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文檔簡介

1、電廠(#2)鍋爐試驗速特威-2633除焦劑項目技術協(xié)議根據(jù)有限公司和南京龍歐環(huán)??萍加邢薰居嘘P項目管理文件的要求,為保證項目的完成進度和質量,甲、乙雙方簽訂技術協(xié)議如下:、甲方:有限公司乙方:南京龍歐環(huán)??萍加邢薰径?、技術協(xié)議簽訂時間:2013年5月14日-三技術協(xié)議簽訂地點:廠區(qū)四、項目名稱:(#2)鍋爐試驗速特威除焦劑項目五、項目概況:有限公司 ()#爐試驗速特威2633鍋爐除焦劑, 解決鍋爐摻配準東 煤生 產運行時,受熱面出現(xiàn)結焦, 傳熱效率下降, 尾部煙道沾污嚴重等 問題,保證 鍋爐安全、經濟、穩(wěn)定運行。六、項目工期要求:()天試驗自2013年5月()日至2013年6月()日七、項

2、目場地: 電廠(#2)鍋爐()米平臺觀火孔八、項目詳細內容:一)(#2)爐試驗前結焦狀況簡介:(具體結焦雙方拍照片留存,鍋爐運行數(shù)據(jù)進行采集整理)概況:貴公司350MV機組鍋爐主要是由于實際燃運五彩灣地區(qū)煤種引起 的鍋爐受 熱面結焦和沾污,導致鍋爐傳熱效率受到影響,運行安全受到一定 的威脅,且因采取 配煤燃燒加大了購煤成本,影響電廠的經濟性。(#2)爐結焦情況現(xiàn)場勘查整理為下表(請貴電廠技術人員將下表補充完整)鍋爐(煤粉爐)除焦項目勘察備案表調查內容數(shù)據(jù)內容備注企業(yè)名稱自備電廠1、鍋爐煙道是否存在積灰現(xiàn)象?答:存在2、該爐是否存在漏風現(xiàn)象?答:存在3、貴公司還存在哪些引起鍋爐 結焦的原因?答:

3、4、貴公司已采取防止結大焦的措施有哪些?答:燃煤摻燒吹灰器投入除焦劑設備型號DG-1211/174 n 22鍋爐編號及相應裝機容量(MWJ350MW鍋爐用途熱電聯(lián)產爐膛容積(受熱面積)3919燃燒方式四角切圓過熱器前的煙氣溫度(C)或爐膛 出口煙溫(C)爐膛出口煙溫920 C煤質情況及來源、摻燒比例摻燒,排煙溫度(C)設計溫度(134)C實際溫度(152) C結焦部位爐膛溫度實測水冷壁,分隔屏,屏過,咼再,咼 過結焦部位和焦塊厚度(mm結焦速度及清焦周期平均個月停爐清焦1次是否發(fā)生掉大焦滅火現(xiàn)象及發(fā)生周期無排渣方式干式排渣原先清焦辦法人工()、化學()原清焦成本及停爐綜合損失每年停爐清焦_次,

4、每次損失_萬兀,年損 失萬兀勘察地點:勘查人: 王天云 勘查時間:2013年5月10日客戶確認:(負責人簽名并加蓋單位公章)(二)試驗期具體方案方案一煤種摻燒4:6配比情況下進行除焦試驗1、 試驗背景和目的:在維持現(xiàn)有配煤比例的運行狀況下,針對目前已經存在的鍋爐水冷壁、過熱器結焦及尾部煙道沾污,運行各項參數(shù)中部分因結焦引起的排煙溫度升高,減溫水量加大,爐膛出口煙溫升高等情況,通過添加速特威鍋爐除焦劑進行處理,達到減輕鍋爐結焦和沾污,提高鍋爐熱效率,實現(xiàn)鍋爐安全經濟運行的目標;2、 試驗周期:20天 分兩階段進行每階段為10天3、試驗用量:第一階段1-10天每天5桶第二階段11-20天每天4桶預

5、計試驗期除焦劑總用量為90桶4、 試驗位置:()#鍋爐底層燃燒器平臺及頂層燃燒器平臺各觀火孔,根據(jù)試驗 前確認的重點解決目標調整具體的噴藥施工的位置及用量;5、試驗中重點觀測項目:(試驗時制表填寫)(1)從各層觀火孔可見到的爐內結焦情況(試驗前后拍照留存比對)(2)觀測和記錄撈渣機的排渣情況,關注是否有大塊掉落的焦,同時觀測試驗前后落渣中焦的質地、顏色、大小及酥松程度等 ;3)重點數(shù)據(jù)跟蹤記錄:排煙溫度、爐膛出口煙溫、減溫水量、低過壁溫、高過壁溫、汽溫等;、試驗效果預期 :(1)試驗中各階段預計可以達到控制結焦速度,防止受熱面焦塊增大,并讓已經結成的焦層逐步減薄或脫落之效果(試驗前后拍 照留存

6、比對);(2)試驗各階段預計可以觀測到撈渣機的渣量同負荷下較試驗前加大,且落下的焦塊較試驗前更加酥松易碎,焦塊顏色由試驗前 的偏黑色轉至紅褐 色或灰褐色;(3)試驗各階段預計排煙溫度,爐膛出口煙溫,減溫水量,低過壁溫等運行參數(shù)較試驗前可呈下降趨勢;、試驗人員安排: 供貨方提供技術人員全程進行試驗跟蹤,數(shù)據(jù)記錄, 影像資料收集, 用戶方提供專人進行包含施工及數(shù)據(jù)記錄等方面的緊 密配合; 8、試驗期間關于吹灰特別要求: 噴藥期間及噴藥后 3-4 小時之內不得吹 灰! 方案(二) 通過加大除焦用量逐步提高準東煤摻燒比例試驗1、試驗背景和目的: 在目前摻燒配比 4:6 的基礎上, 通過速特威除焦劑 的

7、使 用,達到逐步增加準東煤的摻燒比例,從而最大程度的降低燃煤成本, 提高電廠鍋爐 經濟性的目標。2、試驗周期及用量 :分四個階段,每個階段 7 天(每個階段在上個階段能夠保證鍋爐安全運行的前提下進行。 )第一階段 1-7 天 摻配 4:6 不變 ,每天 4 桶進行初步調控,觀察效果第二階段 第7-15 天 摻配比例調至 3:7 ,先每天 4桶進行初步調控, 如不行增加每天 5-6 桶進行加強控制,觀察效果;第三階段 第 16-22 天 摻配比例調至 2:8 根據(jù)上一階段的用量進行 適當調整, 直至能夠完全控制結焦,觀察效果 第四階段 第 23-30 天 摻配比例調至 1:9 根據(jù)上一階段的用量

8、進行 適當調整,直至能夠完全控制結焦,以此階段的用量為長期使用參照用量。、試驗位置:() #鍋爐底層燃燒器平臺及頂層燃燒器平臺各觀火孔,根據(jù)試驗前確認的重點解決目標調整具體的噴藥施工的位置及用量;、試驗中重點觀測項目:(1)從各層觀火孔可見到的爐內結焦情況,重點觀察結焦速度(試驗前后拍照留存比對);(2)觀測和記錄撈渣機的排渣情況,關注是否有大塊掉落的焦,同時觀測試驗前后落渣中焦的質地、顏色、大小及酥松程度等;(3)重點數(shù)據(jù)跟蹤記錄:排煙溫度、爐膛出口煙溫、減溫水量、低過壁溫、高過壁溫、汽溫等;、試驗效果預期 :(1)試驗中各階段預計可以達到控制結焦速度,防止受熱面焦塊增大,并讓已經結成的焦層

9、逐步減薄或脫落之效果(試驗前后拍 照留存比對);2)試驗各階段預計可以觀測到撈渣機的渣量同負荷下較試驗前加 大,且落下的焦塊較試驗前更加酥松易碎,焦塊顏色由試驗前 的偏黑色轉至紅褐色或灰褐色;( 3)試驗各階段預計排煙溫度,爐膛出口煙溫,減溫水量,低過壁溫等運行參數(shù)較試驗前同負荷同比例摻燒時相比可呈下降趨 勢;、試驗人員安排: 供貨方提供技術人員全程進行試驗跟蹤,數(shù)據(jù)記錄, 影像資料 收集, 用戶方提供專人進行包含施工及數(shù)據(jù)記錄等方面的緊 密配合;7、試驗期間關于吹灰特別要求: 噴藥期間及噴藥后 3-4 小時之內不得吹灰!、雙方約定事項:在調高準東煤摻燒比例后, 如果發(fā)現(xiàn)加大除焦劑用量至用戶方

10、承受極 限(每日 最高用量為: 4 桶 ),依然控制不住結焦惡化局面,為鍋 爐安全起見,立刻 將摻燒比例調至安全可控的比例,暫停試驗 九、 技術要求:、要求試驗中各階段可以達到控制結焦速度, 防止受熱面焦塊增大, 并讓已經結成的焦層逐步減薄或脫落之效果(試驗前后拍照留存 比對);、要求試驗各階段可以觀測到撈渣機的渣量同負荷下較試驗前加大, 且落下的 焦塊較試驗前更加酥松易碎,焦塊顏色由試驗前的偏黑 色轉至紅褐色或灰褐 色;、要求試驗各階段排煙溫度,爐膛出口煙溫,減溫水量,低過壁溫等運行參數(shù)達到十四條驗收合格標準。十、 安全措施試驗項目堅持文明實施: 項目現(xiàn)場保證交通暢通無阻, 項目工具和 用品

11、擺放整齊,不得阻礙交通,影響正常生產。十一、 質量驗收1、驗收標準:詳見第九條技術要求 ,第十四條驗收標準。2、驗收地點:電廠主控室3、驗收的方式和確認: 甲乙雙方有關負責人, 專家和技術人員共同驗收; 甲 乙雙方有關負責人驗收后,在項目竣工驗收單上簽字為準。 甲方驗收代表: 乙 方驗收代表:十二、 雙方責任甲方:1、有關負責人和工程技術人員參與項目實施方案的制定,提供必要的鍋爐技術狀態(tài)情況、數(shù)據(jù)、意見和建議。2、提供項目實施的必要條件:藥品的存放地、噴藥工的提供、壓 縮空氣源、試驗現(xiàn)場的其他必要條件。3、督促有關人員嚴格按雙方制定的有關要求一絲不茍的實施。4、原正常生產的措施不得減少,保證正

12、常進行。5、及時按乙方的要求,提供準確、真實、全面的機組計算機系統(tǒng)記錄的鍋爐運行參數(shù)。6、安排專人配合乙方技術人員進行除焦試驗的噴藥工作。7、提供( #2 )爐的全部運行數(shù)據(jù) , 并配合進行相應的數(shù)據(jù)處理工作。8、每批除焦劑到廠后,廠內各種手續(xù)的辦理,搬運到指定存放位置等各項工作,由電廠指定專人負責落實9、使用除焦劑后,在機組負荷較大時,鍋爐渣量會大量增加,要加強撈渣機的巡視工作,以防止發(fā)生故障。乙方:1、項目實施之前, 委派專家實地調研, 與甲方工程技術人員協(xié)調, 制定項 目實施方案。2、委派專家對甲方噴藥人員進行技術培訓,提供藥品噴射的操作規(guī)程。3 、遵守甲方的各項管理制度, 保證不會因乙

13、方的原因, 在項目試 驗實施現(xiàn) 場,發(fā)生設備和人身安全的問題。4、提供噴藥設備一套供試驗使用,試驗結束后若無后續(xù)訂貨,乙 方可運回十三、除焦劑的交貨時間、地點、方式:交貨時間:技術協(xié)議和供貨合同簽定后 10 天左右送到;交貨地點:運輸?shù)诫姀S鍋爐現(xiàn)場;交貨方式:汽車運輸。十四、驗收合格標準 每次實驗前,記錄鍋爐各項參數(shù),經過雙方確認后,作為原始參考數(shù)據(jù)。每次試驗后對照原始數(shù)據(jù)。對比數(shù)據(jù): 金屬壁溫,減溫水流量,爐膛煙道煙溫,干渣機掉焦情況的變化,吹灰次數(shù)的變化 一 . 摻燒比例 7:3 ( 7 為露天煤, 3 為井 工煤)開始計算效果金屬壁溫不超溫,要下降,減溫水流量要減少,正常吹灰次數(shù)不變。

14、每班 短吹一次,每天長吹一次。爐膛煙道煙溫和原始參考數(shù)據(jù)對比要有下降趨勢。完全控制結焦。如果上述四條任一條達不到要求, 則認為試驗不合格, 甲方不付任何試驗費用 如果乙方除焦劑在甲方配煤為 7:3 (7 為露天煤,3 為井工煤)時有效,而當乙方除焦劑在甲方配煤為 8:2 (8 為露天煤, 2 為井工煤)時無效果,或者金屬壁溫超溫, 減溫水流 量變化大,吹灰次數(shù)改變,吹灰次數(shù)及頻率增 加。 這種結果,甲方不付試驗費用及除焦劑費用摻燒比例 8:2 ( 8 為露天煤, 2 為井工煤)金屬壁溫不超溫,減溫水流量變化不大。 如果停止吹灰, 5 小 時后金屬壁溫超溫或減溫水量 大幅度增加,則認為試驗不合格

15、, 甲方不付任何試 驗費用2.正常吹灰次數(shù)不變。 每班短吹一次, 每班長吹一次。 如果吹灰次數(shù)增加, 則認為試驗不合格, 甲方不付 任何試驗費用爐膛煙道煙溫和原始參考數(shù)據(jù)對比變化不大。完全控制結焦。除焦劑使用量不超過 4 桶如果上述五條任一條達不到要求, 則認為試驗不合格,甲方不付任何試驗費用及除焦劑費用三摻燒比例 9:1 ( 9 為露天煤, 1 為井工煤)金屬壁溫不超溫,減溫水流量變化不大。如果停止吹灰, 3 小時后金屬壁溫超溫或減溫水量 大幅度增加,則認為試驗不合格,甲方不付任何試 驗費用吹灰次數(shù)。每班 長吹一次,短吹一次。如果吹灰次數(shù)增加, 則認為試驗不合格, 甲方不付 任何試驗費用 。

16、爐膛煙道煙溫和原始參考數(shù)據(jù)對比變化不大完全控制結焦。5.除焦劑使用量不超過 4 桶如果上述五條任一條達不到要求,則認為試驗不合格,甲方不付任何試驗費用及除焦劑費用。十五、如果本試驗達不到驗收標準,則認為試驗不合格,甲方不付任何付費及除焦劑費用1.摻燒比例8:2 (8為露天煤,2為井工煤) 試驗驗收成功,三個月后一次性付清試驗費用的30% ,如果摻燒比例9:1 ( 9為露天煤,1為井工煤)不成功。 其余費用,甲方不予支付。2.摻燒比例9:1 ( 9為露天煤,1為井工煤)試驗驗收成功后,三個月后一次性付清試驗費用。十六、本技術協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。十七、本技術協(xié)議經雙方加蓋合同章并由雙方代表簽字后,方可生效。十八、確認:甲方(合同章)乙方(合同章)甲方(代表簽字)乙方(代表簽字)年月日年月日來加藥,污) 閥并將漏斗桶內余附噴藥規(guī)程和噴藥記錄表除焦噴藥操作規(guī)程使用本公司專門提供的加藥噴罐,噴罐使用 5? 6kg/cm2 左右的壓縮空氣 噴罐應保持清潔。一、 藥劑灌注1、 打開噴罐進藥閥門和出氣閥門。 關閉進氣閥門及出藥閥門, 排氣 門。2、將藥劑倒進噴藥桶的漏斗,灌注完畢后關閉進藥閥門及出氣閥門, 的蓋子蓋上,以免粉灰進入漏斗。 。二、 噴藥作業(yè):1、 連接壓縮空氣(壓力為 5 公斤左右)。2、 打開進氣閥門。3、打開出藥閥門,由爐膛觀測孔向爐膛火焰

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