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文檔簡介
大直徑混凝土管片氣泡的防治研究摘要:混凝土管片是盾構隧道的主要結構形式,也是隧道防水、防火和耐久等綜合性能的保證,因此,對管片整體性能有著極高要求。但大直徑混凝土管片在生產中易出現(xiàn)較多氣泡,易形成滲漏通道,影響管片的耐久性。本文從混凝土原材料、配合比設計、模具、脫模劑、振搗工藝等方面入手,試驗摸索出減少管片氣泡的一套方法,在生產實踐中收到了較好的效果。關鍵詞:大直徑;盾構;混凝土;管片;氣泡1引言盾構法施工是城市軟土地層中修建地下隧道主要方法,其中混凝上管片不僅是盾構隧道的主要結構形式,也是隧道防水、防火和耐久等綜合性能的保證,因此,對管片強度、剛度及耐久性等方面均有著極高要求。防水工作是地下隧道工程的其中一個重要環(huán)節(jié),隧道工程通過管片自防水、壁外注漿、止水帶防水、嵌縫防水等數(shù)個環(huán)節(jié),進行防水、引水。而無論哪種防水方式,都建立在管片具備良好的抗?jié)B性能上,不僅管片內部密實度、耐久性要求高,而且對管片表面氣泡的要求也非常高。慶春路過江隧道橫穿杭州錢塘江,為杭州錢塘江第一條隧道。管片每環(huán)九片,外徑11.3m,內徑10.3m,厚度0.5m,環(huán)寬2m,混凝土強度等級C50,抗?jié)B等級P12,每環(huán)管片混凝土用量34方,采用通用楔形環(huán)錯縫拼裝;表1為慶春路大直徑管片與某地鐵隧道管片兩種隧道管片尺寸、外露面面積比較表,由表1可見,慶春路管片外弧面與側面面積是某地鐵工程的2.6倍,因此更容易形成氣泡和空洞。在管片生產初期,管片氣泡較多,業(yè)主提出改進要求后,我們著手對管片氣泡現(xiàn)象進行成因分析、防治研究。表1兩種隧道項目管片尺寸、外露面面積比較項目內徑(m)外徑(m)寬度(m)體積(m3)總面積1(m2)慶春路隧道10.311.32.033.935.9某地鐵5.56.21.27.713.71總面積為:管片四個側面與外弧面面積和,不包括內弧面面積。2氣泡的危害外觀:嚴重影響了管片的外觀。強度:氣泡的存在,降低了混凝土的致密性,管片混凝土內部留下氣泡(孔隙)越多,強度下降越多,混凝土強度與膠空比成正比關系:膠空比X=0.68α/(0.32α+W/C)強度P∝C/W其中:W/C:水灰比;α:水化程度膠空比:膠凝材料與孔隙率的比率在膠凝材料用量一定后,孔隙率的多少決定了強度的低高,因此若管片結構內氣泡多,管片整體強度將下降。耐久性:氣泡的存在,降低了混凝土的致密性,管片表面氣泡的存在,等于減少了鋼筋保護層的有效厚度,降低了混凝土管片的耐腐蝕性能,在地下水豐富的隧道中,管片百年耐久受到威脅。滲水通道:管片側面存在較多的氣泡時,即使使用止水帶防水,但凹陷的氣泡容易連通,形成連通的滲漏通道,降低了管片的防水性能,靠近內弧面的側面氣泡,會導致嵌縫防水效果下降。3管片表面氣泡形成的原因當管片結構氣泡≤50nm時,對管片的耐久性和抗腐蝕能力是有益的,當管片氣泡大于以上標準時,會降低管片強度和耐久性。我們這里探討的是50nm以上的氣泡。生產實踐表明,以下因素是導致產生氣泡的主要原因。3.1原材料因素水泥品質:一些水泥廠為提高水泥早強、降低成本,在熟料粉磨時加入帶有木鈣、二乙二醇、丙二醇等的混雜型助磨劑,這些助磨劑帶有引氣效果,拌制混凝土后引入的氣泡不均勻且偏大。減水劑品質:聚羧酸系減水劑在生產中需要先用消泡劑來消泡,然后摻入引氣劑以引入微氣泡,優(yōu)質的聚羧酸引氣劑在混凝土中能引入大量均勻分布、穩(wěn)定而封閉的微小氣泡,但如果減水劑廠家為節(jié)約成本,使用廉價低質的引氣劑(如松香類),則會在混凝土管片中形成較大的氣泡,因這種氣泡表面能較低,容易形成聯(lián)通性大氣泡,導致管片氣泡過多?;蛘咄饧觿┲杏胁缓侠淼脑龀斫M份,會導致混凝土料過于粘稠,振搗時氣泡難以排出。粗集料顆粒形狀:沒有經過整形的粗集料棱角過多、針片狀顆粒含量過多,會使混凝土中氣泡難以排出,導致管片內滯留氣泡過多。細集料顆粒形狀:天然砂資源越來越少,一些管片工程會采用人工砂或混合砂替代;這些砂如果沒有充分整形,其顆粒形狀較差時,氣泡難以排出,且管片外弧面收水時會造成較多的砂眼。3.2混凝土配合比因素外加劑摻量:若為了降低水灰比,過于提高減水劑的摻量,所產生氣泡的狀況也將隨之改變,如果過振,將會使微氣泡聯(lián)通組合成大氣泡。砂率:粗集料過多,細集料偏少,如果細集料及膠凝材料不足以填充粗集料之間的空隙,會導致管片混凝土不密實,形成空隙;粗集料偏少,細集料偏多,會導致混凝土粘稠,氣泡難以排出。水灰比:混凝土水灰比過小,混凝土料粘稠,難以振搗、氣泡難以排出。水灰比過大,攪拌所用的水達到飽和后,多余的水份形成自由水,最后轉換成氣泡,混凝土產生的氣泡增多。攪拌時間:管片混凝土水灰比較低,用水量較少,如果攪拌時間過短會產生攪拌不勻現(xiàn)象,外加劑多的部分產生氣泡多,外加劑少的部分會出現(xiàn)坍落度小、難以振搗的現(xiàn)象。坍落度控制:混凝土坍落度偏大時,自由水相對較多,管片因為曲面特征,混凝土入模后不能充分振搗,管片內大量氣泡無法排出;若坍落度過小,難以振搗,氣泡也難以排出。3.3生產工藝因素脫模劑:管片模具一般使用水性脫模劑,仍具有一定粘性,若稀釋比例過低脫模劑仍會對氣泡有吸附作用,但稀釋比例過高,混凝土會粘模,氣泡均無法順利隨機械振搗而逐步上升、排出。振搗情況:管片能否密實、氣泡能否排出與振搗有密切關系。表2所列為混凝土正常振搗及欠振、漏振和超振的“三振”現(xiàn)象表現(xiàn)。國內混凝土管片的澆搗多采用人工振搗方式施工,由于工人隊伍的建立、操作的穩(wěn)定性和技術熟練程度的差異,對混凝土管片氣泡的多少有著根本性區(qū)別。表2混凝土正常振搗及“三振”表現(xiàn)正常振搗振搗時粗、細集料料顆粒相互靠靠攏緊密,包裹著空氣氣的水泥漿憑憑借振動能浮浮上表面,一一般表面泛漿漿即可。三振超振:振搗時間長振搗時間越長,混混凝土越密實實,但過長時會會導致石子下下沉,水泥漿上浮浮,管片混凝土土發(fā)生分層、泌泌水現(xiàn)象,管片外弧面面會疏松形成成“松頂”,混凝土內部部微小氣泡在在機械作用下下出現(xiàn)破滅重重組,由小變大,在結構內重重組成大氣泡泡,氣泡多,缺陷多。欠振:振搗時間短振搗時間過短、振振搗間距過大大、振搗隨意意性大漏振,集料顆粒還還沒有靠攏緊緊密,振動能不足足以將包裹的的空氣的水泥泥漿排出,管片混凝土土會出現(xiàn)不密密實或存在不不規(guī)則大氣泡泡,氣泡多,缺陷多。漏振:未振搗到模具保養(yǎng):混凝土振搗時振搗棒難免會觸碰到模具,管片鋼筋籠放置時偶爾也會碰撞模具,手孔、螺栓孔加強筋焊接時也難免發(fā)生電弧損傷管片模具表面,以及管片模具正常磨損等等,均會造成模具內表面粗糙,使得排氣不暢氣泡殘留過多。4對管片表面氣泡的防治對管片氣泡產生原因進行分析后,就可以采取有針對性措施來減少氣泡的產生。水泥:選用大廠有品質保證的水泥,慶春路管片一開始就選用了華東地區(qū)水泥品質較好的海螺52.5P.II水泥,避免小水泥廠摻加過多的摻合料和助磨劑的問題。減水劑:使用杭州市構生產的HG-PCA600聚羧酸減水劑,經過引氣劑比對試驗,最終選擇了三萜皂甙類引氣劑,該類引氣劑與聚羧酸相容性適應性超過松香類、十二烷基類引氣劑,引入微氣泡小、穩(wěn)定,成品效果明顯。集料:粗集料選擇了帶圓磨整形機的生產線,雖然增加了采購價格,但集料顆粒圓潤,針片狀顆粒含量從原來的12%降低到5%;細集料中起潤滑作用的主要為0.315mm、0.630mm兩種顆粒,杭州市場上幾種不同的細集料品種及對管片氣泡形成的影響見表3,最終我們選擇了江西贛江天然河砂,級配μ2.6~3.0,實際使用中,對氣泡的減少有著非常明顯的作用。表3細集料品種對管片氣泡形成的影響集料種類0.315、0..630mmm顆粒累計含量效果贛江河砂30%-35%管片外弧面無砂眼眼,管片氣泡少少卵石破碎砂15%-20%管片外弧面明顯砂砂眼,表面氣泡增增多,用水稍微增增加石子破碎砂10%-20%管片表面氣泡最多多,用水量高、流流動性差、難難振搗、強度度低特細河砂≤1%粘稠,氣泡多,復復配成混合砂砂較差配合比:表4為不同水灰比對管片氣泡形成的影響,可見當水灰比在0.30~0.35之間時,不僅具有較好的強度,且氣泡含量較少,最終水灰比定確定為0.33。表4水灰比對管片氣泡形成的影響水灰比效果>=0.35強度低,振搗后氣氣泡排出快,施工難度低低強度良好,振搗后后氣泡排出速速度一般<=0.30強度過高,料粘稠稠板結難以振振搗,空洞、氣泡泡多坍落度控制:在混凝土生產攪拌樓上安裝高精度的攪拌機主機電流、電壓表,從電流電壓上側面反映攪拌機內混凝土的坍落度,在攪拌機主機殼上開挖一個觀察孔并安裝防護網,方便工人直接觀察攪拌機內的混凝土。對堆場集料安裝防雨棚,確保集料含水率波動不受天氣影響,同時,提前做好材料含水率和水泥外加劑適應性變動調整的工作,將坍落度波動減少到最低。攪拌時間:經過近20次對比試驗,我們總結出水灰比為0.33的管片混凝土攪拌時間與坍落度關系曲線,見圖1。由圖1可見,攪拌時間過短,外加劑與水泥接觸不完全,坍落度過小,難以振搗,管片成品氣泡多;攪拌時間過長,坍落度增加不明顯,影響生產進度,因此我們選擇了90s作為標準攪拌時間。圖1混凝土攪拌時間與坍落度的關系脫模劑:水性脫模劑廠家資料一般推薦攙兌水的比例為1:5,該攙兌比例為理想狀態(tài)下攙兌比例,生產中還需要根據(jù)實際情況進行不同比例攙兌試用摸索出最佳攙兌比例,這樣不僅管片表面氣泡少,且每平方脫模劑成本低,修補量低,達到整體最佳效益。表4所示為不同攙兌比例對管片表面質量和氣泡的影響,由表4可見,攙兌比例為1:3時,管片表面性能良好,氣泡數(shù)量較少,實際生產中我們攙兌比例在1:3.0-1:3.5。表4不同攙兌比例對管片表面質量、氣泡的影響脫模劑攙兌比例效果1:1粘稠,氣泡多,脫脫模方便,管片表面被被污染,成本高1:2粘稠,氣泡稍少,脫模方便,管片表面輕輕微被污染1:3不粘稠,氣泡少,管片表面光光潔,成本低1:4氣泡少,管片有粘粘模現(xiàn)像,需增加修補補1:5氣泡多,管片有較較多粘?,F(xiàn)像像,修補量大,綜合成本高高振搗:在管片振搗中,延長振搗時間,可以提高振搗效果,但不能增加振搗范圍。在振搗范圍內的氣泡才能排出,因此要選擇合理的振搗半徑,震動波隨振搗半徑的延長而減弱,振搗有效范圍還跟混凝土的粘稠度有關,對于干硬性的管片混凝土,震動能衰減大,有效距離短。任何完美的振搗方案,都需要工人去執(zhí)行,因此要重視對管片澆筑工人的培訓,提高其業(yè)務能力,必要時可將管片表面氣泡數(shù)量劃分等級后納入考核中。綜合以上因素,我們根據(jù)管片水灰比及坍落度等情況,摸索、制定了管片振搗參數(shù):混凝土分兩層播料,分兩次從模具環(huán)內兩側向中間推導型振搗,模具環(huán)內兩側采用斜向振搗,中間采用垂直振搗,每個點振搗時間20-25s,振搗半徑30cm,兩次振搗中心間距50cm,2米寬度管片每行4次振搗,整片振搗時移動方式為行列式移動。振搗要求快插慢拔,上下抽動,逐點移動,避免漏振,振搗以表面泛漿作為參考。基本杜絕了表2所列的“三振”現(xiàn)象,大大減少了管片側面氣泡數(shù)量,效果非常明顯。模具保養(yǎng):管片模具有磨損后不利于氣泡排出,因此需要適時打磨模具,減少氣泡吸附,以利氣泡排出。我們在管片生產期間使用120#木砂紙粗磨240#木砂紙細磨的方式對有局部磨損的模具開展了三次局部精細打磨。5減少氣泡形成的效果經本工程的實踐操作,從原材料、配合比、拌合、澆注工藝多環(huán)節(jié)提升管理水平著手,從09年度2月份開始對管片表面
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