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1、第7章 數(shù)控機(jī)床故障分析、維護(hù)與調(diào)試實(shí)例2022-2-1112022-2-112第7章 數(shù)控機(jī)床故障分析、維護(hù)與調(diào)試實(shí)例 7.1數(shù)控車(chē)床故障分析實(shí)例 7.2數(shù)控銑床故障分析實(shí)例 7.3加工中心故障分析實(shí)例數(shù)控機(jī)床在使用過(guò)程中可能的故障有機(jī)械故障、電氣故障、操作故障、編程故障。故障的原因是多樣的,有的可能是電氣元件的質(zhì)量問(wèn)題,有的是裝配問(wèn)題、有的是使用問(wèn)題。對(duì)故障原因進(jìn)行正確、準(zhǔn)確的分析,并確定合理的解決方案是數(shù)控機(jī)床的使用者、設(shè)計(jì)者共同關(guān)注的問(wèn)題。電動(dòng)刀架是數(shù)控機(jī)床的常用配置,上圖為兩種常用刀架的實(shí)物圖。電動(dòng)刀架常出現(xiàn)的故障有刀架不轉(zhuǎn)動(dòng)、換刀刀位錯(cuò)落、刀架鎖不緊等故障。根據(jù)故障現(xiàn)象可以從外部到

2、內(nèi)部尋找故障原因??赡艿迷蛴校夯魻栐p壞、接線斷開(kāi)、動(dòng)力線相序錯(cuò)落、機(jī)械結(jié)構(gòu)卡死等。引例引例 例7-1電動(dòng)刀架鎖不緊的故障維修 故障現(xiàn)象:某廣州數(shù)控設(shè)備有限公司生產(chǎn)的GSK系列數(shù)控車(chē)床出現(xiàn)電動(dòng)刀架鎖不緊的故障。例7-2電動(dòng)刀架某一刀位換刀不停故障維修 故障現(xiàn)象:某經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車(chē)床,機(jī)床配置為L(zhǎng)D4型電動(dòng)刀架。在換刀時(shí),某一位刀號(hào)轉(zhuǎn)不停,其余刀位可以正常轉(zhuǎn)動(dòng)。7.1數(shù)控車(chē)床故障分析實(shí)例數(shù)控車(chē)床故障分析實(shí)例 2022-2-1147.1.1電動(dòng)刀架故障維修實(shí)例電動(dòng)刀架故障維修實(shí)例7.1.2主軸系統(tǒng)故障維修實(shí)例主軸系統(tǒng)故障維修實(shí)例 例7-3 主軸高速飛車(chē)故障維修 故障現(xiàn)象:國(guó)產(chǎn)CK6140數(shù)控車(chē)床,

3、采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)。機(jī)床主軸為V57直流調(diào)速裝置,當(dāng)接通電源后,主軸就高速飛車(chē)。 例7-4主軸噪聲大的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)使用MELDAS M3數(shù)控系統(tǒng)和三菱FR-SF-22K主軸控制器的數(shù)控車(chē)床,出現(xiàn)主軸噪聲較大,且在主軸空載情況下,負(fù)載表指示超過(guò)40。 2022-2-1157.1.3進(jìn)給伺服系統(tǒng)故障維修實(shí)例進(jìn)給伺服系統(tǒng)故障維修實(shí)例 例7-5 Z軸移動(dòng)出現(xiàn)劇烈振蕩的故障維修 故障現(xiàn)象:某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,開(kāi)機(jī)后,只要Z軸一移動(dòng),就出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC無(wú)報(bào)警,機(jī)床無(wú)法正常工作。 例7-6伺服電動(dòng)機(jī)過(guò)熱報(bào)警故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T MATE系

4、統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,在加工過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)伺服電動(dòng)機(jī)過(guò)熱報(bào)警。 例7-7開(kāi)機(jī)出現(xiàn)414、401號(hào)報(bào)警故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,開(kāi)機(jī)后就出現(xiàn)414、401號(hào)報(bào)警。2022-2-1167.1.4 回參考點(diǎn)故障維修實(shí)例回參考點(diǎn)故障維修實(shí)例 例7-8 回參考點(diǎn)位置不準(zhǔn)故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,回參考點(diǎn)動(dòng)作正常,但參考點(diǎn)位置隨機(jī)性大,每次定位都有不同的值。 例7-9 回參考點(diǎn)出現(xiàn)ALM520和過(guò)行程報(bào)警故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床?;貐⒖键c(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)ALM520和X軸過(guò)行程報(bào)警。 例7-10回參考點(diǎn)后機(jī)床無(wú)法繼續(xù)操作的

5、故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T的數(shù)控車(chē)床,在回參考點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn):機(jī)床在參考點(diǎn)位置停止后,參考點(diǎn)指示燈不亮,機(jī)床無(wú)法進(jìn)行下一步操作。機(jī)床關(guān)機(jī)后,又可手動(dòng)操作,回參考點(diǎn)后上述現(xiàn)象又出現(xiàn)。2022-2-1177.1.4 回參考點(diǎn)故障維修實(shí)例回參考點(diǎn)故障維修實(shí)例 例7-11參考點(diǎn)發(fā)生整螺距偏移的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T的數(shù)控車(chē)床,在批量加工零件時(shí),某天加工的零件產(chǎn)生批量報(bào)廢。 例7-12某一數(shù)控車(chē)床(系統(tǒng)為FANUC-TD)回零時(shí),X軸回零動(dòng)作正常(先正方向快速運(yùn)動(dòng),碰到減速開(kāi)關(guān)后,能以慢速運(yùn)動(dòng)),但機(jī)床出現(xiàn)X軸硬件超程而急停報(bào)警。此時(shí)Z軸回零控制正常2022-2-1187.

6、1.5 機(jī)械部件故障維修實(shí)例機(jī)械部件故障維修實(shí)例 例7-13電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器松動(dòng)的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)數(shù)控車(chē)床,加工零件時(shí),常出現(xiàn)徑向尺寸忽大忽小的故障。 例7-14 彈性聯(lián)軸器未能鎖緊的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,在工作運(yùn)行中,被加工零件的Z軸尺寸逐漸變小,而且每次的變化量與機(jī)床的切削力有關(guān),當(dāng)切削力增加時(shí),變化量也會(huì)隨之變大。2022-2-1197.1.5 機(jī)械部件故障維修實(shí)例機(jī)械部件故障維修實(shí)例 例7-15機(jī)械抖動(dòng)故障維修 故障現(xiàn)象:CK6136車(chē)床在Z向移動(dòng)時(shí)有明顯的機(jī)械抖動(dòng)。 例7-16精車(chē)出現(xiàn)波紋故障維修 故障現(xiàn)象:數(shù)控車(chē)床精車(chē)時(shí)出現(xiàn)波紋 例7-17一

7、臺(tái)數(shù)控車(chē)床,加工零件時(shí),常出現(xiàn)徑向尺寸忽大忽小的故障2022-2-1110例7-18 主軸不能準(zhǔn)停故障維修故障現(xiàn)象: 某采用SIEMENS 810M 的數(shù)控銑床,配套6SC6502 主軸驅(qū)動(dòng)器,在調(diào)試時(shí),出現(xiàn)當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速200r/min 時(shí),主軸不能定位的故障。例7-19 主軸準(zhǔn)停位置不穩(wěn)定故障現(xiàn)象:某采用SIEMENS 810M 的數(shù)控銑床,配套6SC6502 主軸驅(qū)動(dòng)器,在調(diào)試時(shí),出現(xiàn)主軸定位點(diǎn)不穩(wěn)定的故障。7.2數(shù)控銑床故障分析實(shí)例數(shù)控銑床故障分析實(shí)例2022-2-11117.2.1主軸準(zhǔn)停故障維修實(shí)例主軸準(zhǔn)停故障維修實(shí)例7.2.2主軸系統(tǒng)故障維修實(shí)例主軸系統(tǒng)故障維修實(shí)例 例7-20 主軸

8、低速旋轉(zhuǎn)故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0M的二手?jǐn)?shù)控銑床,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動(dòng)器,開(kāi)機(jī)后,不論輸入S*M03或S*M04指令,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),實(shí)際轉(zhuǎn)速無(wú)法達(dá)到指令值。 例7-21機(jī)床劇烈抖動(dòng)、驅(qū)動(dòng)器顯示AL-04報(bào)警故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6系統(tǒng)的數(shù)控銑床, 在加工過(guò)程中,機(jī)床出現(xiàn)劇烈抖動(dòng)、交流主軸驅(qū)動(dòng)器顯示AL-04報(bào)警。 例7-22驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)報(bào)警“A”的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0M的數(shù)控銑床,開(kāi)機(jī)后,系統(tǒng)處在“急?!睜顟B(tài),顯示“NOT READY”,操作面板上的主軸報(bào)警指示燈亮。 2022-2-11127.2.3進(jìn)給伺服系統(tǒng)故障維修

9、實(shí)例進(jìn)給伺服系統(tǒng)故障維修實(shí)例 例7-23 系統(tǒng)出現(xiàn)ALM05、07和37號(hào)報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 7M系統(tǒng)的數(shù)控銑床,開(kāi)機(jī)時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)ALM05、07和37號(hào)報(bào)警。 例7-24 電動(dòng)機(jī)聲音異常故障維修 故障現(xiàn)象:某數(shù)控銑床采用FANUC 3M數(shù)控系統(tǒng)。當(dāng)機(jī)床在加工或快速移動(dòng)時(shí),X軸與Y軸電動(dòng)機(jī)聲音異常,Z軸出現(xiàn)不規(guī)則抖動(dòng)。并且主軸啟動(dòng)后,此現(xiàn)象更為明顯。 例7-25進(jìn)給軸頻繁報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FAGOR 8025MG,型號(hào)為XK5038-1的數(shù)控銑床,頻繁出現(xiàn)進(jìn)給軸報(bào)警,多則一天一次,少則56天一次,停機(jī)斷電半小時(shí)后開(kāi)機(jī)又正常。2022-2-11137.2

10、.4跟隨誤差報(bào)警的故障維修實(shí)例跟隨誤差報(bào)警的故障維修實(shí)例 例7-26 編碼器不良引起的跟隨誤差報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 3MA系統(tǒng)的數(shù)控銑床,在運(yùn)行過(guò)程中系統(tǒng)顯示ALM31報(bào)警。 例7-27連接不良引起跟隨誤差報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6M系統(tǒng)的數(shù)控銑床(二手設(shè)備),開(kāi)機(jī)后移動(dòng)X軸,CNC顯示ALM411、ALM401報(bào)警。 例7-28 “ERR22”跟隨誤差超差報(bào)警故障維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS PRIMOS系統(tǒng)、6RA26*系列直流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,開(kāi)機(jī)后移動(dòng)機(jī)床的Z軸,系統(tǒng)發(fā)生“ERR22跟隨誤差超差”報(bào)警。 2022-2-11147

11、.2.5 機(jī)械故障維修實(shí)例機(jī)械故障維修實(shí)例 例7-29行程終端產(chǎn)生明顯的機(jī)械振動(dòng)故障維修 故障現(xiàn)象:某數(shù)控銑床運(yùn)行時(shí),工作臺(tái)X軸方向位移接近行程終端過(guò)程中產(chǎn)生明顯的機(jī)械振動(dòng)故障,故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警。 例7-30滾珠絲杠螺母松動(dòng)引起的故障維修 故障現(xiàn)象:其配套西門(mén)子公司生產(chǎn)的SINUMEDIK 8MC的數(shù)控裝置的數(shù)控鏜銑床,機(jī)床Z軸運(yùn)行(方滑枕為Z軸)抖動(dòng),瞬間即出現(xiàn)123號(hào)報(bào)警;機(jī)床停止運(yùn)行。 例7-31 某配套FANUC 0i系統(tǒng)、i系列伺服驅(qū)動(dòng)的立式數(shù)控銑床 故障現(xiàn)象:在自動(dòng)加工過(guò)程中突然出現(xiàn)ALM414、ALM411報(bào)警。2022-2-1115例7-32 執(zhí)行換刀指令時(shí)不動(dòng)作故障維修故

12、障現(xiàn)象:某加工中心的換刀系統(tǒng)在執(zhí)行換刀指令時(shí)不動(dòng)作,機(jī)械臂停在行程中間位置上,CRT顯示報(bào)警號(hào),查閱手冊(cè)得知該報(bào)警號(hào)表示:換刀系統(tǒng)機(jī)械臂位置檢測(cè)開(kāi)關(guān)信號(hào)為“0”及“刀庫(kù)換刀位置錯(cuò)誤”。 7.3加工中心故障分析實(shí)例加工中心故障分析實(shí)例2022-2-11167.3.1換刀故障維修實(shí)例換刀故障維修實(shí)例例7-32 執(zhí)行換刀指令時(shí)不動(dòng)作故障維修故障現(xiàn)象:某加工中心的換刀系統(tǒng)在執(zhí)行換刀指令時(shí)不動(dòng)作,機(jī)械臂停在行程中間位置上,CRT顯示報(bào)警號(hào),查閱手冊(cè)得知該報(bào)警號(hào)表示:換刀系統(tǒng)機(jī)械臂位置檢測(cè)開(kāi)關(guān)信號(hào)為“0”及“刀庫(kù)換刀位置錯(cuò)誤”。 例7-33 刀庫(kù)轉(zhuǎn)動(dòng)中突然停電的故障維修故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC

13、系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,換刀過(guò)程中刀庫(kù)旋轉(zhuǎn)時(shí)突遇停電,刀庫(kù)停在隨機(jī)位置。2022-2-11177.3.1換刀故障維修實(shí)例換刀故障維修實(shí)例例7-34 換刀過(guò)程有卡滯的故障維修故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,換刀過(guò)程中,刀時(shí)有卡滯,同時(shí)聲響大。例7-35 換刀不能拔刀的故障維修故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,換刀時(shí),手爪未將主軸中刀具拔出,報(bào)警。2022-2-11187.3.1換刀故障維修實(shí)例換刀故障維修實(shí)例例7-36換刀卡住的故障維修故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,換刀過(guò)程

14、快結(jié)束,主軸換刀后從換刀位置下移時(shí),機(jī)床顯示1001“spindle alarm 408 servo alarm(serialerr)”報(bào)警。例7-37一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,刀庫(kù)在換刀過(guò)程中不停轉(zhuǎn)。2022-2-11197.3.1換刀故障維修實(shí)例換刀故障維修實(shí)例7.3.2主軸系統(tǒng)故障維修實(shí)例主軸系統(tǒng)故障維修實(shí)例 例7-38 主軸啟動(dòng)不了和正常運(yùn)轉(zhuǎn)中突然停轉(zhuǎn)故障維修 故障現(xiàn)象:某加工中心采用FANUC 11 ME-F數(shù)控系統(tǒng),啟動(dòng)主軸時(shí),CRT偶爾出現(xiàn)EX15報(bào)警主軸啟動(dòng)/停止故障。偶爾還發(fā)生主軸正常運(yùn)轉(zhuǎn)中突然停轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,此時(shí)CRT也顯示EX15報(bào)警。隨著使

15、用時(shí)間的增加,此故障出現(xiàn)越來(lái)越頻繁。 例7-39 電主軸高速旋轉(zhuǎn)發(fā)熱的故障維修 故障現(xiàn)象;主軸高速旋轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)熱嚴(yán)重。 例7-40主軸低速指令不起作用故障維修 故障現(xiàn)象:國(guó)產(chǎn)JCS-018立式加工中心,采用FANUC 6 數(shù)控系統(tǒng)。主軸低速指令不起作用。2022-2-11207.3.3進(jìn)給伺服系統(tǒng)故障維修實(shí)例進(jìn)給伺服系統(tǒng)故障維修實(shí)例 例7-41 Z軸發(fā)生周期性振動(dòng)故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC llM的加工中心,開(kāi)機(jī)時(shí),CRT顯示SV008號(hào)報(bào)警,Z軸發(fā)生周期性振動(dòng)。 例7-42 CRT顯示401號(hào)報(bào)警故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0M系統(tǒng)的加工中心,機(jī)床起動(dòng)后,在自動(dòng)方式運(yùn)行下

16、,CRT顯示401號(hào)報(bào)警。 例7-43 連接不良引起跟隨超差的報(bào)警維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套SIEMENS 810M系統(tǒng)、61lA驅(qū)動(dòng)的臥式加工中心機(jī)床,開(kāi)機(jī)后,在機(jī)床手動(dòng)回參考點(diǎn)或手動(dòng)時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)ALMll20報(bào)警。 2022-2-11217.3.4液壓和氣動(dòng)系統(tǒng)故障維修實(shí)例液壓和氣動(dòng)系統(tǒng)故障維修實(shí)例 例7-44 松刀動(dòng)作緩慢的故障維修 故障現(xiàn)象:TH5840立式加工中心換刀時(shí),主軸松刀動(dòng)作緩慢。 例7-45無(wú)拔刀動(dòng)作的故障維修 故障現(xiàn)象:某立式加工中心自動(dòng)換刀時(shí),當(dāng)換刀臂平移至C時(shí),無(wú)拔刀動(dòng)作。 例7-46 閥換向滯后引起的故障維修 故障現(xiàn)象:在圖7.4a所示系統(tǒng)中,液壓泵為定量泵,三位四通

17、換向閥中位機(jī)能為Y型。系統(tǒng)為進(jìn)口節(jié)流調(diào)速。液壓缸快進(jìn)、快退時(shí),二位二通閥接通。系統(tǒng)故障是液壓缸在開(kāi)始完成快退動(dòng)作時(shí),首先出現(xiàn)向工件方向前沖,然后再完成快退動(dòng)作。此種現(xiàn)象影響加工精度,嚴(yán)重時(shí)還可能損壞工件和刀具。 2022-2-11227.3.5 PLC故障維修實(shí)例故障維修實(shí)例 例7-47 自動(dòng)加工不能進(jìn)行的故障維修 故障現(xiàn)象:某數(shù)控加工中心出現(xiàn)防護(hù)門(mén)關(guān)不上,自動(dòng)加工不能進(jìn)行的故障,而且無(wú)故障顯示。 例7-48 機(jī)床不能起動(dòng)故障維修 故障現(xiàn)象:某數(shù)控加工中心不能起動(dòng),但無(wú)報(bào)警信號(hào)。 例7-49 分度臺(tái)旋轉(zhuǎn)不停故障維修 故障現(xiàn)象:某數(shù)控加工中心分度臺(tái)旋轉(zhuǎn)不停,但無(wú)報(bào)警號(hào)。 2022-2-11237

18、.3.6分度工作臺(tái)故障維修實(shí)例分度工作臺(tái)故障維修實(shí)例 例7-50 工作臺(tái)分度盤(pán)不回落故障維修 故障現(xiàn)象:某加工中心運(yùn)行時(shí),工作臺(tái)分度盤(pán)不回落,發(fā)出7035報(bào)警。 例7-51 工作臺(tái)分度盤(pán)回落后不夾緊故障維修 故障現(xiàn)象:某加工中心運(yùn)行時(shí),工作臺(tái)分度盤(pán)回落后,不夾緊,發(fā)出7036報(bào)警。 例7-52 工作臺(tái)回零不旋轉(zhuǎn)故障維修 故障現(xiàn)象:TH6236加工中心,開(kāi)機(jī)后工作臺(tái)回零不旋轉(zhuǎn)且出現(xiàn)05號(hào)、07號(hào)報(bào)警。 2022-2-11247.3.6分度工作臺(tái)故障維修實(shí)例分度工作臺(tái)故障維修實(shí)例 例7-53 工作臺(tái)回零不旋轉(zhuǎn)故障維修 故障現(xiàn)象:TH636加工中心,開(kāi)機(jī)后工作臺(tái)回零不旋轉(zhuǎn)且出現(xiàn)05號(hào)、07號(hào)報(bào)警。

19、例7-54 回轉(zhuǎn)工作臺(tái)不能落入鼠牙定位盤(pán)內(nèi)故障維修 故障現(xiàn)象:在機(jī)床使用過(guò)程中,回轉(zhuǎn)工作臺(tái)經(jīng)常在分度后不能落入鼠牙定位盤(pán)內(nèi),機(jī)床停止執(zhí)行下面命令。2022-2-11257.3.7潤(rùn)滑系統(tǒng)故障維修實(shí)例潤(rùn)滑系統(tǒng)故障維修實(shí)例 例7-55 潤(rùn)滑油損耗大的故障維修 故障現(xiàn)象:TH5640立式加工中心,集中潤(rùn)滑站的潤(rùn)滑油損耗大,隔1天就要向潤(rùn)滑站加油,切削液中明顯混入大量潤(rùn)滑油。 例7-56導(dǎo)軌潤(rùn)滑不足的故障維修 故障現(xiàn)象:TH6363臥式加工中心,Y軸導(dǎo)軌潤(rùn)滑不足。 例7-57潤(rùn)滑系統(tǒng)壓力不能建立的故障維修 故障現(xiàn)象:TH68125臥式加工中心,潤(rùn)滑系統(tǒng)壓力不能建立。2022-2-11267.3.8排屑

20、系統(tǒng)故障維修實(shí)例排屑系統(tǒng)故障維修實(shí)例 例7-58 排屑困難的故障維修 故障現(xiàn)象:ZK8206數(shù)控刮端面鉆中心孔機(jī)床,排屑困難,電動(dòng)機(jī)過(guò)載報(bào)警。 例7-59 排屑器不運(yùn)轉(zhuǎn),無(wú)法排除切屑故障維修 故障現(xiàn)象:MC320立式加工中心機(jī)床,其刮板式排屑器不運(yùn)轉(zhuǎn),無(wú)法排除切屑。2022-2-11272022-2-1128 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:刀架鎖不緊故障可以從以下三方面分析: 發(fā)信盤(pán)位置沒(méi)對(duì)正:拆開(kāi)刀架的頂蓋,旋動(dòng)并調(diào)整發(fā)信盤(pán)位置,使刀架的霍爾元件對(duì)準(zhǔn)磁鋼,使刀位停在準(zhǔn)確位置。 系統(tǒng)反鎖時(shí)間不夠長(zhǎng):調(diào)整系統(tǒng)反鎖時(shí)間參數(shù)即可(新刀架反鎖時(shí)間=.2即可)。 機(jī)械鎖緊機(jī)構(gòu)故障:拆開(kāi)刀架,調(diào)整機(jī)械,

21、并檢查定位銷(xiāo)是否折斷。 參照以上三步進(jìn)行維修,最終發(fā)現(xiàn)刀架的霍爾元件沒(méi)有對(duì)準(zhǔn)磁鋼,調(diào)整霍爾元件,故障消失。2022-2-1129例例7-1 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:根據(jù)現(xiàn)象初步判斷可能為以下故障: 此位刀的霍爾元件損壞:確認(rèn)是哪個(gè)刀位使刀架轉(zhuǎn)不停,在系統(tǒng)上輸入指令轉(zhuǎn)動(dòng)該刀位,用萬(wàn)用表測(cè)量該刀位信號(hào)觸點(diǎn)對(duì)+24V觸點(diǎn)是否有電壓變化,若無(wú)變化,可判定為該位刀霍爾元件損壞,更換發(fā)信盤(pán)或霍爾元件。 此刀位信號(hào)線斷路,造成系統(tǒng)無(wú)法檢測(cè)到位信號(hào):檢查該刀位信號(hào)與系統(tǒng)的連線是否存在斷路,正確連接即可。 系統(tǒng)的刀位信號(hào)接收電路有問(wèn)題:當(dāng)確定該刀位霍爾元件沒(méi)問(wèn)題,以及該刀位信號(hào)與系統(tǒng)的連線也沒(méi)問(wèn)題的情況

22、下更換主板。 參照以上三步進(jìn)行維修,最終發(fā)現(xiàn)刀架中對(duì)應(yīng)該刀位的信號(hào)線折斷,重新連接該信號(hào)線,故障排除。2022-2-1130例例7-2 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:造成主軸飛車(chē)的原因有以下幾種: 裝在主軸電動(dòng)機(jī)尾部的測(cè)速發(fā)電機(jī)故障; 激磁回路故障,弱磁電流太??; 速度設(shè)定錯(cuò)誤。根據(jù)以上分析,在停電狀態(tài)下,用手旋轉(zhuǎn)測(cè)速發(fā)電機(jī),測(cè)速發(fā)電機(jī)反饋電壓正常,在開(kāi)機(jī)瞬間,測(cè)量激磁電壓也正常。而主軸給定電壓測(cè)得為14.8V(正常時(shí)最高給定電壓為10V),故初步診斷為NC主板硬件故障。 該主板上與給定電壓相關(guān)的電路較多,不可能將所有的線路一一分割進(jìn)行試驗(yàn)。但由于給定輸出為14.8V,因此懷疑是15V電源通

23、過(guò)元件加到了輸出上。由于沒(méi)有該數(shù)控系統(tǒng)主板的原理圖,采用最基本的測(cè)電阻的方法,從外到里逐個(gè)元件測(cè)量對(duì)15V電源的電阻值,最終發(fā)現(xiàn)一塊運(yùn)放損壞,其輸出與15V短接,更換后運(yùn)行正常。 2022-2-1131例例7-3分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:考慮到主軸負(fù)載在空載時(shí)已經(jīng)達(dá)到40以上,初步認(rèn)為機(jī)床機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)存在故障。維修的第一步是脫開(kāi)主軸電動(dòng)機(jī)與主軸的聯(lián)結(jié)機(jī)構(gòu),在無(wú)負(fù)載的情況下檢查主軸電動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。經(jīng)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)主軸負(fù)載表指示已恢復(fù)正常,但主軸電動(dòng)機(jī)仍有噪聲,由此判定該主軸系統(tǒng)的機(jī)械、電氣兩方面都存在故障。在機(jī)械方面,檢查了主軸機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)主軸轉(zhuǎn)動(dòng)明顯過(guò)緊,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)主軸軸承已經(jīng)損

24、壞,更換后,主軸機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)恢復(fù)正常。在電氣方面,首先檢查了主軸驅(qū)動(dòng)器的參數(shù)設(shè)定,包括驅(qū)動(dòng)放大器的型號(hào),電動(dòng)機(jī)的型號(hào)以及伺服環(huán)增益等參數(shù),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)床參數(shù)設(shè)定無(wú)誤,由此判定故障原因是驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)硬件存在故障。為了進(jìn)一步分析原因,維修時(shí)將主軸驅(qū)動(dòng)器的00號(hào)參數(shù)設(shè)定為1,讓主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)環(huán)運(yùn)行,轉(zhuǎn)動(dòng)主軸后,發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)噪聲消失,運(yùn)行平穩(wěn),由此判定故障原因是在速度檢測(cè)器件PLG上。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)PLG的安裝位置不正確,重新調(diào)整PLG安裝位置后,再進(jìn)行閉環(huán)運(yùn)行,噪聲消失。重新安裝電動(dòng)機(jī)與機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),機(jī)床恢復(fù)正常工作。 2022-2-1132例例7-4分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:經(jīng)仔細(xì)觀察、檢查,

25、發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的Z軸在小范圍(約2.5mm以內(nèi))移動(dòng)時(shí),工作正常,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)無(wú)振動(dòng),但一旦超過(guò)以上范圍,機(jī)床即發(fā)生激烈振動(dòng)。根據(jù)這一現(xiàn)象分析,系統(tǒng)的位置控制部分以及伺服驅(qū)動(dòng)器本身應(yīng)無(wú)故障,初步判定故障在位置檢測(cè)器件,即脈沖編碼器上??紤]到機(jī)床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時(shí)通過(guò)更換電動(dòng)機(jī)進(jìn)行了確認(rèn),判定故障原因是由于脈沖編碼器的不良引起的。為了深入了解引起故障的根本原因,維修時(shí)作了以下分析與試驗(yàn):(1) 在伺服驅(qū)動(dòng)器主回路斷電的情況下,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)機(jī)軸,檢查系統(tǒng)顯示,發(fā)現(xiàn)無(wú)論電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示器上都能夠正確顯示實(shí)際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號(hào)輸出正確。(2)由于本機(jī)床Z軸絲杠螺距為5m

26、m,只要Z軸移動(dòng)2mm左右即發(fā)生振動(dòng),因此,故障原因可能與電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子的實(shí)際位置有關(guān),即脈沖編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)C1、C2、C4、C8信號(hào)存在不良。根據(jù)以上分析,考慮到Z軸可以正常移動(dòng)2.5mm左右,相當(dāng)于電動(dòng)機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)動(dòng)180,因此,進(jìn)一步判定故障的部位是轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)中的C8存在不良。按照上例同樣的方法,取下脈沖編碼器后,根據(jù)編碼器的連接要求(見(jiàn)表7.1),在引腳N/T、J/K上加入DC5V后,旋轉(zhuǎn)編碼器軸,利用萬(wàn)用表測(cè)量C1、C2、C4、C8,發(fā)現(xiàn)C8的狀態(tài)無(wú)變化,確認(rèn)了編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)C8存在故障。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),編碼器內(nèi)部的C8輸出驅(qū)動(dòng)集成電路已經(jīng)損壞;更換集成電路后,重新

27、安裝編碼器,并按上例同樣的方法調(diào)整轉(zhuǎn)子角度后,機(jī)床恢復(fù)正常。 2022-2-1133例例7-5引腳ABCDEFGHJ/KLMN/TPRS信號(hào)ABC1*A*BZ*Z屏蔽+5VC4C80VC2OH1OH2 分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:本機(jī)床伺服驅(qū)動(dòng)器采用的是FANUC S系列伺服驅(qū)動(dòng)器,當(dāng)報(bào)警時(shí),觸摸伺服電動(dòng)機(jī)溫度在正常的范圍,實(shí)際電動(dòng)機(jī)無(wú)過(guò)熱現(xiàn)象。所以引起故障的原因應(yīng)是伺服驅(qū)動(dòng)器的溫度檢測(cè)電路故障或是過(guò)熱檢測(cè)熱敏電阻的不良。 通過(guò)短接伺服電動(dòng)機(jī)的過(guò)熱檢測(cè)熱敏電阻觸點(diǎn),再次開(kāi)機(jī)進(jìn)行加工試驗(yàn),經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,故障消失,證明電動(dòng)機(jī)過(guò)熱是由于過(guò)熱檢測(cè)熱敏電阻不良引起的,在無(wú)替換元件的條件下,可以暫時(shí)將

28、其觸點(diǎn)短接,使其系統(tǒng)正常工作。 2022-2-1134例例7-6 分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:FANUC 0數(shù)控系統(tǒng)的414、401號(hào)報(bào)警屬于數(shù)字伺服報(bào)警,報(bào)警的具體含義分別是“X、Z位置測(cè)量系統(tǒng)出錯(cuò)”,“X、Z軸伺服放大器未準(zhǔn)備好”。向操作人員詢問(wèn)得知,因工廠基建,該機(jī)床剛搬至新址不久,第一次開(kāi)機(jī)就出現(xiàn)上述狀況,此前該機(jī)床工作一直很穩(wěn)定,因此懷疑在搬運(yùn)過(guò)程中導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)器等元器件的連接損壞。用萬(wàn)用表測(cè)量電動(dòng)機(jī)各電纜的連接,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)異常。將插頭插拔確認(rèn)連接牢固、無(wú)錯(cuò)誤后再開(kāi)機(jī),報(bào)警仍未解除。于是,按SYSTEM鍵進(jìn)入系統(tǒng)自診斷功能,檢查0200號(hào)參數(shù),發(fā)現(xiàn)該參數(shù)第6位顯示為“1”即

29、“#6(LV)=1”,參閱維修手冊(cè),提示此時(shí)為低電壓報(bào)警。檢查驅(qū)動(dòng)器輸入電壓,發(fā)現(xiàn)無(wú)輸入電壓,依據(jù)電器原理圖繼續(xù)檢查,發(fā)現(xiàn)斷路器QF4始終處于斷開(kāi)狀態(tài)。更換新的開(kāi)關(guān),重新開(kāi)機(jī),機(jī)床恢復(fù)正常工作。 2022-2-1135例例7-7 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:由于機(jī)床回參考點(diǎn)動(dòng)作正常,證明機(jī)床回參考點(diǎn)功能有效。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),參考點(diǎn)位置雖然每次都在變化,但卻總是處在參考點(diǎn)減速擋塊放開(kāi)后的位置上。因此,可以初步判定故障的原因是由于脈沖編碼器“零脈沖”不良或絲杠與電動(dòng)機(jī)間的聯(lián)接不良引起的故障。 為確認(rèn)問(wèn)題的原因,鑒于故障機(jī)床伺服系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時(shí)脫開(kāi)了電動(dòng)機(jī)與絲杠間的聯(lián)軸器,并通過(guò)手動(dòng)壓參

30、考點(diǎn)減速擋塊,進(jìn)行回參考點(diǎn)試驗(yàn);多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),每次回參考點(diǎn)完成后,電動(dòng)機(jī)總是停在某一固定的角度上。 以上證明,脈沖編碼器“零脈沖”無(wú)故障,問(wèn)題的原因應(yīng)在電動(dòng)機(jī)與絲杠的聯(lián)接上。仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),該故障是由于絲杠與聯(lián)軸器間的彈性脹套配合間隙過(guò)大,產(chǎn)生聯(lián)接松動(dòng)。修整脹套,重新安裝后機(jī)床恢復(fù)正常。2022-2-1136例例7-8分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:經(jīng)檢查,機(jī)床“回參考點(diǎn)減速”開(kāi)關(guān)以及CNC的信號(hào)輸入均正常,因此初步分析原因是由于參數(shù)設(shè)定不當(dāng)引起的故障。仔細(xì)觀察X軸回參考點(diǎn)動(dòng)作過(guò)程,發(fā)現(xiàn)“回參考點(diǎn)減速”開(kāi)關(guān)未壓到,CNC就出現(xiàn)了ALM520報(bào)警,ALM520報(bào)警的意義是,機(jī)床到達(dá)“軟件限位”位置

31、,即機(jī)床移動(dòng)距離值超過(guò)了系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定的軟件行程極限值。此類(lèi)故障可以通過(guò)重新設(shè)定參數(shù)解決。以下為故障解除的步驟:將機(jī)床運(yùn)動(dòng)到正常位置,進(jìn)行手動(dòng)回參考點(diǎn),并利用手動(dòng)方式壓上“回參考點(diǎn)減速”開(kāi)關(guān),進(jìn)行回參考點(diǎn),驗(yàn)證回參考點(diǎn)動(dòng)作的正確性。在回參考點(diǎn)動(dòng)作確認(rèn)正確后,通過(guò)MDICRT面板,修改軟件限位參數(shù)(為了方便可以直接將其改為最大值99999999)。再次執(zhí)行正常的手動(dòng)回參考點(diǎn)操作,機(jī)床到達(dá)參考點(diǎn)定位停止?;謴?fù)軟件限位參數(shù)(由99999999改回原參數(shù)值)。再次執(zhí)行正常的手動(dòng)回參考點(diǎn)操作,機(jī)床動(dòng)作正常,報(bào)警消除。 2022-2-1137例例7-9 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:根據(jù)以上現(xiàn)象判斷,機(jī)床

32、回參考點(diǎn)動(dòng)作屬于正常??紤]到機(jī)床已在參考點(diǎn)附近停止運(yùn)動(dòng),因此,初步判斷其原因可能是參考點(diǎn)定位精度未達(dá)到規(guī)定的要求所引起的。通過(guò)機(jī)床的診斷功能,在診斷頁(yè)面下對(duì)系統(tǒng)的“位置跟隨誤差”(DGN800802)進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)床的Y軸的跟蹤誤差超過(guò)了定位精度的允許范圍。經(jīng)調(diào)整伺服驅(qū)動(dòng)器的“偏移”電位器,使“位置跟隨誤差”DGN800-802的值接近“0”后,機(jī)床恢復(fù)正常工作。 2022-2-1138例例7-10 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:經(jīng)對(duì)工件進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)零件的全部尺寸相對(duì)位置都正確,但X軸的全部坐標(biāo)值都相差了整整10mm。分析原因,導(dǎo)致X軸尺寸整螺距偏移(該軸的螺距是10mm)的原因是由于

33、參考點(diǎn)位置偏移引起的。 對(duì)于大部分系統(tǒng),參考點(diǎn)一般設(shè)定于參考點(diǎn)減速擋鐵放開(kāi)后的第一個(gè)編程器的“零脈沖”上;若參考點(diǎn)減速擋塊放開(kāi)時(shí)刻,編碼器恰巧在零脈沖附近,由于減速開(kāi)關(guān)動(dòng)作的隨機(jī)性誤差,可能使參考點(diǎn)位置發(fā)生1個(gè)整螺距的偏移。這一故障在使用小螺距滾珠絲杠的場(chǎng)合特別容易發(fā)生。 對(duì)于此類(lèi)故障,只要重新調(diào)整參考點(diǎn)減速擋塊位置,使得擋塊放開(kāi)點(diǎn)與“零脈沖”位置相差在半個(gè)螺距左右,機(jī)床即可恢復(fù)正常工作。本機(jī)床經(jīng)以上處理后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常,全部零件加工正確。2022-2-1139例例7-11 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:根據(jù)故障現(xiàn)象和,返回參考點(diǎn)控制原理,可以判定減速信號(hào)正常,故障為系統(tǒng)一轉(zhuǎn)信號(hào)不

34、正常。產(chǎn)生該故障的原因可能是來(lái)自X軸進(jìn)給電動(dòng)機(jī)的編碼器故障(包括連接的電纜線)、伺服放大器控制電路不良或系統(tǒng)軸板故障。因此此時(shí)Z軸回零動(dòng)作正常,所以可以通過(guò)采取交換方法來(lái)判斷故障部位,把伺服放大器的伺服電動(dòng)機(jī)電纜對(duì)調(diào),進(jìn)行機(jī)床返回參考點(diǎn)操作,發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到Z軸上(X軸回零操作正常而Z軸回零出現(xiàn)報(bào)警),則判定故障在伺服放大器側(cè),最后更換伺服放大器,機(jī)床恢復(fù)正常工作。2022-2-1140例例7-12 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:檢查控制系統(tǒng)及加工程序均正常,然后檢查傳動(dòng)鏈中電動(dòng)機(jī)與絲杠的連接處,發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器緊固螺釘松動(dòng),使得電動(dòng)機(jī)軸與絲杠產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)。由于半閉環(huán)系統(tǒng)的位置檢測(cè)器件在電動(dòng)機(jī)

35、側(cè),絲杠的實(shí)際轉(zhuǎn)動(dòng)量無(wú)法檢測(cè),從而導(dǎo)致零件尺寸不穩(wěn)定,緊固電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器后故障清除。2022-2-1141例例7-13 分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:根據(jù)故障現(xiàn)象分析,產(chǎn)生故障的原因應(yīng)在伺服電動(dòng)機(jī)與滾珠絲杠之間的機(jī)械連接上。由于本機(jī)床采用的是聯(lián)軸器直接聯(lián)接的結(jié)構(gòu)形式,當(dāng)伺服電動(dòng)機(jī)與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器未能鎖緊時(shí),絲杠與電動(dòng)機(jī)之間將產(chǎn)生相對(duì)滑移,造成Z軸進(jìn)給尺寸逐漸變小。 解決聯(lián)軸器不能正常鎖緊的方法是壓緊錐形套,增加摩擦力。如果聯(lián)軸器與絲杠、電動(dòng)機(jī)之間配合不良,依靠聯(lián)軸器本身的鎖緊螺釘無(wú)法保證鎖緊時(shí),通常的解決方法是將每組錐形彈性套中的其中一個(gè)開(kāi)一條0.5mm左右的縫,以增加錐形彈性套的收

36、縮量,這樣可以解決聯(lián)軸器與絲杠、電動(dòng)機(jī)之間配合不良引起的松動(dòng)。 2022-2-1142例例7-14 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:該機(jī)床在Z向移動(dòng)時(shí),明顯感受到機(jī)械抖動(dòng),在檢查系統(tǒng)參數(shù)無(wú)誤后,將Z軸電動(dòng)機(jī)卸下,單獨(dú)轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)。用扳手轉(zhuǎn)動(dòng)絲桿,振動(dòng)手感明顯。拆下Z軸絲桿防護(hù)罩,發(fā)現(xiàn)絲桿上有很多小鐵屑及臟物,初步判斷為絲桿故障引起的機(jī)械抖動(dòng)。拆下滾珠絲杠副,打開(kāi)絲桿螺母,發(fā)現(xiàn)螺母反向器內(nèi)也有很多小鐵屑及臟物,造成鋼球運(yùn)轉(zhuǎn)流動(dòng)不暢,時(shí)有阻滯現(xiàn)象。用汽油認(rèn)真清洗,清除雜物,重新安裝,調(diào)整好間隙,故障排除。2022-2-1143例例7-15 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:這類(lèi)故障與刀

37、具的選擇有關(guān),同時(shí)刀具的鑲條松動(dòng)、主軸軸承螺母松動(dòng)也能出現(xiàn)以上情況。解決此類(lèi)故障需要選擇正確的刀具、檢查鑲條、主軸軸承螺母是否松動(dòng)。2022-2-1144例例7-16 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:檢查控制系統(tǒng)及加工程序均正常,然后檢查傳動(dòng)鏈中電動(dòng)機(jī)與絲杠的連接處,發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器緊固螺釘松動(dòng),使得電動(dòng)機(jī)軸與絲杠產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)。由于半閉環(huán)系統(tǒng)的位置檢測(cè)器件在電動(dòng)機(jī)側(cè),絲杠的實(shí)際轉(zhuǎn)動(dòng)量無(wú)法檢測(cè),從而導(dǎo)致零件尺寸不穩(wěn)定,緊固電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器后故障清除。 2022-2-1145例例7-17 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:為了分析確認(rèn)故障原因,維修時(shí)進(jìn)行了如下試驗(yàn):輸入并依次執(zhí)行“S100M03;M19

38、”指令,機(jī)床定位正常。輸入并依次執(zhí)行“S100M04;M19”指令,機(jī)床定位正常。輸入并依次執(zhí)行“S200M03;M05;M19” 指令,機(jī)床定位正常。直接輸入并依次執(zhí)行“S200M03;M19”指令,機(jī)床不能定位。 根據(jù)以上試驗(yàn),確認(rèn)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器工作正常,考慮引起故障的可能原因是編碼器高速特性不良或主軸實(shí)際定位速度過(guò)高引起的。因此,檢查主軸電動(dòng)機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速,發(fā)現(xiàn)與指令值相差很大,當(dāng)執(zhí)行指令S200 時(shí),實(shí)際機(jī)床主軸轉(zhuǎn)速為300r/min,調(diào)整主軸驅(qū)動(dòng)器參數(shù),使主軸實(shí)際轉(zhuǎn)速與指令值相符后,故障排除。 2022-2-1146例例7-18分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)多次定位,確認(rèn)故障

39、的實(shí)際現(xiàn)象為:該機(jī)床可以在任意時(shí)刻進(jìn)行主軸定位,定位動(dòng)作正確。只要機(jī)床不關(guān)機(jī),不論進(jìn)行多少次定位,其定位點(diǎn)總是保持不變。機(jī)床關(guān)機(jī)后,再次開(kāi)機(jī)執(zhí)行主軸定位,定位位置與關(guān)機(jī)前不同,在完成定位后,只要不關(guān)機(jī),以后每次定位總是保持在該位置不變。每次關(guān)機(jī)后,重新定位,其定位點(diǎn)都不同,主軸可以在任意位置定位。主軸定位的過(guò)程,是將主軸停止在編碼器“零位脈沖”位置的定位過(guò)程,并在該點(diǎn)進(jìn)行位置閉環(huán)調(diào)節(jié)。根據(jù)以上試驗(yàn),可以確認(rèn)故障是由于編碼器的“零位脈沖”不固定引起的。分析可能引起以上故障的原因有:編碼器固定不良,在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中編碼器與主軸的相對(duì)位置在不斷變化。編碼器不良,無(wú)“零位脈沖”輸出或“零位脈沖”受到干擾。

40、編碼器連接錯(cuò)誤。逐一檢查上述原因,排除了編碼器固定不良、編碼器不良的原因。進(jìn)一步檢查編碼器的連接,發(fā)現(xiàn)該編碼器內(nèi)部的“零位脈沖”Ua0 與*Ua0 引出線接反,重新連接后,故障排除。2022-2-1147例例7-19 分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:在數(shù)控機(jī)床上,主軸轉(zhuǎn)速的控制,一般是數(shù)控系統(tǒng)根據(jù)不同的S代碼,輸出不同的主軸轉(zhuǎn)速模擬量值,通過(guò)主軸驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)主軸變速的。在本機(jī)床上,檢查主軸驅(qū)動(dòng)器無(wú)報(bào)警,且主軸出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),可以基本確認(rèn)主軸驅(qū)動(dòng)器無(wú)故障。 根據(jù)故障現(xiàn)象,為了確定故障部位,利用萬(wàn)用表測(cè)量系統(tǒng)的主軸模擬量輸出,發(fā)現(xiàn)在不同的S*指令下,其值改變,由此確認(rèn)數(shù)控系統(tǒng)工作正常。分析主軸驅(qū)動(dòng)器的

41、控制特點(diǎn),主軸的旋轉(zhuǎn)除需要模擬量輸入外,作為最基本的輸入信號(hào)還需要給定旋轉(zhuǎn)方向。在確認(rèn)主軸驅(qū)動(dòng)器模擬量輸入正確的前提下,進(jìn)一步檢查主軸轉(zhuǎn)向信號(hào),發(fā)現(xiàn)其輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號(hào)不一致;交換模擬量極性后重新開(kāi)機(jī),故障排除,主軸可以正常旋轉(zhuǎn)。2022-2-1148例例7-20分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:FANUC交流主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)AL-04報(bào)警的含義為“交流輸入電路中的P1、F2、F3熔斷器熔斷”,故障可能的原因有:交流電源輸出阻抗過(guò)高。逆變晶體管模塊不良。整流二極管(或晶閘管)模塊不良。浪涌吸收器或電容器不良。針對(duì)上述故障原因,逐一進(jìn)行檢查。檢查交流輸入電源,在交流主軸驅(qū)動(dòng)器的輸入電

42、源,測(cè)得R、S相輸入電壓為220V,但T相的交流輸入電壓僅為120V,表明驅(qū)動(dòng)器的三相輸入電源存在問(wèn)題。進(jìn)一步檢查主軸變壓器的三相輸出,發(fā)現(xiàn)變壓器輸入、輸出,機(jī)床電源輸入均同樣存在不平衡,從而說(shuō)明故障原因不在機(jī)床本身。檢查車(chē)間開(kāi)關(guān)柜上的三相熔斷器,發(fā)現(xiàn)有一相阻抗為數(shù)百歐姆。將其拆開(kāi)檢查,發(fā)現(xiàn)該熔斷器接線螺釘松動(dòng),從而造成三相輸入電源不平衡;重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常。 2022-2-1149例例7-21分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機(jī)床交流主軸驅(qū)動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器顯示為“A”。根據(jù)驅(qū)動(dòng)器的報(bào)警顯示,由本章前述可知,驅(qū)動(dòng)器報(bào)警的含義是“驅(qū)動(dòng)器軟件出錯(cuò)”,這一報(bào)警在驅(qū)動(dòng)器受到外部偶

43、然干擾時(shí)較容易出現(xiàn),解決的方法通常是對(duì)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行初始化處理。在本機(jī)床按如下步驟進(jìn)行了參數(shù)的初始化操作:切斷驅(qū)動(dòng)器電源,將設(shè)定端S1置TEST。接通驅(qū)動(dòng)器電源。同時(shí)按住MODE、UP、DOWN、DATASET4個(gè)鍵當(dāng)顯示器由全暗變?yōu)椤癋FFFF”后,松開(kāi)全部鍵, 并保持1s以上。同時(shí)按住MODE、UP鍵,使參數(shù)顯示FC-22。按住DATASET鍵1s以上,顯示器顯示“GOOD”,標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)寫(xiě)入完成。切斷驅(qū)動(dòng)器電源,將S1(SH)重新置“DRIVE”。通過(guò)以上操作,驅(qū)動(dòng)器恢復(fù)正常,報(bào)警消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。2022-2-1150例例7-22分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程: FANUC 7M系統(tǒng)AL

44、M 05報(bào)警的含義是“系統(tǒng)處于急停狀態(tài)”;ALM07報(bào)警的含義是“伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)未準(zhǔn)備好”。ALM37是Y軸位置誤差過(guò)大報(bào)警。分析以上報(bào)警,ALM05報(bào)警是由于系統(tǒng)“急?!毙盘?hào)引起的,通過(guò)檢查可以排除;ALM07報(bào)警是系統(tǒng)中的速度控制單元未準(zhǔn)備好,可能的原因有:電動(dòng)機(jī)過(guò)載。伺服變壓器過(guò)熱。伺服變壓器保護(hù)熔斷器熔斷。輸入單元的EMG(IN1)和EMG(IN2)之間的觸點(diǎn)開(kāi)路。 輸入單元的交流100V熔斷器熔斷(F5)。伺服驅(qū)動(dòng)器與CNC間的信號(hào)電纜連接不良。伺服驅(qū)動(dòng)器的主接觸器(MCC)斷開(kāi)。ALM 37報(bào)警的含義是“位置跟隨誤差超差”。綜合分析以上故障,當(dāng)速度控制單元出現(xiàn)報(bào)警時(shí),一般均會(huì)出現(xiàn)AL

45、M 37報(bào)警,因此故障維修應(yīng)針對(duì)ALM07報(bào)警進(jìn)行。在確認(rèn)速度控制單元與CNC、伺服電動(dòng)機(jī)的連接無(wú)誤后,考慮到機(jī)床中使用的X、Y、Z伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù)完全一致,為了迅速判斷故障部位,加快維修進(jìn)度,維修時(shí)首先將X、Z兩個(gè)軸的CNC位置控制器輸出連線XC(Z軸)和XF(Y)軸以及測(cè)速反饋線XE(Z軸)與XH(Y軸)進(jìn)行了對(duì)調(diào)。這樣,相當(dāng)于用CNC的Y軸信號(hào)控制Z軸,用CNC的Z軸信號(hào)控制Y軸,以判斷故障部位是在CNC側(cè)還是在驅(qū)動(dòng)側(cè)。經(jīng)過(guò)以上調(diào)換后開(kāi)機(jī),發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,說(shuō)明本故障與CNC無(wú)關(guān)。在此基礎(chǔ)上,為了進(jìn)一步判別故障部位,區(qū)分故障是由伺服電動(dòng)機(jī)或驅(qū)動(dòng)器引起的,維修時(shí)再次將Y、Z軸速度控

46、制單元進(jìn)行了整體對(duì)調(diào)。經(jīng)試驗(yàn),故障仍然不變,從而進(jìn)一步排除了速度控制單元的原因,將故障范圍縮小到Y(jié)軸直流伺服電動(dòng)機(jī)上。為此,拆開(kāi)了直流伺服電動(dòng)機(jī),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該電動(dòng)機(jī)的內(nèi)裝測(cè)速發(fā)電機(jī)與伺服電動(dòng)機(jī)間的聯(lián)接齒輪存在松動(dòng),其余部分均正常。將其聯(lián)接緊固后,故障排除。 2022-2-1151例例7-23 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:從表面上看,此故障是由于干擾所致,但分別對(duì)各個(gè)接地點(diǎn)和機(jī)床所帶的浪涌吸收器做了檢查,并作了相應(yīng)的處理,啟動(dòng)機(jī)床并沒(méi)有好轉(zhuǎn)。又檢查了各軸的伺服電動(dòng)機(jī)和反饋部件,均未發(fā)現(xiàn)異常。又檢查了各軸的NC系統(tǒng)的工作電壓,都滿足要求。只好用示波器查看各個(gè)點(diǎn)的波形,發(fā)現(xiàn)伺服電路板上整流塊的

47、交流輸入電壓波形不對(duì),往前檢查,發(fā)現(xiàn)一輸入匹配電阻有問(wèn)題,取下后測(cè)量,阻值變大。換上相應(yīng)阻值的電阻后,機(jī)床運(yùn)行正常。2022-2-1152例例7-24分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:根據(jù)故障現(xiàn)象,判斷電氣接觸有問(wèn)題。先查供電,將機(jī)床停下用萬(wàn)用表測(cè)伺服電源BUG電壓正常,+24V供電正常;再查控制線路,CNC到PLC、到X軸伺服單元電纜接觸良好,X軸伺服到X軸電動(dòng)機(jī)電纜正常;測(cè)電動(dòng)機(jī)亦無(wú)斷路、短路、發(fā)熱現(xiàn)象,故確認(rèn)電氣無(wú)問(wèn)題。再查機(jī)械傳動(dòng),用手?jǐn)QX軸絲杠,轉(zhuǎn)動(dòng)輕松、靈活,無(wú)阻滯、卡死現(xiàn)象,則判斷機(jī)械應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。鑒于伺服斷電半小時(shí)后開(kāi)機(jī)又正常,有時(shí)幾天不報(bào)警,故判斷伺服及電動(dòng)機(jī)不應(yīng)有大問(wèn)題,檢查陷

48、入困境。因任務(wù)緊,機(jī)床暫時(shí)帶病工作。后加工時(shí)無(wú)意中測(cè)量一控制變壓器進(jìn)線380V電壓,發(fā)現(xiàn)只有290V,比正常值低90V左右,且不穩(wěn)定;跟蹤查到電柜總空氣開(kāi)關(guān),測(cè)開(kāi)關(guān)進(jìn)線電壓正常,開(kāi)關(guān)出線有兩線線電壓偏低且波動(dòng)較大;機(jī)床各軸停下時(shí),電壓又上升至380V左右。至此,故障根源終于找到。停電拆下總空氣開(kāi)關(guān),發(fā)現(xiàn)有一觸點(diǎn)燒蝕,造成接觸不良。機(jī)床不加工時(shí),總電流小,空氣開(kāi)關(guān)不良觸點(diǎn)壓降小,看上去供電正常,不易察覺(jué);機(jī)床切削加工時(shí),總電流大,不良觸點(diǎn)壓降相應(yīng)增大,造成伺服單元電源不正常而報(bào)警停機(jī)。2022-2-1153例例7-25分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:FANUC 3MA系統(tǒng)顯示ALM 31報(bào)警的含

49、義是“坐標(biāo)軸的位置跟隨誤差大于規(guī)定值”。通過(guò)系統(tǒng)的診斷參數(shù)DGN 800、801、802檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)床停止時(shí)DGN 800(X軸的位置跟隨誤差)在1與2之間變化;DGN801 (Y軸的位置跟隨誤差)在1與1之間變化;但DGN802 (Z軸的位置跟隨誤差)值始終為“0”。由于伺服系統(tǒng)的停止是閉環(huán)動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程,其位置跟隨誤差不可以始終為“0”,現(xiàn)象表明Z軸位置測(cè)量回路可能存在故障。為進(jìn)一步判定故障部位,采用交換法,將Z軸和X軸驅(qū)動(dòng)器與反饋信號(hào)互換,即:利用系統(tǒng)的X軸輸出控制Z軸伺服,此時(shí),診斷參數(shù)DGN 800數(shù)值變?yōu)?,但DGN 802開(kāi)始有了變化,這說(shuō)明系統(tǒng)的Z軸輸出以及位置測(cè)量輸入接口無(wú)故障

50、。故障最大的可能是Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的內(nèi)裝式編碼器或編碼器的連接電纜存在不良。通過(guò)示波器檢查Z軸的編碼器,發(fā)現(xiàn)該編碼器輸出信號(hào)不良;更換新的編碼器,機(jī)床即恢復(fù)正常。 2022-2-1154例例7-26 分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:FANUC 6M系統(tǒng)ALM401報(bào)警的內(nèi)容同前,ALM411報(bào)警的含義是“運(yùn)動(dòng)時(shí)X軸跟隨誤差超過(guò)”。 進(jìn)一步分析、試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)全部參數(shù)設(shè)置正確,開(kāi)機(jī)時(shí)驅(qū)動(dòng)器無(wú)報(bào)警,且利用增量方式或手輪方式少量移動(dòng)X軸(0.2mm),機(jī)床仍無(wú)報(bào)警,且顯示變化,但電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn)。通過(guò)診斷參數(shù)檢查X軸跟隨誤差DGN800的值,發(fā)現(xiàn)在X軸運(yùn)動(dòng)時(shí),其值不斷增加,當(dāng)超過(guò)200時(shí),即出現(xiàn)報(bào)警,這一點(diǎn)

51、與系統(tǒng)的“停止時(shí)允差”監(jiān)控參數(shù)一致。 由于機(jī)床開(kāi)機(jī)時(shí)速度控制單元均無(wú)報(bào)警,且CNC跟隨誤差能變化,初步判定機(jī)床的CNC與速度控制單元均無(wú)故障。利用萬(wàn)用表測(cè)量驅(qū)動(dòng)器的VCMD(速度給定電壓)輸入,發(fā)現(xiàn)此值始終為“0”,即:故障原因?yàn)镃NC的速度給定電壓未輸入到驅(qū)動(dòng)器。 在故障確定后,檢查CNC至速度控制單元的連線,發(fā)現(xiàn)X軸速度給定輸出線中間已斷裂;重新連接后,故障排除,X軸即可正常工作。 2022-2-1155例例7-27分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:數(shù)控機(jī)床發(fā)生跟隨誤差超過(guò)報(bào)警,其實(shí)質(zhì)是實(shí)際機(jī)床不能到達(dá)指令的位置。引起這一故障的原因通常是伺服系統(tǒng)故障或機(jī)床機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的故障。 由于機(jī)床伺服進(jìn)

52、給系統(tǒng)為全閉環(huán)結(jié)構(gòu),無(wú)法通過(guò)脫開(kāi)電動(dòng)機(jī)與機(jī)械部分的連接進(jìn)行試驗(yàn)。為了確認(rèn)故障部位,維修時(shí)首先在機(jī)床斷電、松開(kāi)夾緊機(jī)構(gòu)的情況下,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)Z軸絲杠,未發(fā)現(xiàn)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的異常,初步判定故障是由伺服系統(tǒng)或數(shù)控裝置不良引起的。為了進(jìn)一步確定故障部位,維修時(shí)在系統(tǒng)接通的情況下,利用手輪少量移動(dòng)Z軸(移動(dòng)距離應(yīng)控制在系統(tǒng)設(shè)定的最大允許跟隨誤差以內(nèi),防止出現(xiàn)跟隨誤差報(bào)警),測(cè)量Z軸直流驅(qū)動(dòng)器的速度給定電壓,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)速度給定有電壓輸入,其值大小與手輪移動(dòng)的距離、方向有關(guān)。由此可以確認(rèn)數(shù)控裝置工作正常,故障是由于伺服驅(qū)動(dòng)器的不良引起的。 檢查驅(qū)動(dòng)器發(fā)現(xiàn),驅(qū)動(dòng)器本身狀態(tài)指示燈無(wú)報(bào)警,基本上可以排除驅(qū)動(dòng)器主回路的故

53、障??紤]到該機(jī)床X、Z軸驅(qū)動(dòng)器型號(hào)相同,通過(guò)逐一交換驅(qū)動(dòng)器的控制板確認(rèn)故障部位在6RA26*直流驅(qū)動(dòng)器的A2板。根據(jù)SIEMENS 6RA26*系列直流伺服驅(qū)動(dòng)器的原理圖,逐一檢查、測(cè)量各級(jí)信號(hào),最后確認(rèn)故障原因是由于A2板上的集成電壓比較器N7(型號(hào):LM348)不良引起的:更換后,機(jī)床恢復(fù)正常。2022-2-1156例例7-28 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:因故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警,但故障明顯,故通過(guò)交換法檢查,確定故障部件應(yīng)在X軸伺服電動(dòng)機(jī)與絲杠傳動(dòng)鏈一側(cè);折卸電動(dòng)機(jī)與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器,單獨(dú)通電檢查電動(dòng)機(jī)。檢查結(jié)果表明,電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)無(wú)振動(dòng)現(xiàn)象,顯然故障部位在機(jī)械傳動(dòng)部分。脫開(kāi)彈

54、性聯(lián)軸器,用扳手轉(zhuǎn)動(dòng)滾珠絲杠進(jìn)行手感檢查,發(fā)現(xiàn)工作臺(tái)X軸方向位移接近行程終端時(shí),感覺(jué)到阻力明顯增加。拆下工作臺(tái)檢查,發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠與導(dǎo)軌不平行,故而引起機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中的振動(dòng)現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)認(rèn)真修理、調(diào)整后重新裝好,故障排除。2022-2-1157例例7-29 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:出現(xiàn)123號(hào)報(bào)警的原因是跟蹤誤差超出了機(jī)床數(shù)據(jù)TEN345/N346中所規(guī)定的值。導(dǎo)致此種現(xiàn)象有三個(gè)可能:位置測(cè)量系統(tǒng)的檢測(cè)器件與機(jī)械位移部分連接不良;傳動(dòng)部分出現(xiàn)間隙,位置閉環(huán)放大系數(shù)KV不匹配。通過(guò)詳細(xì)檢查和分析,初步斷定是后兩個(gè)原因,使方滑枕(Z軸)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生負(fù)載擾動(dòng)而造成位置閉環(huán)振蕩?;谶@個(gè)判斷,我們

55、首先修改了設(shè)定閉環(huán)KV系數(shù)的機(jī)床數(shù)據(jù)TEN152,將原值S1333改成S800,即降低了放大系數(shù),有助于位置閉環(huán)穩(wěn)定。經(jīng)試運(yùn)行發(fā)現(xiàn)雖振動(dòng)減弱,但未徹底消除。這說(shuō)明機(jī)械傳動(dòng)出現(xiàn)間隙的可能性增大,可能是滑枕鑲條松動(dòng)、滾珠絲杠或螺母竄動(dòng)。對(duì)機(jī)床各部位采用先易后難,先外后內(nèi)逐一否定的方法,最后查出故障源,滾珠絲杠螺母背帽松動(dòng),使傳動(dòng)出現(xiàn)間隙,當(dāng)Z軸運(yùn)動(dòng)時(shí),由于間隙造成的負(fù)載擾動(dòng)導(dǎo)致位置閉環(huán)振蕩而出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象。緊好松動(dòng)的背帽,調(diào)整好間隙,并將機(jī)床數(shù)據(jù)TEN152恢復(fù)到原值后,故障消除。2022-2-1158例例7-30 分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:FANUC 0i系統(tǒng)發(fā)生ALM411報(bào)警的含義是移動(dòng)

56、過(guò)程中位置偏差過(guò)大;ALM414的含義是數(shù)字伺服報(bào)警(Z-Axis DETECTION SYSTEM ERROR)。 檢查Z軸驅(qū)動(dòng)器顯示“8”,表明Z軸IPM報(bào)警,可能的原因是Z軸過(guò)電流、過(guò)熱或IPM控制電壓過(guò)低。利用系統(tǒng)診斷參數(shù)DGN200檢查發(fā)現(xiàn)DGN200 bit5=“1”,表明Z軸驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)過(guò)電流報(bào)警。 根據(jù)以上診斷、檢查,可以初步確認(rèn)故障原因?yàn)閆軸過(guò)電流??紤]到機(jī)床的伺服進(jìn)給系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時(shí)脫開(kāi)了電動(dòng)機(jī)與絲杠間的聯(lián)軸器,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)絲杠,發(fā)現(xiàn)該軸運(yùn)動(dòng)十分困難,由此確認(rèn)故障原因在機(jī)械部分。 進(jìn)一步檢查機(jī)床機(jī)械部分,發(fā)現(xiàn)Z軸導(dǎo)軌表面無(wú)潤(rùn)滑油,檢查機(jī)床潤(rùn)滑系統(tǒng)的定量分油器,確認(rèn)定量分油

57、器不良。更換定量分油器后,通過(guò)手動(dòng)潤(rùn)滑較長(zhǎng)時(shí)間,保證Z導(dǎo)軌潤(rùn)滑良好后,再次開(kāi)機(jī)試驗(yàn),報(bào)警消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。2022-2-1159例例7-31分析與處理過(guò)程:分析與處理過(guò)程:根據(jù)報(bào)警內(nèi)容,可診斷故障發(fā)生在換刀裝置和刀庫(kù)兩部分,由于相應(yīng)的位置檢測(cè)開(kāi)關(guān)無(wú)信號(hào)送至PLC的輸入接口,從而導(dǎo)致機(jī)床中斷換刀。造成開(kāi)關(guān)無(wú)信號(hào)輸出的原因有兩個(gè):一是由于液壓或機(jī)械上的原因造成動(dòng)作不到位而使開(kāi)關(guān)得不到感應(yīng);二是電感式開(kāi)關(guān)失靈。首先檢查刀庫(kù)中的接近開(kāi)關(guān),用一薄鐵片去感應(yīng)開(kāi)關(guān),以排除刀庫(kù)部分接近開(kāi)關(guān)失靈的可能性;接著檢查換刀裝置機(jī)械臂中的兩個(gè)接近開(kāi)關(guān),一是“臂移出”開(kāi)關(guān)SQ21,一是“臂縮回”開(kāi)關(guān)SQ22。由于機(jī)

58、械臂停在行程中間位置上,這兩個(gè)開(kāi)關(guān)輸出信號(hào)均為“0”,經(jīng)測(cè)試,兩個(gè)開(kāi)關(guān)均正常。 機(jī)械裝置檢查:“臂縮回”動(dòng)作是由電磁閥YV21控制的,手動(dòng)電磁閥YV21,把機(jī)械臂退回至“臂縮回”位置,機(jī)床恢復(fù)正常,這說(shuō)明手控電磁閥能換刀裝置定位,從而排除了液壓或機(jī)械上阻滯造成換刀系統(tǒng)不到位的可能性。由以上分析可知,PLC的輸入信號(hào)正常,輸出動(dòng)作執(zhí)行無(wú)誤。問(wèn)題在PLC內(nèi)部或操作不當(dāng)。經(jīng)操作觀察,兩次換刀時(shí)間的間隔小于PLC所規(guī)定的要求,從而造成PLC程序執(zhí)行錯(cuò)誤引起故障。對(duì)于只有報(bào)警號(hào)而無(wú)報(bào)警信息的報(bào)警,必須檢查數(shù)據(jù)位,并與正常數(shù)據(jù)相比較,明確該數(shù)據(jù)位所表示的含義,以采取相應(yīng)的措施。 2022-2-1160例例

59、7-32 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:刀庫(kù)停在隨機(jī)位置,會(huì)影響開(kāi)機(jī)刀庫(kù)回零。故障發(fā)生后盡快用螺釘旋具打開(kāi)刀庫(kù)伸縮電磁閥手動(dòng)鈕讓刀庫(kù)伸出,用扳手?jǐn)Q刀庫(kù)齒輪箱方頭軸,將刀庫(kù)轉(zhuǎn)到與主軸正對(duì),同時(shí)手動(dòng)取下當(dāng)前刀爪上的刀具,再將刀庫(kù)電磁閥手動(dòng)鈕關(guān)掉,讓刀庫(kù)退回。經(jīng)以上處理,來(lái)電后,正常回零可恢復(fù)正常。 2022-2-1161例例7-33 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:觀察刀庫(kù)無(wú)偏移錯(cuò)動(dòng),故懷疑主軸定向有問(wèn)題,主軸定向偏移會(huì)影響換刀。將磁性表吸在工作臺(tái)上,將百分表頭壓在主軸傳動(dòng)鍵上平面,用手搖脈沖發(fā)生器,移動(dòng)X軸,看兩鍵是否等高。通過(guò)調(diào)整參數(shù)6531,將兩鍵調(diào)平,再換刀,故障排除。2022-2-11

60、62例例7-34 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:手爪不能將主軸中刀具拔出的可能原因: 刀庫(kù)不能伸出; 主軸松刀液壓缸未動(dòng)作; 松刀機(jī)構(gòu)卡死。 復(fù)位,消除報(bào)警:如不能消除,則停電、再送電開(kāi)機(jī)。用手搖脈沖發(fā)生器將主軸搖下,用手動(dòng)換刀換主軸刀具,不能拔刀,故懷疑松刀液壓缸有問(wèn)題。在主軸后部觀察,發(fā)現(xiàn)松刀時(shí),松刀缸未動(dòng)作,而氣液轉(zhuǎn)換缸油位指示無(wú)油,檢查發(fā)現(xiàn)其供油管脫落,重新安裝好供油管,加油后,打開(kāi)液壓缸放氣塞放氣兩次,松刀恢復(fù)正常。 2022-2-1163例例7-35 分析及處理過(guò)程:分析及處理過(guò)程:現(xiàn)場(chǎng)觀察,主軸處于非定向狀態(tài),可以斷定換刀過(guò)程中,定向偏移,卡??;而根據(jù)報(bào)警號(hào)分析,說(shuō)明主軸試圖恢

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