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1、模塊二 典型機床電氣控制系統(tǒng)分析與設計,2.1項目1 CA6140普通車床的電氣控制系統(tǒng)分析,4,CA6140車床型號意義 (GB/T15375-94機床型號編制標準),車床是一種應用極為廣泛的金屬切削機床,能夠車削外圓、內(nèi)圓、端面、螺紋、切斷及割槽等,并可以裝上鉆頭或鉸刀進行鉆孔和鉸孔等加工而成。,1)CA6140車床的主要結構及型號意義,1、 知識學習,主軸通過卡盤帶動工件的旋轉運動為主運動;溜板帶動刀架的縱向和橫向的直線運動為進給運動;輔助運動是指刀架的快速移動、工件的夾緊與松開等,6,2.任務實施電氣原理圖分析,打開SB,7,合上電源開關QF,2.任務實施電氣原理圖分析,8,CA614
2、0型臥式車床電氣原理圖,按下SB2,9,CA6140型臥式車床電氣原理圖,按下SB1,停,10,CA6140型臥式車床電氣原理圖,按下SA,11,在M1運行時,按下SB4,2.任務實施電氣原理圖分析,12,在M1、M2不停轉的情況下,按下SB3,2.任務實施電氣原理圖分析,13,M1,M2不工作,快速移動刀架,2.任務實施電氣原理圖分析,14,3.問題研討CA6140車床電氣線路常見故障研究與處理,4.任務拓展CA6140車床排故練習 (1)對照CA6140車床電氣圖紙熟悉元件及位置。 (2)典型故障練習 1)合上QF,操作各按鈕,沒任何反應。 2)主軸電動不能起動,刀架快速移動電動機可以起動
3、。 3)壓下SB1,主軸電動機不能停止,繼續(xù)運轉。,2.2 項目2 M7130平面磨床的電氣控制系統(tǒng)分析,17,1.知識學習 M7130平面磨床的結構,1-床身 2-工作臺 3-電磁吸盤 4-砂輪箱 5-砂輪箱橫向移動手輪 6-滑座 7-立柱 8-工作臺換向撞塊 9-工作臺往復運動 換向手柄 10-活塞桿 11-砂輪箱垂直進刀手輪,18,1.知識學習磨床的運動形式,主運動 3-砂輪旋轉(砂輪電機M1) 進給運動 6-垂直進給,滑座沿立柱上下運動 5-橫向進給,砂輪箱沿滑座上水平運動 4-縱向進給,工作臺沿床身往復運動 輔助運動 冷卻泵供出冷卻液(冷卻泵電機M2),液壓泵電機M3,縱向進給運動,
4、主運動,砂輪,工作臺,19,2.任務實施電氣原理圖分析,主電路中砂輪電動機M1、液壓泵電動機M2與冷卻泵電動機M3的定子回路。 其中M1、M3由接觸器KM1控制,再經(jīng)插銷Xl供電給M2,電動機M3由接觸器KM2控制。 三臺電動機共用熔斷器FU1作短路保護,M1、M2、M3分別由熱繼電器FR1、FR2作長期過載保護。,20,由控制按鈕SB1、SB2與接觸器KM1構成砂輪電動機M1單向旋轉起停控制回路;由SB3、SB4與接觸器KM2構成液壓泵電動機單向旋轉起??刂苹芈罚籏A動合觸點的作用是保證只有在電磁吸盤YH正常工作或轉換開關SA1置于“去磁”位置時,方可起動各電動機。,2.任務實施電氣原理圖分
5、析,21,電磁吸盤主要用于夾持工件,它與機械夾緊裝置相比,具有夾緊迅速,不損傷工件,工作效率高,能同時吸持多個小工件,并在加工過程中,工件發(fā)熱可自由伸延,加工精度高等優(yōu)點。但也有夾緊力不及機械夾緊,調(diào)節(jié)不便,需用直流電源供電,不能吸持非磁性材料工件等缺點 。 電磁吸盤集中由轉換開關SA1控制。SA1有三個位置:充磁、斷電與去磁。當開關置于“充磁”位置時,觸點SA1(14-16)與觸點SA1(15-17)接通;當開關置于“去磁”位置時,觸點SA1(14-18)、SA1(16-15)及SA1(4-3)接通;當開關置于“斷電”位置時,SA1所有觸點都斷開。,2.任務實施電氣原理圖分析,22,3.問題
6、研討M7130平面磨床電氣線路常見故障研究與處理,1)主軸電動機不能起動 首先檢查SA1是否處于“退磁”位置(電動機單獨起動時),然后分別檢查KA和SA1(3-4)觸點是否接觸良好。 2)電磁吸盤沒有吸力 首先檢查三相交流電源是否正常,然后檢查FU1、FU2與FU4是否完好,接觸是否正常,再檢查接插器X3接觸是否良好。如上述檢查均未發(fā)現(xiàn)故障,則進一步檢查電磁吸盤回路,包括KA線圈是否斷開,吸盤線圈是否斷路等。 3)電磁吸盤吸力不足 常見的原因有交流電源電壓低,導致直流電壓相應下降,以致吸力不足。若直流電壓正常,則可能是X3接觸不良。 另一原因是橋式整流電路的故障。如整流橋一臂發(fā)生開路,直流輸出
7、電壓下降一半左右,使吸力減小。若有一臂整流元件擊穿形成短路,則與它相鄰的另一橋臂的整流元件會因過電流而損壞,此時T2也會因電路短路而造成過電流,致使吸力很小甚至無吸力。 4)電磁吸盤退磁效果差,工件難以取下 故障原因在于退磁電壓過高或去磁回路斷開,無法去磁或去磁時間掌握不好等。,4.任務拓展M7130平面磨床排故練習(1)對照M7130平面磨床電氣圖紙熟悉元件及位置。(2)典型故障練習1)冷卻泵電動機不能起動。2)液壓泵電動機不能起動。3)按下SB2,砂輪電動機無法停止。,2.3 項目3 Z3040型搖臂鉆床的電氣控制系統(tǒng)分析,1.知識學習Z3040型搖臂鉆床組成及運動形式,26,主運動是主軸
8、帶動鉆頭作旋轉運動。 進給運動是鉆頭的上下運動。 輔助運動是主軸箱沿搖臂的水平移動,搖臂沿外立柱的垂直移動,搖臂連同外立柱一起相對于內(nèi)立柱的回轉運動。,1.知識學習Z3040型搖臂鉆床組成及運動形式,1.知識學習Z3040型搖臂鉆床對電氣控制要求,(1)電力拖動特點 采用多電動機拖動 、搖臂鉆床的主運動與進給運動皆為主軸的運動、搖臂鉆床有兩套液壓控制系統(tǒng),一套是操作機構液壓系統(tǒng),另一套是夾緊機構液壓系統(tǒng) (2)電氣控制要求,4臺電動機容量小,均采用全壓直接啟動。 主電動機為單向旋轉 、主軸正、反轉皆由液壓和機械系統(tǒng)完成。 液壓泵電動機控制:主軸箱、內(nèi)外立柱和搖臂的夾緊與松開 搖臂的移動:搖臂松
9、開搖臂移動搖臂移動到位自動夾緊 冷卻泵電動機為單向旋轉,1.知識學習Z3040型搖臂鉆床對電氣控制要求,29,2.任務實施Z3040型搖臂鉆床電氣原理圖分析,1)主電路,30,2)控制電路,3)行程開關的名稱與動作狀態(tài),(4)Z3040搖臂鉆床的夾緊與放松液壓原理圖,2.任務實施Z3040型搖臂鉆床電氣原理圖分析,33,(5)M1的起??刂品治?34,(6)搖臂升降控制,搖臂放松搖臂上升搖臂夾緊 按下SB3 KT KM4(M3正轉搖臂放松,壓SQ2 ) SQ2M3停轉搖臂放松停止 KM2 M2正轉搖臂上升 松開SB3斷電延時繼電器KT M2停轉搖臂停上升 延時13s后KM5 M3反轉、YA繼續(xù)
10、得電吸合達預定位置開始夾緊SQ3斷KM5斷 YA斷 M3停轉搖臂夾緊,注意:, SQ3在搖臂夾緊時斷開、搖臂松開時接通。 不要誤認為YA電磁鐵在接通電源后就得電工作,YA電磁閥(C19)得電由KT的延時斷開常開觸點(B19)和KM5常開觸點(B19)控制。 在分析按下SB3和SB4時,不要忽視其常閉觸點的作用。,36,(7)主軸箱與立柱的夾緊、放松控制,放松轉動夾緊 1)主軸箱和立柱同時放松 SB5KM4M3正油入加緊箱松開SQ4不再受壓 。 2)主軸箱和立柱同時夾緊 SB6KM5M3反轉夾緊壓下 SQ4,37,(8)冷卻泵電動機M4 QS2直接控制 (5)照明與信號指示電路 HL1主軸箱與立
11、柱松開指示燈。 HL2為主軸箱與立柱夾緊指示燈 HL3為主電動機啟動旋轉指示燈 EL為機床局部照明燈,38,總結Z3040型搖臂鉆床的電氣控制特點,(1)Z3040型搖臂鉆床采用的是機、電、液聯(lián)合控制 操縱機構液壓系統(tǒng) 、搖臂/立柱/主軸箱的夾緊放松液壓系統(tǒng) (2)搖臂升降與搖臂夾緊放松之間有嚴格的程序要求 (3)電路有完善的聯(lián)鎖與保護,39,3.問題研討Z3040搖臂鉆床電氣線路常見故障研究與處理,1)搖臂不能上升(或下降) 搖臂移動的前提是搖臂完全松開,因此SQ2是否動作是分析搖臂能否移動的關鍵。 若SQ2不動作,常見故障為SQ2安裝位置不當或發(fā)生移動。這祥,搖臂雖已松開,但活塞桿仍壓不上
12、SQ2,致使搖臂不能移動。有時也會出現(xiàn)因液壓系統(tǒng)發(fā)生故障,使搖臂沒有完全松開,活塞桿壓不上SQ2。因此,應配合機械、液壓調(diào)整好SQ2位置并安裝牢固。 2)搖臂升降后夾不緊 搖臂升降后應自動夾緊,而夾緊動作的結束由SQ3控制。如果搖臂夾不緊,說明搖臂控制電路能夠動作,但SQ3動作過早,使液壓泵電動機M3在搖臂還未充分夾緊時就停止旋轉。因此,應配合機械、液壓調(diào)整好SQ3位置并安裝牢固。 3)液壓系統(tǒng)的故障 有時電氣控制系統(tǒng)工作正常,而電磁閥芯卡住或油路堵塞,使液壓控制系統(tǒng)失靈,造成搖臂無法移動。因此,維修時不僅要正確判斷是電氣控制系統(tǒng)還是液壓系統(tǒng)的故障,而且應注意兩者之間的相互聯(lián)系。,4.任務拓展
13、(1)對照Z3040搖臂鉆床電氣圖紙熟悉元件及位置。(2)典型故障練習 1)搖臂移動后夾不緊 2)液壓泵電動機不能起動 3)液壓系統(tǒng)不能正常工作,2.4項目4 X62W萬能銑床的電氣控制系統(tǒng)分析,1.知識學習 臥式萬能銑床的主要結構及運動形式,1.知識學習 臥式萬能銑床的主要結構及運動形式,圖2-13 X62W萬能臥式銑床結構示意圖 1底座 2進給電動機 3升降臺 4進給變速手柄及變速盤 5溜板 6轉動部分 7工作臺 8刀架支桿 9懸梁 10主軸 11主軸變速盤 12主軸變速手柄 13床身 14主軸電動機,1.銑床的主運動為主軸的旋轉運動。 2.進給運動為工作臺在三個相互垂直方向上的直線運動(
14、手動或機動); 三個方向的進給運動經(jīng)進給變速箱后可獲得18種不同轉速,分別經(jīng)過不同的傳動路線傳遞給相應的絲杠后實現(xiàn)。 為了使變速前后主軸傳動機構、進給運動傳動機構的齒與齒之間順利嚙合,要求主軸電動機、進給運動電動機在變速時能夠點動。這種變速時電動機稍微轉動一下,稱為變速沖動。 3.輔助運動為工作臺在三個相互垂直方向上的快速直線移動。,(1)主軸電動機控制電路分析,2.任務實施X62W型臥式萬能銑床電氣原理圖分析,1.SB1或SB2(兩地起動操作),2.SB3或SB4(兩地停止操作),3.速度繼電器KS 實現(xiàn)反接制動,(2)主軸電動機控制電路分析,2.任務實施X62W型臥式萬能銑床電氣原理圖分析
15、,圖2-15 主軸變速操縱機構示意圖 1沖動開關 2變速手柄 3變速孔盤 4撥叉 5軸 6齒輪 7凸輪 8齒條 9扇形齒輪 10軸 11轉速盤,主軸變速可在主軸不轉時進行,也可在主軸旋轉時進行。 由圖2-15可知,操縱變速手柄時,沖動開關SQ7受壓動作,使得電路中的觸點SQ7(3-5)在變速時先斷開,則KM1線圈先斷電復位。觸點SQ7(3-7)后閉合,再使KM2線圈通電,對電動機M1先進行反接制動,電動機轉速迅速下降,然后再進行變速操作。變速完成后需重新起動電動機,主軸將在選定轉速下旋轉。,(2)進給電動機控制電路分析,2.任務實施X62W型臥式萬能銑床電氣原理圖分析,工作臺縱向前后運動的控制
16、 工作臺垂直上下運動和橫向左右運動的控制 工作臺的快速移動 進給變速時的“沖動”控制,3.問題研討X62W型臥式萬能銑床電氣線路常見故障研究與處理(1)工作臺各個方向均不能進給。先證實圓形工作臺控制開關是否在“斷開”位置。接著檢查控制回路電壓是否正常,若正常,可扳動操作手柄至任一運動方向,觀察其相關接觸器是否吸合,若吸合則斷定控制回路正常。檢查主電路,發(fā)現(xiàn)電動機接線脫落。重新接好后故障排除。(2)工作臺不能向上運動。故障原因一般是由于縱向操作手柄不在零位造成的,或是因為機械磨損等因素,使相應電氣元件動作不正常或觸點接觸不良所致。(3)工作臺前后進給正常但左右不能進給。由故障現(xiàn)象分析M2的主回路
17、正常。從控制線路中看,故障可能發(fā)生在SQ2-2、SQ3-2、SQ4-2或SQ5-1、SQ6-1上。(4)工作臺不能快速進給,主軸制動失靈。首先應檢查整流器中四個二極管有否損壞。其次,電磁離合器是否燒毀。最后檢查離合器動片與定片是否損壞。檢查發(fā)現(xiàn)整流器有一個二極管損壞,更換后故障排除。(5)變速時沖動失靈。故障的最常見原因是沖動開關的動合觸點在瞬間閉合時接觸不良。其次是變速手柄(主軸變速)或變速盤(進給變速)推回原位過程中,機械裝置未碰上沖動開關所致。,4.任務拓展(1)對照X62W型臥式萬能銑床電氣圖紙熟悉元件及位置。(2)典型故障練習1)主軸電動機M1不能起動2)主軸電動機不能變速沖動或沖動
18、時間過長3)工作臺各個方向都不能進給4)進給不能變速沖動5)工作臺能夠左、右和前、下運動而不能后、上運動6)工作臺不能快速移動7)圓工作臺不能工作,2.5項目5 龍門刨床橫梁升降控制線路設計,1.知識學習電氣控制系統(tǒng)設計的主要內(nèi)容1)原理設計內(nèi)容 擬訂控制設計任務書。 選擇拖動方案、控制方式和電動機。 設計并繪制電氣原理圖和選擇電器元件并制定元器件目錄表。 對原理圖各連接點進行編號。2)工藝設計內(nèi)容根據(jù)電氣原理圖(包括元器件表),繪制電氣控制系統(tǒng)的總裝配圖及總接線圖。,1.知識學習電氣控制電路設計的方法 電氣控制電路的設計方法通常有兩種:分析設計法和邏輯代數(shù)設計法。一般對于不太復雜的電路,用分
19、析設計法設計比較直觀和自然。,52,1.知識學習電氣控制電路設計的一般原則 1)電氣控制電路必須滿足機械裝備工藝要求; 2)控制電路必須能安全可靠地工作; 3)控制電路應力求在安裝、操作和維修時簡單、經(jīng)濟、方便。,2.任務實施,(1)設計基本控制電路,存在以下問題: 1)按上升點動按鈕SB1后,接觸器KM1和KM4同時得電吸合,橫梁的上升與放松同時進行,沒有先后之分,不滿足“夾緊機構先放松,橫梁后移動”的工藝要求。 按下降點動按鈕SB2,也出現(xiàn)類似情況。 2)放松線圈KM4一直通電,使夾緊機構持續(xù)放松,沒有設置檢測元件檢查橫梁放松的程度。 3)松開按鈕SB1,橫梁不再上升,橫梁夾緊線圈得電吸合
20、,橫梁持續(xù)夾緊,夾緊電動機不能自動停止。,2.任務實施,原理圖優(yōu)化,1.反映橫梁放松的參量,有時間參量和行程參量。,2.反映夾緊程度的可以有時間參量、行程參量和反映夾緊力的電流。,3.聯(lián)鎖保護環(huán)節(jié),1.1.2任務2 三相異步電動機的裝配,1.任務實施 第一步:定子部分。這主要是定子繞組的繞制、連接、嵌放、封槽口、端部整形和接線、繞組的絕緣浸漆與烘干處理等程序。 第二步:安放轉子。安放轉子要特別小心,以免碰傷定子繞組。 第三步:加裝端蓋。 第四步:裝風扇和風罩。 第五步:接好引線,裝好接線盒及銘牌。,3.問題研討在電氣控制電路設計中有哪些注意事項?(1)合理選擇控制電源。(2)防止電器線圈的錯誤連接。(3)電器觸點的布置要盡可能優(yōu)化。(4)防止出現(xiàn)寄生電路。(5)注意電器觸點動作之間的“競爭”問題。,4.任務拓展(1)簡述確定電力拖動方案的原則。(2)設計一個小車運行的控制線路,小車由三相交流異步電動機拖動,其動作要求如下:1)小車由原位開始前進,到終端后自動停止。2)在終端停留3秒鐘后自動返回原位停止。3)要求能在前進或后退途中任意位置都能停止或起動。(3)試設計兩面相向鉆孔專用機床,滿足下列控制要求:1)甲、乙兩動力頭分別起動加工;2)加工結束,分別退回原位停止;3)乙動力頭加工時,甲動力頭應已退回;4)要有必要的保護環(huán)節(jié)。,1.分析C6
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