電力系統(tǒng)在線監(jiān)測(cè)與故障診斷課件-第五章變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)_第1頁
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第五章

變壓器油中溶解氣體的監(jiān)測(cè)

與診斷技術(shù)方瑞明博士/教授Email:fangrm@第五章

變壓器油中溶解氣體的監(jiān)測(cè)與診斷技術(shù)第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解一、氣體的產(chǎn)生第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解一、氣體的產(chǎn)生第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解一、氣體的產(chǎn)生第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解一、氣體的產(chǎn)生第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解二、氣體在油中的溶解第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解二、氣體在油中的溶解第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解二、氣體在油中的溶解第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解二、氣體在油中的溶解第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解三、氣體在油中的損失第一節(jié)油中氣體的產(chǎn)生和溶解三、氣體在油中的損失第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量一、新投運(yùn)前后第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量二、長(zhǎng)期正常運(yùn)行時(shí)第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量三、故障狀態(tài)下第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量三、故障狀態(tài)下第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量三、故障狀態(tài)下第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量三、故障狀態(tài)下第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量三、故障狀態(tài)下第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量三、故障狀態(tài)下第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量三、故障狀態(tài)下第二節(jié)不同狀態(tài)下油中氣體的含量三、故障狀態(tài)下第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析一、氣相色譜分析的流程第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析一、氣相色譜分析的流程第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析一、氣相色譜分析的流程第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析一、氣相色譜分析的流程第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析二、氣相色譜分析的工作原理第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析二、氣相色譜分析的工作原理第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析二、氣相色譜分析的工作原理第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析二、氣相色譜分析的工作原理第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析二、氣相色譜分析的工作原理第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析二、氣相色譜分析的工作原理第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析二、氣相色譜分析的工作原理第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析二、氣相色譜分析的工作原理第三節(jié)離線式油中溶解氣體的色譜分析二、氣相色譜分析的工作原理第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)一、原理框圖第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)二、油氣分離第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)二、油氣分離第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)二、油氣分離第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)二、油氣分離第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)二、油氣分離第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)二、油氣分離第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)二、油氣分離第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)二、油氣分離第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)三、氣體分離及信號(hào)轉(zhuǎn)換第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)三、氣體分離及信號(hào)轉(zhuǎn)換第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)四、信號(hào)處理及計(jì)算機(jī)控制第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)五、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)五、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第四節(jié)變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測(cè)五、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷一、診斷流程第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷一、診斷流程第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷一、診斷流程1、“GB1094.5-1985電力變壓器”中對(duì)運(yùn)行中電力變壓器及電抗器里的油中氣體注意值規(guī)定如下:第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

一、基于注意值的流程第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

一、基于注意值的流程2、國際電工委員會(huì)(IEC60599-1999)給出了各主要?dú)怏w的大致范圍IEC還強(qiáng)調(diào)要十分注意油中產(chǎn)氣速率,典型值如下:第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

一、基于注意值的流程3、IEEE建議按溶解于油中的可燃性氣體總量(TotalDissolvedCombustibleGas,TDCG)及其增長(zhǎng)率來診斷。建議注意值如下:第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷二、基于比值法的診斷第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷二、基于比值法的診斷第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

二、基于比值法的診斷三比值法診斷流程第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

二、基于比值法的診斷IEC1999年新導(dǎo)則(60599)進(jìn)行了修改,準(zhǔn)確率更高(同樣數(shù)據(jù),老導(dǎo)則不正確率30%,新導(dǎo)則降為零)。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

二、基于比值法的診斷2、基于比值法的判別(續(xù))根據(jù)IEC的相關(guān)統(tǒng)計(jì),下表還給出了典型故障的實(shí)例,如下表。比較發(fā)現(xiàn):同樣是油紙絕緣,互感器中很少有低溫過熱,而在套管中如有過熱主要是中溫過熱。IEC建議的DGA診斷流程考慮到基于各氣體組分的數(shù)量及其比值的大小按某些界限來進(jìn)行機(jī)械劃分難以反映多種多樣的客觀情況,近年來,引進(jìn)人工智能技術(shù)使診斷符合率顯著提高1)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法;2)粗糙集法;3)模糊邏輯法;4)支持向量機(jī)法第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

三、引入人工智能技術(shù)的診斷第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析在進(jìn)行變壓器油中溶解氣體色譜分析中,常會(huì)遇到由于某些外部原因引起變壓器油中氣體含量增長(zhǎng),干擾色譜分析,造成誤判斷。

1.變壓器油箱補(bǔ)焊,變壓器油箱帶油補(bǔ)焊時(shí),油在高溫下分解產(chǎn)生大量的氫、烴類氣體。

2.水分侵入油中,少部分的水分可能由于強(qiáng)電場(chǎng)的作用下電離產(chǎn)生氫氣,這些游離氫可能溶解在變壓器油中。如色譜分析出現(xiàn)H2含量單項(xiàng)超標(biāo)時(shí),可取油樣進(jìn)行耐壓試驗(yàn)和微水分析。

3.補(bǔ)油的含氣量高。(補(bǔ)油時(shí)除做耐壓試驗(yàn)外,還應(yīng)做色譜分析)

4.真空濾油器故障,導(dǎo)致油中含氣量增長(zhǎng)(建議濾油后應(yīng)做色譜分析)。

5.切換開關(guān)室的油滲透有載切換開關(guān)室中的油受開關(guān)切換時(shí)的電弧作用,分解產(chǎn)生大量的C2H2(可達(dá)總烴60%以上)和氫(可達(dá)氫總量的50%以上),通過向變壓器本體滲透,引起變壓器本體油氣體含量增高。(可向切換開關(guān)室注入一特定氣體,如氮,每隔一定時(shí)間對(duì)本體油進(jìn)行分析,看本體油中的是否出現(xiàn)這種特定氣體且隨時(shí)間增大)第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析

6.繞組及絕緣中殘留吸收的氣體。變壓器發(fā)生故障后,其油雖經(jīng)過脫氣處理,但繞組及絕緣中仍殘留有吸收的氣體,這些氣體緩慢釋放于油中,使油中的氣體含量增加。將變壓壓器油進(jìn)行真空脫氣處理后,色譜分析結(jié)果明顯好轉(zhuǎn),所以對(duì)殘留氣體主要采用脫氣法進(jìn)行消除,脫氣后再用色譜分析法進(jìn)行校驗(yàn)。值得注意的是,有的變壓器內(nèi)部發(fā)生故障后,其油雖經(jīng)過脫氣處理,但繞組及絕緣材料中仍可能殘留有吸收的氣體緩慢釋放于油中,使油中的氣體含量增加。

第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析

7.變壓器油深度精制。深度精制變壓器油在電場(chǎng)和熱的作用下容易產(chǎn)生H2和烷類氣體。這是因?yàn)樯疃染频慕Y(jié)果,去除了原油中大部分重芳烴、中芳烴及一部分輕芳烴,因此該油中的芳烴含量過低(約2%~4%),這對(duì)油品的抗氧化性能是極為不利的,但芳香烴含量的降低會(huì)引起油品抗析氣性能惡化及高溫介質(zhì)損失不穩(wěn)定。該油用于不密封或密封條件不嚴(yán)格的充油電力設(shè)備時(shí)就容易產(chǎn)生H2和烷類氣體偏高的現(xiàn)象.例如,某電廠2號(hào)主變壓器采用深度精制的油,投入運(yùn)行半年后,總烴增長(zhǎng)65.84倍.甲烷增長(zhǎng)38.8倍,乙烷增長(zhǎng)102.5倍,氫增長(zhǎng)28.9倍。對(duì)油質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn),其介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ為0.111%,微水含量為10.4ppm,可排除內(nèi)部受潮的可能性。又跟蹤一個(gè)月后.各種氣量逐漸降低,基本恢復(fù)到投運(yùn)時(shí)的數(shù)據(jù),所以認(rèn)為是變壓器油深度精制所致。若不掌握這種油的特點(diǎn),也容易給色譜分析結(jié)果的判斷帶來干擾,甚至造成誤判斷。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析

8.強(qiáng)制冷卻系統(tǒng)附屬設(shè)備故障。變壓器強(qiáng)制冷卻系統(tǒng)附屬設(shè)備,特別是潛油泵故障、磨損、窺視玻璃破裂、濾網(wǎng)堵塞等引起的油中氣體含量增高。這是因?yàn)楫?dāng)潛油泵本身燒損,使本體油含有過熱性特征氣體,用三比值法判斷均為過熱性故障,如果誤判斷而吊罩進(jìn)行內(nèi)部檢查,會(huì)造成人力、物力的浪費(fèi);當(dāng)窺視玻璃破裂時(shí),由于軸尖處油流迅速而造成負(fù)壓,可以帶入大量空氣。即使玻璃未破裂,也由于濾網(wǎng)堵塞形成負(fù)壓空間而使油脫色.其結(jié)果會(huì)造成氣體繼電器動(dòng)作,并因空氣泡進(jìn)入時(shí),造成氣泡放電.導(dǎo)致氫氣增加。對(duì)上述情況,可將本體和附件的油分別進(jìn)行色譜分析,查明原因,排除附件中油的干擾,作出正確判斷。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析

9.變壓器內(nèi)部使用活性金屬材料。目前有的大型電力變莊器使用了相當(dāng)數(shù)量的不銹鋼,如奧氏體不銹鋼,它起觸媒作用,能促進(jìn)變壓器油發(fā)生脫氧反應(yīng),使油中出現(xiàn)H2單項(xiàng)值增高,會(huì)造成故障征兆的現(xiàn)象。因此,當(dāng)油中H2增高時(shí),除考慮受潮或局部放電外,還應(yīng)考慮是否存在這種結(jié)構(gòu)材料的影響。一般來說,中小型開放式變壓器受潮的可能性大,而密封式的大型變壓器由于結(jié)構(gòu)緊湊工作電壓高,局部放電的可能性較大(當(dāng)然也有套管將軍帽進(jìn)水受潮的事例)。大型變壓器有的使用了相當(dāng)數(shù)量的不銹鋼,在運(yùn)行的初期可能使氫急增。另一方面,氣泡通過高電場(chǎng)強(qiáng)度區(qū)域時(shí)會(huì)發(fā)生電離,也可能附加產(chǎn)生氫。色譜分析時(shí)應(yīng)當(dāng)排除上述故障征兆假象帶來的干擾。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析

10.油流靜電放電大型強(qiáng)迫油循環(huán)冷卻方式的電力變壓器內(nèi)部,由于變壓器油的流動(dòng)而產(chǎn)生的靜電帶電現(xiàn)象稱為油流帶電。油流帶電會(huì)產(chǎn)生靜電放電,放電產(chǎn)生的氣體主要是H2和C2H2。如某臺(tái)主變壓器在運(yùn)行期間由于磁屏蔽接地不良產(chǎn)生了油流放電,導(dǎo)致油中C2H2和總烴含量不斷增加。再如,某水電廠1~3號(hào)主變壓器由于油流靜電放電導(dǎo)致總烴含量增高分別為30ppm和164ppm。根據(jù)對(duì)油流速度和靜電電壓的測(cè)定結(jié)果進(jìn)行綜合分析,確認(rèn)是由于油流放電引起的。

目前已初步搞清影響變壓器油流帶電的主要因素是油流速度,變壓器油的種類、油溫、固體絕緣體的表面狀態(tài)和運(yùn)行狀態(tài)。其中油流速度大小是影響油流帶電的關(guān)鍵因素。在上例中,將潛流泵由4臺(tái)減少為3臺(tái),經(jīng)過半年的監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,C2H2含量顯著降低并趨于穩(wěn)定。這樣就消除了油流帶電發(fā)生放電對(duì)色譜分析結(jié)果判斷的干擾。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析

11.標(biāo)準(zhǔn)氣樣不合格。標(biāo)準(zhǔn)氣樣不純也是導(dǎo)致變壓器油中氣體含量增高的原因之一。

12.壓緊裝置故障。壓緊裝置發(fā)生故障使壓釘壓緊力不足,導(dǎo)致壓釘與壓釘碗之間發(fā)生懸浮電位放電,長(zhǎng)時(shí)間的放電是變壓器油色譜分析結(jié)果中C2H2含量逐漸增長(zhǎng)的主要原因。

13.變壓器鐵芯漏磁某局有兩臺(tái)主變壓器,在運(yùn)行中均發(fā)生了輕瓦斯動(dòng)作,且C2H2異常,高于其他的變壓器,對(duì)其中的一臺(tái)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行電氣試驗(yàn)吊芯等均未發(fā)現(xiàn)異常。脫氣氣后繼續(xù)投運(yùn)且跟蹤幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)油中仍有C2H2。而且總烴逐步升高。超過注意值,三比值法判斷為大于700℃的高溫過熱.但吊芯檢查又無異常.后來被迫退出運(yùn)行。

第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析

13.變壓器鐵芯漏磁另一臺(tái)返廠,在廠里進(jìn)行一系列試驗(yàn)、檢查,并增做沖擊試驗(yàn)和吊芯,均無異常,最后分析虧可能是鐵芯和外殼的漏磁、環(huán)流引起部分漏磁回路中的局部過熱。為進(jìn)一步判斷該主變壓器是電氣回路故障還是勵(lì)磁回路問題,對(duì)該主變壓器又增加了工頻和倍頻空載試驗(yàn)。工頻試驗(yàn)時(shí),為能在較短的時(shí)間內(nèi)充分暴露故障情況,取Us=1.14Ue,持續(xù)運(yùn)行并采取色譜分析跟蹤,空載運(yùn)行32h就出現(xiàn)了色譜分析值異常情況,C2H2、C2H4含量較高,超過注意值。倍頻試驗(yàn)時(shí)仍取Us=1.14Ue,色譜分析結(jié)果無異常,這樣可排除主電氣回路繞組匝、層間短路、接頭發(fā)熱、接觸不良等故障,進(jìn)而說明變壓器故障來源于勵(lì)磁系統(tǒng),認(rèn)為它是主變壓器鐵芯上、下夾件由變壓器漏磁引起環(huán)流而造成局部過熱。為證實(shí)這個(gè)觀點(diǎn),把8個(gè)夾緊螺栓換為不導(dǎo)磁的不銹鋼螺栓,使主變壓器的夾件在漏磁情況能形成回路,結(jié)果找到了氣體增高的根源.第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析

14.周圍環(huán)境引起例如,在電石爐車間的變壓器,有可能吸入C2H2或電石粉,使油中C2H2含量大于10ppm。

15.超負(fù)荷引起例如,某主變色譜分析總烴含量為538ppm,超標(biāo)5倍多,進(jìn)行電氣試驗(yàn)等,均無異?,F(xiàn)象,經(jīng)負(fù)荷試驗(yàn)證明這種現(xiàn)象是由于超負(fù)荷引起的,當(dāng)超負(fù)荷130%時(shí),總烴劇烈增加。再如,某臺(tái)主變壓器在1991年10月14日的色譜分析中,突然發(fā)現(xiàn)C2H2的含量由9月7日的0增加到5.9ppm,由于是單一故障氣體含量突增,曾懷疑是由于潛油泵的軸承損壞所致,為此對(duì)每臺(tái)潛油泵的出口取樣進(jìn)行色譜分析,無異常。最后分析與負(fù)荷有關(guān)。測(cè)試發(fā)現(xiàn),當(dāng)該主變壓器220kV側(cè)分接開關(guān)在負(fù)荷電流140A以上時(shí),有明顯電弧,而在120A以下時(shí),則完全消失,所以C2H2的增長(zhǎng)是由于開關(guān)接觸不良在大電流下產(chǎn)生電弧引起的。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析16)假油位。某主變壓器,在施工單位安裝時(shí),由于油標(biāo)出現(xiàn)假油位,致使變壓器少注油約30t。因而運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)溫升過高,其色譜分析結(jié)果如表6所示,容易誤判為高能量放電,干擾對(duì)溫升過高原因的分析。

17)套管端部接線松動(dòng)過熱。某主變壓器10kV套管端部螺母松動(dòng)而過熱,傳導(dǎo)到油箱本體內(nèi),使油受熱分解產(chǎn)氣超標(biāo),其色譜分析結(jié)果如表所示。由表數(shù)據(jù)可知,由于干擾可能誤判為高于700°C高溫范圍的熱故障,影響查找色譜分析結(jié)果異常的真正原因。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析18)冷卻系統(tǒng)異?!,F(xiàn)場(chǎng)常見的冷卻系統(tǒng)異常包括風(fēng)扇停轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)或散熱器堵塞,它使主變壓器的油溫升高。下表列出了風(fēng)扇反轉(zhuǎn)的色譜分析結(jié)果。由表中所列數(shù)據(jù)可知,可能誤判為絕緣正常老化,其實(shí)是一種假象,干擾了對(duì)主變壓器溫度升高真實(shí)原因的分析。對(duì)于這種情況,可采用對(duì)比的方式分析。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析19)抽真空導(dǎo)氣管污染。對(duì)某臺(tái)110kV、160MVA變壓器進(jìn)行色譜分析發(fā)現(xiàn),主變套管油中氫氣含量較高(在76~102ppmn之間),因此決定對(duì)主變壓器套管的油重新進(jìn)行處理.處理后發(fā)現(xiàn)油中乙炔含量特高,如表所示。

進(jìn)一步查找發(fā)現(xiàn),安裝時(shí),在對(duì)套管抽真空時(shí),使用了乙炔導(dǎo)氣管,從而使套管中混入乙炔氣.造成套管油污染。對(duì)這種情況,若找不出真實(shí)原因,易誤判斷。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析20)混油引起。某臺(tái)SFSZ7-40000/110三繞組變壓器,投運(yùn)后負(fù)荷率一直在50%左右,做油樣氣相色譜分析發(fā)現(xiàn),總烴達(dá)561.4ppm,大大超過《規(guī)程》規(guī)定的150ppm注意值??扇夹詺怏w總和達(dá)1040.9ppm,大于日本標(biāo)準(zhǔn)中的注意值。發(fā)現(xiàn)問題后,立即跟蹤分析,通過近一個(gè)月的分析,發(fā)現(xiàn)總烴含量雖有增加的趨勢(shì),最高達(dá)717.5ppm,但產(chǎn)氣速率卻為0.012mL/h,低于《規(guī)程》要求值。經(jīng)反復(fù)測(cè)試和分析,最后發(fā)現(xiàn)變壓器

油到貨時(shí),有10號(hào)油與25號(hào)油搞混的情況。即變壓器中注入的是兩種牌號(hào)的油。換油后,多次色譜分析均正常,其總烴在15~20ppm之間,乙炔含量基本為0。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

四、常見干擾分析綜上述可見:1)電力變壓器油中氣體增長(zhǎng)的原因是多種多樣的,為正確判斷故障,應(yīng)采取多種測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試,由測(cè)試結(jié)果并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析判斷避免盲目的吊罩檢查。2)若氫氣單項(xiàng)增高,其主要原因可能是變壓器油進(jìn)水受潮,可以根據(jù)局部放電、耐壓試驗(yàn)及微水分析結(jié)果等進(jìn)行綜合分析判斷。3)若C2H2含量單項(xiàng)增高,其主要原因可能是切換開關(guān)室滲漏、油流放電、壓緊裝置故障等。通過分析與論證來確定C2H2增高的原因,并采取相應(yīng)的對(duì)策處理。4)對(duì)三比值法,只有在確定變壓器內(nèi)部發(fā)生故障后才能使用,否則可能導(dǎo)致誤判,造成人力、物力的浪費(fèi)和不必要的經(jīng)濟(jì)損失。5)綜合分析判斷是一門科學(xué),只有采用綜合分析判斷才能確定變壓器是否有故障,故障是內(nèi)因還是外因造成的,故障的性質(zhì),故障的嚴(yán)重程度和發(fā)展速度,故障的部位等。華東電力試驗(yàn)所以特征氣體法、三比值法和產(chǎn)氣速率為基礎(chǔ),并結(jié)合我國經(jīng)驗(yàn)提出的色譜分析診斷流程表。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

五、診斷實(shí)例分析某110kV主變,型號(hào)為SSZ9-50000,2005年12月8日投產(chǎn),2007年12月27日主變本體油色譜預(yù)試中發(fā)現(xiàn)油中的一些特征氣體含量異常,H2、總烴、C2H2等含量比同年6月份的數(shù)據(jù)異常增大,隨后進(jìn)行了幾次復(fù)測(cè)跟蹤,其數(shù)據(jù)準(zhǔn)確重復(fù)性好,可以排除人為的影響。油色譜分析結(jié)果見表1。由表1可看出,特征氣體(H2、總烴、C2H2)含量遠(yuǎn)超出正常標(biāo)準(zhǔn)值,說明故障發(fā)展迅速,于是決定立即停止運(yùn)行,對(duì)變壓器進(jìn)行吊罩,查找故障部位。故障分析:從該主變的色譜測(cè)定結(jié)果可看出:故障后主變油樣中的氣體以CH4和C2H4為主,其次是C2H6和H2,與過熱故障產(chǎn)生的特征氣體相符。但具體的故障原因究竟是磁通集中引起的鐵芯局部過熱,還是渦流引起的銅過熱或是接頭接觸不良引起的過熱,還有待進(jìn)一步檢查分析。1、利用三比值法分析

①根據(jù)三比值法的編碼規(guī)則進(jìn)行了計(jì)算,其計(jì)算結(jié)果見表2。從表中特征值0,2,2判定乙炔等超標(biāo)的原因是金屬過熱性故障并伴著絕緣材料過熱征兆。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

五、診斷實(shí)例分析故障分析:

1、利用三比值法分析(續(xù))②根據(jù)三比值與溫度的關(guān)系,可得出故障溫度為

t=322×lg(C2H4/C2H6)+525=749(℃)

計(jì)算結(jié)果顯示其故障性質(zhì)為高于700℃的高溫范圍過熱性故障。2.對(duì)CO2和CO的指標(biāo)進(jìn)行判斷

CO2/CO的比值為2.97,小于3,仍懷疑故障涉及到固體絕緣材料熱裂解(高于200℃)。為了進(jìn)一步確認(rèn)故障的存在及故障的大致部位,有必要對(duì)主變進(jìn)行電氣試驗(yàn)。第五節(jié)油中溶解氣體分析與故障診斷

五、診斷實(shí)例分析3、直流電阻測(cè)試主變停役后用AVO絕緣搖表2500V分別對(duì)1號(hào)主變的鐵芯及夾件進(jìn)行測(cè)試,其數(shù)值均在10000MΩ以上,說明鐵芯及夾件均無多點(diǎn)接地的隱患。本體絕緣、介損值結(jié)果均無異常。在測(cè)試主變直流電阻時(shí)

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