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1、提高長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁樁身質(zhì)量合格率中建二局xxQCj、組提高長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁樁身質(zhì)量合格率一、工程概況xx東、西地塊工程,該工程西地塊由 3棟100m公寓式寫字樓及下部底商組成,東 地塊由2棟乙級(jí)寫字樓、大商業(yè)及4棟住宅組成。建筑面積為58.2萬m, 16棟塔樓總 樁數(shù)為1807根樁。東西地塊商業(yè)部分地基基礎(chǔ)均采用長(zhǎng)螺旋壓灌成樁技術(shù)。其中主樓 部分樁基均以強(qiáng)風(fēng)化泥巖層作為樁端持力層,樁型統(tǒng)一,較為典型,選取為本次Q。、組的活動(dòng)對(duì)象。設(shè)計(jì)要求樁身進(jìn)入持力層 3m (樁長(zhǎng)20n),單樁抗壓極限承載力標(biāo) 準(zhǔn)值為6000kNo二、相關(guān)術(shù)語長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁技術(shù)是采用長(zhǎng)螺旋 鉆機(jī)鉆孔至設(shè)計(jì)標(biāo)高,利用混凝土
2、泵將混凝 土從鉆頭底壓出,邊壓灌混凝土邊提升鉆頭 直至成樁,然后利用振動(dòng)裝置將鋼筋籠一次 插入混凝土樁體,形成鋼筋混凝土灌注樁。 后插入鋼筋籠的工序應(yīng)在壓灌混凝土工序 后連續(xù)進(jìn)行。與普通水下灌注樁施工工藝相 比,長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁施工,由于不需要泥 漿護(hù)壁,無泥皮,無沉渣,無泥漿污染,施 工速度快,造價(jià)較低。工藝流程圖如圖 1。 三、QC小組簡(jiǎn)介制圖人:xx圖2-1工藝流程圖小組成員簡(jiǎn)介表(表3-1 )1=, 和* =/* 和* =04曩=00關(guān)-和 :0a W曩=04至 r.-jPfjf :=和足,/ :=* :00* =,-的JPT衣金 :0漂和* =1=,/ =,/ *a =1=郭 =/
3、* =/ 7.-J=0* 力* =0 :小組名稱-:中建二局xx廣場(chǎng)QC小組r-;課題名稱11提高長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁樁身質(zhì)量合格率;i :成立時(shí)間2014年2月14日課題類型現(xiàn)場(chǎng)型:?課題登記時(shí)間6Q2014年2月14日小組注冊(cè)號(hào)CSCEC2B-2014-002 :61:課題活動(dòng)時(shí)間2014年2月-2014年6月課題登記號(hào)CLX (2014) -02-14 :小組人數(shù).12人活動(dòng)次數(shù)7次s*QC教育時(shí)間50小時(shí)出勤率100%成員構(gòu)成i序號(hào)d姓名性別學(xué)歷職稱職務(wù)組內(nèi)分工:a 1* 1陳學(xué)英女碩士高級(jí)工程師項(xiàng)目經(jīng)理組長(zhǎng)、總負(fù)責(zé) ,2張乾偉男工程師執(zhí)行經(jīng)理副組長(zhǎng)、策劃組織! 31郝明俊女中專高級(jí)工程師
4、項(xiàng)目總工副組長(zhǎng)、策劃組織4 4xx男本科助理工程師技術(shù)貝成員、技術(shù)控制 :,5?xx男工程師測(cè)量工程師成員、測(cè)量控制16 6Sxx男本科助理工程師質(zhì)量工程師成員、質(zhì)量控制 ;7xx男助理工程師施工員成員、碎負(fù)責(zé),8 jxx男本科助理工程師施工員成員、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé).9 9ixx男助理工程師資料員成員、數(shù)據(jù)收集 :10xx男本科助理工程師技術(shù)貝成貝、施工技術(shù)控制1 11彭峰男中專壓筋施工員后插鋼筋籠施工1 12s胡明勝男鉆機(jī)操作員.鉆機(jī)操作、碎壓灌;_ _ _ _ _ _1jf.、=:r:r. =:r.=:r.“ j;=1/ =7/;口田.飛父一-*./牙用-牙af . -,j=r.j=r:=:j=t
5、:=:n.j=r:=:n.j=r:二0w. .m mf;*$. mf,. *. mj: *$、 r制表人:xx制表時(shí)間:2014-2-14四、選題理由分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率為95%分同類項(xiàng)目,一次驗(yàn)收合格率為 82%樁基以泥巖層作為持力層,要求樁身進(jìn)入持力層3mi后壓鋼筋籠質(zhì)量不易控制提高長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁樁身質(zhì)量合格率制圖人:xx制圖時(shí)間:2014-2-15圖4-1選題理由評(píng)價(jià)圖五、現(xiàn)狀調(diào)查2014 年2月16日-2月25日期間,本項(xiàng)目QC、組成員,一同對(duì)正在施工長(zhǎng)螺旋鉆 孔壓灌樁、且土層情況相似的 xx工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、交流,并對(duì)其工程樁基質(zhì)量 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,共檢查250條樁的8個(gè)控
6、制項(xiàng)目,共2000個(gè)檢查點(diǎn),合格1640個(gè) 點(diǎn)。具體情況如下:長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁樁身質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)表(表 5-1 )質(zhì)量問題頻數(shù)(點(diǎn))累計(jì)頻數(shù)(點(diǎn))頻率(為累計(jì)頻率(A入巖深度不足14514540.3聯(lián)40.3B后插鋼筋籠卜放 深度不足13027536.176.4I C1樁位偏差25300783.4iD樁身碎完整性差103102.886.2E E其他5036013.81001制表人:xx制表時(shí)間2014-2-25樁身質(zhì)量合格率:82%缺Pg率18%制圖人:xx制圖時(shí)間2014-2-25圖5-1長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁質(zhì)量問題排列圖由排列圖看出,入巖深度不足、后插鋼筋籠下放深度不足總共占長(zhǎng)螺旋樁身質(zhì)量問 題
7、的76.4%,是影響長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁樁身質(zhì)量的主要問題。六、設(shè)立目標(biāo)1、根據(jù)項(xiàng)目要求,小組把本次 QCS題目標(biāo)設(shè)定為長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁樁身質(zhì)量一次驗(yàn)收 合格率95犯上。制圖人:xx制圖時(shí)間2014-2-26圖6-1長(zhǎng)螺旋鉆孔灌注樁質(zhì)量現(xiàn)狀與目標(biāo)對(duì)比圖2、目標(biāo)可行性分析(1)入巖深度不足、后插鋼筋籠下放深度不足總共占長(zhǎng)螺旋樁身質(zhì)量問題的76.4%,根據(jù)目標(biāo)合格率計(jì)算公式(目標(biāo)合格率 =原合格率+(1-原合格率)X主要質(zhì)量問題累計(jì)頻 率X主要質(zhì)量問題預(yù)計(jì)完成率)得:82%+(1-82%) X76.4%X 95%=95.1*95% 因此設(shè)定目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。(2)公司xx項(xiàng)目樁身質(zhì)量合格率為95%經(jīng)驗(yàn)
8、可借鑒。七、原因分析確定目標(biāo)后,針對(duì)“入巖深度不足”和“后插鋼筋籠下放深度不足”這兩大質(zhì)量問 題,小組成員采用風(fēng)暴頭腦對(duì)造成長(zhǎng)螺旋鉆孔灌注樁樁身質(zhì)量原因形象深入探討,詳細(xì) 分析了施工方法及工藝要求,從“人”、“機(jī)”、“料”、“法”、“環(huán)”、“測(cè)”六個(gè)方面進(jìn)行分析,列出關(guān)聯(lián)圖:,樁機(jī)動(dòng)力二,鉆頭選型二,不足 V q不合理L工匚鉆頭轉(zhuǎn)速鉆義建以,慢W 穿遢流巖人巖深度 不夠次級(jí)因素末涕因考主要間題制圖人:xx培訓(xùn)交底 監(jiān)控不到 * 位操作技能、廠經(jīng)驗(yàn)不足,/馥懿.(輔仁2/鋼筋籠鋼筋籠瑞、 供料不及 )曾咀力過,翦詰不J口寸y- 己理我他饕下鋼筋筮剛放珠度小度不足足 碇振搗不,鬻磬1到位質(zhì)量差二振
9、握器長(zhǎng) 度不足制圖時(shí)間2014-2-27圖7-1長(zhǎng)螺旋鉆孔灌注樁質(zhì)量問題關(guān)聯(lián)圖八、要因確認(rèn)要因確認(rèn)計(jì)劃表(表8-1 )編號(hào)末端因素確認(rèn)內(nèi)容融ne ai 種*yw確認(rèn)方法確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人時(shí)間培訓(xùn)交底/、到位是否進(jìn)行了培訓(xùn)交底調(diào)查分析1、進(jìn)行了技術(shù)交底2、交底合格率100%xx2014年 3i 月可2鋼筋籠焊接質(zhì)量差鋼筋籠焊接質(zhì)量是否合格現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查鋼筋籠焊接質(zhì)量合格100%xx12014 年 3月1日I3I監(jiān)控/、到位對(duì)過程實(shí)施是否控制到位現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查整改合格率100%xx2014 年 3 月1日-2:日i4鋼筋籠端部構(gòu)造不合理鋼筋籠端部是否合理現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查下放鋼筋籠卡籠次數(shù)2次xx2014 年 3月2日-3
10、日f5:?J鉆頭選型不合理鉆頭選型是否合理現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查入巖深度3m且時(shí)間15分鐘xx2014 年 3月2日-3日6 r樁機(jī)動(dòng)力不足樁機(jī)動(dòng)力是否滿足施,要求現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查樁機(jī)功率滿足 180 KWxx2014年 3!月1日:I7碎配合比不合理碎骨料、和 易性是否 合理現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查骨料粒徑5-25mm,脫坍落度180-220xx2014 年 3月1日18振搗器長(zhǎng)度不足振搗器是 否滿足振 搗要求現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查振搗器長(zhǎng)度*m gwxx2014 年 3月1日%! 耳我5-X0制表人:xx制表時(shí)間2014-3-5根據(jù)要因確認(rèn)計(jì)劃表,小組成員針對(duì)末端因素,逐一進(jìn)行要因確認(rèn)。確認(rèn)一:培訓(xùn)交底不到位確認(rèn)方法:調(diào)查分析確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):1、
11、進(jìn)行了技術(shù)交底;2、交底合格率100%驗(yàn)證情況:2014年3月1日QC小組成員xx查閱了相關(guān)部門質(zhì)量技術(shù)交底資料和會(huì) 議記錄。查閱發(fā)現(xiàn),在每個(gè)工藝流程環(huán)節(jié)都有召開技術(shù)交底會(huì)對(duì)班組長(zhǎng)及施工人員進(jìn)行 技術(shù)交底,并做了較為詳細(xì)的技術(shù)交底記錄。并在現(xiàn)場(chǎng)也進(jìn)行了抽樣調(diào)查,對(duì) 5個(gè)樁機(jī)操作工、5個(gè)混凝土工、20個(gè)鋼筋籠焊工 及5個(gè)施工工人員進(jìn)行考核,要求100哈格。操作工人考核調(diào)查統(tǒng)計(jì)表(表8-2)考核人員人數(shù)考核時(shí)間考核科目合格率樁機(jī)操作工52014-3-21100%混凝土工52014-3-21100%鋼筋籠焊工202014-3-21100%施工人員52014-3-21100%制表人:xx制表時(shí)間201
12、4-3-1結(jié)論:經(jīng)查詢培訓(xùn)交底資料齊全,工人考核合格,說明培訓(xùn)交底到位,所以培訓(xùn)交 底不到位不是主要原因。確認(rèn)二:鋼筋籠焊接質(zhì)量差確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):鋼筋籠焊接質(zhì)量100%&格驗(yàn)證情況:2014年3月1日,QC、組成員xx對(duì)已經(jīng)完成加工焊接的鋼筋籠抽取 9 個(gè)對(duì)其焊縫、鋼筋尺寸間距檢查驗(yàn)收,檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)為:鋼筋籠焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表(表8-3)在舁 廳P鋼筋籠編號(hào)焊縫鋼筋尺寸間距焊接質(zhì)量判定12-186合格合格合格22-168合格合格合格32-202合格合格合格42-187合格合格合格52-169合格合格合格62-203合格合格合格72-188合格合格合格82-180合格合格合格92-204
13、合格合格合格制表人:xx制表時(shí)間2014-3-1根據(jù)抽查情況看,鋼筋籠焊縫、鋼筋尺寸間距均合格,統(tǒng)計(jì)結(jié)果鋼筋籠焊接質(zhì)量合格率為100%滿足施工要求。結(jié)論:鋼筋籠焊接質(zhì)量差不是主要原因。確認(rèn)三:監(jiān)控不到位確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):整改合格率100%驗(yàn)證情況:2014年3月1日-2日,QC、組成員xx在長(zhǎng)螺旋現(xiàn)場(chǎng)對(duì)鋼筋籠下放過程垂直度進(jìn)行檢查,在每根鋼筋籠下放全過程中均有質(zhì)量管理人員旁站,整改率 100%附成樁過程旁站記錄表:結(jié)論:監(jiān)控不到位不是主要原因確認(rèn)四:鋼筋籠端部構(gòu)造不合理確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):下放鋼筋籠卡籠次數(shù) 2次驗(yàn)證情況:2014年3月2日到3日,QC小組成員xx到本項(xiàng)目長(zhǎng)螺
14、旋施工試樁現(xiàn)場(chǎng) 抽取了 10根正在下放鋼筋籠的樁進(jìn)行數(shù)據(jù)收集,并記錄對(duì)應(yīng)樁號(hào)的成孔深度、下放鋼 筋籠至樁底過程中因不明原因卡籠的頻率,每根樁下壓鋼筋籠卡籠次數(shù)統(tǒng)計(jì)如下:鋼筋籠卡籠頻率統(tǒng)計(jì)表(表8-4)在舁 廳P樁號(hào)實(shí)際孔深壓放鋼筋籠時(shí)間起止鋼筋籠卜放深度12-6023.9m13:20-13:3417.5m3次22-9623.8m15.39-15 : 4618.3m1次32-7823.9m20:25-20:3419.3m2次42-6123.7m21:50-22:0618.2m3次52-9724.0m23:03-23:1020.0m0次62-7923.9m23:50-23:5819.2m1次72-
15、6223.8m00:46-00:5918.8m3次82-9823.7m02:12-02:1820.0m0次92-8023.9m03:49-03:5620.0m0次102-6323.8m04:34-04:4817.7m3次制表人:xx制表時(shí)間2014-3-3從以上的記錄數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),10根樁在下放鋼筋籠中,因不明原因卡籠次數(shù) 2次共4根樁,少量鋼筋籠甚至無法完全下放至樁底。結(jié)論:鋼筋籠端部構(gòu)造不合理是主要原因確認(rèn)五:鉆頭選型不合理確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):入巖深度3m且時(shí)間0 15分鐘驗(yàn)證情況:2014年3月2日到3日,QC小組成員xx到本項(xiàng)目長(zhǎng)螺旋施工試樁現(xiàn)場(chǎng) 抽取了 10根正在鉆孔的樁進(jìn)行
16、數(shù)據(jù)收集,并記錄對(duì)應(yīng)樁號(hào)的入巖深度及入巖時(shí)間,每 根樁入巖所用時(shí)間統(tǒng)計(jì)如下:入巖深度、入巖時(shí)間統(tǒng)計(jì)表(表 8-5)在舁 廳P樁號(hào)入巖深度深m入巖時(shí)間起止入巖時(shí)間(min)12-602.312:47-13:041722-962.215:18-15:382032-782.116:00-16:252542-612.221: 09-21:332452-972.322:20-22:361662-792.123:15-23:331872-622.300:10-00:261682-982.201:40-01:571792-802.103:03-03:2623102-632.204:01-04:2322制表人
17、:xx制表時(shí)間2014-3-3從以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),10根樁在入巖中,過程所用時(shí)間均超過 15分鐘,已超 出項(xiàng)目部進(jìn)度要求的合理時(shí)間,且入巖深度難以保證。結(jié)論:鉆頭選型不合理是主要原因確認(rèn)六:樁機(jī)動(dòng)力不足確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):樁機(jī)功率滿足180KW驗(yàn)證情況:根據(jù)xx樁機(jī)資料調(diào)查得知,樁機(jī)功率需滿足 180KW求。小組成員對(duì) 本工程5臺(tái)樁機(jī)進(jìn)行功率調(diào)查統(tǒng)計(jì)如下:樁基功率調(diào)查統(tǒng)計(jì)表(表8-6)樁基號(hào)1#S機(jī)2#4機(jī)3#樁機(jī)4#機(jī)5#tt機(jī)功率(kw185185185185185是否滿足滿足滿足滿足滿足滿足制表人:xx制表時(shí)間2014-3-3以上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),5臺(tái)樁機(jī)功率在允許偏差范圍
18、內(nèi),均滿足要求 結(jié)論:樁機(jī)動(dòng)力不足不是主要原因確認(rèn)七:碎配合比不合理確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):碎骨料粒徑 5-25mm殮坍落度180-220驗(yàn)證情況:查閱xx已經(jīng)施工長(zhǎng)螺旋經(jīng)驗(yàn)調(diào)查得知,碎需滿足以下要求:碎骨料粒徑5-25mm,脫坍落度180-220要求。小組成員xx、xx對(duì)碎現(xiàn)場(chǎng)抽樣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果如下:坍落度檢查、配合比報(bào)告根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,骨料粒徑、坍落度滿足要求 結(jié)論:碎配合比不合理不是主要原因確認(rèn)八:振搗器長(zhǎng)度不足確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):振搗器長(zhǎng)度 20米驗(yàn)證情況:根據(jù)xx工程長(zhǎng)螺旋施工經(jīng)驗(yàn),振搗器要求有效樁長(zhǎng),小組成員xx對(duì)現(xiàn)場(chǎng)4根振搗器進(jìn)行測(cè)量,實(shí)測(cè)長(zhǎng)度為;振搗器長(zhǎng)度測(cè)量統(tǒng)計(jì)
19、表(表8-7)在舁 廳P啟效樁長(zhǎng)(nj)鋼筋籠長(zhǎng)度(nD備注振搗器長(zhǎng)度(m1#振搗百2021滿足202#振搗百2021滿足203#振搗百2021滿足204#振搗百2021滿足20制表人:xx制表時(shí)間2014-3-2根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),振搗器長(zhǎng)度均方20m.結(jié)論:振搗棒長(zhǎng)度足不是主要原因確認(rèn)九:供料不及時(shí)確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):供料中斷樁數(shù)占總樁數(shù)的 5姒上驗(yàn)證情況:2014年3月3日小組成員xx對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工中的10根樁供料是否中斷情況統(tǒng)計(jì)如下:供料情況統(tǒng)計(jì)表(表8-8)在舁 廳P樁號(hào)實(shí)際孔深成樁時(shí)間起止供料是否中斷12-6023.9m12:47-13:04否22-9623.8m15:18-15:3
20、8否32-7823.9m16:00-16:25否42-6123.7m21: 09-21:33否52-9724.0m22:20-22:36否62-7923.9m23:15-23:33否72-6223.8m00:10-00:26否82-9823.7m01:40-01:57否92-8023.9m03:03-03:26否102-6323.8m04:01-04:23否制表人:xx制表時(shí)間2014-3-3根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)結(jié)果得知,供料中斷情況占總樁數(shù)比例5%結(jié)論:供料不及時(shí)不是主要原因經(jīng)過對(duì)末端因素分析、調(diào)查、驗(yàn)證,影響入巖深度不足、后插鋼筋籠深度不足的主 要原因有:1、鋼筋籠端部構(gòu)造不合理2、鉆頭選型不合理
21、。九、制定對(duì)策1、小組成員通過研究、廣泛聽取意見,對(duì)提出的對(duì)策進(jìn)行分析確定要因?qū)Σ?,在?jīng)過討論、比較、評(píng)判后,最后確定對(duì)策如下:序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)1鋼筋籠端部構(gòu)造不合理深化鋼筋籠端部構(gòu)造卡籠次數(shù)2次1? 21鉆頭選型不合理更改鉆頭選型awvq nrJ餐-ggVL-入巖3mM時(shí)間0 15分鐘制表人:xx措施地占 八、工!田W s完成時(shí)間負(fù)責(zé)人i1、深化鋼筋籠構(gòu)造2、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)3、設(shè)計(jì)優(yōu)化確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)2014年3月15日xx1、鉆頭選型2、推廣適用的鉆頭制表時(shí)現(xiàn)場(chǎng)司2012014年3月20日F第爾心,4-3-101 xx Lj實(shí)施對(duì)策表(表9-1 )十、對(duì)策實(shí)施1、實(shí)施一:)(1)深化鋼筋籠構(gòu)造小組成員對(duì)
22、鋼筋籠配筋大樣進(jìn)行開會(huì)研究討論,總結(jié)出樁尖大樣:制圖人:xx制表時(shí)間2014-3-9節(jié)點(diǎn)構(gòu)造做法步驟:? 根據(jù)鋼筋籠配筋采用彎曲機(jī)將鋼筋按規(guī)定長(zhǎng)度、角度彎折? 鋼筋籠籠身焊接完成后將錐形端部采用直徑為 8的圓鋼按固定間距增加3圈螺旋筋, 并將螺旋筋與主筋交接部位及樁尖部位滿焊。(2)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)為了驗(yàn)證此鋼筋籠構(gòu)造是否有效,現(xiàn)場(chǎng)加工 2個(gè)鋼筋籠進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)如下:后壓鋼筋籠情況統(tǒng)計(jì)表(表10-1)在舁 廳P樁號(hào)壓放鋼筋籠時(shí)間起止鋼筋籠卜放深度12-7713:20-13:3020m0次22-5115:39-15:4620m0次制表人:xx制表時(shí)間2014-3-12根據(jù)以上數(shù)據(jù)看出,鋼筋籠使用
23、此樁尖構(gòu)造,在下放鋼筋籠中卡籠次數(shù)2次,初步證明此方案可行(3)設(shè)計(jì)確認(rèn)按以優(yōu)化節(jié)點(diǎn),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果確認(rèn),此樁尖構(gòu)造可行。并以聯(lián)系單的形式,請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)審核確認(rèn),設(shè)計(jì)同意審核并優(yōu)化設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)修改通知書(設(shè)計(jì)號(hào)12-226-(1-4):(4)實(shí)施一成果2014年3月14日-15月,在本工程2棟樁基施工中,采用設(shè)計(jì)圖加工的鋼筋籠,現(xiàn)場(chǎng)反饋在后壓鋼筋籠下放過程中效果顯著,卡籠頻率減少,對(duì)此小組成員隨機(jī)抽取10根樁跟蹤檢查,統(tǒng)計(jì)如下:后壓鋼筋籠情況統(tǒng)計(jì)表(表10-2)在舁 廳P樁號(hào)壓放鋼筋籠時(shí)間起止鋼筋籠卜放深度12-3013:20-13:3020m0次22-4815.39-15 : 4620m0次32-1
24、20:25-20:3420m0次42-2021:50-22:0020m0次52-3823:03-23:1020m0次62-1923:50-23:5820m0次72-3700:46-00:5620m0次82-5602:12-02:1820m0次92-203:49-03:5620m1次102-2104:34-04:4420m0次制表人:xx制表時(shí)間2014-3-15根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果發(fā)現(xiàn)卡籠次數(shù)及下放時(shí)間明顯減小,并保證了后壓鋼筋籠下放質(zhì)量。問題解決!.2、實(shí)施二:(1)鉆頭選型小組成員對(duì)鉆頭選型不合理要因開會(huì)進(jìn)行討論分析,根據(jù)長(zhǎng)螺旋鉆頭工作原理,通 現(xiàn)場(chǎng)觀察和研究調(diào)查,并將生產(chǎn)鉆頭廠家邀請(qǐng)至現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)交
25、流,通過實(shí)驗(yàn)和分析,決定 試用新型鉆頭。小組成員對(duì)螺旋鉆頭查詢相關(guān)資料了,并對(duì)選取鉆頭進(jìn)行可行性、有效性、時(shí)間性 和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析比對(duì),詳見下表所示:鉆頭選型對(duì)比表(表10-3)單頭雙螺直螺鉆頭單頭雙螺直螺鉆頭類型(切削具為鏟形耐磨合金斗齒加截齒)(切削具為尖部鑲焊有鴇鉆硬質(zhì)合金的美國進(jìn)口截齒)i試用范圍介紹I驗(yàn)證情1況主要用于地下水位以上的土層、砂土層、含少量粘土的密實(shí)砂層以及粒徑不大的砂石層I中無循環(huán)鉆進(jìn)I750元2014年3月16日,在13棟進(jìn) 行成孔入巖試驗(yàn),共試驗(yàn)2根 樁,入巖3m時(shí)間分別為22、18分鐘主要用于風(fēng)華基巖、膠結(jié)較好的卵I砂石地層及各種圖紙的永凍土層中無循環(huán)鉆進(jìn)850元
26、2014年3月16日,在13棟進(jìn)行:成孔入巖試驗(yàn),共試驗(yàn)2根樁,入;巖3m時(shí)間分別為9、11分鐘制表時(shí)間2014-3-17最終決定采用切削具為尖部鑲焊有鴇鉆硬質(zhì)合金的美國進(jìn)口截齒的單頭雙螺直螺鉆頭。(2)推廣適用鉆頭2014年3月18日,在3棟樁基施工中采用此新型鉆頭進(jìn)行施工,入巖時(shí)間明顯減 少,隨機(jī)抽取10根樁施工記錄檢查具體統(tǒng)計(jì)如下表:成孔入巖情況統(tǒng)計(jì)表(表10-4)序號(hào)樁號(hào)實(shí)際孔深(m入巖深度(m)入巖時(shí)間(min)12-17623.23.3822-15623.83.21132-16724.03.1742-17724.13.2752-15724.03.3962-16823.83.1147
27、2-17823.93.3982-15823.83.2992-14223.43.012102-14523.73.48制表人:xx制表時(shí)間2014-3-19根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示樁基成孔入巖深度均滿足設(shè)計(jì)要求且時(shí)間15分鐘(3)實(shí)施二效果:由施工員劉攀對(duì)樁基施工情況進(jìn)行跟蹤記錄,發(fā)現(xiàn)由于入巖時(shí)間的減少,樁基在成 孔過程的時(shí)間大大縮短,原定2、3棟樁基(共計(jì)536根樁)施工工期60天,實(shí)際僅用 50天完成既定任務(wù),樁基施工效率顯著提升。問題解決!卜一、效果檢查經(jīng)過QC、組活動(dòng)成果實(shí)施后,經(jīng)驗(yàn)收檢查,效果顯著,具體如下:(1)本工程西地塊在2014.4-2014.5長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌樁基礎(chǔ)施工中,QC、組對(duì)其入巖深度、及后插鋼筋籠下放深度、樁位偏差等8個(gè)控制項(xiàng)目隨機(jī)抽查,共檢查250條樁,共2000個(gè)檢查點(diǎn),合格1926個(gè)點(diǎn),合格率96.3%效據(jù)如下:樁基質(zhì)量問題檢查統(tǒng)計(jì)表(表11-1)在舁 廳P質(zhì)量問題頻數(shù)(點(diǎn))累計(jì)頻數(shù)(點(diǎn))頻率(為累計(jì)頻率(%*1入巖深度不足223.43.42后插鋼筋籠卜放578.511.91深度不足_J3樁位偏差192632.
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