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文檔簡介

1、降低售后手機(jī)BGA焊接失效的比率,一、概 況,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,人們對(duì)電器產(chǎn)品的要求不再只是滿足某一項(xiàng)特定的需求,更多地對(duì)外觀、尺寸大小、多功能集成等提出了更高的要求,為了滿足這一要求,BGA封裝的IC在電器產(chǎn)品中得到了廣泛應(yīng)用,而且其集成度越來越高,體積越做越小,對(duì)貼片精度和焊接的可靠性也提出更高的要求; 通信產(chǎn)品的BGA一般都是0.5、0.65mm的間距小BGA,售后產(chǎn)品的BGA焊接失效問題一直是困擾各大廠商的重大難題,其可維修性相對(duì)較差,維修需要特定的工具,維修周期長,直接關(guān)系到公司的品牌聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益;降低BGA焊接失效的比率也是我司的迫切需求。,二、小 組 簡

2、介,1、小組情況:,2、小組成員簡介,QC活動(dòng)流程圖,三、選題理由,四、現(xiàn) 狀 調(diào) 查,1、對(duì)2004年9月份至2005年1月份的售后BGA焊接失效情況統(tǒng)計(jì)如下表:,2、BGA焊接失效比率變化趨勢圖:,五、目標(biāo)設(shè)定和可行性分析,1、經(jīng)過全員討論,我們?cè)O(shè)定了活動(dòng)目標(biāo):早期返修BGA焊接失效比率下降到0.2%;,2、可行性分析:,目 標(biāo) 是 可 以 實(shí) 現(xiàn) 的,公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視和支持,小組成員具有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)和開拓精神;,擁有一流的SMT貼片設(shè)備和檢測設(shè)備;,有多年的手機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、維修經(jīng)驗(yàn)。具有一支技術(shù)精湛,能打硬仗的技術(shù)隊(duì)伍;,工人都經(jīng)過了嚴(yán)格的培訓(xùn),具有高品質(zhì)的調(diào)整作業(yè)能力;,對(duì)部分國內(nèi)一

3、流手機(jī)廠商進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有廠商能夠在1-2款機(jī)型上達(dá)到早期返修BGA焊接失效比率0.2%的目標(biāo);,六、活 動(dòng) 計(jì) 劃,1、由于這個(gè)項(xiàng)目是業(yè)內(nèi)的一大難題,而且由于BGA焊接失效的比率為1%左右,需要驗(yàn)證BGA焊接可靠性的試驗(yàn)基本上都是破壞性的試驗(yàn),而且不能完全模擬到用戶的實(shí)際使用狀況,因此我們選擇了售后質(zhì)量跟蹤的形式來對(duì)改善效果進(jìn)行驗(yàn)證,相應(yīng)的活動(dòng)周期設(shè)定的較長,為1年時(shí)間;,2、詳細(xì)活動(dòng)計(jì)劃,七、原 因 分 析,八、要 因 確 定,九、對(duì) 策 研 究 與 實(shí) 施,1、經(jīng)過認(rèn)真分析、總結(jié),小組一起制定了如下對(duì)策表:,2、各要因的對(duì)策實(shí)施情況: a、 PCB板的剛度不夠 對(duì)策實(shí)施 在手機(jī)后殼上設(shè)計(jì)

4、塑膠凸棱,在BGA的四周形成支撐邊,如下圖所示:,后殼對(duì)PCBA形成牢固的支撐,增強(qiáng)PCBA的剛度;,把PCB板的厚度從0.8mm加厚到1mm; 實(shí)施效果 原來BGA的四邊分別到最近支撐點(diǎn)的平均距離為:45mm ;改善后,BGA四邊離最近 支撐邊的平均距離分別為:11mm;大大改善了BGA焊盤處的PCB剛度; PCB板厚度加厚到1mm改善了PCB板本身的剛度;,53mm,8mm,b、 Ni-Au板焊點(diǎn)容易失效 對(duì)策實(shí)施 用OSP板替代Ni-Au板; 實(shí)施效果 通過對(duì)OSP板的周轉(zhuǎn)板維修發(fā)現(xiàn): OSP板沒有Ni-Au板存在的black pad缺陷;但是OSP板對(duì)生產(chǎn)安排提出了更高的要求:從拆包裝

5、到SMT貼片焊接完成的間隔要小于8個(gè)小時(shí),經(jīng)過工藝調(diào)整能夠達(dá)到要求。 c、PCB一側(cè)的焊點(diǎn)強(qiáng)度不高 對(duì)策實(shí)施1: 把SMD工藝的焊盤改為NSMD工藝的焊盤,如下圖所示:,改為,實(shí)施效果1: 根據(jù)IPC-7095,采用NSMD工藝使焊錫圍繞在焊盤邊緣可以明顯改善焊點(diǎn)的 可靠性。(沒有另外安排試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證),對(duì)策實(shí)施2 對(duì)BGA導(dǎo)入U(xiǎn)nderfill(底部填膠)工藝; 實(shí)施效果2 避免了PCBA板受力變形時(shí)BGA的局部形變過大,也對(duì)焊點(diǎn)進(jìn)行了有效的保護(hù);下面是對(duì)策實(shí)施前后的試驗(yàn)結(jié)果:,d、印刷錫高的厚薄不均,部分焊盤的焊錫充滿度不夠; 對(duì)策實(shí)施 通過DOE試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)刮刀速度和對(duì)PCB板的支撐是關(guān)鍵原

6、因,經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)刮刀速度為:20mm/s左右為最佳(不同的板子需要微調(diào));對(duì)于支撐問題:采用夾具進(jìn)行支撐,把點(diǎn)支撐變?yōu)槊嬷危拗芇CB板在印刷錫膏時(shí)的形變;每兩 小時(shí)抽2塊拼板進(jìn)行測試,記錄其測試值并計(jì)算Cpk。Cpk1.3的工程師必須檢查原因并進(jìn)行調(diào)整參數(shù); 實(shí)施效果 錫膏厚度Cpk值基本上都能夠達(dá)到1.33以上,滿足小組設(shè)定的要求,下面是4-5月份的印刷錫膏厚度CPK走勢圖:,e、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理 對(duì)策實(shí)施 為了避免按鍵力直接作用到PCBA板上,在設(shè)計(jì)上進(jìn)行了大膽的創(chuàng)新,把原本設(shè)計(jì)在PCB板上的按鍵焊盤移到了增加的柔性電路板上,柔性電路板和PCBA間加上了支撐鋼片,把按鍵力度分布到PCBA

7、板的邊緣;如下圖:,實(shí)施效果 在模擬按鍵試驗(yàn)中可以很明顯的看到PCBA板的按鍵形變大大降低;(但是由于增加支撐鋼片會(huì)增加產(chǎn)品的厚度,這一措施只能在厚度允許的機(jī)型上增加,目前已經(jīng)在幾款產(chǎn)品上成功采用了這一措施。),PCB板,按鍵彈片,支撐鋼片,按鍵彈片+柔性按鍵板,改善前,改善后,十、階 段 效 果 確 認(rèn),1、跟蹤對(duì)策導(dǎo)入后的產(chǎn)品(只對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行了全面導(dǎo)入)的市場反饋,考慮到通信產(chǎn)品的售后反饋相對(duì)較長,我們決定跟蹤3個(gè)月來看其效果;下面是跟進(jìn)05年6月至8月的數(shù)據(jù):,2、從上面的數(shù)據(jù)可以看出,售后反饋BGA失效的比率已經(jīng)有大幅度的下降,但是尚未達(dá)到我們最初設(shè)定的目標(biāo)0.2%;,十一、檢討與進(jìn)

8、一步對(duì)策,1、對(duì)市場上返回BGA焊接失效的不良品分析發(fā)現(xiàn)大部分是因?yàn)锽GA的部分焊點(diǎn)有氣泡,降低了BGA的焊接強(qiáng)度;經(jīng)小組討論和實(shí)際驗(yàn)證找到主因如下:,預(yù)熱溫度及預(yù)熱時(shí)間設(shè)置不當(dāng),包裹在錫點(diǎn)中的空氣和助焊劑不能夠完全揮發(fā);,BGA焊盤有盲孔設(shè)計(jì),在回流焊接時(shí)也容易形成氣泡;,焊 點(diǎn) 氣 泡,2、對(duì)策和措施實(shí)施,改善前Profile設(shè)置,改善后Profile設(shè)置,3、實(shí)施效果 有效地控制了氣泡的大小和數(shù)量;,改善前,改善后,十二、效 果 確 認(rèn),跟蹤對(duì)策導(dǎo)入后的產(chǎn)品(全部產(chǎn)品導(dǎo)入完成)的市場反饋,下面是跟進(jìn)05年10月至12月的早期返修期內(nèi)的BGA焊接失效的數(shù)據(jù):,活動(dòng)前后BGA早期失效比率對(duì)比

9、圖:,目標(biāo)達(dá)成,十三、效 益,1、有形效益 1.1、一臺(tái)早期返修機(jī),包括運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)用、物料損耗等,平均一臺(tái)BGA失效 的費(fèi)用在100元左右,以每月銷售50萬臺(tái)計(jì)算,為公司節(jié)省的費(fèi)用為: 500000*100*(0.86%-0.17%)=69000元; 1.2、為包內(nèi)維修也節(jié)省了很大一部分的費(fèi)用,據(jù)估算一個(gè)月節(jié)約的費(fèi)用在 50000元以上; 2、無形效益 2.1、降低了售后BGA失效的比率,提升了產(chǎn)品品質(zhì),提高了用戶的滿意度, 贏得了良好的聲譽(yù),進(jìn)而為增加銷量鋪平了道路。 2.2、全體組員增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí);提高了分析問題、解決問題的能 力,吸引了更多的人員參與到QC活動(dòng)中來;,2.3、

10、小組成員通過使用雷達(dá)圖進(jìn)行了效果自我評(píng)價(jià)如下:,備注:總分為100分。,十四、鞏固措施和下一步打算,1、鞏固措施 a、把后殼增加凸棱支撐的設(shè)計(jì)、NSMD工藝、OSP工藝、按鍵板和PCB板分 離增加鋼板支撐的設(shè)計(jì)、焊盤避免盲孔設(shè)計(jì)等變成設(shè)計(jì)規(guī)范,并把它 們納入到設(shè)計(jì)評(píng)審的CHECKLIST中去; b、把回流焊爐的溫度調(diào)節(jié)固化為回流爐溫度設(shè)置作業(yè)指引,文件編 號(hào)為:KKTX-TY-038 ; c、把錫膏印刷機(jī)的參數(shù)調(diào)整方法固化為錫膏印刷參數(shù)設(shè)置作業(yè)指 引,文件編號(hào)為:KKTX-TY-042 ; d、對(duì)錫膏印刷厚度用Xbar-R圖控制,持續(xù)跟進(jìn)其印刷狀況; 2、下一步打算 維修BGA依然是我司的一大難題,降低返修過程中BGA的損壞率和提高BGA維修質(zhì)量是我們的下一步目標(biāo),我們將開展新一輪的PDCA循環(huán)活動(dòng),力爭解決這一難題;,十五、幾個(gè)專業(yè)名詞解釋 SMD - Solder Mask Defined NSMD - Nonsolder Mask Defined MSD - Moistur

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