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文檔簡介

以潤滑形式區(qū)分,艦軸艇管裝置有水潤滑及油潤滑兩種。

以潤滑系統(tǒng)不同區(qū)分,有開式水潤滑及閉式水潤滑或閉式油潤滑。

軸主機海柳

圖1開式水潤滑脆軸觸管裝置

圖1為開式水潤滑艇軸艇管裝置,適用航行于水質(zhì)潔凈、不含泥沙的水域的船舶。

這種形式的解軸艦管裝置只有首密封裝置,以防止海水涌入船內(nèi)。

K71

手搖泵及T

n

4

匕/'后軸承

電管

螺,心旋槳尾密封裝置甩軸前軸承首密封裝置

圖2閉式水潤滑艦軸觸管裝置

圖2為閉式水潤滑艦軸艇管裝置,由解管、白合金軸承、首尾密封裝置、油柜及

其管路等系統(tǒng)組成,以滑油為冷卻和潤滑劑。

由于是閉式結構,有效地將泥沙水進了隔離,避免了泥沙對軸和軸承的磨損,延

長了解軸和軸的使用壽命[1-小

然而,傳統(tǒng)船舶油潤滑在實際營運中存在著不同程度的泄漏,我國現(xiàn)行有關船舶

艦軸密封(對油潤滑)裝置安裝(檢驗)標準(JT/T286—1955、JT/T3419-1992)

解軸密封的泄漏允許量2?3滴/分鐘。

據(jù)實船統(tǒng)計,一艘總功率在440kW?880kW的雙機在航船舶,一年所消耗的胴

軸滑油約為150kg~300kg⑶。

僅三峽庫區(qū),常年運行的船舶數(shù)量在9000艘以上,一年排出的滑油達數(shù)千噸,

對于長江的污染更大而對于海洋的污染更是觸目驚心。

在一些發(fā)達國家,如美國政策明文規(guī)定,在內(nèi)河航行的船舶,不準采用油潤滑解

管系統(tǒng),從而解決漏油對水域的污染。

2013年美國環(huán)保署(U.SEnvironmentalProtectionAgency,EPA)為防止?jié)櫥托?/p>

漏對海域造成污染,在最新發(fā)布的船舶通用許可(Final2013VGP)中指出,所

有進入美國水域(沿海3nmiIe)船舶在油水界面上

必須使用環(huán)保潤滑油(EAL),當船舶不在干塢時應盡可能少地對解軸管密封裝

置進行維護保養(yǎng)。

這無形中提高了船舶的運營成本,一旦造成大面積泄漏,將面臨天價的處罰。

而采用水潤滑軸承則可以很好地解決令人棘手的環(huán)境問題⑷。

一、第一次海試故障描述

為荷蘭船東Seatrade建造的4600載重噸果汁運輸船船長99.90m,寬15.40m,

型深8.75m,配備2個貨艙和12個獨立液貨艙,入級法國船級社(BV)。

該船最大亮點是采用絕緣液貨艙保護液貨艙不受細菌污染,液貨艙配備獨立的冷

卻系統(tǒng),使液貨艙保持-10℃?0℃的低溫狀態(tài)。

該船原動力推進系統(tǒng)采用國內(nèi)首次采用的閉式水潤滑(后改為油潤滑)和航管單

軸承設計,整個軸系的負荷依靠艦軸承和齒輪箱軸承進行負荷分配⑸。

該船試航中,在進行船舶慣性試驗和主機緊急停車(即:船舶全速前進到船舶倒

車直至停車)這個試驗后,解管水潤滑裝置流量計顯示腿管內(nèi)循環(huán)的淡水流量出

現(xiàn)異常,同時觸發(fā)重要故障報警(濾器堵塞報警),主機連鎖開始減負荷后停車,

船廠馬上停主機,檢查發(fā)現(xiàn)脆管水潤滑水柜已沒有水。

這時開始排查故障,首先檢查管子系統(tǒng)沒有泄漏.與之相關的艙室也沒有泄漏,

再往水柜內(nèi)加入淡水,15min內(nèi)基本漏光。

由于當時船舶航行在禁錨區(qū)邊緣,與船長溝通航行安全問題后,和服務商溝通后,

決定往水柜不斷加水,主機動車前往錨地,由于水柜容量限制,每次加水后只能

堅持15min,主機必須停車,共加了3次水,船船才航行到達錨地,等待拖船。

1、進塢后對推進系統(tǒng)進行檢查

船舶進塢后檢查解密封情況,發(fā)現(xiàn)艦密封進塢檢查后發(fā)現(xiàn),槳轂與防護罩漁網(wǎng)刀

之間明顯出現(xiàn)下沉,漁網(wǎng)刀已刮到槳轂,設計原間隙有5mm左右,可以推測軸

承已磨損約5mm,見圖3。

(a)漁網(wǎng)刀間隙(b)密封下沉

(c)軸承后端磨損照片(d)軸承前段磨損照片

圖3軸承磨損情況

由圖3可知,軸承磨損嚴重,對此現(xiàn)象的可能性分析如下:

1)軸封先壞,軸承接著燒毀°

軸承在船舶急停的過程中,軸封瞬間損壞(橡膠翻出),造成潤滑系統(tǒng)的水分流

失,系統(tǒng)內(nèi)的水全部流入海里,同時造成解軸軸承潤滑不足,軸承燒毀。

2)軸承由于潤滑不夠,燒毀后軸系產(chǎn)生位移,超出了軸承的承受極限,造成軸

承橡膠翻出,潤滑系統(tǒng)內(nèi)的水分從睚軸封處流失,潤滑水柜內(nèi)的水全部流入海里。

同時加快了軸承燒毀的速度。

圖5首尾密封的安裝形式

從圖5中看出,軸封的密封形式由傳統(tǒng)的骨架密封,改為該船這種依靠特殊材料

端面密封形式。

在軸線出現(xiàn)較大偏移時,軸封處橡膠超過其承受極限,從軸封凹槽處翻出,破壞

了其密封性。

解管內(nèi)的冷卻水從密封翻出處流出產(chǎn)生故障。

在卡特工程師的指導下進行預頂升,測得服軸與齒輪箱對中數(shù)據(jù):

GAP=0.60,SAG=1.50(理論值GAP=0.68,SAG=2.68),從數(shù)據(jù)中看出,外圓SAG

與理論值相比相差1.1mm。

繼續(xù)進行軸系負荷試驗,測得齒輪箱處負荷數(shù)據(jù)為24.3kN,在理論值20%之內(nèi)。

同時歐洲卡特軸系專家指出,齒輪箱基座需加強,經(jīng)過溝通后船廠增加的齒輪箱

基座加強見圖6和圖7。

o.soo

(a)負荷曲線1

(b)負荷曲線2■公眾號-船機幫

佟I6軸系負荷圖

(a)齒輪箱基座受力分析

(b)齒輪箱基座反面加強(c)齒輪箱基座加強

圖7齒輪箱基座受力及加強圖紙

圖7可以看出,船廠對齒輪箱基座進行了加強。

在經(jīng)過加強后,進行中間軸與齒輪箱的對中,經(jīng)檢測軸系負荷試驗齒輪箱的受力

在要求的范圍內(nèi),調(diào)整齒輪箱的位置重新澆注環(huán)氧。

二、第二次試航情況描述

船舶進行第二次試航,在試航前由于對閉式水潤滑系統(tǒng)的穩(wěn)定性仍存在一定懷疑,

與軸系供應商委派的專家進行了溝通,在碼頭進行軸承預磨工作,在怠速情況下,

使軸與軸承充分接觸,達到最佳的接觸效果再進行海試。見圖8。

圖8水潤滑裝置濾器旦濾渣

海試過程中,由于濾器堵塞報警,水潤滑單元的濾器仍然需要頻繁地清洗,情況

較之第一次試航要好一些,但是頻繁報警無人機艙無法報驗,只能做完其他項目

返航。

三、第三次試航情況描述

歷時5個月后,在船東、軸系供應商及船廠進行三方會談后,認為閉式水潤滑和

解管單軸承的設計形式存在較大的不確定性,考慮到成本和時間等綜合因素,最

終將艦管解軸承的材料改為傳統(tǒng)的巴士合金油潤滑。見圖9。

(a)腥軸精度測量(b)艦管精加工

(c)軸承安裝后備公眾號,船機幫

圖9解軸修復和新軸承安裝

在對解軸進行修復,軸承進行更換后進行了最后一次試航,最終試航順利,軸承

運行溫度穩(wěn)定在35。左右。

四、結論

雖然最終通過更換軸承,由閉式水潤滑改為閉式油潤滑將問

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