脫硫廢液提鹽系統(tǒng)的調(diào)試及優(yōu)化方案_第1頁
脫硫廢液提鹽系統(tǒng)的調(diào)試及優(yōu)化方案_第2頁
脫硫廢液提鹽系統(tǒng)的調(diào)試及優(yōu)化方案_第3頁
脫硫廢液提鹽系統(tǒng)的調(diào)試及優(yōu)化方案_第4頁
脫硫廢液提鹽系統(tǒng)的調(diào)試及優(yōu)化方案_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、脫硫廢液提鹽系統(tǒng)的調(diào)試及優(yōu)化方案 我公司為年產(chǎn)焦炭200萬噸的煤化工企業(yè),其煤氣脫硫工序以氨為堿源,采用HPF復(fù)合催化劑的濕式氧化法。該工藝具有脫硫效率高和成本低等優(yōu)點(diǎn),但存在著脫硫液中副鹽含量高的問題,使脫硫效率降低,影響脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行。脫硫系統(tǒng)于2012年6月投產(chǎn)運(yùn)行,運(yùn)行5個月后,副鹽的質(zhì)量濃度達(dá)到300 g/L。為保證脫硫效果,于2013年引進(jìn)了處理能力為100 t/d的脫硫廢液提鹽項(xiàng)目,解決了脫硫系統(tǒng)脫硫廢液處理的難題。然而,脫硫廢液提鹽系統(tǒng)在調(diào)試后期出現(xiàn)了各種問題,直接影響系統(tǒng)滿負(fù)荷的生產(chǎn)運(yùn)行。為此,對脫硫廢液提鹽系統(tǒng)提出了改造方案,并探討了優(yōu)化方案。 1 脫硫廢液提鹽系統(tǒng)調(diào)試

2、期間的運(yùn)行情況1.1 脫硫廢液提鹽系統(tǒng)的工藝流程 脫硫廢液提鹽系統(tǒng)工藝流程示意圖見圖1。如圖1 所示,從脫硫地下槽來的脫硫廢液首先進(jìn)入脫色釜,加入活性炭后,常壓下攪拌并加熱至95100。利用活性炭的吸附作用,將脫硫廢液中的懸浮硫、焦油和催化劑等脫除,隨后活性炭和清液一同進(jìn)入活性炭壓濾板框過濾出的廢活性炭。所得清液進(jìn)入濃縮釜,在真空負(fù)壓攪拌狀態(tài)下,被蒸汽加熱至6070進(jìn)行減壓濃縮。在濃縮過程中,緩慢添加離心后的母液,逐步提高濃縮釜內(nèi)脫硫清液中的副鹽濃度。當(dāng)濃縮至一定溫度和濃度時,用壓濾板框?qū)饪s液進(jìn)行熱過濾,分離出的副產(chǎn)品即為硫代硫酸銨混鹽。過濾清液進(jìn)入結(jié)晶釜,冷卻至2325,再次結(jié)晶后進(jìn)入離心

3、機(jī)分離,得到的主要產(chǎn)品是硫氰酸銨。離心機(jī)分離的母液返回濃縮釜。濃縮釜產(chǎn)生的氨氣經(jīng)冷凝冷卻器冷卻后進(jìn)入氨水回收罐,送回脫硫系統(tǒng)。通過真空泵負(fù)壓抽取的氨氣經(jīng)尾氣洗滌系統(tǒng)處理后,實(shí)現(xiàn)無污染的排放。圖1脫硫廢液提鹽系統(tǒng)工藝流程示意圖1.2調(diào)試運(yùn)行前期、中期及后期的運(yùn)行情況 脫硫廢液提鹽項(xiàng)目于2013年56月進(jìn)行了調(diào)試。在調(diào)試期間,脫硫液中的副鹽含量逐漸降低,其質(zhì)量濃度由300 g/L以上降至200 g/L以下,最低時達(dá)到了140 g/L,副鹽濃度達(dá)到了預(yù)期的要求。根據(jù)對產(chǎn)品硫氰酸銨的化驗(yàn)結(jié)果,硫氰酸銨純度達(dá)到97%,達(dá)到了預(yù)期要求。調(diào)試階段的脫硫液副鹽濃度變化曲線見圖2。圖2調(diào)試階段脫硫液中副鹽的濃度

4、變化曲線 從圖2可看出,在調(diào)試運(yùn)行后期,脫硫液中副鹽濃度急劇上升,最高達(dá)到了275 g/L,最終穩(wěn)定在230g/L左右。副鹽濃度的升高,導(dǎo)致脫硫效果降低,對后續(xù)甲醇生產(chǎn)造成影響。通過對脫硫廢液提鹽系統(tǒng)運(yùn)行狀況的分析,脫硫液副鹽濃度升高的原因是提鹽系統(tǒng)處理量的降低。因此,需要對提鹽系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行全面分析,以解決影響提鹽系統(tǒng)正常運(yùn)行的問題,保證煤氣脫硫效率達(dá)到要求,滿足后續(xù)甲醇生產(chǎn)正常運(yùn)行。2提鹽系統(tǒng)存在的問題2.1活性炭用量大 添加活性炭的作用是吸附脫硫液中的懸浮硫、焦油和催化劑等物質(zhì),保證產(chǎn)品顏色潔白純正。由于從脫硫地下槽來的脫硫廢液未經(jīng)任何過濾設(shè)施,直接進(jìn)入脫色釜,導(dǎo)致脫硫廢液中的懸浮硫

5、、焦油等被活性炭吸附,消耗了大量的活性炭。特別是在脫硫廢液中催化劑含量高的情況下,活性炭的用量增加至正常情況下的23倍,且延長了脫色時間,直接導(dǎo)致脫硫廢液的處理能力下降,造成脫硫液中的副鹽濃度升高。2.2低溫下管道易堵塞 脫硫廢液經(jīng)過減壓濃縮后,母液的飽和度升高,在低溫的條件下容易結(jié)晶,在環(huán)境溫度較低的情況下,需采取管道伴熱保溫措施,以保證濃縮后的母液不易析出結(jié)晶。黃陵地區(qū)晝夜溫差大,在調(diào)試期間,曾出現(xiàn)結(jié)晶堵塞管道的現(xiàn)象,經(jīng)常需停工疏通管道,造成系統(tǒng)無法連續(xù)運(yùn)行,使脫硫廢液的處理能力下降。2.3減壓蒸發(fā)后的蒸汽損失 經(jīng)活性炭過濾后的脫硫液進(jìn)入濃縮釜,由釜內(nèi)的蒸汽盤管加熱進(jìn)行減壓蒸發(fā)。濃縮釜產(chǎn)生

6、的蒸汽進(jìn)入冷凝器冷卻,蒸汽的熱量傳遞給了制冷水,沒有返回提鹽系統(tǒng)進(jìn)行再利用,加大了系統(tǒng)的蒸汽耗量,又增加了制冷水的用量,使運(yùn)行成本升高。2.4無產(chǎn)品烘干裝置 提鹽系統(tǒng)的主產(chǎn)品是硫氰酸銨、副產(chǎn)品是硫代硫酸銨。分別由離心機(jī)和壓濾板框除去水分,沒有產(chǎn)品的烘干裝置,故水分含量較大,造成產(chǎn)品質(zhì)量降低,且增加了運(yùn)輸費(fèi)用。2.5無副產(chǎn)品分離工藝 提鹽系統(tǒng)的副產(chǎn)品硫代硫酸銨和硫酸銨的混合物,市場銷售差,導(dǎo)致副產(chǎn)品的存放和去向無法解決,產(chǎn)品庫房無法滿足這些副產(chǎn)品的存放要求。2.6設(shè)備選型落后 提鹽系統(tǒng)的設(shè)備和管道在脫硫液和氨氣的作用下極易腐蝕。在調(diào)試后期,碳鋼類的設(shè)備、管道和閥門出現(xiàn)了嚴(yán)重銹蝕,造成跑冒滴漏和設(shè)

7、備故障,檢修率增加,造成系統(tǒng)處理能力下降。另外,過濾設(shè)備如壓濾板框、三足式離心機(jī)等選型落后,操作繁瑣,需要大量的人力和時間來保證生產(chǎn),人力成本升高,生產(chǎn)周期長,影響系統(tǒng)的處理能力。2.7操作環(huán)境惡劣 由于脫離液中含有氨水等揮發(fā)性刺激性物質(zhì),雖然通過減壓蒸發(fā)可除去部分氨水,但是無法完全除去。因氨水易揮發(fā),在活性炭的板框壓濾和硫代硫酸銨壓濾時,母液中的氨水揮發(fā)出來,造成環(huán)境的污染。3改造方案3.1增加前置過濾裝置 活性炭用量多的原因是大部分活性炭用于吸附硫泡沫和焦油等雜質(zhì)。因此,可增加1套物理過濾裝置,將脫硫廢液中的硫泡沫和焦油預(yù)先過濾后再進(jìn)入活性炭過濾系統(tǒng)。這樣就可減少活性炭的用量和縮短脫色時間

8、,以提高脫硫廢液的處理能力。3.2增加管道伴熱裝置 硫氰酸銨溶液的結(jié)晶溫度較低,造成了低溫環(huán)境下管道易堵塞。增加管道伴熱措施可提高管道內(nèi)母液的溫度,防止低溫結(jié)晶。另外,將水平布置的管道適當(dāng)增加下傾角度,使管道內(nèi)的母液易于流動,防止流速過慢,使結(jié)晶沉積,造成管道堵塞。3.3增加換熱器 濃縮釜減壓蒸發(fā)過程中產(chǎn)生蒸汽的熱值較高,為回收這部分熱量,可增加一套換熱器,使其與進(jìn)入濃縮釜前的脫硫廢液進(jìn)行換熱量,可大幅度減少蒸汽耗量,降低生產(chǎn)成本。3.4增加產(chǎn)品烘干裝置 離心機(jī)分離出產(chǎn)品的水分含量較高,為降低水分,提升產(chǎn)品品質(zhì),降低運(yùn)輸費(fèi)用,可在離心機(jī)后,增加一套烘干裝置。3.5增加副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化裝置 為解決副產(chǎn)

9、品硫代硫酸銨的銷售問題,必須要對副產(chǎn)品進(jìn)行重新加工轉(zhuǎn)化。硫代硫酸銨經(jīng)空氣氧化生成硫酸銨后,即可解決其銷售難的問題。因此,可增加一套硫代硫酸銨轉(zhuǎn)化成硫酸銨的空氣氧化裝置。3.6對管道和設(shè)備進(jìn)行更新 由于脫硫廢液和氨氣會對設(shè)備和管道造成嚴(yán)重腐蝕,需將提鹽系統(tǒng)中的碳鋼類設(shè)備、管道和閥門全部更換為316L不銹鋼材質(zhì),以延長使用壽命,降低檢修率。另外,對于操作繁瑣、勞動強(qiáng)度大的硫代硫酸銨壓濾板框,可增加粗分離用的離心機(jī),以減少板框數(shù)量和降低工人勞動強(qiáng)度??蓪⒘蚯杷徜@脫水用的間歇操作三足式離心機(jī)更換為自動進(jìn)料、出料的連續(xù)式離心機(jī),以降低生產(chǎn)周期和提高處理能力。3.7增加負(fù)壓蒸氨系統(tǒng) 為了降低脫硫廢液中的氨水濃度,減少生產(chǎn)過程中揮發(fā)出的氨氣,可在脫色前,對脫硫廢液進(jìn)行負(fù)壓蒸氨。通過負(fù)壓蒸氨,使脫硫廢液中的氨含量降低至較低水平,有效避免了后續(xù)操作中氨氣的揮發(fā),改善工作環(huán)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論