)飽和鹽水量不夠,再生完成不合格,受污染的鹽水污染樹脂影響再生效果。2.鹽箱容積太小樹脂再生時(shí),加完鹽有了一定量的飽和濃度的水加入樹脂罐,但加入樹脂罐的鹽水量不夠,需再次往鹽罐加水使之濃度達(dá)到加入樹脂罐。工作效率太低工作量大。3.沒有攪拌裝置,鹽箱里的鹽無攪動(dòng)濃度上升慢,增加了樹脂再生完成的工作時(shí)間。推廣應(yīng)用情況:1.加裝攪拌裝置,使加入鹽罐的鹽很好的溶于水中提升鹽水的飽和度。2.底部加裝排污口,方便了定期清洗鹽箱的工作,降低了工作強(qiáng)度和清洗時(shí)間提升了工作效率。3.增加了鹽箱的容積,使之有了樹脂再生時(shí)有足夠溶度的鹽水進(jìn)行浸泡,使樹脂更好的再生,減少了工作量提升了工作效率,提升了樹脂制水量。完成單位:永樂生物成果類別:小改造獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)2、4#鍋爐吹灰器技術(shù)改造項(xiàng)目簡介:熱電廠4#鍋爐是原無錫鍋爐廠生產(chǎn)的中溫中壓130t/h噸的煤泥循環(huán)流化床。2010年8月完成節(jié)能改造后,鍋爐主蒸汽溫度低于設(shè)計(jì)值約25℃,停爐檢查發(fā)現(xiàn)低溫過熱器及省煤器管排嚴(yán)重積灰,鍋爐尾部煙道換熱部件積灰是導(dǎo)致鍋爐主蒸汽溫度偏低的主要原因。鍋爐受熱面上的積灰層的導(dǎo)熱系數(shù)為0.0581~0.116w/㎡·℃,而鍋爐受熱面金屬管壁的導(dǎo)熱系數(shù)為46.5~58.1w/㎡·℃,積灰層的導(dǎo)熱系數(shù)比金屬管壁的導(dǎo)熱系數(shù)低500~800倍。因此,在積灰的情況下,積灰層帶來的附加熱阻也會(huì)嚴(yán)重影響鍋爐受熱面內(nèi)外熱量的傳遞,使排煙溫度升高,鍋爐熱效率降低。為提高鍋爐熱效率,提高鍋爐主蒸汽溫度,保證汽輪機(jī)安全運(yùn)行,在我廠要求下,長沙互創(chuàng)于2011年3月為4#爐免費(fèi)安裝4套JSM型脈沖吹灰系統(tǒng),但運(yùn)行效果不明顯,鍋爐主蒸汽溫度仍不能達(dá)到汽機(jī)運(yùn)行設(shè)計(jì)值,造成汽輪機(jī)長期在下限溫度(420℃)附近維持運(yùn)行,嚴(yán)重威脅末級(jí)葉片安全。為提高鍋爐主蒸汽溫度,機(jī)組高壓加熱器經(jīng)常不能投入運(yùn)行,汽機(jī)回?zé)岢槠荒芡哆\(yùn)造成機(jī)組熱效率降低。為消除上述設(shè)備隱患,我廠技術(shù)人員通過蒸汽吹灰器、激波吹灰器、聲波吹灰器等各種尾部煙道吹掃技術(shù)的對比分析和技術(shù)考察,根據(jù)4#爐積灰情況,確定在4#爐尾部煙道兩側(cè)高溫過熱器和低溫過熱器上部正中間位置分別安裝一臺(tái)PS-SL/B型長伸縮蒸汽吹灰器。該技術(shù)改造投資少,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,易操作,吹灰效果明顯,是一項(xiàng)非常適合4#爐積灰特點(diǎn)的節(jié)能改造技術(shù)。推廣應(yīng)用情況:吹灰器改造投運(yùn)后,鍋爐主蒸溫度升高了20℃,解除了汽輪機(jī)長期在低溫工況下運(yùn)行時(shí)對汽機(jī)末級(jí)葉片帶來的設(shè)備安全隱患,鍋爐排煙溫度下降了1℃,汽機(jī)高壓加熱器投運(yùn)率由原來的50%提高到98%,降低了汽輪機(jī)排汽帶來的熱量損失,節(jié)省了機(jī)組的燃煤消耗。據(jù)測算,此項(xiàng)技術(shù)改造每年可為熱電廠節(jié)省燃料折合標(biāo)煤5560噸,折合經(jīng)濟(jì)效益300多萬元。該項(xiàng)技術(shù)改造無論是安全性還是經(jīng)濟(jì)性方面都產(chǎn)生了顯著效果。完成單位:熱電廠成果類別:小革新獲獎(jiǎng)等級(jí):一等獎(jiǎng)3、羅茨風(fēng)機(jī)軸承油室密封技術(shù)改造項(xiàng)目簡介:因熱電廠輸灰系統(tǒng)中的羅茨風(fēng)機(jī)在設(shè)計(jì)方面存在缺陷,雖經(jīng)過供應(yīng)廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場多次處理,羅茨風(fēng)機(jī)的軸承室頻繁漏油問題一直未得到徹底解決。軸承室漏油極易造成設(shè)備被油污覆蓋,影響文明生產(chǎn),若漏油得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn),還易造成軸承因缺油而損壞。羅茨風(fēng)機(jī)內(nèi)的葉片與風(fēng)機(jī)外殼的間隙很小,軸承損壞后風(fēng)機(jī)葉片一旦與外殼發(fā)生動(dòng)靜摩擦,風(fēng)機(jī)就面臨著報(bào)廢的風(fēng)險(xiǎn)。為消除該設(shè)備缺陷,熱電廠技術(shù)人員根據(jù)以往的設(shè)備檢修經(jīng)驗(yàn)和該套設(shè)備的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),通過認(rèn)真分析研究,大膽提出了對軸承檔油環(huán)進(jìn)行改造的技術(shù)方案。該方案主要技術(shù)特點(diǎn)是:1、改變檔油環(huán)材質(zhì),延長原設(shè)備易老化變形的缺點(diǎn)。用6mm厚的鋼板在車床上做成一個(gè)內(nèi)徑99.5mm,外徑145mm的檔油環(huán),從圓的一個(gè)側(cè)面由外圈至內(nèi)圈有厚變薄削成一定的弧度,將車削好的金屬檔油環(huán)代替原有的橡膠檔油環(huán)點(diǎn)焊在風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)軸上,防止其滑動(dòng)。用金屬材質(zhì)做成的檔油環(huán)改變了原有橡膠材質(zhì)的檔油環(huán)在油侵環(huán)境下易老化、變形的弱點(diǎn),延長了該部件的使用壽命,消除了橡膠檔油環(huán)變形后擋油效果差造成潤滑油外漏設(shè)備缺陷。2、適當(dāng)擴(kuò)大回油孔孔徑,加快風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)軸承下部潤滑油的泄油速度,降低該處潤滑油外漏的幾率。通過采取上述兩項(xiàng)措施改造后,運(yùn)行效果非常顯著。原來新更換一次檔油環(huán)運(yùn)行不到三天就發(fā)生油室漏油,經(jīng)過技術(shù)改造后,設(shè)備現(xiàn)已連續(xù)運(yùn)行半年時(shí)間也未出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,羅茨風(fēng)機(jī)軸承室漏油的問題得到了徹底解決。推廣應(yīng)用情況:首臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)軸承室檔油環(huán)改造后,經(jīng)過幾個(gè)月的試運(yùn)行,效果顯著。熱電廠采用同類技術(shù)先后對其余7臺(tái)同型號(hào)的羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造。通過該技術(shù)改造,消除了風(fēng)機(jī)因漏油而造成損壞的安全隱患,改善了設(shè)備衛(wèi)生終日油污滿面的局面,將設(shè)備的檢修周期由原來的一周延長到半年以上,極大減輕了檢修人員頻繁更換檔油環(huán)的工作量,8臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)每年可節(jié)省專用潤滑油100公升以上,折合經(jīng)濟(jì)效益一萬余元。完成單位:熱電廠成果類別:小改造獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)4、煤泥泵攪拌倉軸密封技術(shù)改造項(xiàng)目簡介:煤泥泵攪拌倉是煤泥輸送系統(tǒng)中的重要設(shè)備,煤泥必須在倉內(nèi)充分均勻攪拌后才能通過濃料泵輸送到鍋爐。攪拌軸原密封是采用高分子聚氨酯材料制作的密封環(huán),存在著密封長度短和密封材料易被煤泥中的砂粒物研磨劃傷導(dǎo)致密封不嚴(yán)等缺陷,造成煤泥頻繁外漏,嚴(yán)重影響設(shè)備的環(huán)境衛(wèi)生;煤泥漿一旦進(jìn)入到軸承室或減速箱內(nèi),便會(huì)加速轉(zhuǎn)動(dòng)部件的磨損,大大縮短設(shè)備使用壽命。為此,在運(yùn)行中需要頻繁更換密封件,密封件不但價(jià)格昂貴且更換時(shí)工作環(huán)境差、工作難度大。針對上述缺陷,我廠對密封處進(jìn)行了改造,主要技術(shù)措施是:將攪拌軸兩端的攪拌葉片安裝位置向中移動(dòng)300mm、在軸套內(nèi)外兩側(cè)同時(shí)延長密封件安裝長度、改變軸頭連接方式(由焊接改為法蘭連接)。改造后,改變了原來的密封效果,延長了軸密件檢修周期,簡化了密封工藝,優(yōu)化了檢修空間,檢修時(shí)特別方便省力,成功解決了煤泥攪拌軸端漏煤泥的技術(shù)難題。推廣應(yīng)用情況:改造后,改變了原來的密封件易損的缺陷,延長了軸密封件的使用周期,簡化了密封工藝,優(yōu)化了檢修空間,檢修時(shí)特別方便省力,成功解決了煤泥攪拌軸密封件易損頻繁漏煤泥的技術(shù)難題。更換一次密封件的檢修工作量由原來4個(gè)工時(shí)縮減為現(xiàn)在1個(gè)工時(shí),每年一臺(tái)煤泥泵攪拌倉可節(jié)省的密封件材料費(fèi)八千元。完成單位:熱電廠成果類別:小改造獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)5、關(guān)于消除6kV系統(tǒng)鐵磁諧振的建議項(xiàng)目簡介:熱電廠6kV電源系統(tǒng)屬于中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地時(shí),系統(tǒng)線電壓不變?nèi)阅芫S持運(yùn)行,這樣雖然提高了供電可靠性,但單相接地時(shí)系統(tǒng)對地電容和電壓互感器電感參數(shù)發(fā)生了變化,有可能會(huì)引起諧振發(fā)生。諧振發(fā)生時(shí),電壓會(huì)升高,分為高頻諧振和低頻諧振,以1/3基頻,1/2基頻,基頻,和3倍基頻居多。熱電廠多次發(fā)生類似情況,曾造成爆PT一次保險(xiǎn)甚至停機(jī)和停爐事故。為徹底解決此類事情發(fā)生,我廠電氣檢修人員通過查閱資料,論證分析,建議在6kV電壓互感器開口三角形側(cè)加裝由太原合創(chuàng)自動(dòng)化有限公司生產(chǎn)的HCH7601-D1智能消諧裝置。該裝置實(shí)時(shí)監(jiān)測PT開口三角電壓,運(yùn)用DFT算法計(jì)算出零序電壓四種頻率的電壓分量,本裝置較目前市場上同類設(shè)備增加了壓敏元件,該元件隨諧波電壓而變化,從而破壞PT鐵磁諧振的產(chǎn)生條件,達(dá)到了實(shí)時(shí)在線消除運(yùn)行過程中瞬態(tài)諧振的目的極大的降低了諧振產(chǎn)生的可能性。如壓敏元件未能完全消除PT產(chǎn)生的鐵磁諧振,則瞬間啟動(dòng)大功率消諧元件予以消除。推廣應(yīng)用情況:建議被采納并安裝消諧裝置后,熱電廠6kV系統(tǒng)發(fā)生過兩次接地,諧振裝置兩次都準(zhǔn)確啟動(dòng)消除了諧振,成功避免了事故的發(fā)生,為電廠安全運(yùn)行提供了可靠的技術(shù)保障。使用智能消諧裝置后,效果明顯,電廠計(jì)劃其他三個(gè)機(jī)組也要投入使用。完成單位:熱電廠成果類別:小建議獲獎(jiǎng)等級(jí):二等獎(jiǎng)6、BG4呼吸器排水裝置項(xiàng)目簡介:BG4氧氣呼吸器排水閥出口在呼吸器內(nèi)部,隨著使用人員佩用時(shí)間的增加,產(chǎn)生的唾液水會(huì)通過排水閥外殼下部縫隙滲入佩用者腰部、臀部,給佩戴人員帶來不便。針對該儀器排水系統(tǒng)不人性化、不符合人體工程學(xué)。做出以下技術(shù)更新,在排水閥出口處裝置積水盒,盒內(nèi)放入海綿(海綿容水量能夠達(dá)到呼吸器正常使用4小時(shí)的生成水量)。此裝置還方便于佩用結(jié)束后清洗儀器,不用刷洗整個(gè)殼體內(nèi)壁,只用將積水盒取下將海綿拿出擰干晾曬即可。推廣應(yīng)用情況:已在救護(hù)大隊(duì)推廣使用,效果明顯。完成單位:救護(hù)大隊(duì)成果類別:小改造獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)7、永煤加油站一次油氣回收裝置項(xiàng)目簡介:改造之前,油罐車在卸油時(shí),依靠重力把油品壓入地下油罐內(nèi),地下油罐的油氣通過普通阻火透氣帽被擠出排空管進(jìn)入大氣,第一:不安全,第二:破壞環(huán)境,第三浪費(fèi)能源。
我站通過學(xué)習(xí)先進(jìn)單位一次油氣回收先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),與有資質(zhì)施工單位進(jìn)行積極溝通,共同完成了永煤加油站一次油氣回收改造項(xiàng)目。項(xiàng)目簡述:1、在地面上2.5米處并聯(lián)所有汽油地下油罐排空管,并聯(lián)后連接到4米處。并聯(lián)處高于油罐車以防止油罐車卸油溢出時(shí)油品通到其他油罐。2、把阻火透氣帽換為OPW623P/V閥,安裝在距地面4米處,以保持地下油罐氣相微小正壓(75MM水柱),在卸油時(shí)油氣回到微小負(fù)壓的油罐車。3、在其中一排氣管聯(lián)接三通,出口安裝OPW1611AV-16053”油氣回收密封接頭和OPW1711T接頭密封防塵蓋。4、罐車和地下油罐油氣回收管采用輕質(zhì)透明Goodyear3”軟管,每米僅重1KG,便于操作。5、油氣回收管一端使用OPW633CV-AL3030和排氣管OPW1611AV-1605油氣回收密封接頭配合,油氣回收管另一端使用OPW633CV-AL3030/AL4030和油罐車油氣回收管接頭OPW611T-AL40油氣回收密封接頭配合。此配套密封接頭有特別頂開裝置,在連接時(shí)可以最大限度的防止油氣泄露。推廣應(yīng)用情況:目前已在永煤新城加油站推廣應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著:1、防止污染環(huán)境:由于物料回路和油氣回路均處于密封狀態(tài),可回收95%以上的油氣,油氣回收到油罐車內(nèi),防止油氣排放到大氣。2、操作安全:操作人員不需打開關(guān)閉球閥,只有快速接頭連結(jié)好后,卸油管路和油氣管路才會(huì)打開。3、施工簡單:不需開鑿路面,可在原排空管上加裝干式密閉快速接頭,減少投資費(fèi)用。4、油氣回收管采用軟管,不會(huì)產(chǎn)生油氣凝結(jié)成油,堵塞排空管。完成單位:聚龍物流成果類別:小設(shè)計(jì)獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)8、兩相電流互感器構(gòu)成微機(jī)差動(dòng)保護(hù)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目簡介:熱電廠1#2#電抗器原差動(dòng)保護(hù)是由兩組電流互感器構(gòu)成的不完全星形接線,通過兩個(gè)型號(hào)為DL-31型電流繼電器構(gòu)成。這種保護(hù)接線方式在AB和BC相間短路時(shí)只有一個(gè)繼電器動(dòng)作,該保護(hù)裝置曾多次在外部線路故障時(shí)發(fā)生誤動(dòng)。為解決誤動(dòng)問題,擬將其升級(jí)為微機(jī)綜合保護(hù)。由于電抗器的微機(jī)主保護(hù)為三相完全差動(dòng)保護(hù),若只將現(xiàn)有的兩相互感器接入微機(jī)保護(hù)裝置勢必影響保護(hù)動(dòng)作的可靠性。經(jīng)認(rèn)真分析,我們研究出一種巧妙的設(shè)計(jì),利用現(xiàn)有兩相互感器升級(jí)了微機(jī)差動(dòng)保護(hù)。具體設(shè)計(jì)如下:將一組互感器A、C相電流引入裝置A、C相極性端后,將其非極性端并列串入裝置B相非極性端,再從其非極性端接至互感器中性點(diǎn),同樣將另一組互感器二次“a、c相矢量和”作為b相電流接入裝置。推廣應(yīng)用情況:按照上述設(shè)計(jì)方案實(shí)施后,即保證了保護(hù)裝置的正常運(yùn)行,又節(jié)約了兩個(gè)電流互感器的經(jīng)濟(jì)投入,最重要的是極大提高了電氣設(shè)備運(yùn)行的安全性和可靠性。目前我廠已按照該方案對1#、2#機(jī)組廠用分支電抗器差動(dòng)保護(hù)改造,設(shè)備運(yùn)行的可靠性非常穩(wěn)定。完成單位:熱電廠成果類別:小設(shè)計(jì)獲獎(jiǎng)等級(jí):二等獎(jiǎng)9、#1機(jī)組主機(jī)交直流潤滑油泵增加硬接線聯(lián)鎖項(xiàng)目簡介:汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)對汽輪機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行起著重要作用。交、直流潤滑油泵控制回路安全可靠,對汽輪機(jī)在異常運(yùn)行時(shí)安全停止至關(guān)重要。由于我廠在主機(jī)潤滑油系統(tǒng)油壓低連鎖交、直流油泵的設(shè)計(jì)上只有熱工DCS連鎖,沒有電氣硬回路連鎖,當(dāng)DCS系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重故障時(shí),只有到就地控制箱進(jìn)行操作啟停電機(jī),勢必造成時(shí)間的延誤,可造成汽輪機(jī)斷油燒瓦,甚至大軸彎曲事故,嚴(yán)重威脅汽輪機(jī)安全。根據(jù)國家25項(xiàng)反措要求,特在2013年10月#1機(jī)組大修期間對交、直流潤滑油泵加入電氣聯(lián)鎖,使其成為DCS系統(tǒng)以外一套獨(dú)立的聯(lián)鎖回路,確保DCS故障情況下,交、直流潤滑油泵能順利啟動(dòng)。#1機(jī)潤滑油模塊分為主模塊及潤滑油泵聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)K(副模塊),主模塊從主機(jī)前箱內(nèi)潤滑油取樣管取壓,分出三路取樣,兩路用于主機(jī)跳閘保護(hù)(去ETS開關(guān)),另一路去副模塊,作為取樣壓力用于就地壓力顯示和DCS聯(lián)鎖啟動(dòng)交、直流潤滑油泵。本次改造主要涉及到油壓測點(diǎn)和壓力連鎖開關(guān)的設(shè)計(jì)問題,現(xiàn)場加裝兩塊壓力開關(guān),定值分別為<0.08MPa,<0.07MPa,兩塊開關(guān)壓力取樣點(diǎn)引自主模塊到副模塊的取樣管路,分別通過兩壓力開關(guān)硬接線至電氣回路,實(shí)現(xiàn)電氣回路硬聯(lián)鎖啟動(dòng)交、直流潤滑油泵。本次改造后設(shè)備運(yùn)行情況良好,電氣硬回路及熱工DCS連鎖試驗(yàn)正常,改造達(dá)到預(yù)期目的。(改造前后照片附后)圖一:改造后(增加兩臺(tái)壓力開關(guān))圖二:改造前推廣應(yīng)用情況:目前已在本單位兩臺(tái)機(jī)組主機(jī)潤滑油系統(tǒng)中應(yīng)用,同時(shí)可對存在相似問題的輔機(jī)電氣聯(lián)鎖回路改造提供參考。完成單位:裕東電廠成果類別:小改造獲獎(jiǎng)等級(jí):三等獎(jiǎng)10、#1發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器AVR勵(lì)磁電流回路雙CT改造及應(yīng)用一、項(xiàng)目背景發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)內(nèi)部通常需要對勵(lì)磁電壓、勵(lì)磁電流及同步電壓、功率柜陽極電壓等功率信號(hào)進(jìn)行測量。ABBUNITROL5000勵(lì)磁系統(tǒng)的做法是采用兩塊PSI線路板分別對應(yīng)兩個(gè)通道的冗余配置方式,除了勵(lì)磁電流兩通道共用電流測量信號(hào)以外,其余信號(hào)均為獨(dú)立的檢測回路。就因?yàn)閯?lì)磁電流雙通道共用一組電流測量信號(hào),并無冗余設(shè)計(jì),這就為調(diào)節(jié)器的安全可靠運(yùn)行埋下了設(shè)備隱患。ABB勵(lì)磁系統(tǒng)在整流橋的輸入側(cè)裝有一組CT來測量電流,整流橋的輸入側(cè)電流實(shí)際波形為梯形波,含有大量諧波分量,這些諧波在電流互感器繞組內(nèi)會(huì)形成渦流,運(yùn)行中會(huì)加速CT繞組線圈絕緣老化。長期運(yùn)行后會(huì)造成電流互感器出現(xiàn)故障,前段時(shí)間,國內(nèi)湖南漣源電廠、福建南浦電廠和華北某鋼廠的自備電廠安裝的ABBUNITROL5000勵(lì)磁系統(tǒng)都相繼出現(xiàn)了勵(lì)磁CT故障的事故,導(dǎo)致了運(yùn)行中勵(lì)磁跳閘,或者開機(jī)中無法正常起勵(lì)等情況。UNITROL5000勵(lì)磁系統(tǒng)AVR雖然是雙通道冗余設(shè)計(jì),但是當(dāng)勵(lì)磁電流測量回路CT發(fā)生故障時(shí),AVR誤認(rèn)為勵(lì)磁電流過流,發(fā)出故障報(bào)警,進(jìn)行通道切換,切換至備用通道運(yùn)行,但由于雙通道勵(lì)磁電流測量共用一組電流互感器,即使切換成功,備用通道(切換后的運(yùn)行通道)依舊會(huì)認(rèn)為勵(lì)磁電流過流,發(fā)出故障報(bào)警。如果兩個(gè)通道都不能正常工作,勵(lì)磁系統(tǒng)將啟動(dòng)跳閘命令,勵(lì)磁系統(tǒng)跳閘同時(shí)啟動(dòng)發(fā)變組保護(hù),關(guān)閉主汽門,啟動(dòng)程序跳閘,將發(fā)電機(jī)組與系統(tǒng)解列。二、實(shí)施方案在發(fā)電機(jī)機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)交流進(jìn)線柜內(nèi)A相和C相銅排上各增加一個(gè)CT,供通道2單獨(dú)使用。將新增加的第二組CT二次線連接至AVR柜功率信號(hào)接口板PSI2上,將原先的PSI1和PSI2之間的扁平連線去掉,修改PSI2上的硬件設(shè)定,使之與PSI1一
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