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PAGEPAGE7煤粉系統(tǒng)自燃爆炸原因及改良措施某廠自1994年底投產(chǎn)以來,煤磨系統(tǒng)分別于1995、1997、1998三年發(fā)生了4次爆炸事故,造成了煤磨系統(tǒng)的設(shè)備損壞,嚴重影響了生產(chǎn),并造成重大的經(jīng)濟損失。本文就爆炸原因進行分析、并提出防范措施。1煤磨系統(tǒng)工藝流程及設(shè)備概況該系統(tǒng)采用Phi;2.8mtimes;5m+3m的風掃磨,設(shè)計能力16~17t/h,使用PPDC96-6(M)袋式除塵器,Phi;2500粗粉別離器。設(shè)有2臺CO氣體分析儀,分別監(jiān)測袋除塵器進、出口以及窯頭、窯尾煤粉倉的CO濃度。袋除塵器及2煤粉倉各配有1套CO2自動滅火裝置。在粗粉別離器、袋除塵器入口管道、袋除塵器上設(shè)計安裝了防爆閥。煤磨烘干使用窯尾預(yù)熱器廢氣,正常運行時,系統(tǒng)在氧含量較低(6%~10%)的惰性氣氛下運行,而且流程簡捷。從設(shè)計總體上來說,應(yīng)該是非常平安的。2第一次爆炸現(xiàn)象及原因的初步分析1995年初,正處在生產(chǎn)調(diào)試時期,發(fā)生了第一次爆炸事故,使系統(tǒng)所有的防爆閥被炸開,袋除塵器箱體變形,袋籠也嚴重變形而全部報廢,布袋全部被燒,現(xiàn)場大火經(jīng)努力撲救才熄滅。當時認為主要原因是運行操作時煤磨的出口氣體溫度過高所致。由于煤磨的烘干能力差,烘干后煤粉水分高達3%~4%,嚴重影響窯的煅燒,甚至使窯頭、窯尾的喂煤秤無法正常使用。為了提高烘干能力,降低煤粉水分,將煤磨出口氣體溫度由一般水泥廠控制的70℃左右,提高到80~85℃。這次爆炸同時暴露了我廠煤磨系統(tǒng)的一些嚴重問題:1)袋除塵器安裝3個防爆閥,防爆閥的閥蓋在爆炸的沖擊下翻開并沖過了檢修平臺欄桿,由于袋除塵器的檢修平臺欄桿的設(shè)計不合理,爆炸后,閥蓋在重力的作用下回扣時,卻被檢修平臺欄桿所阻擋。防爆閥不能重新閉合,使爆炸發(fā)生后,不能及時、有效地為袋除塵器隔絕空氣,從而加劇了袋除塵器內(nèi)煤粉及布袋的燃燒。見圖2。2)袋除塵器的CO2滅火裝置沒能及時、自動啟動,延誤了滅火時機。當現(xiàn)場手動開啟時,又由于防爆閥沒有能及時重新閉合,滅火效果差。3)防爆閥數(shù)量少,使爆炸的能量不能得到有效的釋放,袋除塵器設(shè)備受爆炸沖擊力較大而受損嚴重。針對以上情況,作了相應(yīng)的改良,加寬了檢修平臺,調(diào)試好了袋除塵器CO2滅火裝置的自控系統(tǒng),在磨頭、磨尾的風管上增加了2個防爆閥,并降低運行時煤磨出口氣體溫度至70~75℃。3對4次爆炸事故的進一步分析1997、1998年接連發(fā)生了3次爆炸,由于采取上述措施,設(shè)備沒有大的破壞,只是袋除塵器的布袋被燒,更換布袋后煤磨就又能運行了。通過對這4次系統(tǒng)爆炸情況的比照分析發(fā)現(xiàn):1)自控系統(tǒng)不能預(yù)防和阻止爆炸的發(fā)生某廠煤磨的自控系統(tǒng)使用的是ABB公司的集散型自動控制系統(tǒng)。就煤磨系統(tǒng)來說,其檢測點多,反響迅速,自動化程度高。但煤磨爆炸非常突然,爆炸之前,中控室自控系統(tǒng)所監(jiān)測到的系統(tǒng)參數(shù)沒有一點異常,爆炸的瞬間,系統(tǒng)所有的參數(shù)都是無征兆地突變,爆炸的整個過程又非常短促,自控系統(tǒng)根本就來不及作出及時的反響。所以我廠煤磨的自控系統(tǒng)不能夠預(yù)防和阻止爆炸的發(fā)生。事實上,我廠的自控系統(tǒng)的掃描周期將近1s,參數(shù)的趨勢曲線的數(shù)據(jù)為15s一個平均值,而爆炸的發(fā)生為毫秒級。因此中控室顯示和記錄的系統(tǒng)參數(shù)的變化及報警清單中參數(shù)的報警先后順序,無法準確地反映爆炸時系統(tǒng)的真實情況,不可能從中分析出爆炸發(fā)生的詳細過程。2)爆炸均發(fā)生在停磨的瞬間實際上,在煤磨的運轉(zhuǎn)過程中從未發(fā)生爆炸。4次爆炸都發(fā)生在正常停磨操作過程中,而且都發(fā)生在煤磨電動機停的一瞬間。某廠煤磨停磨操作如下:關(guān)閉熱風閥,停小高溫風機,同時翻開冷風閥,用冷風掃磨,使出磨氣體溫度由正常運行時的70℃慢慢降到55℃以下,最后停煤磨主電動機組。從止熱風、開冷風到停磨這個過程有5~10min。煤粉發(fā)生爆炸要滿足以下兩個條件:①煤粉與空氣混合,其濃度要在45~2000g/m3之間,才能形成爆炸性混合物,否那么,只能發(fā)生燃燒而不能發(fā)生爆炸;②一旦溫度過高或有火花才會引爆。在停煤磨時,為了降低系統(tǒng)溫度,參加新鮮的冷空氣,不可防止形成爆炸性混合物。停磨的一瞬間,由于某種原因偶爾產(chǎn)生火花(由于機械摩擦、電氣、靜電等)或自燃引爆了混合物,從而發(fā)生爆炸。某廠煤磨系統(tǒng)每次爆炸前,CO濃度都正常,而且較低,根本上可以排除是因煤粉自燃而發(fā)生爆炸的可能。而且煤磨系統(tǒng)做了很好的接地處理,使用防爆電動機,除塵器使用的是防靜電布袋。因此,在防止靜電、電氣火花的產(chǎn)生方面沒有什么更好、更進一步的措施。4改造措施及效果某廠煤磨冷風閥原設(shè)計為Phi;400mm,而熱風管道為Phi;800mm,當止熱風、開冷風的停磨操作時,磨尾負壓會增大許多,此時磨內(nèi)的通風很小,這樣勢必增加停磨時煤磨系統(tǒng)內(nèi)的煤粉濃度,并使停磨后較長時間處在危險的爆炸濃度中。從這一點出發(fā),我廠在1998年煤磨大修時,在磨頭增加1個Phi;600mm的大冷風閥,修改煤磨作業(yè)指導書,停磨時,2冷風閥都完全翻開,從而保證在停磨操作時,磨內(nèi)有較大的通風量,大大降低了磨停時的煤粉濃度,減少了處在危險的爆炸濃度中的時間,減少了發(fā)生爆炸的概率。自從加了大冷風閥以后,煤磨再也沒有發(fā)生爆炸事故。內(nèi)容總結(jié)
〔1〕煤粉系統(tǒng)自燃爆炸原因及改良措施
某廠自1994年底投產(chǎn)以來,煤磨系統(tǒng)分別于1995、1997、1998三年發(fā)生了4次爆炸事故,造成了煤磨系統(tǒng)的設(shè)備損壞,嚴重影響了生產(chǎn),并造成重大的經(jīng)濟損失
〔2〕由于煤磨的烘干能力差,烘干后煤粉水分高達3%~4%,嚴重影響窯的煅燒,甚至使窯頭、窯尾的喂煤秤無法正常使用
〔3〕事實上,我廠的自控系統(tǒng)的掃描周期將近1s,參數(shù)的趨勢曲線的數(shù)據(jù)為15s一個平均值,而爆炸的發(fā)生為毫秒級
內(nèi)容總結(jié)
(1)煤粉系統(tǒng)自燃爆炸原因及改良措施
某廠自1994年底投產(chǎn)以來,煤磨系統(tǒng)分別于1995、1997、1998三年發(fā)生了4次爆炸事故,造成了煤
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