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文檔簡介

2025年焊工(技師)考試題庫附答案一、安全操作與法規(guī)標準1.【單選】在密閉容器內進行TIG焊時,為降低臭氧和氮氧化物濃度,應優(yōu)先選擇的通風方式是A.上抽下送全面通風?B.下抽上送局部排風?C.移動式負壓軟管?D.正壓送風面具答案:C解析:密閉空間電弧焊產生的有害氣體密度略大于空氣,沉積于底部,移動式負壓軟管可貼近電弧區(qū)捕集,捕集效率>90%,且不影響氬氣保護。A、B氣流組織易破壞層流,D僅保護呼吸區(qū),不能降低環(huán)境濃度。2.【判斷】依據GB94482020,當焊接作業(yè)點與可燃材料間距≤5m時,必須設置厚度≥0.8mm的鍍鋅鋼板隔離屏,且隔離屏高度≥1.8m。答案:錯誤解析:標準規(guī)定間距≤3m才強制設置隔離屏,5m時僅需移走可燃物或設監(jiān)護人;隔離屏厚度應≥1.2mm,0.8mm為舊版要求。3.【多選】對額定二次空載電壓為80V的逆變式焊機,下列哪些措施可同時滿足GB/T15579.12023防觸電要求A.二次側加裝≤24V的防電擊裝置?B.出廠標配VRD功能,空載時限≤0.2sC.采用帶安全特低電壓(SELV)的遙控盒?D.二次輸出端并聯(lián)1kΩ/50W泄放電阻答案:A、B、C解析:SELV系統(tǒng)與VRD均為標準推薦方案;防電擊裝置將空載電壓降至≤24V,可直接接觸;泄放電阻僅加速電容放電,不能降低穩(wěn)態(tài)空載電壓。4.【案例分析】某船廠在壓載艙CO?焊施工中,因通風不足導致兩名焊工出現金屬煙熱。事后檢測艙內O?19.5%,ZnO煙塵45mg/m3,CO35ppm。請指出直接原因并給出技術整改措施。答案:直接原因:ZnO煙塵濃度超限(GBZ2.1限值5mg/m3),短時暴露即致金屬煙熱。整改:1.改用低煙塵藥芯焊絲(煙塵量≤5g/kg);2.增設軸流風機強制換氣,換氣次數≥20次/h;3.安裝自動監(jiān)測報警儀,ZnO>3mg/m3即停機;4.焊工佩戴正壓式呼吸防護器(TH2PSL)。二、金屬材料與焊接性5.【單選】對Q690D調質鋼,冷裂敏感指數Pcm=0.25,板厚30mm,預熱溫度計算公式T0=1000Pcm?25。若環(huán)境溫度?10℃,則最低預熱溫度為A.225℃?B.235℃?C.245℃?D.255℃答案:C解析:T0=1000×0.25?25=225℃;標準規(guī)定環(huán)境溫度低于0℃時再加20℃,故225+20=245℃。6.【多選】下列關于9%Ni鋼液化天然氣儲罐焊接的敘述,正確的有A.熱輸入應≤25kJ/cm,避免逆轉變奧氏體粗化B.可用NiCrMo6焊條,熔敷金屬含Ni≈55%,與母材膨脹系數匹配C.焊后消除應力溫度上限為580℃,防止δ相脆化D.層間溫度≤150℃,避免熱影響區(qū)韌性下降答案:B、C、D解析:9%Ni鋼焊接關鍵為保持低溫韌性,NiCrMo6焊縫可形成穩(wěn)定奧氏體;A項熱輸入應≤20kJ/cm,25kJ/cm過高。7.【判斷】鋁合金5083H111焊接時,若采用5356焊絲,焊后自然時效30天,接頭抗拉強度可恢復到母材的85%以上。答案:正確解析:5356含Mg5%,焊后自然時效析出β″(Mg?Al?)相,強化效果約15%,5083H111母材強度275MPa,接頭實測235MPa,恢復率85.5%。8.【計算】用碳當量Ceq評估25CrMo4鋼焊接性,成分C0.30、Mn0.70、Cr1.10、Mo0.22、Cu0.15、Ni0.25(wt%),按IIW公式計算Ceq并判斷預熱需求(板厚20mm)。答案:Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15=0.30+0.70/6+(1.10+0.22)/5+(0.25+0.15)/15=0.30+0.117+0.264+0.027=0.708%因Ceq>0.6%且厚度>15mm,需預熱200℃并控制t8/5在8–20s。三、焊接工藝與參數優(yōu)化9.【單選】在φ1016mm×14.7mm的X80管線環(huán)縫全自動焊中,采用內焊機根焊+外焊機填充/蓋面,若根焊熱輸入1.0kJ/mm,則對應焊接速度約為A.0.8m/min?B.1.2m/min?C.1.5m/min?D.1.8m/min答案:B解析:熱輸入E=UI/v,取I=180A、U=24V,則v=UI/E=180×24/1000=4.32m/min=72mm/s;但根焊為窄間隙,坡口寬度6mm,實際熔敷效率0.3,故線能量需除以效率,v≈1.2m/min。10.【多選】降低SAW焊劑消耗量的有效措施包括A.采用燒結焊劑替代熔煉焊劑,堆密度降低15%B.焊劑層厚度由40mm減至25mm,并采用磁控約束電弧C.焊絲直徑由4mm增至5mm,熔敷效率提高20%D.回收系統(tǒng)加裝旋風分離+磁選,回收率≥95%答案:B、D解析:磁控電弧可減薄焊劑層;回收系統(tǒng)提升利用率。A項燒結焊劑堆密度實際高10%;C項增大直徑雖提高效率,但焊劑消耗量同步增加。11.【判斷】脈沖MIG焊在鋁合金立向上焊時,若平均電流120A、脈沖頻率100Hz,則一個脈沖周期內基值電流時間占比60%,可有效減少下垂咬邊。答案:正確解析:立焊需降低線能量,基值時段維持電弧不熄滅,熔池冷卻加快,表面張力足以托住液態(tài)金屬,減少下墜。12.【實操設計】某厚60mm的S355J2+N鋼板需開雙面X形坡口,采用FCAW打底+SAW填充,要求焊后角變形≤1°。請給出坡口尺寸、焊接順序及反變形量。答案:坡口:正面深度18mm、角度60°,根部鈍邊4mm;反面深度42mm、角度45°,根部R=6mm。順序:1.正面FCAW1–2層,厚8mm;2.翻身碳弧氣刨清根,MT確認;3.反面FCAW2層;4.反面SAW填充至1/3板厚;5.翻身正面SAW完成;6.反面SAW蓋面。反變形:預設上拱2.5mm/1m,實測角變形0.8°<1°,滿足要求。四、缺陷檢測與質量控制13.【單選】對壁厚8mm的奧氏體不銹鋼管對接環(huán)縫,按NB/T47013.52020進行滲透檢測,下列哪種顯像劑類型適用于高溫(150℃)條件A.水溶型?B.溶劑懸浮型?C.干粉型?D.塑料薄膜型答案:C解析:干粉顯像劑無液體載體,耐高溫不分解;水溶型易沸騰,溶劑型易起火,薄膜型需固化。14.【多選】射線檢測底片評定中,下列哪些情況應評定為Ⅳ級不合格A.條形夾渣總長35mm,分布于300mm焊縫,板厚20mmB.密集氣孔群最大直徑1.5mm,氣孔間距<2mm,總占面積30mm×5mmC.未熔合長度8mm,位于板厚1/2處,與表面平行D.單個夾鎢直徑3.0mm,位于根部答案:A、B、C解析:A夾渣總長>板厚3倍(60mm)才合格;B密集氣孔群面積>16mm×4mm即Ⅳ級;C未熔合無論長度均Ⅳ級;D夾鎢直徑≤4mm允許存在。15.【計算】對100mm厚焊縫進行TOFD檢測,探頭中心距2S=120mm,聲速5.95mm/μs,時間窗口需覆蓋底面一次波與二次波之間區(qū)域,求窗口寬度(μs)。答案:底面一次波聲程=√(S2+T2)=√(602+1002)=116.6mm,t1=116.6/5.95=19.6μs底面二次波聲程=√(602+2002)=208.8mm,t2=208.8/5.95=35.1μs窗口寬度Δt=35.1?19.6=15.5μs,余量+20%,取19μs。16.【案例分析】某球罐環(huán)縫自動焊出現周期性咬邊,間距約等于焊絲直徑(1.2mm),外觀呈波浪形。請分析原因并提出工藝調整方案。答案:原因:送絲輪磨損導致送絲速度周期性波動,電弧電壓隨之振蕩,熔池鋪展不均。調整:1.更換V型槽送絲輪,壓力調至0.25MPa;2.改用閉環(huán)送絲機,編碼器反饋精度±1%;3.電弧電壓濾波時間由5ms增至15ms,抑制瞬時振蕩;4.降低焊接速度10%,增加熔池存在時間。驗證后咬邊深度由0.5mm降至0.1mm以下。五、設備維護與故障診斷17.【單選】逆變焊機IGBT模塊炸裂,拆檢發(fā)現集電極發(fā)射極短路,柵極驅動電阻燒焦,最可能的故障順序是A.驅動板老化→柵極欠驅動→直通短路→炸裂B.整流橋缺相→母線電壓升高→過壓擊穿C.輸出整流二極管短路→變壓器偏磁→IGBT過流D.散熱風機停轉→過熱→熱擊穿答案:A解析:柵極欠驅動導致IGBT退出飽和區(qū),功耗劇增,結溫>200℃后熱失控炸裂;其余選項雖可損壞IGBT,但柵極電阻不會燒焦。18.【多選】機器人MIG焊出現“電弧頻繁斷弧+焊縫起皺”,現場檢查應重點涉及A.送絲軟管是否打折,阻力>5N?B.導電嘴孔徑磨損量>0.3mmC.保護氣流量<10L/min?D.工件接地線截面積<16mm2答案:A、B、C解析:送絲阻力大、導電嘴磨損導致電接觸不穩(wěn);氣流量低產生氣孔并擾動電??;接地線截面積影響引弧而非穩(wěn)弧。19.【判斷】晶閘管整流弧焊機空載電壓70V,負載電壓驟降,測量觸發(fā)板輸出脈沖僅40°,則故障為同步變壓器缺相。答案:錯誤解析:觸發(fā)脈沖40°說明同步信號正常,缺相會導致無脈沖;驟降原因為晶閘管一只開路,形成半波整流,直流分量下降。20.【實操題】給出一份IGBT逆變焊機年度保養(yǎng)清單(≥10項),并指出關鍵檢測儀器。答案:1.打開頂蓋,用干燥壓縮空氣(0.3MPa)清除積塵,重點散熱片、風道;2.檢測母線電解電容容量,LCR表讀數偏差>20%更換;3.測量IGBT模塊靜態(tài)參數,萬用表二極管檔壓降1.8–2.2V為正常;4.用示波器觀察柵極驅動波形,上升沿<200ns,無振蕩;5.檢查高頻變壓器原邊絕緣電阻,兆歐表500V檔>100MΩ;6.校準電流反饋霍爾傳感器,輸出零點漂移<±20mV;7.更換送絲機碳刷,長度<5mm必須更換;8.用氣體流量計校準保護氣路,誤差<±5%;9.緊固一次側銅排螺栓,扭矩25N·m,涂導電膏;10.更新固件至最新版本,備份用戶參數;11.空載運行30min,紅外熱像儀檢測IGBT溫升<40K;12.輸出端加假負載(純阻性50A),記錄外特性曲線,與出廠曲線偏差<±3%。關鍵儀器:LCR表、示波器、兆歐表、紅外熱像儀、氣體流量計。六、先進焊接技術與自動化21.【單選】針對16mm厚高強鋼,采用激光MIG復合焊,若激光功率6kW、光絲間距2mm、焊接速度1.5m/min,為獲得成形系數(熔寬/熔深)≈1.2,MIG弧壓應控制在A.24V?B.28V?C.32V?D.36V答案:B解析:光絲間距2mm時,電弧在激光匙孔前方,弧壓28V對應弧長5mm,電弧壓力與激光蒸發(fā)反壓力平衡,熔池后流減緩,成形系數接近1.2。22.【多選】機器人CMT焊接鋁合金時,下列哪些參數組合可降低熱輸入并提高搭橋能力A.短弧階段電流負斜率?150A/ms?B.回燒階段電壓+5V超調C.送絲回抽速度2m/s,位移3mm?D.基值電流40A,持續(xù)時間8ms答案:A、C、D解析:負斜率快速降流、回抽機械斷弧、低基值電流均降低熱輸入;回燒電壓超調增加能量,不利于降熱。23.【判斷】在攪拌摩擦焊(FSW)焊接7A52鋁合金時,若攪拌針長度略小于板厚0.2mm,可在背面形成極少量“kissingbond”,對疲勞性能影響可忽略。答案:錯誤解析:kissingbond屬于未焊透型缺陷,即使0.2mm也會成為疲勞裂紋源,疲勞強度下降30%以上,必須保證針長=板厚+0.3mm壓入量。24.【設計題】為完成φ2000mm×40mm的S32750雙相鋼筒體縱縫PAW+TIG自熔焊,請設計一套自動化工裝并給出關鍵控制參數。答案:工裝:1.內撐式水冷銅襯墊,寬度80mm,鑲嵌4bar氬背保腔;2.激光跟蹤傳感器,分辨率±0.05mm,實時修正坡口偏差;3.三軸伺服滑臺,重復定位精度±0.02mm;4.PAW焊槍前置,TIG自熔槍后置,槍距12mm;5.背面紅外測溫儀,閉環(huán)控制冷卻水流量,保持層間<100℃。參數:PAW電流220A、電壓28V、速度250mm/min、離子氣Ar4L/min、保護氣Ar+2%N?15L/min;TIG電流180A、速度同PAW、保護氣純Ar18L/min;背面保護氣Ar20L/min。焊后鐵素體含量42%,ASTMA923法測無σ相。七、計算與綜合應用25.【綜合計算】某橋梁箱梁角焊縫,焊腳尺寸8mm,設計疲勞等級FAT80,按ISO5817B級驗收。若采用MAG焊,熔敷效率0.9,焊絲直徑1.2mm,求1m長焊縫所需焊絲質量(kg)及焊接時間(min),已知:送絲速度8m/min、干伸長15mm、

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